李茂原
摘?要:對SDB80型地鐵車輛軸箱軸承壓裝劃傷問題、壓裝曲線跳噸進行分析,根據(jù)摩擦潤滑、摩擦振動理論和實踐經(jīng)驗,提出解決問題的措施。
關(guān)鍵詞:軸箱軸承;壓裝;跳噸;劃傷;分析
中圖分類號:TB?????文獻標識碼:A??????doi:10.19311/j.cnki.1672-3198.2019.17.095
1?引言
中車四方股份公司設(shè)計的SDB80型地鐵車輛應(yīng)用于多個城市軌道交通項目,車輛軸箱軸承采用壓裝的方式組裝。在車輛架、大修軸承檢修退卸過程中,發(fā)現(xiàn)少數(shù)軸承、車軸存在劃傷問題。以往軸箱軸承的壓裝使用移動式壓力機,壓裝力從壓力表上讀取,壓裝過程力不能實時記錄,難以提前發(fā)現(xiàn)壓裝潛在質(zhì)量問題。2016年開始,公司采用能實時記錄壓裝力并繪制壓力曲線的壓力機壓裝,通過研究壓力曲線,發(fā)現(xiàn)部分軸承壓裝過程中壓力曲線上升異常及壓力曲線存在壓力波動(跳噸)問題。其中壓裝力上升異常的軸承退卸后,車軸、軸承易存在劃傷問題,劃傷嚴重的車軸及軸承不能修復(fù)導致產(chǎn)品報廢,壓力波動(跳噸)導致產(chǎn)品組裝合格率降低,造成返工。因此,研究解決軸承壓裝壓力上升異常、跳噸問題對于降低軸承退卸劃傷率、提高軸箱軸承壓裝合格率有重要意義。
2?軸箱軸承壓裝簡介
軸箱軸承壓裝過程為:清潔車軸軸頸并在距軸端60mm的范圍內(nèi)涂抹二硫化鉬潤滑劑,利用車軸端部三個螺孔及中心孔在車軸端部定位組裝軸端引導工裝,將軸承預(yù)組到軸端引導工裝上,然后用壓力機推動組裝套圈將軸承壓入到車軸上(見圖1)。壓裝設(shè)備有移動式壓力機和固定式壓力機兩種:移動式壓力機可以自由移動,壓裝時通過壓力表讀取壓力值,壓裝時一次只能壓裝車軸的一端;固定式壓力機不能移動,具備實時顯示、記錄壓力功能,壓裝時車軸兩端可以同時壓裝。
3?存在問題
通過對固定式壓力機軸箱軸承壓力曲線進行分析,壓裝過程主要存在以下問題。
(1)壓裝力上升異常(見圖2),退卸后,車軸及軸承易出現(xiàn)劃傷,個別車軸、軸承劃傷嚴重,不能繼續(xù)使用。
(2)壓裝曲線出現(xiàn)跳噸現(xiàn)象,波動明顯(見圖3),在曲線波動過程中,軸承相對于車軸時進時停,出現(xiàn)振動現(xiàn)象。跳噸的軸承退卸后一般無劃傷,但有的項目對壓力曲線有要求,影響壓裝合格率。
4?原因分析
4.1?影響軸箱軸承壓裝力的因素
軸承在壓裝過程中受力情況如下:
當軸承壓入車軸軸頸中時,壓裝力F主要包括兩部分:一部分是軸承內(nèi)圈與車軸軸頸配合部位因徑向正壓力產(chǎn)生的動摩擦力F1;另一部分是車軸、軸承引導端斜角分別克服軸承、車軸彈性變形產(chǎn)生的軸向力F2。
F1的大小可用下式近似計算:
F1≈πdLpμ≈πdLμδE(R2-r2)/(4R2r)(1)
式中,d:車軸直徑,L:結(jié)合面的長度,p:徑向正壓力,δ:過盈量,E:彈性系數(shù),R:1/2軸承內(nèi)圈外徑,r:1/2軸承內(nèi)圈內(nèi)徑,μ:摩擦系數(shù)。
對于該型軸承及車軸,d、δ、E、R、r均為定值。勻速壓裝過程中,L的數(shù)值隨著壓裝的進行均勻增加,μ主要與潤滑劑的選用及涂抹狀態(tài)有關(guān)。
F2的存在導致壓力曲線起點陡升以及曲線末端因軸承內(nèi)圈已逐漸完全壓入所產(chǎn)生壓力下降。
正常的壓力曲線前端起點陡升后基本沿一定的斜率上升,并在曲線的末端出現(xiàn)一定的緩慢下降,見圖4。
4.2?壓裝力異常上升原因分析
壓力異常上升的曲線(見圖3)主要存在以下幾個問題:(1)起點陡升過高。(2)起點陡升后曲線上升斜率過大,或者出現(xiàn)斜率逐漸變大的情況。(3)曲線末端無壓力降低現(xiàn)象。
異常上升的壓力曲線表明在正常的壓裝力以外,出現(xiàn)了一個額外的力阻礙軸承與車軸間相對移動,此種情況下,車軸及軸承配合表面大概率存在劃傷問題。因為壓裝過程車軸、軸承劃傷后,需要更大的力克服車軸與軸承表面劃傷產(chǎn)生的塑性變形,而且劃傷的程度會隨著壓裝的進行逐漸擴大,所需要增加的壓裝力也越來越大。
造成這種現(xiàn)象有以下可能的原因:
(1)在壓入過程中,軸承未能對中,軸承與車軸配合部位徑向受力不均勻,受力大的部位潤滑膜破壞,車軸與軸承內(nèi)圈局部黏著損壞。經(jīng)過調(diào)查,對壓裝軸承的工裝及設(shè)備進行檢查,可以排除軸承未能對中的可能。
(2)車軸軸頸前端或軸承內(nèi)圈引導端過渡存在加工接刀尖角,未圓滑過渡,使壓裝前端引導角度增加,壓裝引入瞬間,車軸引導端克服軸承內(nèi)圈彈性變形及軸承內(nèi)圈克服車軸彈性變形產(chǎn)生的軸向力F2增大,壓裝曲線前端可以看出出現(xiàn)較大的陡升。軸向力增大使得局部潤滑膜承受壓力加大,潤滑膜易被破壞,潤滑膜破壞后,在壓裝過程中沒有新的潤滑劑補充,車軸與軸承內(nèi)圈會發(fā)生黏著損壞。
該車型車軸前端引導斜角為1:3~1:5,過渡部分在車床上圓滑打磨,不存在接刀尖角。軸承內(nèi)圈引導部位圖紙上為最小R2.1mm的圓角,實際軸承圓角未能與內(nèi)圈表面圓滑過渡,有一個過渡區(qū),存在輕微尖角,具體見圖5。該軸承壓裝時,僅在車軸上距軸端60mm范圍內(nèi)涂抹二硫化鉬。
壓裝開始后,車軸引導與軸承引導接觸,隨后車軸引導與軸承引導分別與車軸軸頸、軸承內(nèi)圈接觸并相對移動,因車軸初始涂抹潤滑劑較厚,軸承內(nèi)圈將潤滑劑在車軸軸頸表面推動并在軸承引導端與車軸結(jié)合部聚集,此時潤滑劑在車軸軸頸表面從軸承引導端到車軸引導端逐漸變少,見圖6。
當軸承引導端存在尖角時,軸承內(nèi)圈經(jīng)過的車軸部位潤滑油膜易磨損破壞,車軸與軸承內(nèi)圈表面潤滑惡化,特別是車軸引導端最為惡劣,隨著壓裝的進行,車軸引導端與軸承內(nèi)圈最先開始發(fā)生黏著劃傷,隨后劃傷進一步擴大(見圖7)。
4.3?壓力曲線跳噸原因分析
跳噸現(xiàn)象是一種復(fù)雜的摩擦振動現(xiàn)象,由于摩擦副的支承彈性影響,滑動摩擦過程中常出現(xiàn)摩擦振動。發(fā)生摩擦振動的宏觀條件是存在下降的摩擦系數(shù)速度特性,在一定的速度范圍內(nèi),摩擦系數(shù)隨速度增大呈現(xiàn)下降現(xiàn)象。
國內(nèi)有研究表明,產(chǎn)生壓裝跳噸的原因為壓裝臨界速度V0大于組裝速度。V0可以用下式近似計算:
V0=πdLδEΔf(R2-r2)8rR2πξkm(2)
其中ξ為阻尼比,k為傳動系統(tǒng)的剛度,與設(shè)備有關(guān),Δf為車軸與軸承結(jié)合面動、靜摩擦系數(shù)之差。
從公式(2)可以看出,在車軸、軸承及設(shè)備選定的情況下,m、k、ξ、E、d、R、r、δ均為定值。臨界速度隨著壓裝行程L的變大而變大,在壓裝后期,易出現(xiàn)臨界速度大于壓裝速度的情況,就會產(chǎn)生跳噸現(xiàn)象。Δf為車軸與軸承結(jié)合面動、靜摩擦系數(shù)之差,潤滑方法的改變也能對軸承跳噸現(xiàn)象產(chǎn)生影響,充分潤滑的情況下,動靜摩擦系數(shù)差相對較大,潤滑不充分的條件下,動靜摩擦系數(shù)差值相對較小。
5?改進措施
從以上各影響因素綜合分析,通過改進軸承引導角、改善潤滑方法可以減少壓裝劃傷的問題。通過降低車軸與軸承配合表面動靜摩擦系數(shù)、提高壓裝速度可以減少壓裝過程中的跳噸現(xiàn)象,具體改進措施如下。
(1)改進軸承引導角,在軸承內(nèi)圈的加工要求中增加打磨要求,將軸承引導部分的圓角與內(nèi)圈內(nèi)徑接觸部位圓滑打磨處理,見圖8所示。
(2)改善潤滑,針對壓裝過程中車軸引導端相對潤滑不良的情況,同時考慮到避免潤滑劑對軸承油脂的污染,在軸承引導端20mm范圍內(nèi)涂抹蓖麻油,在壓裝過程中,蓖麻油會在車軸引導端聚集,改善車軸引導端的潤滑,改善后壓裝過程中的潤滑情況見圖9。
(3)提高壓裝速度,使壓裝速度大于突進的臨界速度V0。
改善潤滑后,車軸與軸承表面動靜摩擦系數(shù)差增大,壓裝過程中軸承更容易突進。通過試驗驗證,將軸承壓裝速度由90mm/min提高到150mm/min,該型軸承的壓裝跳噸問題得到很好的改善,軸承跳噸率降低到4%以內(nèi)。
6?實施效果
通過采取上述改進措施,有效避免了軸承壓裝時壓力上升異常、車軸與軸承劃傷問題,降低了壓力曲線跳噸現(xiàn)象,使軸承壓裝一次合格率達到96%,有效控制了軸箱軸承壓裝質(zhì)量,產(chǎn)生顯著的社會效益及經(jīng)濟效益。
參考文獻
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