諶 托
(淮北礦業(yè)集團(tuán) 運(yùn)銷分公司,安徽 淮北 235000)
淮北礦業(yè)集團(tuán)公司(下稱淮北礦業(yè))煤炭資源豐富,煤種齊全;煤炭洗選以煉焦煤為主,主要產(chǎn)品有焦煤、肥煤、瘦煤、1/3焦煤,共4個(gè)煤種6種規(guī)格,多為低中灰、特低硫、特低磷,粘結(jié)性強(qiáng),結(jié)焦性好的“綠色環(huán)保型”煤炭,其中焦煤、肥煤和瘦煤為國(guó)家保護(hù)開發(fā)的稀缺煤種,占礦區(qū)總儲(chǔ)量的85%以上。
淮北礦業(yè)現(xiàn)有淮北、臨渙、渦北三座礦區(qū)型煉焦煤選煤廠及一座礦井型蘆嶺煉焦煤選煤廠,年入洗總量在20 Mt以上,選煤工藝均采用較成熟的原煤全重介質(zhì)旋流器分選、煤泥濃縮浮選、尾煤壓濾聯(lián)合工藝。其中的浮選工藝主要是從煤泥中回收細(xì)粒煤,提升精煤產(chǎn)率,避免資源浪費(fèi),但是長(zhǎng)期以來存在浮選精煤水分高而造成綜合精煤水分偏高的問題。
水分高的煤會(huì)給運(yùn)輸帶來不便,特別是高寒地區(qū)濕煤冬運(yùn)過程中,煤炭的凍結(jié)會(huì)給鐵路裝卸車帶來困難;同時(shí),水分高還增加了無效運(yùn)輸,隱形中增加了運(yùn)輸費(fèi)用。
對(duì)于下游焦化企業(yè)而言,煉焦時(shí)精煤中的水分在高溫干餾過程中大部分會(huì)形成焦化廢水。焦化廢水是一種典型的有毒、難降解有機(jī)廢水,其污染物濃度高;由于焦化廢水中氮的存在,致使生物凈化所需的氮源過剩,給處理達(dá)標(biāo)帶來較大困難。同時(shí),精煤中水分的汽化需要吸收大量的熱量,從而增大煉焦耗熱量,如果水分過高,汽化吸收的熱量就越大,從而延長(zhǎng)結(jié)焦時(shí)間,使得焦炭產(chǎn)量降低。
隨著環(huán)保要求的日益嚴(yán)格,部分城市對(duì)焦化企業(yè)實(shí)行煤炭使用總量(運(yùn)量)控制。這就意味著精煤水分高,有效的精煤量就相對(duì)減少,焦炭產(chǎn)量就要降低。
以上因素足以說明精煤水分對(duì)焦化企業(yè)的效益影響較大。近年來,淮北礦業(yè)不少精煤用戶紛紛提出降水要求。由此可見,精煤降水歸根到底是煤炭企業(yè)滿足市場(chǎng)需要、提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、增加經(jīng)濟(jì)效益的一種需求。
在目前的工藝條件下,淮北礦業(yè)各煉焦煤選煤廠洗后精煤產(chǎn)品由重介質(zhì)精煤、粗精煤、浮選精煤三部分構(gòu)成。受制于浮選精煤粒度組成及脫水設(shè)備性能,浮選精煤水分遠(yuǎn)高于重介質(zhì)精煤、粗精煤水分(見表1)。同時(shí),因入洗原煤中煤泥含量高且易泥化,造成精煤中的浮選精煤占比高達(dá)30%以上,甚至更高(見表2),因而導(dǎo)致總精煤水分偏高。
淮北、蘆嶺選煤廠受原煤性質(zhì)影響,浮選采用二次浮選工藝,一次浮選精煤采用臥式沉降離心機(jī)回收,二次浮選精煤采用壓濾機(jī)回收(見圖1)。其中,通過加強(qiáng)生產(chǎn)技術(shù)管理發(fā)現(xiàn),經(jīng)臥式沉降離心機(jī)回收的浮選精煤水分控制得相對(duì)較好,但采用壓濾機(jī)回收的浮選精煤水分居高不下(見表1)。
圖1 二次浮選工藝流程
產(chǎn)品重介質(zhì)選精煤粗精煤浮選精煤臥式沉降離心機(jī)脫水壓濾機(jī)脫水水分Mt/%4~610~1420~2425~28
表2 某一時(shí)期蘆嶺選煤廠原煤、精煤粒度組成
當(dāng)前國(guó)內(nèi)用于浮選精煤脫水的設(shè)備類型較少,而且設(shè)備脫水性能未有突破性進(jìn)展,可供選煤廠選擇的生產(chǎn)廠家較少。面對(duì)精煤降水的迫切需要,淮北礦業(yè)針對(duì)浮選精煤水分高的問題,從降低浮選精煤壓濾水分入手,聯(lián)合設(shè)備生產(chǎn)廠家,在現(xiàn)有精煤壓濾機(jī)的基礎(chǔ)上不斷進(jìn)行工藝改進(jìn)。
KZG型高效快速壓濾機(jī)為景津壓濾機(jī)集團(tuán)有限公司生產(chǎn),是一種間歇性操作的加壓過濾設(shè)備,適用于各種懸浮液的固液分離,主要應(yīng)用于冶金、洗煤等領(lǐng)域。該設(shè)備適用范圍廣,分離效果良好,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作方便,安全可靠。它主要由機(jī)架、過濾、液壓、卸料機(jī)構(gòu)、電氣控制五大部分組成。
該壓濾機(jī)在淮北選煤廠、蘆嶺選煤廠使用較多。主要過濾工序?yàn)椋簤壕o(達(dá)到壓緊壓力上限)→ 入料(達(dá)到設(shè)定時(shí)間后停止進(jìn)料)→空氣壓榨(達(dá)到設(shè)定時(shí)間)→反吹風(fēng)(達(dá)到設(shè)定時(shí)間)→松開→自動(dòng)卸料。
該壓濾機(jī)的主要工藝特點(diǎn):
(1)入料方式為雙向中心入料,即從壓緊板、止推板入料口同時(shí)入料,壓濾壓力0.5~0.8 MPa。
(2)壓榨介質(zhì)為空氣,高壓空氣從隔膜板上邊角進(jìn)入濾腔;因高壓供風(fēng)系統(tǒng)原因,實(shí)際使用過程中壓榨壓力為0.7 MPa。
(3)隔膜板與廂式板按交替順序放置,通過向隔膜板濾腔充氣后改變其腔室的容積,使濾板變形,對(duì)濾餅進(jìn)行擠壓,進(jìn)一步降低濾餅含水率。
(4)反吹風(fēng)從壓緊板入料口進(jìn)入。這種進(jìn)風(fēng)方式存在的問題是:現(xiàn)有工序?qū)赫ズ头创碉L(fēng)兩個(gè)環(huán)節(jié)分開進(jìn)行,壓榨停止后隔膜板變形恢復(fù),與濾餅之間余量過大,沒有阻力,造成風(fēng)壓的泄漏,高壓風(fēng)不能穿透濾餅孔隙把水分置換出來,反吹風(fēng)降水效果不明顯。實(shí)際使用中,反吹風(fēng)時(shí)間短,主要作用僅為將中心孔中殘余料漿吹回入料桶中。精煤壓濾水分長(zhǎng)期維持在27%左右。
針對(duì)KZG型高效快速壓濾機(jī)存在的問題,淮北選煤廠在原有基礎(chǔ)上對(duì)相關(guān)工藝進(jìn)行了改進(jìn)。
一是改變?nèi)肓戏绞?。由雙向入料改為從止推板入料口單向入料,原兩端入料造成中間壓力的互沖,延長(zhǎng)了入料時(shí)間。
二是改變吹風(fēng)方式。由單側(cè)吹風(fēng)改為兩側(cè)吹風(fēng),用管道將風(fēng)管與回料管聯(lián)通,并增加控制閥,作為止推板側(cè)吹風(fēng)管,加上原壓緊板側(cè)的吹風(fēng)管,一共兩個(gè)吹風(fēng)管。
三是改變過濾工序。將原來的先壓榨后吹風(fēng)改為吹風(fēng)、壓榨同時(shí)進(jìn)行,兩個(gè)工序合二為一。因?yàn)樵趬赫サ耐瑫r(shí)進(jìn)行吹風(fēng),防止了風(fēng)壓的快速泄漏,通過壓榨又改變了濾餅孔隙的排列格局,再一次把濾餅中的水分置換出來。
改進(jìn)后的主要過濾工序?yàn)椋簤壕o(達(dá)到壓緊壓力上限)→入料(達(dá)到設(shè)定時(shí)間后停止進(jìn)料)→一次壓榨(達(dá)到設(shè)定時(shí)間)→壓緊板側(cè)反吹風(fēng)(達(dá)到設(shè)定時(shí)間)→二次壓榨、兩側(cè)吹風(fēng)同時(shí)進(jìn)行(達(dá)到設(shè)定時(shí)間)→松開→自動(dòng)卸料。
工藝改進(jìn)后,精煤壓濾機(jī)脫水效果有所改善,精煤壓濾水分降低約2個(gè)百分點(diǎn),維持在25%左右。
蘆嶺選煤廠二次浮選精煤采用KZG型高效快速壓濾機(jī)脫水。因煤質(zhì)原因,二次浮選精煤水分約27%,且二次浮選精煤量占總精煤量的20%左右,造成精煤水分長(zhǎng)期維持在14.0%左右。2015年引進(jìn)1臺(tái)景津壓濾機(jī)集團(tuán)有限公司生產(chǎn)的HMZG型角吹風(fēng)式壓濾機(jī),其工作原理與KZG型高效快速壓濾機(jī)基本相似,主要工藝的改進(jìn)及特點(diǎn)如下。
(1)入料方式為雙向中心入料,即從壓緊板、止推板入料口同時(shí)入料,過濾壓力0.5~0.8 MPa。
(2)壓榨介質(zhì)改為清水,壓榨壓力1.0 MPa。水從隔膜板側(cè)邊進(jìn)入濾腔,每塊隔膜板通過膠管與壓榨水管連接,需單獨(dú)配置1臺(tái)水泵及水箱,壓榨結(jié)束水泵停止工作后,壓榨水自流到水箱,循環(huán)使用。
(3)隔膜板變形擠壓降水工作原理與KZG型壓濾機(jī)相似,但其壓榨壓力能達(dá)到1.0 MPa,脫水效果更好。
(4)在設(shè)備調(diào)試期間,濾液暗流管道改為了明流,濾液只能從廂式板兩側(cè)水嘴流出。
(5)增加了角吹風(fēng)管道,高壓風(fēng)從濾板左上角進(jìn)入濾室,因隔膜板與廂式板交替放置,在進(jìn)氣通道設(shè)計(jì)上,高壓風(fēng)只能從隔膜板進(jìn)入濾室,而不能從廂式板進(jìn)入,這就形成了一條在濾室內(nèi)高壓風(fēng)從隔膜板側(cè)穿透中間濾餅到廂式板側(cè),再從水嘴流出的吹風(fēng)線路。高壓風(fēng)穿透中間濾餅將水分帶出,脫水效果更好。
主要過濾工序:壓緊(達(dá)到壓緊壓力上限)→入料(達(dá)到設(shè)定時(shí)間后停止進(jìn)料)→水壓榨(達(dá)到設(shè)定時(shí)間)→壓榨、角吹風(fēng)同時(shí)進(jìn)行(達(dá)到設(shè)定時(shí)間)→反吹風(fēng)(達(dá)到設(shè)定時(shí)間)→松開→自動(dòng)卸料。
HMZG型角吹風(fēng)式壓濾機(jī)經(jīng)多次參數(shù)調(diào)整,目前在蘆嶺選煤廠使用效果較好,在同樣的煤質(zhì)情況下,精煤水分比KZG型壓濾機(jī)降低約10個(gè)百分點(diǎn),維持在17.5%左右。而且脫水周期更短,比KZG型壓濾機(jī)縮短約5 min。
為進(jìn)一步降低精煤水分,2018年蘆嶺選煤廠通過管路改造及更換隔膜板,將原有4臺(tái)KZG型高效快速壓濾機(jī)改造成HMZG型角吹風(fēng)式壓濾機(jī),脫水效果同樣較好,但因?yàn)V餅厚度原因,改造后水分維持在20%左右。
2018年4月,景津壓濾機(jī)集團(tuán)有限公司與淮北選煤廠合作,在淮北選煤廠對(duì)HMZG型角入料式壓濾機(jī)進(jìn)行工業(yè)性試驗(yàn),這是該設(shè)備首次在煤炭脫水上運(yùn)用。
HMZG型角入料式壓濾機(jī)相關(guān)結(jié)構(gòu)見圖2。其主要工藝改進(jìn)及特點(diǎn)如下。
圖2 HMZG型角入料式壓濾機(jī)止推板側(cè)示意
(1)濾板取消了中心孔,降低了濾布安裝更換的難度,易于實(shí)現(xiàn)濾布快速更換。
(2)入料方式為單向邊角入料,即從止推板左上角入料口入料,通過箱式板進(jìn)入濾室,過濾壓力0.5~0.8 MPa。相比于中心孔入料,過濾壓力更集中。
(3)壓榨方式、介質(zhì)及壓力與HMZG型角吹風(fēng)式壓濾機(jī)相似。
(4)隔膜板變形擠壓降水原理與HMZG型角吹風(fēng)式壓濾機(jī)相似。
(5)取消了濾板出水嘴,采用暗流方式,在濾板左右下方分別設(shè)置濾液水通道。
(6)吹風(fēng)與濾液水共用一側(cè)管道,可通過閥門切換,起到吹風(fēng)或排濾液水作用。吹風(fēng)降水原理與HMZG型角吹風(fēng)式壓濾機(jī)相似。
(7)采用新型潑膠濾布,形成相對(duì)密閉的過濾室,減少了壓榨能量的損耗,提高了過濾效果。
(8)反吹風(fēng)管道與入料管道在壓緊板側(cè)通過管道相連,中間有閥門控制,反吹風(fēng)的作用與其他壓濾機(jī)一樣,僅為將入料管道中的殘余料漿吹回入料桶中。
主要過濾工序?yàn)椋簤壕o(達(dá)到壓緊壓力上限)→入料(達(dá)到設(shè)定時(shí)間后停止進(jìn)料)→反吹風(fēng)(達(dá)到設(shè)定時(shí)間)→水壓榨(達(dá)到設(shè)定時(shí)間)→吹風(fēng)(達(dá)到設(shè)定時(shí)間)→二次反吹風(fēng)(達(dá)到設(shè)定時(shí)間)→松開→自動(dòng)卸料。
目前HMZG型角入料式壓濾機(jī)試驗(yàn)機(jī)已在淮北選煤廠正常使用,脫水效果好,水分大幅降低,維持在15%左右。水分降低后,濾餅易碎,經(jīng)過自由下落及刮板機(jī)擠壓,濾餅松散程度好,更利于產(chǎn)品均質(zhì),可以減少煤泥破碎環(huán)節(jié)。
通過不斷的工藝改進(jìn),精煤壓濾脫水系統(tǒng)取得了較好的降水效果,浮選精煤壓濾水分不斷降低(見表3)。其中蘆嶺選煤廠精煤水分由以前的14.0%降為現(xiàn)在的11.5%,效果十分明顯。在生產(chǎn)過程中吹風(fēng)壓力及時(shí)間對(duì)壓濾機(jī)脫水效果影響大,為保證吹風(fēng)壓力及時(shí)間,需配置相應(yīng)的高壓供風(fēng)系統(tǒng)?;幢边x煤廠、蘆嶺選煤廠吹風(fēng)壓力保持在0.6 MPa左右,入料、吹風(fēng)、壓榨等時(shí)間都可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)定。
表3 不同類型精煤壓濾機(jī)的濾餅水分
HMZG型角入料式壓濾機(jī)產(chǎn)品水分低,相對(duì)于加壓過濾機(jī)、臥式沉降離心機(jī),該設(shè)備可靠性更高,具有較好的推廣前景。
淮北選煤廠、蘆嶺選煤廠一次浮選精煤用臥式沉降離心機(jī)脫水,水分偏高。筆者認(rèn)為在保證浮選工藝效果的情況下,可以通過浮選工藝的改造,棄用臥式沉降離心機(jī),即一次浮選三、四室精礦去二次浮選,將一次浮選一、二室及二次浮選精煤全部用壓濾機(jī)脫水回收,但脫水效果有待進(jìn)一步驗(yàn)證。
隨著環(huán)保要求越來越嚴(yán)格,選煤廠煤泥的堆放、運(yùn)輸?shù)扔绊懎h(huán)境的問題日益突出,煤泥減量化或無煤泥化生產(chǎn)將是未來選煤廠的發(fā)展趨勢(shì)。將HMZG型角入料式壓濾機(jī)應(yīng)用于動(dòng)力煤選煤廠煤泥的脫水回收,其濾餅松散程度好,易于產(chǎn)品均質(zhì),再將低水分的煤泥摻入洗混煤中,作為最終產(chǎn)品銷售,即可實(shí)現(xiàn)無煤泥化生產(chǎn)的目的,但其經(jīng)濟(jì)性、技術(shù)可行性也有待進(jìn)一步驗(yàn)證。