魏 華
(泰戈特(北京)工程技術(shù)有限公司,北京 100022)
華晟源選煤廠是由泰戈特(北京)工程技術(shù)有限公司托管運(yùn)營的現(xiàn)代化礦井型選煤廠,設(shè)計(jì)能力1.8 Mt/a,入洗原煤來自華晟榮煤礦。主要可采煤層為3號煤層,屬二疊系下統(tǒng)山西組。煤種以貧煤為主,具有低磷、特低硫、中低灰和高熱值及高灰融點(diǎn)的特點(diǎn),可選性屬易選。末煤系統(tǒng)工藝:50~1.0 mm級兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選,1.0~0.25 mm級TSS分選機(jī)分選,小于0.25 mm級煤泥浮選。浮選精煤采用1臺加壓過濾機(jī)脫水回收,尾煤經(jīng)濃縮機(jī)濃縮后采用快開壓濾機(jī)回收。
(1)浮選精煤和浮選尾煤灰分偏低。在實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)營中,浮選精煤灰分約為8%,浮選尾煤灰分約為40%,均低于浮選小試驗(yàn)指標(biāo),造成濃縮池表面浮泡較多,特別是井下出現(xiàn)透水時,造成煤表面氧化后,對浮選效果影響更為嚴(yán)重。在生產(chǎn)過程中,浮選精礦桶經(jīng)常維持高液位,且存在冒桶現(xiàn)象,無法保證浮選機(jī)有足夠的刮泡量。由于刮泡量少,部分浮選精煤進(jìn)入浮選尾煤,導(dǎo)致浮選精煤和浮選尾煤灰分偏低。
(2)濃縮池表面漂浮大量泡沫,需人工清理回收。
(3)加壓過濾機(jī)處理能力低。設(shè)計(jì)處理能力為60 t/h,實(shí)際處理能力為35~40 t/h。① 原煤粒度組成中0.25~0 mm的煤泥量增多,占到原煤總量的18%以上,按照280 t/h原煤分選時,浮選入料量為50 t/h,浮選精煤在40 t/h左右;② 浮選精煤的粒度組成以細(xì)粒居多,小于0.25 mm級占到總量的80%以上;③ 浮選精礦桶中含有大量微泡,微泡進(jìn)入泵體,易形成汽蝕現(xiàn)象,導(dǎo)致流量減小,上料不穩(wěn)定,泵的處理能力下降。同時含有微泡的漿料進(jìn)入加壓過濾機(jī)后,會使濾餅形成較慢,濾餅較薄,導(dǎo)致加壓過濾機(jī)的處理能力降低。
針對上述問題,分析原因如下:
(1)若是增加浮選精煤刮出量,應(yīng)能解決浮選精煤和浮選尾煤灰分偏低的問題。為此,選煤廠針對浮選機(jī)的處理能力進(jìn)行了試驗(yàn),試驗(yàn)中允許浮選精礦桶冒桶,以保證浮選機(jī)的浮選效果,同時盡量將浮出的精煤全部刮出。對試驗(yàn)期間的浮選入料、浮選精礦和浮選尾煤進(jìn)行采樣化驗(yàn),浮選精煤灰分達(dá)到9.5%,浮選尾煤灰分達(dá)到60%左右。若浮出的精煤全部刮出,則可滿足實(shí)際需要,所以提高對浮選精礦的處理能力成為解決實(shí)際生產(chǎn)問題的關(guān)鍵。本選煤廠浮選精煤采用1臺120 m2的加壓過濾機(jī)進(jìn)行脫水,處理能力低,限制了浮選處理能力的提高,導(dǎo)致浮選精煤和尾煤灰分難以進(jìn)一步提高。
(2)由于浮選機(jī)刮泡量少,致使浮選機(jī)內(nèi)的低灰泡沫和藥劑殘留太多,隨浮選尾礦進(jìn)入濃縮池的藥劑不斷積聚,濃縮池中低灰細(xì)泥含量較高,易產(chǎn)生泡沫,造成浮泡積聚。減少泡沫的途徑是減少精煤進(jìn)入浮選尾煤的流失量或控制進(jìn)入濃縮池的殘余藥劑量。
(3)因入料濃度低,浮選精煤礦漿濃度同樣也低,導(dǎo)致加壓過濾機(jī)排料周期長,甚至造成浮選精煤緩沖桶發(fā)生溢流,極大的限制了處理能力,成為整個浮選系統(tǒng)的瓶頸問題。加壓過濾機(jī)處理量降低后,增加了板框壓濾機(jī)處理壓力,若增加壓濾機(jī)臺數(shù),現(xiàn)有風(fēng)機(jī)供風(fēng)量不足,需要增加低壓風(fēng)機(jī)數(shù)量。為了提高浮選精煤回收率,加大了浮選機(jī)加藥量,同時增大浮選槽精礦的刮出量。采取該措施后,帶來精礦粘性增大,同時也導(dǎo)致系統(tǒng)循環(huán)水質(zhì)惡化,進(jìn)而使進(jìn)入加壓過濾機(jī)的精礦脫水受影響。需要增設(shè)精煤壓濾機(jī)來回收浮選精煤。
基于以上分析,本次改造的關(guān)鍵是提高浮選精煤脫水系統(tǒng)處理能力,使浮選機(jī)的處理能力得以提高,進(jìn)而提高浮選精煤灰分、浮選精煤回收率以及浮選尾煤灰分。為提高浮選精煤脫水設(shè)備的處理能力,在生產(chǎn)現(xiàn)場對如何提高現(xiàn)有加壓過濾機(jī)處理能力進(jìn)行了二次加藥、調(diào)節(jié)上下濾液閥門開度等多項(xiàng)試驗(yàn),雖然有一些效果,但不足以解決根本問題。
(1)與現(xiàn)有加壓過濾機(jī)系統(tǒng)相比,快開壓濾機(jī)系統(tǒng)簡單,管理方便。
(2)結(jié)合現(xiàn)有廠房的布置情況,新增壓濾機(jī)可以安裝在原有廠房內(nèi)??蓪⒃瓑K煤出廠膠帶機(jī)拆除后,利用該廠地布置,對原有系統(tǒng)改動量較小,投資相對較少。
(3)作為加壓過濾機(jī)處理量的補(bǔ)充,壓濾機(jī)與加壓過濾機(jī)并聯(lián)工作,共同處理浮選精煤。同時可將加壓過濾機(jī)的部分濾液由壓濾機(jī)處理,可減少浮選入料量,增加浮選機(jī)的入料濃度;壓濾機(jī)的濾液排至濃縮池,可減少浮選藥劑進(jìn)入濃縮池的殘留量。
鑒于加壓過濾機(jī)與板框壓濾機(jī)均為集中卸料,但與加壓過濾機(jī)不同之處是,板框壓濾機(jī)的卸料時間可以在一定程度上進(jìn)行調(diào)節(jié)和人為干預(yù)。但即使如此,精煤出廠膠帶機(jī)的瞬時增加量依然比較大。故本方案需對精煤膠帶機(jī)進(jìn)行調(diào)速,由原來的2.5 m/s增加到3.15 m/s。
改造后的工藝流程見圖1。部分浮選精礦和加壓過濾機(jī)濾液進(jìn)入新增加的板框壓濾機(jī)入料桶,礦漿經(jīng)泵打入板框壓濾機(jī)脫水回收,回收的精煤經(jīng)煤泥收集刮板轉(zhuǎn)載進(jìn)入末精煤膠帶。將新增加的煤泥水桶與原有加壓過濾機(jī)入料桶連通,相當(dāng)于增加了煤泥水桶體積,增加了浮選精礦的緩沖和消泡時間。
圖1 浮選精礦脫水改造工藝流程示意
新增板框壓濾機(jī)的壓濾面積為450 m2??紤]到礦漿濃度較小,且礦漿中存在微泡,板框壓濾機(jī)預(yù)計(jì)每小時可工作1~2個循環(huán),處理能力為8~16 t/h,可有效緩解加壓過濾機(jī)處理能力緊張的問題。
(1)新增1臺板框壓濾機(jī)后,需檢測選煤廠現(xiàn)有風(fēng)機(jī)供風(fēng)量能否滿足正常生產(chǎn)需要。
(2)主廠房至轉(zhuǎn)載站精煤帶式輸送機(jī)帶速由2.5 m/s提速到3.15 m/s后,與之銜接的帶式輸送機(jī)輸送量能否滿足生產(chǎn)需求,轉(zhuǎn)載點(diǎn)溜槽是否出現(xiàn)堵壓現(xiàn)象,這些均是需注意的問題。
(1)通過摻入浮選精煤,能夠使小于0.045 mm的細(xì)粒級產(chǎn)率大大降低,保證了后續(xù)處理過程的順利進(jìn)行?,F(xiàn)有技術(shù)已經(jīng)支持對二段浮選作業(yè)的浮選精煤進(jìn)行脫水回收,以提高浮選藥劑的使用效率,降低其投放量。受限于目前的技術(shù)水平,在進(jìn)行浮選時想要達(dá)到更好的作業(yè)效果難度很高,但是卻可以實(shí)現(xiàn)對精煤灰分的控制,減少相應(yīng)藥劑的投放。
(2)經(jīng)專門實(shí)驗(yàn),對藥劑進(jìn)行乳化,可以大幅度提升浮選速度,從整體上降低藥劑的投放量,并且改善浮選過程,從而大大提高精煤產(chǎn)率。目前最常見的乳化設(shè)備為迷宮式乳化系統(tǒng)和射流乳化系統(tǒng),前者的破乳時間最低為16 s,最高可以達(dá)到36 s。對比實(shí)驗(yàn)表明,使用乳化劑后,藥劑的使用效率得到了提升,柴油的消耗量大幅降低,平均可以節(jié)約30%。同時起泡劑的投入量也可以降低1/4,而精煤產(chǎn)率與傳統(tǒng)生產(chǎn)方式相比則能夠提升約0.5%。
(1)嚴(yán)格控制入浮煤泥粒度,如果浮選的煤泥粒度超過0.5 mm,就會對精煤的回收率造成明顯影響,在運(yùn)行過程中會出現(xiàn)跑煤情況,而且影響后續(xù)脫水和尾煤澄清作業(yè)的最終質(zhì)量。
(2)嚴(yán)格控制浮選準(zhǔn)備作業(yè),礦漿準(zhǔn)備與浮選組成浮選系統(tǒng),要根據(jù)不同濃度、粒度情況及時介入調(diào)整,使其始終能夠保持在正常的生產(chǎn)狀態(tài),確保生產(chǎn)效率。
(3)平時要頻繁檢查,以減少問題出現(xiàn)后的反應(yīng)時間,使工作人員能夠及時掌握相關(guān)情況,并根據(jù)不同情況進(jìn)行及時調(diào)整,確保最終產(chǎn)品質(zhì)量合格。由于浮選入料經(jīng)常變化,為了保證最終產(chǎn)品質(zhì)量,工作人員需要根據(jù)不同情況要求,掌握多種操作方法,并且能夠明確在哪種要求下應(yīng)該選擇哪種操作方法,通過在日常工作巡檢中發(fā)現(xiàn)問題,并根據(jù)不同特征及時準(zhǔn)確的做出判斷與干預(yù)措施,這對于人員的工作技能素養(yǎng)有很高要求,同時還需要有豐富的工作經(jīng)驗(yàn)作為支撐。
(4)設(shè)備運(yùn)行時工作人員應(yīng)確定其運(yùn)行狀態(tài),如有問題需繼續(xù)校對。施工工藝也需要按照相關(guān)的流程進(jìn)行操作。此外,安全生產(chǎn)也尤為重要,要在安全運(yùn)行的前提下確保機(jī)器的穩(wěn)定狀態(tài)。如浮選機(jī)的葉輪磨損后,其軸向和徑向間隙增大,會直接影響浮選機(jī)的吸氣量,同時還影響葉輪的攪拌強(qiáng)度,必須定期檢查,及時更換,以保證浮選機(jī)在最佳狀態(tài)下運(yùn)行。
在對浮選系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化之后,產(chǎn)品灰分穩(wěn)定率和浮選精煤產(chǎn)率相對系統(tǒng)優(yōu)化之前有了大幅度上升。優(yōu)化前的灰分穩(wěn)定率為50%,優(yōu)化后達(dá)到了70%左右。在系統(tǒng)優(yōu)化之后,提高了加壓過濾機(jī)的處理效率,降低了對浮選生產(chǎn)系統(tǒng)的影響,使得浮選精礦能夠得到及時有效的處理。系統(tǒng)優(yōu)化之前,浮選精煤產(chǎn)率在7.5%左右;系統(tǒng)優(yōu)化之后,浮選精煤產(chǎn)率提升到了8.5%左右。按照每個月處理原煤量50 萬t計(jì)算,浮選精煤銷售價格以400 元/t 計(jì)算,則每個月的銷售額可增加200萬元左右。
在確定最佳藥劑制度的情況下,每噸干煤泥藥劑用量為1.49 kg,其中包括捕收劑0.82 kg,起泡劑0.67 kg。2017年2—11月對藥劑用量進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn),本階段原煤入選量為5.10 Mt,其中浮選入料量所占比例為16%,即入浮煤泥量為86.70萬t;而兩種藥劑單耗量分別為0.97 kg/t和0.60 kg /t,藥劑總用量為1.57 kg /t;由此可以計(jì)算出,每噸干煤泥節(jié)省的藥劑量為0.08 kg,按照每年6 Mt原煤處理量計(jì)算,每年可以節(jié)省的藥劑量為76.80 t,所節(jié)約的藥劑成本達(dá)到300萬元左右。因此,在對浮選系統(tǒng)改造優(yōu)化之后,可以有效解決華晟源選煤廠目前存在的問題,使選煤廠浮選系統(tǒng)的生產(chǎn)效率明顯改善,并增加經(jīng)濟(jì)效益;同時有效降低了浮選藥劑的消耗,顯著改善了以前所存在的污染問題。
華晟源選煤廠浮選系統(tǒng)改造優(yōu)化方案是根據(jù)生產(chǎn)過程中遇到的實(shí)際問題,經(jīng)過試驗(yàn)、分析、優(yōu)化后提出的創(chuàng)造性方案,并相應(yīng)提出了實(shí)施的
建議與措施。經(jīng)過改造優(yōu)化,順利解決了原浮選系統(tǒng)存在的實(shí)際問題。