李剛,朱志成,梁建,郭鐘群,陳忠熙
(1.江西離子型稀土工程技術研究有限公司,江西 贛州341000;2.江西理工大學,江西 贛州341000;3.核工業(yè)贛州工程勘察院,江西 贛州341000)
廣西有很多瓷土礦中都伴生有離子型稀土[1,2],由于離子型稀土品味低以及回收工藝復雜等,大多瓷土礦山開采過程中,瓷土中的稀土未被利用而殘留于尾礦中白白浪費掉。近幾年,離子型稀土礦山由于嚴重污染環(huán)境而被叫停[3,4],導致稀土原材料嚴重匱乏,而瓷土礦中回收稀土資源將對稀土市場可持續(xù)發(fā)展及環(huán)境保護有重大意義,因此,從瓷土礦及其他材料中回收稀土金屬是社會發(fā)展的必然趨勢。
為此,本文針對該礦山采場的瓷土礦進行稀土回收工業(yè)模擬試驗,采用無氨浸礦劑硫酸鎂置換瓷土礦中的稀土金屬,通過單因素條件實驗和正交實驗確定最優(yōu)浸礦劑濃度及PH等參數(shù),為瓷土礦中稀土金屬的有效回收提供參考依據(jù)。
該瓷土礦屬風化殘余型礦床,礦物組成比較簡單,主要礦物成分有石英、黏土礦物和長石組成,瓷土礦中的黏土礦物主要是以伊利石和高嶺石,以伊利石為主含量占70%-80%,高嶺土占20%-30%。礦層頂板為風化殘疾腐殖土及第四系沖洪積層,礦層底板巖性為松散砂土及砂礫。
試驗所用瓷土礦來自廣西某瓷土礦采場。試驗試劑主要有:工業(yè)七水硫酸鎂(純度≥99.5%),硫酸,氨水,乙酰丙酮,磺基水楊酸,六次甲基四胺,二甲酚橙,EDTA標準液。
主要實驗儀器: ES30K-1大稱量電子天平,KSL-110箱式高溫箱式爐,PHBJ-260便攜式PH計,S78-1磁力加熱攪拌器,JJ-100W電動攪拌器,板框壓濾機。
將瓷土礦和浸礦劑混合后攪拌半個小時,再轉入壓濾機進行過濾;壓濾結束后收集母液,并測母液的體積、PH、濃度,濾餅則加入頂水重新攪拌半個小時,之后再壓濾,壓濾之后收集頂水浸出液,測體積、PH、濃度,測量濾餅重量及厚度。
瓷土礦中的稀土離子主要吸附于伊利石和高嶺石等黏土礦物,當加入浸礦劑后,稀土陽離子與浸礦劑中的陽離子交換,從而進入溶液中,反應式如下:
[瓷土礦]m·nRE3+(s)+3nMg2+(aq)= [瓷土礦]m·3n (Mg2+)(s)+n RE3+(aq)
式中:RE3+代表稀土離子;
s代表固相;
aq代表液相。
試驗分3組,分別采用含量為1%、2%、3%、4%的硫酸鎂作為浸礦劑,固液比1:1,在室溫條件下試驗,由圖1可以看出,在浸礦劑濃度為2%的基礎上,繼續(xù)增大浸礦劑濃度對瓷土礦中稀土的回收率影響甚微,采用較高濃度的浸礦劑反而需要消耗更多硫酸鎂,增加了生產(chǎn)成本,因此對不同PH的浸礦劑浸取優(yōu)化中,均采用含量為2%的浸礦劑進行試驗。
圖1 浸礦劑濃度對瓷土礦回收稀土的影響
分別采用PH值為4.0、4.5、5.0、5.5、6.0的硫酸鎂作為浸礦劑,從實驗結果可知,在浸礦劑含量為2%,固液比為1:1的前提下,四種不同PH的浸礦劑對瓷土礦中稀土的浸出效果不同,四組實驗中瓷土礦的稀土回收率如圖2所示。浸礦劑PH 為4.0時,其稀土回收率最高,在PH值為5之前,隨著PH增大,回收率變化交緩慢;在PH為5之后,隨著PH值升高,稀土浸出效果明顯降低。然而浸礦劑PH值較小時,瓷土礦中的鋁離子被大量提取出來進入浸出母液,影響稀土母液提純,當浸礦劑PH值較大時,稀土浸出母液中雖然含鋁較少,但是浸出效果太差,綜合考慮選擇PH值為5的浸礦劑效果最優(yōu),且稀土回收率能達到83%。
圖2 浸礦劑PH對瓷土礦中稀土回收率的影響
最后的濾餅作為瓷土礦的原材料進行加工利用,本實驗既回收了稀土,又充分利用了瓷土礦資源,實現(xiàn)了資源的綜合利用。試驗過程考慮到礦山實際生產(chǎn),所有環(huán)節(jié)只需擴大生產(chǎn)即可。
(1)采用硫酸鎂作為浸礦劑進行瓷土礦回收稀土試驗,確定較優(yōu)試驗條件為浸礦劑含量為2%,PH為5.0,固液比為1:1,攪拌時間為0.5h,轉速為200rpm,此時瓷土礦中稀土回收率達83%,浸出效果較穩(wěn)定。
(2)本試驗設計模擬實際生產(chǎn)工藝,攪拌及壓濾環(huán)節(jié)均可在礦山實現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn),為該瓷土礦回收稀土提供了技術參考。