唐 英
(寶鋼股份梅鋼冷軋廠,江蘇南京 210039)
2018 年6 月,梅鋼冷軋廠熱鍍鋅機(jī)組開(kāi)卷機(jī)芯軸在出現(xiàn)過(guò)一次故障,芯軸回縮時(shí),T 形斜鍥的邊部被拉斷,斜鍥和扇形板分離,造成芯軸無(wú)法漲縮(圖1)。當(dāng)時(shí)機(jī)組被迫停機(jī)更換芯軸內(nèi)的T 形斜鍥,由于更換斜鍥需要拆除開(kāi)卷機(jī)芯軸將軍帽和4 塊扇形板,并且吊裝困難。當(dāng)時(shí)該項(xiàng)目總共耗時(shí)7~8 h,給機(jī)組的穩(wěn)定順行帶來(lái)負(fù)面影響。
圖1 損壞的T 形斜鍥
芯軸的漲縮是由漲縮油缸帶動(dòng)拉桿,拉桿帶動(dòng)T 形斜鍥移動(dòng),T 形斜鍥和扇形塊之間的斜面產(chǎn)生錯(cuò)位;扇形塊由于受到兩端機(jī)械擋塊的限制,從而產(chǎn)生芯軸直徑方向的移動(dòng),實(shí)現(xiàn)開(kāi)卷機(jī)芯軸的漲縮。芯軸漲開(kāi)的實(shí)現(xiàn)是由拉桿回拉,T 形斜鍥的整個(gè)斜面將扇形塊頂開(kāi)。由于T 形斜鍥整個(gè)斜面受力,漲開(kāi)的力很大;芯軸回縮是由拉桿推出,T 形斜鍥的邊將扇形板拉回來(lái),實(shí)現(xiàn)芯軸回縮。
油缸的活塞直徑300 mm,活塞面積S=πR2=π×152=706.5 cm2,產(chǎn)生的推力F=PS。其中,P=90 Bar(9.0 MPa),S=706.5 cm2,則F=90×706.5=635.9 kN。
換算到T 形斜鍥邊部的力N1=F/4/sinα/6。其中,4 為芯軸的斜鍥數(shù),6 是指一根斜鍥共有6 個(gè)邊;α 對(duì)應(yīng)的是斜度。α 是1/6,則sinα=0.16。因此N1=635.9/4/0.16/6=165.6 kN。
(1)對(duì)單個(gè)T 形斜鍥的邊做受力分析。斜鍥邊部截面b=15 mm;h=10 mm,則Mmax=N1×b÷2=161.1×103×7.5×10-3=161.1×7.5=1028.25 N·m。
(2)計(jì)算抗彎截面系數(shù)W=bh2/6=15×10-3×(10×10-3)2/6=250×10-9mm。
(3)計(jì)算應(yīng)力σmax=Mmax/W=1028.25/(250×10-9)=4.113×109Pa=4113 MPa。
查手冊(cè)得知:黃銅H68 的σb=523 MPa,因此,當(dāng)芯軸收縮過(guò)程中扇形板發(fā)生卡阻時(shí),T 形斜鍥受力足以折斷邊部,因此,減小芯軸收縮的力可以避免此類事故的發(fā)生。根據(jù)上述推導(dǎo),只要保證L 形斜鍥邊部的最大應(yīng)力σmax≤σb就可以實(shí)現(xiàn)。由此,根據(jù)比例關(guān)系可以計(jì)算出的最大推力Fmax/F=523/4113,所以Fmax=635.9×523/4113=80.9 kN,Pmax=Fmax/S=80.9/706.5=11.5 Bar=1.15 MPa。
對(duì)原液壓回路進(jìn)行分析。改造前回路的壓力由常規(guī)減壓閥控制,型號(hào)為PRB30P-10-2/100Y-L03,出口壓力維持在90 Bar,因此換向閥工作在左位和右位回路壓力均是90 Bar,也就是芯軸漲開(kāi)和縮回壓力都是90 Bar。
改造后換向閥前設(shè)置比例減壓閥,型號(hào)為DREME 30-4X/100YMG24K31,該閥可以在線調(diào)整壓力,因此,可以實(shí)現(xiàn)漲開(kāi)和收縮壓力不相同:當(dāng)PLC 發(fā)指令要求換向閥右側(cè)電磁鐵得電的同時(shí),發(fā)指令給比例減壓閥,使比例減壓閥輸出90 Bar 壓力,芯軸漲開(kāi);當(dāng)PLC 發(fā)指令要求換向閥左側(cè)電磁鐵得電的同時(shí),發(fā)指令給比例減壓閥,使比例減壓閥輸出10 Bar(1.0 MPa)壓力,芯軸收縮。
通過(guò)比例減壓閥控制收縮的壓力,漲開(kāi)時(shí)90 Bar,收縮時(shí)小于11.5 Bar 即可,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整到10 Bar。
梅鋼冷軋廠重卷機(jī)組卷取機(jī)芯軸設(shè)計(jì)的與眾不同,沒(méi)有采用上述T 形斜鍥,該芯軸共8 塊扇形板,4 塊小扇形板也由斜鍥推動(dòng)漲開(kāi),但是該斜鍥沒(méi)有邊,只是負(fù)責(zé)將扇形板漲開(kāi),縮回時(shí)靠大扇形板和芯軸之間的彈簧將扇形板拉回來(lái)。采用這種設(shè)計(jì)形式也可以完全杜絕文中闡述的故障。這種漲縮芯軸由西重所設(shè)計(jì),在國(guó)內(nèi)采用的比較少。
通過(guò)控制芯軸漲開(kāi)和回縮的壓力,有效杜絕了T 形斜鍥邊部被拉斷的故障,避免了長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)對(duì)連續(xù)性生產(chǎn)造成的影響。