孫敬龍,潘毅廣,丁龍輝,張海鵬
(海信(山東)冰箱有限公司,山東 青島266071)
電冰箱已成為必需的家用電器,給人們的生活帶來了極大的便利。但冰箱運行時的噪聲有時影響人們的生活質(zhì)量。冰箱運行時的噪聲源主要包括壓縮機[1]、風機風道[2]和制冷系統(tǒng)[3]。近年來,相關研究人員在壓縮機[4-6]、風機風道結構[2,7]減振降噪方面進行了大量探索,并給出了非常有效的減振降噪措施。針對制冷系統(tǒng)噪聲,相關學者研究了抑制毛細管噴發(fā)噪聲的方法[8]及降低制冷劑流動噪聲方法[9],為制冷系統(tǒng)降噪奠定了基礎。
在制冷系統(tǒng)中,儲液器是存儲多余液態(tài)制冷劑的裝置?;A段,蒸發(fā)器底端加熱絲工作,融化掉蒸發(fā)器表面結霜。此時,儲液器中會產(chǎn)生制冷劑的流動聲和“咕?!甭?。而在冷藏、冷凍階段,不存在此異常噪聲。為研究化霜階段異常噪聲產(chǎn)生的原因,采用石英玻璃制作可視化儲液器,復現(xiàn)儲液器中制冷劑的流動狀態(tài)。分析冰箱化霜、冷藏和冷凍階段儲液器中制冷劑流動的差異性,得出化霜階段制冷劑流動聲和“咕嚕”冒泡聲的產(chǎn)生機理。在此基礎上,分析引起噪聲的關鍵因素,通過優(yōu)化儲液器結構,有效降低制冷劑流動聲和消除冰箱儲液器“咕?!泵芭萋暎⒃诋a(chǎn)品上推廣應用。
采用石英玻璃制作透明儲液器,實現(xiàn)內(nèi)部制冷劑流動可視化。儲液器尺寸與原有尺寸一致,內(nèi)部結構包括回氣管、回油孔和儲液腔。由于制冷劑溫度較低,為防止石英玻璃儲液器外壁結霜影響觀察效果,同時對儲液器進行保護,在石英玻璃儲液器外設置玻璃罩,起絕熱和保護作用,如圖1所示。
圖1 儲液器結構設計示意圖
截斷與原有儲液器連接的管路,拆掉原有儲液器,將石英儲液器與制冷管路連接。采用環(huán)氧樹脂膠將儲液器上預留的管路與截斷處的管路粘結固定,形成完整回路,如圖2所示。
圖2 儲液器連接示意圖
焊接好儲液器,對系統(tǒng)進行檢漏和抽真空,檢漏時采用氮氣,用耐壓軟管的兩端分別連接充氮閥和壓縮機工藝口,充氮打壓至0.5 MPa,用肥皂水檢查各處有無泄漏。若無泄漏,采用真空泵抽真空,直至真空度達到10 Pa。然后灌入制冷劑,采用橡膠管連接壓縮機工藝管口與制冷劑存儲罐接口,灌入制冷劑量為68 g。
為進行實驗對比,設置10°C和20°C兩種環(huán)境溫度,選取化霜、冷藏和冷凍3種工況。觀察相應環(huán)溫下儲液器中制冷劑的流動狀態(tài)。
噪聲測試按照國家標準《GB/T 8059-2016 家用電器噪聲測定標準》。在半消聲室中測試冰箱化霜階段噪聲,采用LMS Test Lab 軟件收集數(shù)據(jù)。測試時,冰箱周圍設置6個測點,如圖3所示,取6個測點噪聲級的算術平均值作為最終噪聲值。
圖3 噪聲測試
圖4為冷藏、冷凍階段儲液器中制冷劑的流動特性。冷藏、冷凍階段制冷劑主要以氣態(tài)形式進入儲液器,儲液器中液態(tài)制冷劑沒有淹沒回氣管,儲液器中沒有出現(xiàn)冒泡聲。另外儲液器外壁沒有出現(xiàn)結霜現(xiàn)象,說明玻璃外罩隔熱效果良好。
圖5為化霜階段儲液器中制冷劑的流動特性?;_始時儲液器中液態(tài)制冷劑占儲液器容積的一半,制冷劑液面沒有淹沒回氣管。隨著化霜進行,間室溫度升高,系統(tǒng)壓力也升高,液態(tài)制冷劑回流進入儲液器?;M行到300 s時,液態(tài)制冷劑淹沒回氣管,此時氣態(tài)制冷劑由回氣管排出時產(chǎn)生冒泡聲。
圖6為化霜階段噪聲測試結果。可以看到化霜階段持續(xù)了900 s,化霜開始階段系統(tǒng)壓力升高,液態(tài)制冷劑回流產(chǎn)生流動聲?;M行到300 s時,液態(tài)制冷劑淹沒回氣管,氣態(tài)制冷劑由回氣管排出時產(chǎn)生冒泡聲?;A段由于制冷劑流動復雜性,噪聲曲線上存在較多峰,峰值噪聲47 dB(A),平均噪聲30.2 dB(A)。
化霜階段制冷劑回流淹沒回氣管,氣態(tài)制冷劑由回氣管排出時產(chǎn)生冒泡聲。針對此問題,有3 種解決方案,一是增加回氣管的長度,二是增加儲液器容積,三是安裝微型球閥限流。本文將回氣管由27 mm 增加到42 mm,儲液器內(nèi)徑由40 mm 增加到55 mm,球閥設置如圖7所示。
圖4 冷藏、冷凍階段制冷劑流動特性
圖5 化霜階段制冷劑流動特性
圖6 改善前化霜階段噪聲測試結果
圖8為增加回氣管長度后制冷劑的流動特性和噪聲測試結果?;_始階段出現(xiàn)制冷劑流動聲,化霜進行到480 s 時,液態(tài)制冷劑淹沒回氣彎管,然后產(chǎn)生“咕?!泵芭萋暋R虼嗽黾踊貧夤荛L度不能消除“咕?!甭?。相較于改善前的儲液器,噪聲測試曲線上仍然存在較多的峰值噪聲,峰值噪聲為48 dB(A)。整個化霜階段的平均聲功率級下降為29.1 dB(A),制冷劑流動聲沒有得到較好的改善。
圖7 設置球閥后儲液器結構示意圖
圖8 增加回氣管長度后噪聲測試結果
圖9為增加儲液器容積后制冷劑的流動特性和噪聲測試結果。將儲液器內(nèi)徑由40 mm 增加到55 mm 后,實驗觀測到整個化霜階段液態(tài)制冷劑不會淹沒回氣彎管,因此不會產(chǎn)生“咕?!甭暋5捎谡舭l(fā)器內(nèi)壓力增大,迫使制冷劑流動,仍然存在制冷劑流動聲。峰值噪聲明顯減少,整個化霜階段的噪聲有了明顯下降,聲功率級降低為26.1 dB(A)。
圖10為設置球閥后制冷劑的流動特性和噪聲測試結果。整個化霜階段液態(tài)制冷劑不會淹沒回氣彎管,氣態(tài)制冷劑排出穩(wěn)定,異常噪聲峰值大大減少。相對于增加回氣管長度和增加儲液器容積,增設球閥能更好的降低噪聲水平,可將化霜階段的聲功率級降低到24.4 dB(A)。
圖9 增加儲液器容積后噪聲測試結果
圖10 設置球閥后噪聲測試結果
本文通過制作可視化儲液器,觀測到了冷藏、冷凍和化霜工況下儲液器中制冷劑的流動特性,得到了化霜階段流動聲和“咕?!泵芭萋暤漠a(chǎn)生機理,并提出了抑制方法。結論如下:
(1)冷藏、冷凍階段,制冷劑主要以氣態(tài)形式流動。儲液器中液態(tài)制冷劑沒有淹沒回氣彎管,儲液器中噪聲較小,無異常噪聲。
(2)化霜階段,蒸發(fā)器內(nèi)部分液態(tài)制冷劑流入儲液器,淹沒回氣管。氣態(tài)制冷劑由回氣彎管排出時,產(chǎn)生“咕?!泵芭萋?。
(3)增加回氣管長度不能消除流動聲“咕嚕”冒泡聲。增加儲液器容積和設置微型球閥可以消除“咕嚕”冒泡聲,并可以有效改善化霜階段制冷劑流動噪聲。設置微型球閥對改善制冷劑流動噪聲的效果更為明顯。