劉之勇
(民航中南地區(qū)空中交通管理局技保中心,廣東 廣州 510000)
電網中的電力負荷大部分屬于感性負荷,在運行過程中需要向這些感性負荷設備提供相應的無功功率。通過在電網中安裝并聯(lián)的電容器等無功補償設備后,可以提供感性負載所消耗的無功功率,因此可以降低線路和變壓器因輸送無功功率造成的電能損耗,這就是無功功率補償。
本次案例中采用的是低壓集中補償方式,該方式主要應用在變壓器低壓側,是國內較普遍采用的一種無功補償方式。其中補償裝置通常采用低壓并聯(lián)電容器柜,可根據(jù)用戶負荷水平的波動來投入適當數(shù)量的電容器,從而進行跟蹤補償。
本案例中由兩路高壓供電,經過兩個變壓器變壓后分別供電。在兩個變壓器后端設置了兩個低壓補償柜,每個補償柜主要由16組電容,16個繼電器和1個邏輯控制器組成。低壓補償柜投入使用后可提高功率因數(shù),降低線損和變壓器的損耗,提高變壓器的供電能力。
該柜自啟用運行,由于年數(shù)較長,部分電容器已經衰減嚴重,甚至損壞,而部分繼電器觸點連接不緊密,運行的溫度較高,甚至有一個邏輯控制器已壞,不能自動投切。
圖1 供電系統(tǒng)概況及測試地點
利用儀表通過對B1 及B2變壓器下電能質量進行了檢測,并且檢測了現(xiàn)有純電容無功補償設備在投入和切除時的兩種工作狀態(tài),對兩種情況進行了對比,數(shù)據(jù)表明,該系統(tǒng)的諧波含量主要是 3、5、7、11、13,而當現(xiàn)有純電容無功補償設備投入使用時,系統(tǒng)總的諧波畸變率從原始5%左右放大到16%,最高接近3倍,且11次和13次諧波放大嚴重,因為在這個階次發(fā)生了諧振現(xiàn)象,因此目前使用的純電容補償并不滿足在諧波環(huán)境下進行安全無功補償?shù)哪康摹?/p>
根據(jù)諧波檢測數(shù)據(jù)分析,測試點電能質量問題在設備原始功率因數(shù)較低,需要對其進行電容串電抗的安全補償裝置。因此做出建議諧波治理方案,鑒于測試時系統(tǒng)負載量不同,而且按照設備大容量啟動及無功功率補償?shù)刃枰?,濾波器選型需要留有一定裕量,提出以下技術方案:
無功補償優(yōu)化綜合裝置采用安全補償裝置技術,綜合補償系統(tǒng)無功和諧波。可以用來校正功率因素和濾除電網諧波。
無功補償部分采用接觸器投切電容器組。裝置應采用同品牌高品質電容器、電抗器、接觸器、無功功率補償控制器用于提高功率因數(shù)。
確定補償方案主要考慮以下幾點:
設計:需要串聯(lián) 14%(抑制 3 次及以上)電抗器以避免電容器流入過多的諧波電流,同時避免電容器與系統(tǒng)發(fā)生并聯(lián)諧振。
設計:串聯(lián)電抗器進行安全補償,可以提高功率因數(shù),避免諧振,降低諧波污染,可以更好的保護電容器不受損害,運行安全,被大量應用。
設計:選擇的電容器應該在 1.1 倍額定電壓即 440V 電壓下長期穩(wěn)定運行。且串聯(lián)電抗器后對電容器會產生局部升壓。故應根據(jù)公式
Uc=1.1Un/(1-P%)。若 P=14%則 Uc=512V 應選擇 525V 耐壓等級電容器。
從經濟觀點看,低壓系統(tǒng)中采用自動安全補償,補償后功率因數(shù)控制在 0.95 以上,同時要考慮系統(tǒng)負荷的增長,和設備維護以及備品備件的統(tǒng)一。
功率補償柜改造采用了KBR公司提供的改造方案,除電容器之外,加裝了電抗器,每一套功率補償柜配有一臺無功功率補償控制器,采用接觸器投切電容器組,用以實現(xiàn)功率因數(shù)的提高。
無功功率補償控制器:顯示和控制模塊,具有自動投切控制功能,以實現(xiàn)目標功率因數(shù),同時還具有諧波檢測功能。
改裝后的兩套功率補償柜分別替換原有的純電容補償柜,柜內設有九路,每路由電容器串聯(lián)14%的節(jié)能型濾波電抗器,防止 3 次及 3 次以上諧波的放大。單路的容量為25Kvar和50Kvar,由無功功率補償控制器控制,實現(xiàn)自動投切。
功率補償柜改造完成后,在使用中發(fā)現(xiàn),處于工作狀態(tài)下,電容器表面溫度可達到40℃以上,電抗器表面溫度可達到80℃左右,而補償柜是一個密閉的柜體,柜內空氣不流動,更加使得柜內溫度的升高。當環(huán)境溫度較高時,會導致設備中元器件的溫度升高,可能會導致絕緣材料軟化、變形,從而導致設備的安全絕緣性能下降或失效,引發(fā)設備故障;高溫可能會引起鼓脹爆裂,影響設備運行安全,甚至可能導致消防問題;高溫同時還會減少設備的使用壽命。
針對溫度過高的問題,做出了以下幾點的改進措施。
1.耐高溫電纜
在實際使用中發(fā)現(xiàn),電抗器在工作時,表面溫度可達到80℃左右,而電抗器使用的電纜為普通的電纜,電纜外皮使用的是聚氯乙烯(PVC)材料,聚氯乙烯(PVC)絕緣電纜長期耐溫僅為70℃,不能滿足功率補償柜內電抗器長期工作時的要求。所以,將普通電纜更換為耐高溫電纜,這種耐高溫電纜外皮采用的絕緣材料為:氟塑料絕緣,溫度范圍-60-260度;可有效解決電抗器運行時,連接電纜過熱的情況。
2.安裝散熱風扇
為緩解密閉機柜內環(huán)境溫度過高的問題,在機柜的門板上安裝了散熱風扇。根據(jù)空氣流通的方向,在機柜門上端和下端各安裝了一臺散熱風扇,下面一臺為進風,上面一臺為出風,增加了機柜內的空氣流動,起到了有效降低機柜內溫度過高的作用。
3.溫度智能多路巡檢儀
同時制作安裝了這套溫度檢測系統(tǒng),該系統(tǒng)由溫度檢測探頭和主機組成,溫度檢測探頭接觸式安裝在每一個電容器和電感器上,采集溫度數(shù)據(jù),傳輸至主機,主機實時監(jiān)測溫度。并且主機對每一路監(jiān)測的數(shù)據(jù)可獨立設置溫度上限,當溫度超出該上限時,主機會提示該溫度超限告警。
圖2 溫度智能巡檢儀
通過對配電系統(tǒng)進行電能質量改造,加裝了KBR電抗率為14%的節(jié)能型濾波電抗器,防止3次及3次以上諧波的放大,并對改造前后,兩臺變壓器在加裝14%濾波電抗器后的KBR安全無功補償裝置,在投入和切除兩種狀態(tài)進行了電能質量的檢測,對兩種情況進行了對比,數(shù)據(jù)(見表1)表明,該系統(tǒng)的諧波含量主要是 3、5、7、11、13,串接14%的濾波電抗器的KBR安全補償元件投入使用后,將功率因數(shù)提高的同時也抑制了諧波的放大,并且吸收了一定的諧波,達到了一定的效果。
表1 改造前后數(shù)據(jù)對比表
通過對無功功率補償?shù)母脑欤岣吡斯β室驍?shù),由于功率因數(shù)的提高,增加了變壓器的使用裕度,同時諧波電 流的降低,減少了線路的功率損耗,提高配電系統(tǒng)的輸電效率,達到了節(jié)能的目的。