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結(jié)團(tuán)絮凝工藝處理兩種不同性質(zhì)染料廢水研究

2019-11-05 07:01許雯王宏飛陳舒展朱麗婷王平
應(yīng)用化工 2019年10期
關(guān)鍵詞:色度脫色濁度

許雯,王宏飛,陳舒展,朱麗婷,王平

(南京林業(yè)大學(xué) 生物與環(huán)境學(xué)院,江蘇 南京 210037)

合成染料的用途十分廣泛[1],隨著合成染料的普及,其對(duì)水資源以及周圍環(huán)境造成了嚴(yán)重破壞[2]。現(xiàn)今,對(duì)染料廢水的主流處理方法包括了化學(xué)、物理及生物處理方法等[3]。絮凝沉淀法,其在染料廢水處理中也發(fā)揮了重要的作用[4]。

結(jié)團(tuán)絮凝工藝,是在傳統(tǒng)絮凝技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展過(guò)程中形成的,可定義為在液體介質(zhì)中直接生成濕顆粒[5]。本文采用結(jié)團(tuán)絮凝工藝對(duì)兩種染料模擬廢水進(jìn)行處理,通過(guò)控制工藝運(yùn)行條件,確定了最佳運(yùn)行參數(shù),并與其它絮凝工藝進(jìn)行對(duì)比,認(rèn)為結(jié)團(tuán)絮凝工藝在處理染料廢水方面具有良好的應(yīng)用前景。

1 實(shí)驗(yàn)部分

1.1 試劑與儀器

陰離子聚丙烯酰胺(PAM,分子量>300萬(wàn))、聚合氯化鋁(PAC,Al2O3≥28%)、活性嫩黃K-4G、直接耐酸大紅4BS均為分析純。

JJ-4A六聯(lián)攪拌器;HI93703哈納濁度測(cè)定儀。

1.2 模擬染料廢水的配制

稱量0.5 g直接耐酸大紅4BS與1 g活性嫩黃K-4G分別加入35 L蒸餾水中,采用色度法測(cè)得兩種模擬染料廢水的色度分別為1 000,400,濁度為1.65 NTU,2.25 NTU。

1.3 結(jié)團(tuán)絮凝工藝原理

結(jié)團(tuán)絮凝工藝的核心是控制適宜的投藥條件和水力條件,投加適量的混凝劑,使得廢水中的膠體雜質(zhì)脫穩(wěn),在該階段于管式反應(yīng)器內(nèi)形成理想的高密度、小粒徑初始粒子[6],其與加入的高分子助凝劑混合,并在上升水流、剪切力的共同作用下生成致密的大顆粒結(jié)團(tuán)體,繼而形成懸浮層。在該工藝穩(wěn)定運(yùn)行時(shí),流化床底部進(jìn)入的理想初始粒子與懸浮層顆粒間發(fā)生擠壓摩擦,初始粒子逐一附著在其表面,從而降低了結(jié)團(tuán)體的內(nèi)部孔隙率,生成了高密度的結(jié)團(tuán)絮凝體[7-8]。這種絮凝顆粒沉降性能良好,可在設(shè)備澄清區(qū)實(shí)現(xiàn)液固分離[9]。許多研究表明利用結(jié)團(tuán)絮凝工藝對(duì)高濁水、水廠生產(chǎn)廢水等不同水質(zhì)進(jìn)行處理效果顯著[10-11]。

試驗(yàn)裝置見(jiàn)圖1。該裝置主體由結(jié)團(tuán)絮凝反應(yīng)器(高1.0 m,直徑50 mm)構(gòu)成,入水管直徑10 mm,反應(yīng)器共配置7個(gè)出水口,每個(gè)出水口間隔100 mm并在第7個(gè)出水口出水。

圖1 實(shí)驗(yàn)裝置示意圖Fig.1 Schematic diagram of experimental setup1.模擬廢水池;2.加壓泵;3.管式反應(yīng)器;4.結(jié)團(tuán)絮凝反應(yīng)器;5.出水池;6.攪拌器

1.4 實(shí)驗(yàn)方法

在500 mL燒杯中依次加入高嶺土和PAC,為制備絮凝效果好的結(jié)團(tuán)絮凝體,控制高嶺土與PAC的質(zhì)量比為50∶1,接著將該體系放入六聯(lián)攪拌器中攪拌1 min,轉(zhuǎn)速為200 r/min,攪拌充分后繼續(xù)向燒杯中添加少量PAM(添加的PAM占燒杯中高嶺土質(zhì)量的5‰),然后繼續(xù)在低速的條件下(65 r/min)攪拌90 min,即得實(shí)驗(yàn)所需結(jié)團(tuán)絮凝體。

染料模擬廢水依次進(jìn)入蠕動(dòng)泵、微管混凝器(DN10,10 m)和結(jié)團(tuán)絮凝反應(yīng)器。將PAC與PAM分別投加到微管混凝器的前端和末端,在反應(yīng)器中添加制備的結(jié)團(tuán)絮凝體,靜置高度為40 cm。啟動(dòng)蠕動(dòng)泵并打開(kāi)入水閥門,通過(guò)控制泵的流量來(lái)調(diào)節(jié)儀器中的水高度。

1.5 分析項(xiàng)目及檢測(cè)方法

通過(guò)稀釋倍數(shù)法測(cè)定染料廢水的色度;濁度采用濁度測(cè)定儀測(cè)定。

脫色率(%)按下式計(jì)算:

R=(1-A/A0)×100%

(1)

其中,A和A0分別為處理前后的色度(倍)。

2 結(jié)果與討論

2.1 結(jié)團(tuán)絮凝體對(duì)4BS和K-4G的處理效果

圖2為結(jié)團(tuán)絮凝體對(duì)兩種模擬廢水(未加PAC或PAM)的處理效果,控制上升流速30 cm/min。

圖2 結(jié)團(tuán)絮凝體對(duì)4BS和K-4G水質(zhì)的影響Fig.2 Effect of pellet flocs on the water quality of 4BS and K-4G a.4BS;b.K-4G

由圖2可知,由于吸附作用,運(yùn)行時(shí)間10 min內(nèi),4BS和K-4G脫色率分別達(dá)到60%與50%,之后脫色率逐漸降低,30 min后幾乎沒(méi)有脫色效果。這是由于4BS與K-4G在水中的流體力學(xué)半徑遠(yuǎn)小于結(jié)團(tuán)絮凝體的本身粒徑,使得染料不易被截留,從而脫色效果較差;出水濁度隨運(yùn)行時(shí)間逐漸減小,這是由于反應(yīng)器中結(jié)團(tuán)絮凝體的濃度在逐漸降低,而在運(yùn)行過(guò)程中出水濁度值均較高,在水流沖擊下,結(jié)團(tuán)絮凝體緊密度下降,易被沖散,最終導(dǎo)致廢水的出水濁度較高,4BS和K-4G的出水濁度分別達(dá)到100 NTU、40 NTU左右。

2.2 投藥條件對(duì)染料的影響

2.2.1 PAC投加量對(duì)染料的影響 在結(jié)團(tuán)絮凝工藝中,PAC主體上依靠壓縮雙電子層以及吸附電中和作用來(lái)使得水中的膠體脫穩(wěn),在管式反應(yīng)器中形成理想的初始粒子[12]。研究表明,投加的混凝劑的量是以生成初始粒子為前提的[13],投加的量越多,則初始粒子的密度降低,不利于后續(xù)操作中高密度結(jié)團(tuán)體的形成[9]。出水濁度以及脫色效果在一定程度上受到PAC濃度的影響。首先在微管混凝器前端加入一定量的PAC進(jìn)行預(yù)反應(yīng),當(dāng)出現(xiàn)了適度的脫色效果后再進(jìn)入結(jié)團(tuán)絮凝反應(yīng)器。為提高結(jié)團(tuán)體本身結(jié)構(gòu)的致密性,接著在微管混凝器末端注入1.2 mg/L 的PAM溶液,圖3為PAC的加入量分別對(duì)4BS和K-4G脫色效果及出水濁度的影響。

圖3 PAC投加量對(duì)4BS和K-4G水質(zhì)的影響Fig.3 Effect of PAC dosage on the water quality of 4BS and K-4G a.4BS;b.K-4G

由圖3a可知,就4BS而言,脫色率隨著PAC投加量的增加而逐漸變高,與此相適應(yīng),出水濁度隨著PAC的投加量而逐漸降低。當(dāng)PAC持續(xù)添加達(dá)到20 mg/L時(shí),脫色率以及出水濁度分別停留在96%和8.14 NTU;當(dāng)PAC的投加量超過(guò)20 mg/L時(shí),染料廢水的脫色率以及出水濁度基本不變,故20 mg/L的PAC投加量效果最佳。

對(duì)另外一種染料廢水K-4G來(lái)說(shuō),PAC的處理效果明顯不如4BS,由圖3b可知,K-4G的脫色率達(dá)到最大值87.5%時(shí),PAC的投加量已達(dá)到200 mg/L;與此同時(shí),當(dāng)PAC投加量>200 mg/L時(shí),濁度不減反增,該現(xiàn)象形成的原因可能是由于結(jié)團(tuán)絮凝體對(duì)懸浮顆粒吸附能力降低。因此,確定最佳PAC投加量為200 mg/L。

2.2.2 PAM投加量對(duì)染料的影響 高分子助凝劑在結(jié)團(tuán)絮凝領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用背景,其中PAM的吸附架橋作用可以增強(qiáng)結(jié)團(tuán)體顆粒之間的結(jié)合強(qiáng)度[14]。20世紀(jì)90年代,PAM在結(jié)團(tuán)絮凝體中所起到的作用已經(jīng)受到了廣泛的關(guān)注,Tambo研究發(fā)現(xiàn)適量的PAM會(huì)使得初始粒子逐漸附著在核心絮凝體表面,結(jié)團(tuán)絮凝體的密度顯著提高[15]。通過(guò)在兩種廢水中分別投加固定濃度的PAC溶液并通過(guò)控制PAM的投加量,得到了PAM投加量對(duì)4BS和K-4G染料廢水處理效果的影響,見(jiàn)圖4。

圖4 PAM投加量對(duì)4BS和K-4G水質(zhì)的影響Fig.4 Effect of PAM dosage on the water quality of 4BS and K-4G a.4BS;b.K-4G

由圖4可知,4BS染料廢水的出水色度隨著PAM投加量增加而逐步減小,當(dāng)PAM投加量為0.8 mg/L時(shí),4BS染料廢水的出水色度為40,并在繼續(xù)添加PAM的條件下基本保持不變;相應(yīng)地,PAM的投加顯著降低了廢水的出水濁度,濁度降低到最低值7.26 NTU時(shí)基本保持不變,此時(shí)PAM的投加量為0.8 mg/L,因此,判斷該投加量效果最佳。

對(duì)K-4G而言,PAM投加量為0~1 mg/L時(shí),出水色度為100并幾乎保持不變,在1~2 mg/L范圍內(nèi),脫色率與PAM投加量呈正相關(guān),當(dāng)脫色率達(dá)到最大值87.5%時(shí),PAM的投加對(duì)其脫色效果基本沒(méi)有影響:染料廢水濁度與PAM投加量的關(guān)系具有波動(dòng)性,總體上,PAM投加量達(dá)到2 mg/L時(shí),出水濁度可以達(dá)到最低值20 NTU,故確定2 mg/L是PAM的最佳投加量。

2.3 上升流速對(duì)染料的影響

上升流速變大使得水力負(fù)荷升高,進(jìn)而可以提高處理廢水的效率,但有研究表明,水力負(fù)荷(上升流速)的增加,使得流化床體積濃度減小,從而降低懸浮層顆粒間互相碰撞的頻率,導(dǎo)致處理的出水水質(zhì)會(huì)隨之變差;同時(shí)也會(huì)削弱結(jié)團(tuán)絮凝體的致密作用,導(dǎo)致絮凝體顆粒沉降性能降低。故而,如何提高體系的上升流速又能同時(shí)保證一定的出水水質(zhì)具有重要的研究意義[9,12]。上升流速對(duì)于4BS和K-4G模擬廢水的脫色效果以及出水濁度的影響見(jiàn)圖5。

圖5 上升流速對(duì)4BS和K-4G水質(zhì)的影響Fig.5 Effect of up-flow rate on the water quality of 4BS and K-4G a.4BS;b.K-4G

由圖5可知,對(duì)4BS來(lái)說(shuō),在上升流速范圍內(nèi),脫色率穩(wěn)定在96%附近而出水濁度略有上升,但最高濁度值低于10 NTU。由此得出結(jié)論:上升流速對(duì)于結(jié)團(tuán)絮凝工藝處理染料廢水的影響較小,在運(yùn)行過(guò)程中可承受的水力負(fù)荷較高。

對(duì)K-4G而言,當(dāng)上升流速?gòu)?3.96 cm/min上升至47.77 cm/min時(shí),脫色率基本保持不變,而隨著上升流速繼續(xù)增加,該染料的脫色效果具有明顯的下降趨勢(shì);出水濁度與上升流速的關(guān)系呈現(xiàn)波動(dòng)性。故處理活性染料廢水宜采用較低的水力負(fù)荷。

2.4 結(jié)團(tuán)絮凝體的用量對(duì)染料廢水處理效果的影響

圖6分別為結(jié)團(tuán)絮凝體對(duì)于4BS和K-4G的效果圖,為研究結(jié)團(tuán)絮凝體用量的影響,設(shè)置PAC和PAM的投加量為2.2節(jié)所確定的最佳濃度,上升流速設(shè)置為30 cm/min。

圖6 結(jié)團(tuán)絮凝體的量對(duì)4BS和K-4G水質(zhì)的影響Fig.6 Effect of the dosage of pellet flocs on the water quality of 4BS and K-4G a.4BS;b.K-4G

由圖6可知,4BS的脫色率隨著結(jié)團(tuán)絮凝體的高度增加而逐漸上升,繼續(xù)增加結(jié)團(tuán)絮凝體的量(>30 cm)對(duì)于脫色率基本沒(méi)有影響;出水濁度值從初始41.97 NTU顯著下降至10 NTU并在附近波動(dòng)。結(jié)團(tuán)柱高在當(dāng)結(jié)團(tuán)絮凝體的高度達(dá)到40 cm時(shí)保持穩(wěn)定。

對(duì)K-4G而言,脫色率隨著結(jié)團(tuán)絮凝體的量不斷增加而升高,當(dāng)達(dá)到20 cm時(shí),脫色率達(dá)到最高,為87.5%;絮凝體高度>10 cm時(shí),染料廢水的出水濁度達(dá)到最低值,繼續(xù)增加用量會(huì)造成濁度輕微上升,其范圍在10~30 NTU之間;結(jié)團(tuán)絮凝體的高度直接影響到結(jié)團(tuán)柱高,與脫色率的變化趨勢(shì)類似,結(jié)團(tuán)柱高隨著結(jié)團(tuán)絮凝體量的增加先逐漸變高而后保持穩(wěn)定。

2.5 運(yùn)行時(shí)間對(duì)染料的影響

在上述小節(jié)確定的最優(yōu)操作條件下運(yùn)行不同時(shí)間,兩種染料的出水水質(zhì)見(jiàn)圖7。

圖7 運(yùn)行時(shí)間對(duì)4BS和K-4G水質(zhì)的影響Fig.7 Effect of time on the water quality of 4BS and K-4G a.4BS;b.K-4G

由圖7可知,結(jié)團(tuán)絮凝工藝處理4BS染料廢水具有很好的效果,出水色度及濁度僅在30 min之前出現(xiàn)較大波動(dòng),繼續(xù)延長(zhǎng)運(yùn)行時(shí)間,脫色率可達(dá)到95%以上并保持穩(wěn)定,出水濁度值也下降至5 NTU左右。

對(duì)K-4G而言,運(yùn)行25 min后,出水色度降至50并且基本維持穩(wěn)定,出水濁度值在10 NTU左右波動(dòng),可以看出結(jié)團(tuán)絮凝工藝處理K-4G染料廢水的效果隨運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng)變化不大,該工藝處理K-4G染料廢水效果較好,由圖7可知,結(jié)團(tuán)絮凝工藝處理兩種染料廢水的穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)間均可達(dá)6 h以上。

2.6 不同絮凝工藝對(duì)照實(shí)驗(yàn)

表1、表2總結(jié)并對(duì)比了3種絮凝工藝的運(yùn)行條件和對(duì)兩種染料的處理效果。

表1 絮凝工藝對(duì)直接耐酸大紅4BS出水水質(zhì)的比較Table 1 Comparison of flocculation processes on the water quality of 4BS

表2 絮凝工藝對(duì)活性嫩黃K-4G出水水質(zhì)的比較Table 2 Comparison of flocculation processes on the water quality of K-4G

由表1與表2可知,染料性質(zhì)不同,絮凝工藝的處理效果也有差異。在處理直接染料廢水上,結(jié)團(tuán)絮凝工藝具有更好的效果,較小的投藥量即可以取得較高的脫色率。而在活性染料廢水上,普通絮凝與結(jié)團(tuán)絮凝的處理效果相差不大,與石英砂微絮凝工藝相比,結(jié)團(tuán)絮凝工藝的脫色效果更為明顯,并且能夠在較高的水力負(fù)荷條件下穩(wěn)定運(yùn)行較長(zhǎng)時(shí)間。

3 結(jié)論

本文采用結(jié)團(tuán)絮凝工藝處理了兩種不同性質(zhì)的染料模擬廢水,研究了不同實(shí)驗(yàn)參數(shù)對(duì)廢水處理效果的影響。

(1)處理直接染料廢水,當(dāng)聚合氯化鋁和聚丙烯酰胺的投藥量分別為20.0 mg/L和 0.8 mg/L時(shí)可以達(dá)到最佳脫色效果,脫色率最大值可達(dá)96%,其中上升流速達(dá)到64.1 cm/min時(shí)亦沒(méi)有對(duì)脫色效果產(chǎn)生影響,表明該工藝能承受水的載荷能力較強(qiáng)。出水色度隨著絮凝體量的增加而減小,與此同時(shí),出水濁度維持在較低水平,出水水質(zhì)整體較好,整個(gè)系統(tǒng)在30 cm/min的上升流速下可連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行6 h以上。對(duì)于直接染料廢水來(lái)說(shuō),結(jié)團(tuán)絮凝工藝相較另外兩種絮凝工藝具有更好的效果。

(2)處理活性染料廢水,最佳投藥量PAC為200 mg/L,PAM為2 mg/L,但藥劑成本較高,脫色率穩(wěn)定在87.5%左右,上升流速為47.77 cm/min。隨著絮凝體的量不斷增加,出水色度逐漸減小,達(dá)到一定量后開(kāi)始穩(wěn)定,整個(gè)系統(tǒng)在30 cm/min的上升流速下可連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行6 h以上。對(duì)于處理活性染料廢水來(lái)說(shuō),結(jié)團(tuán)絮凝的處理效果優(yōu)于石英砂微絮凝工藝。

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