陳建華
(中國(guó)鐵路西安局集團(tuán)有限公司,陜西 西安 710054)
鋼軌是鐵路線路的重要組成部分,其輪廓尺寸和狀態(tài)是影響列車(chē)運(yùn)行安全的關(guān)鍵因素之一[1]。列車(chē)運(yùn)行中輪軌之間長(zhǎng)期持續(xù)頻繁復(fù)雜的相互作用力,使得鋼軌表面產(chǎn)生魚(yú)鱗紋、肥邊以及波磨等病害,對(duì)列車(chē)運(yùn)行的安全性、平穩(wěn)性和舒適性以及鋼軌探傷作業(yè)有很大影響[2],特別是冬季氣溫變化較大時(shí),鋼軌表面?zhèn)麚p發(fā)展迅速,嚴(yán)重影響列車(chē)的運(yùn)行安全。因此,及時(shí)整治鋼軌表面病害、修復(fù)鋼軌輪廓已經(jīng)成為鐵路線路養(yǎng)護(hù)的重要工作。
鋼軌病害修復(fù)的傳統(tǒng)手段主要依靠鋼軌打磨消除鋼軌表面病害,改善鋼軌廓形。由于單遍打磨作業(yè)切削量?。ㄜ夗斨行膬H0.2 mm),每次都需要進(jìn)行多遍往返作業(yè),效率低下,且打磨過(guò)程中產(chǎn)生的鐵屑粉塵嚴(yán)重污染環(huán)境[3]。受空間狹小、空氣流通差等因素制約,長(zhǎng)大隧道內(nèi)鋼軌打磨車(chē)作業(yè)2 km左右時(shí),周?chē)諝鉁囟葧?huì)急劇升高,鐵屑粉塵彌漫,鋼軌打磨車(chē)須停止作業(yè)并撤出隧道外冷卻,若繼續(xù)作業(yè)將造成發(fā)動(dòng)機(jī)缸溫過(guò)高而自動(dòng)熄火保護(hù),且隧道內(nèi)打磨作業(yè)產(chǎn)生的粉塵消散時(shí)間較長(zhǎng)(30~60 min)。因此,在有限的施工天窗內(nèi),鋼軌打磨車(chē)的作業(yè)效率非常低下,且易對(duì)施工人員身體造成傷害。
鋼軌銑磨車(chē)是消除或減緩鋼軌表面病害、修復(fù)鋼軌輪廓的新型施工機(jī)械,通過(guò)若干組銑刀盤(pán),采用成型銑削加鋼軌打磨方式消除或減緩鋼軌表面病害[4],最高作業(yè)效率為1.8 km/h,單遍作業(yè)切削深度為0.1~1.5 mm,鋼軌內(nèi)側(cè)肥邊最大銑削量為3 mm,對(duì)于鋼軌表面擦傷、麻坑、內(nèi)側(cè)3 mm以下肥邊及較淺的魚(yú)鱗紋等病害,1遍作業(yè)即可消除,具有效率高、精度高、施工限制少、環(huán)境污染小等優(yōu)點(diǎn)。鋼軌銑磨車(chē)作業(yè)后,鋼軌輪廓尺寸、鋼軌表面平整度和光潔度都有很大改善。
西康線全長(zhǎng)267.49 km,是穿越秦嶺山脈、連接陜西省南北進(jìn)出四川省的主要通道,2002年單線建成通車(chē),2013年二線建成通車(chē)。西康線75%以上的線路在秦嶺山脈中穿行,橋隧長(zhǎng)度占線路總長(zhǎng)的60%,是我國(guó)橋隧與線長(zhǎng)比例較高的鐵路之一。西康下行線開(kāi)通運(yùn)營(yíng)15年來(lái),鋼軌病害發(fā)展迅速,主要病害為波磨(最大深度1.23 mm)、肥邊(最大4 mm)、鋼軌表面麻坑、掉塊和魚(yú)鱗紋等。
2017年10月,西康線集中修復(fù)期間,中國(guó)鐵路西安局集團(tuán)公司配屬的XM-1800型鋼軌銑磨車(chē)承擔(dān)了32.5 km的隧道內(nèi)鋼軌病害修復(fù)施工任務(wù)。針對(duì)西康線下行線隧道長(zhǎng)、線路狀態(tài)較差、鋼軌病害較嚴(yán)重的情況采取如下措施:作業(yè)前,車(chē)組操作人員和工務(wù)段技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查施工環(huán)境及鋼軌病害,利用鋼軌輪廓測(cè)量?jī)x和波磨測(cè)量?jī)x等,對(duì)作業(yè)區(qū)段鋼軌肥邊、波磨等病害進(jìn)行準(zhǔn)確測(cè)量,根據(jù)測(cè)量結(jié)果選擇切實(shí)可行的鋼軌銑磨工藝;作業(yè)中,安排人員在車(chē)前進(jìn)行鋼軌病害復(fù)核,標(biāo)注病害變化情況,并及時(shí)報(bào)告鋼軌銑磨操作人員,根據(jù)前方鋼軌病害變化情況及時(shí)調(diào)整相應(yīng)參數(shù)[5],確保作業(yè)良好。
(1)針對(duì)3 mm以?xún)?nèi)的肥邊,銑盤(pán)內(nèi)偏2~10 mm,切削量0.3~1.2 mm,功率10%~25%,作業(yè)速度0.5 km/h,作業(yè)1遍后消除;
(2)針對(duì)超過(guò)3 mm的肥邊,增加1遍銑磨作業(yè),銑盤(pán)不偏移,切削量0.3~1.2 mm,功率25%~55%,作業(yè)速度0.7~1.2 km/h,作業(yè)2遍后消除[6]。
作業(yè)過(guò)程中,利用鋼軌輪廓檢測(cè)儀對(duì)作業(yè)前后的鋼軌輪廓進(jìn)行測(cè)量對(duì)比,結(jié)果見(jiàn)圖1(圖中紅色線條為實(shí)際鋼軌輪廓,藍(lán)色線條為60N鋼軌廓形)。對(duì)比銑削前后鋼軌輪廓可見(jiàn),銑磨效果較為理想。
圖1 鋼軌肥邊銑削前后對(duì)比
針對(duì)1 mm以?xún)?nèi)的波磨,切削量0.3~1.2 mm,功率 15%~55%, 速 度 0.5~1.2 km/h[7], 作 業(yè) 1遍 后,使用鋼軌波磨測(cè)量?jī)x對(duì)殘留波磨進(jìn)行測(cè)量,根據(jù)殘留量進(jìn)行第2遍作業(yè),直到波磨殘留量控制在《鐵路線路修理規(guī)則》鋼軌打磨作業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定值之內(nèi)[8]。
在作業(yè)過(guò)程中,利用鋼軌波磨測(cè)量?jī)x對(duì)作業(yè)前后的鋼軌波磨進(jìn)行檢測(cè)對(duì)比,結(jié)果見(jiàn)圖2。
圖2 鋼軌波磨銑削前后對(duì)比
在作業(yè)過(guò)程中,針對(duì)鋼軌?mèng)~鱗紋,切削量0.3~1.2 mm,功率20%~45%,作業(yè)速度0.5~1.3 km/h[9]。鋼軌銑削作業(yè)前后的效果對(duì)比見(jiàn)圖3。
圖3 鋼軌?mèng)~鱗紋銑削前后對(duì)比
通過(guò)對(duì)比,鋼軌銑磨作業(yè)能去除肥邊、波磨、表面擦傷、麻坑、點(diǎn)蝕及魚(yú)鱗紋等傷損,修復(fù)鋼軌輪廓,延緩鋼軌、表面波磨及魚(yú)鱗紋等病害的發(fā)展,延長(zhǎng)了鋼軌的使用壽命[10]。銑磨作業(yè)前后鋼軌病害相關(guān)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。
表1 作業(yè)前后鋼軌病害數(shù)據(jù) mm
在西康線鋼軌銑磨作業(yè)中,作業(yè)速度為0.7~1.0 km/h、銑削后線路較好的情況下,磨削作業(yè)效果較好。當(dāng)作業(yè)速度低于0.5 km/h、銑削后線路狀況不良的情況下,磨削作業(yè)效果不良。XM-1800型鋼軌銑磨車(chē)作業(yè)速度宜為0.5~1.5 km/h,磨削功率為11 kW。作業(yè)中要注意:
(1)更換新砂輪時(shí),磨削功率初始設(shè)定為35 kW,待設(shè)備見(jiàn)到火花后,磨削功率調(diào)整到11 kW。
(2)作業(yè)速度可根據(jù)實(shí)際磨削情況在1~2 km/h進(jìn)行手動(dòng)調(diào)整。
(3)可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行手動(dòng)調(diào)整,手動(dòng)調(diào)整鍵在MCP面板上。
砂輪的連續(xù)性一般,從作業(yè)司機(jī)室上的監(jiān)控畫(huà)面可以看出,右側(cè)砂輪磨削過(guò)程中火花較連續(xù),左側(cè)砂輪磨削過(guò)程中火花斷續(xù)不連貫,磨削鋼軌頂面連續(xù)性較差。磨削作業(yè)后兩側(cè)鋼軌的頂面效果見(jiàn)圖4。
圖4 磨削鋼軌頂面效果
新砂輪作業(yè)1.45 km,砂輪剩余40 mm;更換新砂輪后再次作業(yè)1.14 km,砂輪剩余約70 mm,現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)得出:新砂輪可以作業(yè)約1.50 km。
鋼軌銑磨車(chē)是消除或減緩鋼軌表面病害、修復(fù)鋼軌輪廓的新型施工機(jī)械,通過(guò)成型銑削外加鋼軌打磨的方式消除或減緩鋼軌表面病害,具有作業(yè)效率高、精度高、施工限制少、環(huán)境污染小等優(yōu)點(diǎn),作業(yè)后鋼軌輪廓尺寸、鋼軌表面平整度和光潔度都有很大提高,不僅能夠提升列車(chē)運(yùn)行的平穩(wěn)性和安全性,而且降低了輪軌噪聲,提升了乘客的舒適度,適用于長(zhǎng)大隧道內(nèi)鋼軌病害修理工作。