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天然氣往復(fù)式壓縮機曲軸磨損原因分析及預(yù)防

2019-12-23 02:48葉慶凡
設(shè)備管理與維修 2019年16期
關(guān)鍵詞:軸頸軸瓦曲軸

王 佳,葉慶凡

(陜西省天然氣股份有限公司,陜西西安 710061)

0 引言

RDS 系列氣體壓縮機是一種對稱平衡型往復(fù)式壓縮機。它的傳動系統(tǒng)采用曲柄滑塊機構(gòu),由驅(qū)動機帶動曲軸旋轉(zhuǎn),通過連桿將曲軸的旋轉(zhuǎn)運動轉(zhuǎn)化為十字頭在滑道內(nèi)的往復(fù)式直線運動,實現(xiàn)氣體的吸入、壓縮、排出等過程。曲軸是往復(fù)式壓縮機的重要部件,壓縮機運行過程中,曲軸承受著活塞及自身周期性運轉(zhuǎn)的載荷,沖擊力大,受力不均。曲軸的平衡及潤滑非常重要,當(dāng)設(shè)計不合理或潤滑不足時,輕則造成軸瓦磨損,曲軸損傷,重則造成重大機械事故。對靖西管道RDS 系列壓縮機曲軸磨損原因進行分析,并提出了運行管理改進建議。

1 故障現(xiàn)象及維修處理

2018 年1 月,壓縮機運行時振動高報警停機,初步檢查未發(fā)現(xiàn)異常情況,再次啟動后,發(fā)現(xiàn)油壓低且機體伴有異響,緊急停機后進行拆解檢查,發(fā)現(xiàn)壓縮機3#、4#缸連桿瓦磨損(圖1),導(dǎo)致曲軸軸頸拉傷(圖2),測量曲軸軸頸磨損約0.57 mm(標(biāo)準(zhǔn)磨損量0.025 mm),壓縮機無法運行,需維修處理。

分別對壓縮機曲軸、連桿、十字頭、活塞、油冷器、主油泵、進排氣閥、潤滑油系統(tǒng)等進行拆卸、檢查及安裝,更換曲軸、連桿瓦、主軸瓦、活塞桿填料、活塞環(huán)等配件,并對潤滑油、油濾芯及相關(guān)的密封件進行了更換,試車后恢復(fù)正常。

2 原因分析

2.1 操作原因分析

壓縮機振動高報警停機后,運行人員對壓縮機外部進行檢查后,在未未查清振動原因的情況下啟機運行,導(dǎo)致連桿瓦及曲軸軸頸磨損,設(shè)備故障停機操作人員檢查不到位盲目啟機是導(dǎo)致曲軸軸頸磨損主要原因之一。

2.2 潤滑情況分析

2.2.1 潤滑油壓力及溫度

檢查壓縮機油壓歷史數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),1 月21 日之前壓縮機油壓為0.4 MPa,1 月22 日機組運行期間油壓下降為0.38 MPa 左右(標(biāo)準(zhǔn)值為0.35~0.42 MPa),1 月29 日,油壓從0.37 MPa 降至0.23 MPa,油壓低是造成連桿瓦磨損、導(dǎo)致曲軸軸頸損傷的另一個主要原因。

該壓縮機技術(shù)服務(wù)手冊規(guī)定選用潤滑油型號為CD-10W/40或CC-10W/30,油溫標(biāo)準(zhǔn)范圍為54~74 ℃,壓縮機運行潤滑油溫度為65~66 ℃,與歷史數(shù)據(jù)對比有所升高(升高約7~8 ℃),油溫較高會降低潤滑效率,是間接原因。

2.2.2 潤滑油乳化及雜質(zhì)

對潤滑系統(tǒng)檢查發(fā)現(xiàn)油濾器底部有防凍液,排查發(fā)現(xiàn)油冷器密封圈老化使防凍液滲入潤滑油系統(tǒng),導(dǎo)致潤滑油乳化、潤滑作用降低。同時在清洗油濾器時發(fā)現(xiàn)油濾器出口管線內(nèi)壁彎頭有金屬焊渣顆粒物,若顆粒物脫落隨潤滑油路進入主軸承座油道、曲軸油道、連桿瓦及曲軸連桿軸頸等處,會導(dǎo)致連桿瓦及曲軸軸頸拉傷磨損。潤滑油乳化及雜質(zhì)是導(dǎo)致曲軸軸頸損傷的第三個主要原因。

2.3 連桿瓦間隙分析

經(jīng)查閱維護保養(yǎng)資料,2017 年5 月對壓縮機進行了8000 h維護保養(yǎng),3#、4#缸連桿與曲軸頸間隙測量為0.24 mm(服務(wù)手冊標(biāo)準(zhǔn)值0.13~0.20 mm)。壓縮機廠家服務(wù)手冊更新,新手冊連桿與曲軸頸的間隙標(biāo)準(zhǔn)為0.18~0.28 mm,廠家技術(shù)人員建議,連桿瓦可以繼續(xù)使用,但是新標(biāo)準(zhǔn)是否符合此機型有待論證,不排除間隙過大是導(dǎo)致連桿瓦磨損、曲軸軸頸損傷的直接原因。

2.4 連桿瓦質(zhì)量及安裝分析

圖1 軸瓦磨損

圖2 曲軸頸磨損

該壓縮機組于2006 年投入使用,間斷運行,現(xiàn)累計運行約17 000 h,期間未進行連桿瓦更換。對比同期同類壓縮機累計運行時間約20 000 h,運行均正常,連桿瓦并未出現(xiàn)磨損等現(xiàn)象,且該機組與其他機組非同一批次安裝使用,不排除連桿瓦質(zhì)量及安裝問題是導(dǎo)致曲軸軸頸損傷的主要原因。

2.5 設(shè)備功能不完善

(1)壓縮機低油壓報警參數(shù)設(shè)置不合理:正常運行油壓為0.35~0.42 MPa,報警值為0.22 MPa,停機值為0.21 MPa;機組振動停機前,檢查運行參數(shù)的歷史趨勢,潤滑油壓力從0.35 MPa 下降至0.23 MPa 約20 min,報警功能未動作。依據(jù)壓縮機停機規(guī)范及API 618—2007 的規(guī)定,低報警停機值的設(shè)定為運行值的90%,低報警值可以更接近運行值。因此,壓縮機組報警參數(shù)設(shè)置不合理是導(dǎo)致壓縮機曲軸磨損加劇的間接原因。

(2)壓縮機振動報警為振動開關(guān),無振動量檢測及振動高報警提示,值班人員無法對壓縮機振動進行在線監(jiān)控分析,不能及時發(fā)現(xiàn)振動異常變化。因此,壓縮機組振動檢測裝置落后也是導(dǎo)致壓縮機曲軸磨損加劇的間接原因。

3 建議及預(yù)防措施

(1)重視壓縮機運行過程管理,要加強對相關(guān)運行過程參數(shù)的分析對比,特別是對振動參數(shù),進排氣壓力、潤滑油溫度及壓力、冷卻水溫度及壓力、壓縮機缸溫、振動等參數(shù)變化要形成動態(tài)對比分析圖,便于發(fā)現(xiàn)問題。

(2)鑒于壓縮機投產(chǎn)時間長,但實際運行時間短的情況,調(diào)整壓縮機主軸瓦、連桿瓦解體檢查周期,由每運行8000 h 調(diào)整到每年例行檢查,并及時對間隙達到臨界或時間較長的的軸瓦進行更換。

(3)針對同類型壓縮機配置的油冷器進行更換和升級,并增加啟機前對壓縮機油冷器低點排污口放油檢測項目,定期對油品進行檢測,預(yù)防潤滑油污染乳化造成潤滑不到位的問題。

(4)嚴格進行壓縮機潤滑油取樣分析檢測,通過分析檢測結(jié)果判斷連桿瓦及曲軸軸頸磨損情況,適時開展壓縮機大修工作。

(5)針對同類項壓縮機自動檢測功能進行升級改造。一是對壓縮機振動監(jiān)測系統(tǒng)進行升級改造,將原振動開關(guān)改為振動傳感器;二是增加壓縮機軸瓦溫度檢測,并把檢測數(shù)據(jù)上傳控制中心,在控制系統(tǒng)中完善數(shù)據(jù)分析提示功能。

(6)壓縮機投產(chǎn)時要嚴格按規(guī)范對油管路進行徹底清洗,防止管道焊接殘留雜質(zhì)等進入潤滑有系統(tǒng)。在潤滑油、濾芯更換時也要防止帶入雜質(zhì),對設(shè)備造成損傷。

(7)針對此類型壓縮機軸瓦間隙普遍偏高,新安裝的連桿瓦間隙已接近標(biāo)準(zhǔn)的臨界值(標(biāo)準(zhǔn)值0.18~0.25 mm),實測數(shù)據(jù)1#間隙0.23 mm、2#間隙0.22 mm、3#間隙0.25 mm、4#間隙0.20 mm。建議廠家進行相應(yīng)的改進:一是增加軸瓦厚度,彌補間隙偏差;二是調(diào)整曲軸軸徑尺寸,修正間隙偏差。

4 結(jié)束語

綜上所述,本次天然氣壓縮機曲軸磨損是多方面因素綜合在一起所導(dǎo)致的。通過分析,發(fā)現(xiàn)并改進了壓縮機運行和管理的不足,希望能對同類壓縮機運行管理提供經(jīng)驗借鑒。

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