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探究影響煉鋼用活性石灰分析檢測(cè)結(jié)果的主要因素

2019-09-10 07:22劉芳孫祿海
關(guān)鍵詞:檢測(cè)結(jié)果煉鋼主要因素

劉芳 孫祿海

摘要:轉(zhuǎn)爐煉鋼一直都是采用先在石灰窯中將石灰石煅燒成活性石灰、然后再把石灰運(yùn)送至煉鋼廠的轉(zhuǎn)爐作造渣劑的生產(chǎn)工藝流程。但活性石灰主要包含碳酸鈣沉積巖煅燒形成,包含氧化鈣,極易吸水粉化,尤其制備成粒度為0.125mm化學(xué)分析試樣后,在空氣當(dāng)中存儲(chǔ)時(shí)吸潮粉化導(dǎo)致氫氧化鈣速率加快,直接干擾到最終分析結(jié)果?;诖耍疚膶?duì)ICI進(jìn)行了簡(jiǎn)要的分析。

關(guān)鍵詞:煉鋼;活性石灰;檢測(cè)結(jié)果;主要因素

本文對(duì)影響煉鋼用活性石灰分析檢測(cè)結(jié)果的主要因進(jìn)行了簡(jiǎn)要的分析,以期可以為相關(guān)工作者提供一定借鑒。

1 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

以前,活性石灰回轉(zhuǎn)窯未燒襯磚還沒(méi)有行業(yè)的以及國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。各廠家、使用者根據(jù)自身技術(shù)條件給予運(yùn)行以及生產(chǎn),造成產(chǎn)品整體質(zhì)量與性能不均勻,進(jìn)而造成耐火材料效果欠佳,為適應(yīng)者在選擇和評(píng)價(jià)產(chǎn)品的質(zhì)量上帶來(lái)諸多的困難,同時(shí)亦對(duì)產(chǎn)品推廣以及應(yīng)用產(chǎn)生相應(yīng)的制約。由制造商提供。就是這樣。為了有效的提升活性石灰回轉(zhuǎn)窯的整體使用周期,提升其設(shè)計(jì)以及施工質(zhì)量,從而更好的為用戶驗(yàn)收以及選擇奠定有力的條件,武漢鋼鐵有限公司起草的《活性石灰回轉(zhuǎn)窯用不燒襯磚》列入行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃。為了更好的保證活性石灰回轉(zhuǎn)窯未燃襯磚的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)趨于合理,需滿足生產(chǎn)以及具體應(yīng)用需求,依據(jù)企業(yè)、用戶和設(shè)計(jì)單位收集的數(shù)據(jù),對(duì)活性石灰回轉(zhuǎn)窯未燃襯磚給予科學(xué)分類。根據(jù)活性石灰回轉(zhuǎn)窯應(yīng)用部位、使用條件和理化指標(biāo),將活性石灰回轉(zhuǎn)窯的未燒襯磚分為三個(gè)等級(jí)。有效的確定各品牌產(chǎn)品具體適用范疇。確定了產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)格等標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容。除此之外,對(duì)其化學(xué)成分設(shè)置需分析耐火材料受到高溫影響存在的安全問(wèn)題。氧化鋁的含量和體積密度指數(shù)也可以控制未燒磚的原材料,尤其是集料。但是,由于容積密度過(guò)高,會(huì)導(dǎo)致回轉(zhuǎn)窯運(yùn)行時(shí)爐襯重量過(guò)大,加大機(jī)械負(fù)荷和爐襯的應(yīng)力,不利于回轉(zhuǎn)窯長(zhǎng)壽。設(shè)置適當(dāng)容積密度不僅能確保爐襯整體效果,而且有利于耐火材料的技術(shù)進(jìn)步和成本控制。

2 影響煉鋼用活性石灰分析檢測(cè)結(jié)果的主要因素

2.1 實(shí)驗(yàn)材料和方法

蔗糖為分析純,氫氧化鈉濃度為20%,鈣指示劑(1+50):1g鈣指示劑與50g氯化鈉混合,EDTA的標(biāo)準(zhǔn)溶液:C(EDTA)=0.01mol/L,依據(jù)石灰當(dāng)中有效氧化鈣能以及蔗糖反應(yīng)從而生成高溶解性蔗糖鈣,同事鈣樣品當(dāng)中碳酸鹽以及其他鈣鹽不與蔗糖進(jìn)行反應(yīng),它們被過(guò)濾和分離。最后,用EDTA滴定的方法對(duì)活性實(shí)惠有效氧化鈣的具體含量給予測(cè)定。

實(shí)驗(yàn)當(dāng)中選擇5公斤活性實(shí)惠樣品。并對(duì)其貯存狀態(tài)進(jìn)行模擬,將樣品置于實(shí)驗(yàn)室寬口玻璃瓶中。瓶子的開(kāi)度保持在一個(gè)開(kāi)放的環(huán)境中,溫度和濕度相對(duì)穩(wěn)定。根據(jù)上述方法,每2小時(shí)檢測(cè)一次樣品中的氧化鈣含量。

2.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析

氧化鈣是活性石灰重要構(gòu)成成分,是一種堿性氧化物。活性石灰在空氣當(dāng)中的重要反應(yīng)機(jī)理如下(1)和(2)。式(1)Ca(OH)2放出諸多的熱量,具有腐蝕性;式(2)CaCO3呈粉末狀,是煅燒活性石灰的逆反應(yīng)。

CaO+H2O=Ca(OH)2(1)

CaO+CO2→CaCO3(2)

根據(jù)反應(yīng)原理,活性石灰對(duì)濕度敏感,在空氣中不穩(wěn)定。它很容易與空氣中的二氧化碳和水反應(yīng),繼而轉(zhuǎn)換為穩(wěn)固的碳酸鈣和氫氧化鈣。

2.3 建立活性石灰中氧化鈣含量隨時(shí)間變化的模型

性石灰中氧化鈣含量隨時(shí)間的函數(shù)模型如表1所示。鞍鋼八桂泉鋼鐵廠活性石灰中氧化鈣含量在80%以上,本方法以活性石灰的85%和89%作為初始含量。同時(shí),對(duì)數(shù)學(xué)模型后的初始內(nèi)容進(jìn)行了修正。與儀器相比,誤差小于1%,精度大于95%?;钚允抑醒趸}含量的化學(xué)分析值、數(shù)學(xué)模型計(jì)算值對(duì)比如表2所示。與化學(xué)分析方法相比,氧化鈣含量誤差小于0.6%,符合率大于95%。

2.4 實(shí)際應(yīng)用

在實(shí)際煉鋼生產(chǎn)中,活性石灰在用于煉鋼脫硫工藝前可儲(chǔ)存24~48小時(shí)左右。當(dāng)中,氧化鈣的含量伴隨著時(shí)間推移而進(jìn)一步降低。因此,在脫硫前,依據(jù)活性石灰生產(chǎn)后的貯存時(shí)間具體間隔,利用該方法計(jì)算具體應(yīng)用中活性石灰氧化物實(shí)際含量,可以更有效、準(zhǔn)確地測(cè)定活性。添加的石灰量。根據(jù)以上試驗(yàn)結(jié)果,應(yīng)注意,煉鋼用活性石灰成品檢驗(yàn)完成后,應(yīng)避免長(zhǎng)期貯存后所用氧化鈣的等級(jí)與試驗(yàn)結(jié)果不符,導(dǎo)致活性石灰使用質(zhì)量偏差;除此之外,庫(kù)存需科學(xué)的把控活性石灰,需依據(jù)生產(chǎn)以使用的時(shí)間間隔,推斷爐內(nèi)活性石灰的質(zhì)量,動(dòng)態(tài)調(diào)整活性石灰的質(zhì)量,確保渣堿度,滿足精細(xì)化操作最終目標(biāo),從而實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)節(jié)約。

試驗(yàn)結(jié)果表明,煉鋼用活性石灰樣品必須存放在磨瓶和烘干機(jī)中,以保證兩個(gè)工作日內(nèi)樣品化學(xué)成分的穩(wěn)定性,從而保證試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。

參考文獻(xiàn):

[1]馮旭剛.冶金石灰窯多參數(shù)檢測(cè)與質(zhì)量控制理論及技術(shù)研究[D].合肥:合肥工業(yè)大學(xué),2011.

[2]陳明.活性石灰生產(chǎn)工藝關(guān)鍵參數(shù)在線監(jiān)測(cè)及專家系統(tǒng)故障診斷[D].武漢:武漢理工大學(xué),2010.

[3]項(xiàng)亞平.活性石灰窯加料上料位自動(dòng)控制的恢復(fù)[J].武鋼技術(shù),1987(12):26-27+25.

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