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安鋼1780 粗軋高壓水系統蓄勢器更換作業(yè)方案

2019-12-23 02:48周松濤
設備管理與維修 2019年16期
關鍵詞:蓄勢氣罐水罐

周松濤,梅 林,張 鑫,李 珂

(安陽鋼鐵股份有限公司,河南安陽 455000)

0 引言

安鋼1780 mm 熱連軋為一條傳統配置的生產線,其主要設備包括3 座步進梁式加熱爐、兩架粗軋機、中間輥道/中間坯保溫罩、切頭飛剪、7 機架精軋機組、層流冷卻裝置、3 臺地下卷取機、鋼卷運輸設備等,2007 年6 月投產。該生產線的粗軋機和精軋機分別配有相應的高壓水除鱗系統,即將低壓濁環(huán)水通過該系統提高壓力為高壓水,至用水點高壓噴出,用以打擊生產鋼板表面在生產過程中產生的氧化鐵皮,從而提高鋼板或鋼卷的表面質量。其中為粗軋機提供高壓水的高壓水系統,稱為粗除鱗系統,生產線設計時在生產線旁邊單獨為該系統建有一座泵站,該泵站內的主要設備包括:除鱗泵、主電機、液力偶合器、高壓蓄勢器、高壓噴射閥、高壓單向閥、高低壓空壓機、高壓管路附件等,以及相應的潤滑系統和控制系統、一部16 噸維修用天車等。該泵站平面布置簡圖如圖1 所示。

安鋼1780 熱連軋粗除鱗高壓水泵站,配有高壓蓄勢器共5 套,其中氣罐3套、水罐2 套,主要設計參數均為:壓力,單重,容量等,氣罐和水罐的外形尺寸為,只是細部尺寸略有差別。在高壓除鱗系統中起到調節(jié)能量、均衡壓力、緩和沖擊、防止水錘等作用,屬于高壓容器,設計壽命10 年,目前已達到設計使用年限,需全部更換,由于蓄勢罐體積較和重量大(基本重量為32.5 t),現場行車為一部16/3.2 t不能使用。而該泵房周邊有電氣室、鐵路線、綠化灌木等設施,場地十分狹小,作業(yè)面空間十分有限,粗除鱗泵房區(qū)域平面布置示意圖如圖2 所示。因此更換這五套蓄勢罐的施工有較大的難度。

1 施工規(guī)劃及起重設備選用

1.1 施工總體規(guī)劃

本次施工主要包括5 套高壓氣、水罐整體吊裝更換、管路

圖1 粗除鱗泵房平面布置示意

圖2 粗除鱗泵房區(qū)域平面布置示意

的焊接,并對新罐進行檢驗及壓力試驗,主要施工程序見圖3。

圖3 施工工序

1.2 起重設備選用方法

蓄勢器罐體單重32.5 t,所以鋼絲繩的選用必須符合相關要求。罐體頂端上有4 個吊耳,采用4 根鋼絲繩起吊罐體,故單根鋼絲繩的起重量為8.125 t,可根據下式估算鋼絲繩直徑:D≥=28.5 mm,其中,D 為鋼絲繩直徑,mm;P為鋼絲繩實際承受的最大拉力,N。參照GB 8918—2006《重要用途鋼絲繩》選用直徑為32.5 mm 的6×37 鋼絲繩[1]。

經現場測量,廠房高約11 m,罐體高7.2 m,汽車起重機作業(yè)半徑約15 m,支腿跨距空間在7 m 以內,參照350 t 汽車吊性能參數表,基本能滿足現場使用要求,故選用350 t 汽車起重機(配重107 t,支腿跨距5.8 m)。受場地限制,安全起見,泵站內安排25 t 汽車起重機輔助作業(yè)。

2 更換作業(yè)操作步驟

2.1 檢修前準備工作

(1)施工前危險源點識別,做好防范措施,審查高壓罐相關技術文件(說明書、圖紙),特別是新備件的外型尺寸、技術參數、預留孔位置、地腳孔距等,做好校對工作,盡量把一切問題解決在停機之前。罐體主要參數見表1。

表1 罐體主要參數

(2)提前把施工所需的材料、備件、機械準備好,放置現場合理位置。

(3)與操作工聯系停水,操作按鈕切換到現場,停泵、放水、放氣、關閥、卸壓,掛檢修牌。確保安全以及罐體自重最小。

(4)泵房外通道封閉,泵房門口及西側外墻向西約13 m 綠化帶清理,鋪設枕木、石子,便于起重及運輸車輛進入,并申請鐵路占道時間。

2.2 主體作業(yè)步驟

2.2.1 屋頂鋼結構、彩瓦部分拆除

將罐體正上方屋頂鋼結構、彩瓦進行拆除,面積大約25 m2(5 m×5 m),拆除時高空、臨邊作業(yè),人員行走需走主梁位置,人員必須栓掛好安全帶、扣安全繩,拆除時下方做好警戒,下方嚴禁站人,使用氣割時下方易燃物提前清理、電氣、儀表設備等做好覆蓋,現場配備至少兩臺手持滅火器以免發(fā)生意外,除鱗罐防護板、兩層平臺、欄桿拆除;所有拆除之前確認罐體相關主、次閥門關閉并掛牌、相關介質泄壓、清理并在相關閥門上掛牌簽字,將除鱗罐防護板、二層平臺、欄桿等影響吊裝的進行部分拆除,盡量做好原構件的保護,拆除的做好相關標記,以便恢復。

2.2.2 除鱗罐設備附件拆除

將與罐連接的進、出口管道、液位計等儀表及線、罐體二次灌漿層進行拆除或破除。

2.2.3 舊罐的拆除、吊裝(圖4)

(1)地腳螺栓拆除,拆除時注意對預埋絲的保護。

(2)罐體兩側焊接30 mm 鋼板200 mm×400 mm 對應焊接,使用50 t 千斤頂將罐體頂起30 mm,確保罐體與地面脫離。

(3)起吊順序。中間氣罐②→南側氣罐③→北側氣罐①→南側水罐⑤→北側水罐④。

(4)起吊方法。罐體頂端上有4 個吊耳,分別用4 根Φ32×5 mm 對繩用卸扣固定在吊耳上。氣罐②③用350 t 吊車直接起吊;其余罐體:350 t 及25 t 吊車頂部同步起吊,起吊400 mm高度,移動至中間氣罐②位置,25 t 吊車脫鉤,350 t 吊車起吊。所有罐體吊運至平板車上方,50 t 吊車輔助平放至平板車上。(5)清理高壓罐底部墊鐵表面。

圖4 罐體吊運平面示意

2.2.4 新罐的安裝采用倒序法,新罐安裝方法

北側水罐④、南側水罐⑤、北側氣罐①:350 t 吊車起吊至站內后,25 t 吊車底部東南側同步起吊,移動至安裝螺栓上方,東側水平方向利用2 t 手拉葫蘆旋轉罐體,螺栓對準后下落;南側氣罐③、中間氣罐②:350 t 吊車起吊至站內后,西側水平方向利用2 t 手拉葫蘆旋轉罐體,螺栓對準后下落。

2.2.5 其他附屬件安裝

(1)新罐就位以后,350 t 及50 t 吊車、平板車等撤離,使用25 t 吊車恢復粗除磷泵站廠房鋼結構、彩瓦,恢復后25 t 吊車撤離。所有車輛撤離后,清理石子、枕木等,解除鐵路占道。

(2)安裝地腳螺栓、液位計及安全閥等罐體附件,焊接相應管路(壓力管道焊接持有《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》合格證)。

3 驗收及校驗[2]

(1)具有鍋爐壓力容器檢測資質的機構對新罐進行檢驗,包括罐體內外部宏觀檢測、超聲波測厚,焊縫磁粉檢測、射線檢測等等,最終驗收出具檢驗報告等。檢驗期間應做好安全防護工作,隔離出透照區(qū)域,并設置安全標志,防止無關人員誤入射線防護區(qū)。

(2)對罐體安裝水平度、垂直度、中心位移偏差等關鍵數據進行檢驗,符合國家相關標準規(guī)定后進行二次灌漿,并對原來拆卸的平臺、欄桿、保護罩、標識牌等進行恢復。

(3)壓力實驗:罐體、管道安裝完成檢驗合格后進行強度與嚴密性試驗,依罐體設計壓力、工作壓力為參照進行壓力實驗。實驗期間應作安全警戒,防止無關人員進入??紤]到高壓水罐出口高壓截止閥及最低液面閥封氣性能較弱,氣水罐補水后(約1.5 m 高)進行試壓。具體步驟:①高壓空壓機打壓至1 MPa,保壓5 min,對液位計、安全閥、人孔等所有拆裝和罐體外接口涂抹肥皂水進行泄漏檢測。②檢測正常后,持續(xù)補壓至5 MPa,保壓5 min,遠距離目測、聽音檢測上述部位是否異常。③其后按每級5 MPa 的級差逐級增至25 MPa,25 MPa 時應保壓60 min,遠距離目測、聽音檢測上述部位是否異常。④其間如有泄漏,應放水放氣,對泄漏點處理后重新實驗。無異?;謴捅谜竟δ?。

4 結語

蓄勢器5 套罐體更換施工為期10 天結束,其中核心工序起重作業(yè)工期2 天,工程質量及進度均取得良好效果,取得良好的經濟和社會效益。

在本次更換施工中,以安全高效的方案成功進行蓄勢器罐體更換,減少了施工設備和臨時設施的投入,節(jié)約了大量資金;該工法可操作性強,施工各工序銜接緊密,大大提高了生產效率;為高壓水除鱗系統蓄勢器更換作業(yè)提供了寶貴的成功案例。

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