張志軍
安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司煉鐵廠3號(hào)高爐于2013年3月19日投產(chǎn),該高爐爐容4747m3,采用并罐無(wú)料鐘爐頂。齒輪箱是罐式爐頂?shù)暮诵脑O(shè)備由齒輪箱與行星減速機(jī)兩部分組成,其零部件加工工藝復(fù)雜、裝配精度高,在高壓、高溫、重負(fù)荷、多粉塵的爐內(nèi)工作,高爐生產(chǎn)所用的物料都是由齒輪箱控制布料,可實(shí)現(xiàn)多種布料模型。因此,齒輪箱能否安全穩(wěn)定長(zhǎng)壽命的運(yùn)轉(zhuǎn),直接關(guān)系到高爐的穩(wěn)定生產(chǎn)。然而齒輪箱溫度的控制是保證齒輪箱內(nèi)部精密零件安全穩(wěn)定運(yùn)行的重要保障之一。
齒輪箱水冷系統(tǒng)的作用是降低齒輪箱體內(nèi)部設(shè)備環(huán)境溫度,保證箱體內(nèi)部設(shè)備始終小于70℃的工作環(huán)境,齒輪箱的冷卻采用凈循環(huán)水的冷卻方式,冷卻回水回流至接受罐,通過(guò)泵加壓后經(jīng)自清洗過(guò)濾器過(guò)濾、板式換熱器冷卻送至爐頂齒輪箱循環(huán)使用。齒輪箱設(shè)計(jì)冷卻水量25m3/h,最低水流量10m3/h,正常水流量16m3/h;供水壓力0.44MPa,溫度<35℃。板式換熱器二冷水量為28m3/h。系統(tǒng)補(bǔ)水及事故用水取自中壓凈環(huán)水系統(tǒng)的供水管(見(jiàn)圖1)。
爐頂齒輪箱的冷卻是開(kāi)放式水循環(huán)冷卻及氮?dú)饫鋮s,使用中壓凈環(huán)水,由于安鋼所處地理位置,安陽(yáng)地區(qū)的水質(zhì)硬度偏高,總硬度大于450mg/L。在水垢形成機(jī)理中,溫度和流速對(duì)水垢形成影響最大,凈化水中大量的鈣、鎂、鈉等離子,受熱后析出,使得齒輪箱內(nèi)部的蛇形水冷板管線及上下水槽結(jié)垢。
圖1 攻關(guān)前水冷原理圖
為保護(hù)高爐生產(chǎn),不能讓循環(huán)水漏入爐內(nèi),必須減小循環(huán)水流量,降低了流速。但流速的大小影響管壁已經(jīng)沉積垢層的剝離率,又會(huì)造成結(jié)垢越快的惡性循環(huán)。加上高爐生產(chǎn)特性不能及時(shí)疏通處理,使齒輪箱內(nèi)部的蛇形水冷板管線結(jié)垢越發(fā)嚴(yán)重,雖然檢修期間都會(huì)對(duì)水冷板進(jìn)行酸洗疏通。但在長(zhǎng)期累積過(guò)程中,下部2塊水冷板堵死,已無(wú)法疏通,側(cè)板有一塊雖然通過(guò)管道開(kāi)孔疏通后,但也多次堵死,使循環(huán)水從上水槽溢流,影響了齒輪箱大齒圈的干油潤(rùn)滑效果,并造成旋轉(zhuǎn)體及下部底盤的噴涂料基本脫落,齒輪箱下部局部破損。因此,只能通過(guò)加大氮?dú)饬繉?duì)齒輪箱內(nèi)密封并降溫。不過(guò),在爐況不順的情況下,如頂溫高于250度,還是會(huì)造成旋轉(zhuǎn)體熱膨脹,表現(xiàn)為旋轉(zhuǎn)電流高,形成卡阻,造成停機(jī)保護(hù)。齒輪箱運(yùn)行的好壞直接影響了高爐生產(chǎn)的安全,特別是在高爐爐況出現(xiàn)波動(dòng)、爐內(nèi)氣流不穩(wěn)定的時(shí)候,其影響更加明顯,因此在2018年7月年修時(shí)決定對(duì)齒輪箱進(jìn)行更換。
根據(jù)上述水冷原理,設(shè)計(jì)一套在線加酸裝置。在線加酸裝置安裝在圖1齒輪箱7與調(diào)壓水箱1之間圖1的均壓管12部位(見(jiàn)圖2)。
圖2 加酸裝置原理圖
4.1.1 在線加酸工藝流程
根據(jù)加酸裝置原理圖(圖2)可知,在線加酸流程為:①關(guān)閉球閥6、9,打開(kāi)球閥2;②自配酸液(配比附后)從錐形漏斗1加至儲(chǔ)酸罐4;③關(guān)閉球閥2,打開(kāi)均壓閥6、9,酸液自儲(chǔ)酸罐4進(jìn)入調(diào)壓水箱1。若繼續(xù)加酸,可按順序重復(fù)上述①-③動(dòng)作。
4.1.2 配酸及加酸方案步驟
①配酸:10%氨基磺酸,將200Kg氨基磺酸及0.8M3水置入提前制作的耐酸耐腐蝕水箱內(nèi)充分混合獲得20%酸溶液;②關(guān)停圖1齒輪箱水冷泵3,關(guān)閉回水總閥9和均壓球閥10,關(guān)閉圖2中加酸水箱下部DN50球閥6,打開(kāi)圖1中調(diào)壓水箱底部2個(gè)排污閥AB(排放結(jié)束時(shí)關(guān)閉);③打開(kāi)圖2中回水總閥10和均壓球閥9,調(diào)壓水箱補(bǔ)水至1米水位;④根據(jù)上述步驟將加酸流程將新配制的20%酸溶液逐步加入調(diào)壓水箱;⑤啟動(dòng)水泵酸液循環(huán)6-8小時(shí);⑥重新執(zhí)行上第2項(xiàng)操作進(jìn)行排酸。⑦重新執(zhí)行上第③項(xiàng)操作調(diào)壓水箱補(bǔ)水至正常水位;⑧啟動(dòng)水泵,移交生產(chǎn)。
對(duì)3號(hào)高爐齒輪箱改造軟水接管位置的選擇有3處:①高爐44米標(biāo)高的冷卻壁回水總管位置(軟水壓力為0.18MPa,溫度在44℃);②高爐27米標(biāo)高風(fēng)口中套及直吹管的進(jìn)水總管下部的排污閥處(軟水壓力為1.1MPa,溫度在41℃);③高爐21米標(biāo)高風(fēng)口小套軟水總管處(軟水壓力為1.5MPa,溫度在59℃)。
齒輪箱接受罐冷卻水選取重要指標(biāo)之一為來(lái)水溫度,所以首要考慮27米標(biāo)高處供水點(diǎn)為最低溫度點(diǎn);第二指標(biāo)為壓力,由于齒輪箱接收罐的壓力約等于高爐爐內(nèi)壓力在250KPa。27米標(biāo)高供水點(diǎn)壓力為1100KPa遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于爐內(nèi)壓力,可以自動(dòng)向齒輪箱接收罐補(bǔ)水。因此選擇從27米標(biāo)高風(fēng)口中套及直吹管的進(jìn)水總管下部的排污閥接管路引到齒輪箱水冷站接受罐的氣動(dòng)補(bǔ)水閥前端。
原系統(tǒng)中的凈環(huán)水管道不做改動(dòng),使軟水管道與凈環(huán)水管道并聯(lián)在一起,作為應(yīng)急使用。為防止軟水系統(tǒng)壓力及新增軟水管道發(fā)生異常,如工業(yè)水及爐內(nèi)煤氣倒串到軟水系統(tǒng)中,因此在新增系統(tǒng)中加入止回閥。針對(duì)爐頂溫度偏高的問(wèn)題,技術(shù)人員可優(yōu)化爐內(nèi)操作,降低爐頂溫度,改變爐頂打水溫度,在原當(dāng)爐頂溫度大于250℃時(shí)向爐內(nèi)打水,調(diào)整爐頂溫度至大于230℃,從而有效地防止?fàn)t頂溫度過(guò)高,也可以采取改變爐頂布料制度及優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)等多方措施降低頂溫。
通過(guò)對(duì)比,決定采用軟水改造的方案,既操作方便,又不改變?cè)性O(shè)計(jì)構(gòu)造,充分利用了備用系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)(見(jiàn)圖3)。
圖3 改造后工藝流程圖
表1 安陽(yáng)3號(hào)高爐齒輪箱改造前后水及氮?dú)庀那昂髮?duì)比 m3/h
2018年7月份,3號(hào)高爐年修時(shí)對(duì)齒輪箱改造及工藝措施改進(jìn),爐頂溫度基本降至150℃以下,極大改善了齒輪箱的外部工作環(huán)境。由于齒輪箱設(shè)備要求氮?dú)饬髁孔畹鸵鬄?00m3/h,因此對(duì)齒輪箱溫度適當(dāng)降低氮?dú)饬髁浚?jīng)過(guò)改造后的1個(gè)多月運(yùn)行,現(xiàn)在氮?dú)饬髁恳严陆档?000m3/h,齒輪箱箱體的溫度也控制在38℃。8月份,3號(hào)高爐的指標(biāo)進(jìn)一步優(yōu)化,日產(chǎn)達(dá)10000噸以上。
3號(hào)高爐齒輪箱改造前后水及氮?dú)庀膶?duì)比見(jiàn)表1。
酸洗成本每年按照4次檢修計(jì)算20000*4=80000元;氮?dú)獬杀窘档?00m3/h,按年節(jié)約氮?dú)獬杀緸?00*24*365*0.21元=367920元;工業(yè)水年消耗1*24*365*2元=17520元,軟水年消耗1*365*9=3285元,冷卻水年節(jié)約17520-3285=14235元。年節(jié)約成本總計(jì)約為462155元。
齒輪箱的冷卻水水質(zhì)直接影響其在線使用壽命,通過(guò)改變水質(zhì),即使能源介質(zhì)的投入降低,又使齒輪箱冷卻效果明顯改善,同時(shí)節(jié)約了設(shè)備維護(hù)成本,經(jīng)濟(jì)效益顯著,值得推廣借鑒。