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660 MW機(jī)組啟動(dòng)凝結(jié)水系統(tǒng)故障及處理措施

2019-07-12 13:47夏成銳
關(guān)鍵詞:除氧器凝結(jié)水凝汽器

夏成銳

湖南華電常德發(fā)電有限公司 湖南 常德 415001

目前,冷凝水精處理裝置安裝在600 MW及以上機(jī)組的運(yùn)行和設(shè)計(jì)過(guò)程中,高速混床脫鹽是應(yīng)用最廣泛的處理方法[1]。本文就660 MW機(jī)組啟動(dòng)凝結(jié)水系統(tǒng)故障及處理措施進(jìn)行探討,分析如下。

1 一般資料

凝結(jié)水處理系統(tǒng)是有效去除凝結(jié)水中含有的金屬腐蝕物質(zhì)和極易溶解的鹽化合物的重要輔助裝置[2]。公司首階段建造的機(jī)組其鍋爐產(chǎn)自上海鍋爐廠,型號(hào)為SG-2035/26.15-M6011單爐,經(jīng)一次加熱,通風(fēng)平衡順暢,II(帕爾)型半開式鍋爐。

給水系統(tǒng):機(jī)組兩個(gè)鍋爐容量為50%,蒸汽驅(qū)動(dòng)的給水泵最大連續(xù)蒸發(fā),以便裝置正常運(yùn)行。兩個(gè)機(jī)組配備一臺(tái)電動(dòng)給水泵,啟動(dòng)運(yùn)行能力為30%BMCR。凝結(jié)水系統(tǒng):機(jī)組的兩個(gè)凝結(jié)水泵容量為100%。通常,泵以可變頻率和工頻率運(yùn)行。頻率轉(zhuǎn)換以一拖二的主要形式。

除鹽水系統(tǒng):它配備兩個(gè)3000立方米除鹽水水箱和三個(gè)變頻除鹽水泵,流量為96噸/小時(shí)。一個(gè)流量為360噸/小時(shí)工頻啟動(dòng)的除鹽水泵。

2 故障情況

這次啟動(dòng)是大修后的第一次啟動(dòng)。在啟動(dòng)過(guò)程中,根據(jù)正常啟動(dòng)程序沖洗和點(diǎn)燃鍋爐,并在啟動(dòng)壓力后打開低壓旁路。將備用的凝結(jié)水泵啟動(dòng)運(yùn)行以判斷變頻器凝結(jié)水泵的入口過(guò)濾通道是否被阻塞。凝結(jié)水流量升至1534噸/小時(shí)。十分鐘后,備用的凝結(jié)水泵出口過(guò)濾器的壓降從5.1k Pa升至19.0k Pa。凝結(jié)水的流速迅速下降至226噸/小時(shí),備用凝結(jié)水泵的電流從248 A降低到69 A。觀察除氧器顯示的液位是否下降迅速,鍋爐是否停止運(yùn)轉(zhuǎn)以判斷備用凝結(jié)水泵入口過(guò)濾器是否不流通。

對(duì)于封閉式凝結(jié)水系統(tǒng),在采取隔離措施后,通過(guò)清潔卸下泵入口過(guò)濾器。除塵后,凝結(jié)水系統(tǒng)重新啟動(dòng)。

3 故障原因及解決措施

3.1 故障原因分析 在裝置檢修期間,徹底檢查爐子受熱表面上的設(shè)備狀況。發(fā)現(xiàn)加熱表面的一部分發(fā)生損壞。損壞的部分焊接并通過(guò)水壓試驗(yàn)。水溶性紙用于輔助焊接并給予氣體充分的保護(hù),減少了氣體的使用量,節(jié)省了成本并提高了焊接清潔度。加工后,可以用水沖洗溶解,不會(huì)堵塞。

檢查過(guò)濾器堵塞的具體情況,將附著在過(guò)濾器上的堵塞材料進(jìn)行成分分析,并確定焊接受熱表面時(shí)剩余的水溶性紙張。水溶性紙?jiān)刂月废到y(tǒng)積聚在冷凝器中,最終導(dǎo)致堵塞。

排水后,打開凝汽器人孔門進(jìn)行檢查,檢查發(fā)現(xiàn)凝汽器鈦管表面有相同的污垢。

3.2 處理措施 凝結(jié)水泵入口過(guò)濾器的清洗具有耗時(shí)的缺點(diǎn),與水溶性紙的溶解性相結(jié)合,減少啟動(dòng)機(jī)組耗費(fèi)的時(shí)間,使用特殊操作模式節(jié)省啟動(dòng)成本。

凝汽器補(bǔ)除鹽水至900-1000 mm的高水位,將變頻凝結(jié)水泵的進(jìn)出口均關(guān)閉,并且移除備用凝結(jié)水泵過(guò)濾器元件。將疏水閥冷卻器、低壓加熱器和低溫省煤器切斷到旁路,蒸汽軸封冷卻器仍然保持主回路運(yùn)行。打開凝結(jié)水的再循環(huán)管閥,啟動(dòng)備用凝結(jié)水泵,進(jìn)行高揚(yáng)程的噴淋沖洗循環(huán)工作。循環(huán)1小時(shí)后,通過(guò)低壓加熱器出口排水管排出。同時(shí),凝汽器連續(xù)補(bǔ)充除鹽水以維持凝結(jié)水器水位。循環(huán)用水通過(guò)排水和更換水的方式進(jìn)行。

將除氧器的手動(dòng)閥都打開,三個(gè)變頻除鹽水泵并排工作。變頻除鹽水泵的輸出力經(jīng)適當(dāng)調(diào)節(jié),它用于維持除氧器的進(jìn)口流量,并且除氧器的水位保持正常。在啟動(dòng)初期為鍋爐提供充足的補(bǔ)充水量。

清洗鍋爐采用電動(dòng)給水泵的水,給水的流量為250噸/小時(shí)。軸封系統(tǒng)和真空系統(tǒng)投入運(yùn)行。

由于再熱器系統(tǒng)中可能殘留有水溶性污物,因此在主系統(tǒng)和再熱器系統(tǒng)建立壓力后,高壓和低壓旁路將保持關(guān)閉。再熱系統(tǒng)的排空門保持打開狀態(tài)。將低壓蒸汽加壓至0.5-1.0 MPa,然后吹掃10-20分鐘??赡艿碾s質(zhì)通過(guò)再熱系統(tǒng)的排氣門排出并收集到排氣門出口的集管中。

吹掃后,旁路系統(tǒng)逐步投入運(yùn)行,溫度和壓力值合理調(diào)整,使汽輪機(jī)保持蒸汽參數(shù)合格,之后可正常運(yùn)行。

通過(guò)沖洗凝汽器后,轉(zhuǎn)換為變頻凝結(jié)水泵,工頻凝結(jié)水泵入口濾筒裝回原位。疏水冷卻器、低壓加熱器和低溫省煤器逐漸從旁路切斷到主回路正常運(yùn)行模式。

4 討論

在使用焊接方式對(duì)鍋爐進(jìn)行修理后,應(yīng)根據(jù)啟動(dòng)前的條件進(jìn)行沖洗和吹掃措施。為了確保鍋爐的加熱表面在啟動(dòng)前是清潔的,并且可以很好地預(yù)測(cè)凝汽器的污染情況[3]。設(shè)備啟動(dòng)時(shí)應(yīng)監(jiān)控凝結(jié)水系統(tǒng)。如果為凝結(jié)水泵供給的電流和凝結(jié)水水流量波動(dòng)很大的異常情況,要及時(shí)上報(bào)后按照規(guī)定解決,以免破壞機(jī)組。將凝結(jié)水泵過(guò)濾器隔離時(shí),注意做好安全防護(hù)措施。特別注意相關(guān)閥門的處理,并做好真空下降的可能性預(yù)測(cè)。軸封系統(tǒng)投入運(yùn)行后,必須注意蒸汽密封冷卻器的溫升,以防因干燒造成的損失。啟動(dòng)鍋爐后,應(yīng)專門安排人對(duì)除氧器的水位進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,三臺(tái)變頻除鹽水泵的輸出應(yīng)與環(huán)化專業(yè)一起調(diào)整。除氧器的進(jìn)水流量需要實(shí)時(shí)調(diào)節(jié),維持除氧器水位,確保鍋爐供水,防止除鹽水泵過(guò)載。點(diǎn)火后維持給煤量,緩慢,以免給水流量因被動(dòng)調(diào)節(jié)使鍋爐管壁溫度過(guò)高。

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