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山西長治區(qū)塊煤層氣集水系統(tǒng)優(yōu)化

2019-08-05 08:32:50丁涵宋沛航米光偉童建新黃茜劉曉杰
油氣與新能源 2019年4期
關(guān)鍵詞:集水新井盤根

丁涵 宋沛航 米光偉 童建新 黃茜 劉曉杰

(1.中國石油天然氣股份有限公司華北油田分公司;2.中國石油天然氣股份有限公司山西煤層氣勘探開發(fā)分公司;3.華港燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司)

排采水作為煤層氣井生產(chǎn)的副產(chǎn)物,其拉運(yùn)處理工作在生產(chǎn)運(yùn)行中占一定比例,山西煤層氣田目前老區(qū)塊采用水罐車?yán)\(yùn)方式處理排采水,每年排采水的拉運(yùn)處理費(fèi)用近百萬元,如遇雨雪天氣,影響道路通行,排采水不能及時(shí)拉運(yùn),造成部分煤層氣井不能正常生產(chǎn)。因此,2017年,長治區(qū)塊新投產(chǎn)的39口井建設(shè)了集水系統(tǒng),但是在前期生產(chǎn)運(yùn)行過程中,該集水系統(tǒng)頻繁出現(xiàn)管道堵塞、盤根刺水問題,需要優(yōu)化。

1 集水系統(tǒng)存在問題

長治區(qū)塊39口新井位于丘陵地帶,其氣、水管道依地勢(shì)同溝敷設(shè),39口新井共敷設(shè)集水管道6.78 km,新建蓄水池1座。該區(qū)域集水管網(wǎng)走向和管道連接如圖1和圖2所示。

新井投產(chǎn)后,發(fā)現(xiàn)集水系統(tǒng)存在兩個(gè)主要問題:

一是管道堵塞,長治區(qū)塊39口新井投產(chǎn)后,一個(gè)月內(nèi)發(fā)生 3口井、5井次堵塞,生產(chǎn)單位多次組織搶險(xiǎn)。

圖1 集水管網(wǎng)走向

二是盤根刺水,除新建的39口井外,沁南—夏店區(qū)塊原有煤層氣井的排采水都是直接排放到各井場(chǎng)已建的排采沉淀池中。敷設(shè)集水管道后,新建39口井井口會(huì)形成一定的回壓(通常在0.2 MPa以內(nèi))。如果井口密封效果較差就會(huì)造成盤根刺水,致使井場(chǎng)內(nèi)泥濘不堪,引發(fā)安全環(huán)保問題,影響集水系統(tǒng)運(yùn)行效率和巡檢班人員正常的巡檢工作。

圖2 集水管道連接示意

2 原因分析

2.1 管道堵塞原因

絕大部分煤層氣是以吸附的方式儲(chǔ)存在煤基質(zhì)中,需要降低地層壓力才能使煤層氣井解吸產(chǎn)氣。在煤層氣井的排采過程中,煤粉產(chǎn)出伴隨著氣井生產(chǎn)全過程。部分煤粉經(jīng)排采泵吸入,提升至地表,通過集水管網(wǎng)排放。通過計(jì)量排出煤粉量,同時(shí)根據(jù)煤層氣井排采現(xiàn)場(chǎng)煤粉顆粒的粒徑取樣測(cè)試,可以將產(chǎn)出煤粉顆粒粒徑的變化分為三個(gè)階段。各排采階段煤粉產(chǎn)出規(guī)律如下:

第一階段為初期產(chǎn)氣階段,以中、細(xì)顆粒煤粉為主,顆粒粒徑 1~5 mm,煤粉質(zhì)量分?jǐn)?shù)高,部分井煤粉質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到8%,細(xì)顆粒煤粉以懸浮液形式排出井筒,進(jìn)入集水管道。

第二階段為產(chǎn)氣高峰期,以細(xì)顆粒煤粉為主,顆粒粒徑小于2 mm,煤粉質(zhì)量分?jǐn)?shù)較低,多數(shù)井質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于 0.5%,部分煤粉以懸浮液形式排出井筒,該階段煤層氣井井底壓力接近于零,僅少量產(chǎn)水。

第三階段為產(chǎn)氣后期,以微細(xì)顆粒為主,顆粒粒徑小于1 mm,可隨氣體以粉塵形式排出,該階段煤層氣井井底壓力為0,基本不產(chǎn)水。

新井投產(chǎn)初期產(chǎn)氣階段,以中、細(xì)顆粒煤粉為主。大量的中、細(xì)顆粒煤粉在管道的拐點(diǎn)、低洼處聚集,是造成集水系統(tǒng)管道堵塞的主要原因,也證實(shí)了前期試驗(yàn)一個(gè)月內(nèi)發(fā)生了5井次管道堵塞、隨后集水系統(tǒng)運(yùn)行相對(duì)平穩(wěn)的狀況。因此,如何防止大顆粒煤粉進(jìn)入集水系統(tǒng)是解決集水管道堵塞問題的重點(diǎn)。

2.2 盤根刺水原因

一是集水系統(tǒng)建成后,采用管輸方式將排采水集中到新建蓄水池,會(huì)對(duì)井口造成一定回壓,壓力值約為 0.1~0.2 MPa,高于就地排放到排采沉淀池時(shí)的管道壓力,因此,對(duì)井口的密封效果要求更高。目前,沁南—夏店區(qū)塊抽油機(jī)井井口密封裝置為普通盤根盒+橡膠盤根[1],難以滿足煤層氣井口承壓的要求。

二是井口偏磨嚴(yán)重,煤層氣井投產(chǎn)運(yùn)行幾個(gè)月后,由于管道形變、抽油機(jī)基礎(chǔ)下沉,會(huì)不同程度地存在井口偏磨情況。井口不對(duì)中,光桿與盤根盒出現(xiàn)偏磨,導(dǎo)致光桿與盤根盒受損,造成盤根刺水,能耗增加,污染環(huán)境。

3 改進(jìn)措施

為防止集水管道堵塞,在井口工藝安裝的設(shè)計(jì)中,加入堵塞物沉淀“口袋”(見圖3),該設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作方便。依靠重力作用使大顆粒煤粉聚集、沉淀在“口袋”中?!翱诖毕路桨惭b管帽,用于排放沉淀在“口袋”中的煤粉煤屑。投用以后集水系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),各作業(yè)區(qū)定期排放管道“口袋”中的沉積物,此后再未出現(xiàn)管道堵塞問題。

圖3 井口工藝優(yōu)化安裝示意

針對(duì)井口偏磨情況嚴(yán)重問題,生產(chǎn)單位調(diào)研、試驗(yàn)了多種盤根盒、盤根后,優(yōu)選了適合煤層氣井的防偏磨盤根盒與石墨夾線橡膠盤根。通過實(shí)施上述措施已經(jīng)能夠滿足井口0.2 MPa的回壓要求。

4 結(jié)束語

集水系統(tǒng)建設(shè)首次應(yīng)用于長治區(qū)塊39口新井,是對(duì)煤層氣田排采水集輸方式的一種探索。投產(chǎn)初期,多次發(fā)生管道堵塞問題,部分井場(chǎng)盤根刺水嚴(yán)重,但是實(shí)施改進(jìn)措施以來,再未發(fā)生上述問題,系統(tǒng)運(yùn)行良好。集水系統(tǒng)的建設(shè)解決了部分煤層氣井排采水集中拉運(yùn)處理難的問題,為后期新井投產(chǎn)建設(shè)集水管網(wǎng)提供了經(jīng)驗(yàn)。

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