陳 艷,張文政,宋恩城,董冠求
(天津天鋼聯(lián)合特鋼有限公司,天津301500)
天津天鋼聯(lián)合特鋼有限公司(下稱天鋼聯(lián)合特鋼)煉鐵廠配備三座1 080 m3高爐及相關配套設施,年產鐵400萬噸。每座高爐設有20個風口、2個出鐵口、3座頂燃式熱風爐,上料系統(tǒng)采用料車斜橋上料,裝料系統(tǒng)設施采用串罐無料鐘爐頂,煤氣系統(tǒng)采用重力除塵器加布袋除塵。目前天鋼聯(lián)合特鋼1#1 080 m3高爐燃料消耗達到545 kg/t,比其他兩座高爐燃耗明顯偏高,相比國內同類型的高爐燃耗也是偏高。為此,煉鐵廠成立了1#高爐降低燃耗的攻關小組,組織對1#高爐燃耗高的原因進行了系統(tǒng)分析,制定了相應的措施,通過生產實踐證明了技術措施的合理性和有效性。
天鋼聯(lián)合特鋼沒有焦化廠,所用焦炭全部依賴外購,焦炭的種類受價格、產能、物流、倉儲能力等影響,導致進廠燃料的種類不均,沒有形成合理的庫存結構。同時由于供應部門在同類焦炭中選擇性價比合適的焦炭,采購節(jié)奏受市場的影響較大,有時為了滿足生產使用量,不得不增加焦炭的廠家,從而使焦炭的種類繁多,品質不一,給生產組織帶來很大的影響。
天鋼聯(lián)合特鋼1#高爐的熱風溫度使用水平較低,普遍處于1 150~1 170℃之間。目前熱風爐換爐都是采用冷風充壓方式。造成熱風爐每次換爐充壓,引起冷風風壓下降約12 Kpa左右,入爐總風量減少約2 000 m3,換爐前與換爐末期,風溫有時波動達100℃以上,此過程相當于高爐減風生產,且日均操作32次左右,如遇爐況異常,將加劇爐內操作困難,影響和制約高爐的順行和穩(wěn)產。
富氧鼓風的重要意義在于提高利用系數(shù),高爐富氧鼓風之后,能提高高爐風口前的燃燒溫度,加快燃燒反應過程,降低焦比,提升高爐噴吹煤比,增加鐵水產量。但由于動力廠制氧能力低,產生的氧氣優(yōu)先滿足煉鋼使用,剩余氧氣供煉鐵使用,導致高爐富氧率波動較大,不能滿足高爐強化冶煉的需要。
近年來焦炭與煤粉的價格差異不斷增大,提高高爐噴吹煤量,以煤粉替代部分價格昂貴的焦炭,可有效的降低鐵水制造成本,但目前1#高爐噴煤比保持在130 kg/t,與行業(yè)先進噴煤指標150 kg/t相比存在一定的差距。
針對天鋼聯(lián)合特鋼采購的焦炭種類繁多,品質不一等問題,煉鐵廠將1#高爐所需的進廠焦炭分成主焦與混焦兩類,主焦為性價比高,供應量相對大的焦炭,比例為65%。經與供應廠家協(xié)商,要求主焦供應廠家能夠滿足我公司對其焦炭的需求;同時并將混焦的供應廠家數(shù)由以前的14家縮減到9家,優(yōu)化了混焦的焦炭種類。通過對進廠焦炭量的調整以及焦炭種類的優(yōu)化,在保證1#高爐長期穩(wěn)定順行的前提下,確定出焦炭質量控制標準以及最佳配比,達到了降低焦比的目的。
2.2.1 控制空燃比
提高熱風爐的燃燒效率最為關鍵的是控制空燃比(助燃空氣流量與煤氣流量之比),合適的空燃比可使燃料充分燃燒,提高煤氣的燃燒溫度,同時可以降低熱風爐的燃耗。因此、為了提高煤氣的燃燒的火焰溫度,減少煤氣的消耗,聯(lián)合特鋼煉鐵廠為1#高爐引進了“熱風爐自動燃燒優(yōu)化系統(tǒng)”,系統(tǒng)將自動調節(jié)煤氣和空氣比例,從而達到優(yōu)化燒爐的目的,既保證了風溫穩(wěn)定在1 200℃,又節(jié)省了煤氣消耗。另外為實現(xiàn)空燃比穩(wěn)定在0.6~0.8之間,這就要求助燃風機的風量調整也要及時和穩(wěn)定,為此,煉鐵廠在原有風機的基礎上加裝了變頻調控系統(tǒng),將助燃風壓力波動控制在目標值±2 Kpa范圍內。
2.2.2 空氣、煤氣雙預熱技術改造
熱風溫度是高爐廉價的熱源,熱風溫度帶入的熱量占高爐總能量的20%左右。根據(jù)行業(yè)經驗,熱風溫度每提高100℃(在950℃~1 300℃風溫范圍內),入爐焦比下降8~20 kg/t。煉鐵廠通過在1#高爐實施熱風爐自動燒爐控制和空氣、煤氣雙預熱技術改造,使1#高爐熱風溫煤氣燃燒溫度穩(wěn)定提高,熱風溫度平均控制在1 185℃以上,達到了提高入爐熱風溫的目的。
2.2.3 采用壓縮空氣對熱風爐充壓
采用了壓縮空氣對熱風爐換爐過程進行充壓,避免了原冷風充壓時的冷風壓力和流量的短時降低帶來的不利影響。壓縮空氣充壓優(yōu)點:
(1)避免了原充壓方式的相對減風過程,相對提高了高爐冶煉強度和生鐵產量;
(2)送入高爐風壓風量穩(wěn)定,有利于高爐穩(wěn)定順行和特殊爐況的處理;
(3)由于高爐冷風壓力與充入熱風爐的壓縮空氣壓力相近,從而實現(xiàn)熱風壓力變化更小,真正實現(xiàn)了無擾動換爐。
經天鋼聯(lián)合特鋼與外部制氧企業(yè)協(xié)調,新建一座40 000 m3空分裝置,提高了氧氣的供應能力,滿足了高爐強化冶煉的需要。富氧率提高以后主要優(yōu)勢表現(xiàn)為:
(1)有利于高爐強化冶煉。高爐富氧率提高后,使高內焦炭燃燒增強,加速了爐內的反應。根據(jù)經驗統(tǒng)計,富氧率每提高1%,產量能提高3%。
(2)有利于提高噴吹煤粉的使用量。提高高爐富氧率,使風口理論燃燒溫度升高,在保證高爐順行的前提下,可提高高爐煤比,減少焦炭的用量,降低了焦比。
(3)有利于高爐爐況的穩(wěn)定順行。這主要是高爐下部富氧后,燃燒反應加劇,使高爐下部空間增加,有利于高爐加風,也有利于高爐爐料的順行下降。
(4)煤氣的利用率提高。高爐富氧提高后,使爐頂煤氣的溫度降低,同時,由于風量的減少使煤氣中的N2量相對減少,CO、H2增多,有效提高煤氣的發(fā)熱量。
提高噴吹煤粉的比例后,由于煤粉在高爐風口前燃燒,能夠降低風口處的理論燃燒溫度,有利于高爐提高富氧和熱風溫度的使用。同時提高煤粉噴吹量,能夠提高風口的鼓風動能,有利于吹透高爐中心,提高高爐爐缸中心溫度,有利于中心發(fā)展[2]。
另外,提高煤粉噴吹量后降低焦炭的透氣性,使高爐煤氣通過焦窗時受阻,使熱風壓力提高,壓差變大,有利促進間接還原反應發(fā)展,抑制直接還原反應,從而降低燃料消耗。
在生產過程中,我們要加強對噴煤的檢查頻次,降低噴煤槍堵槍的發(fā)生,穩(wěn)定高爐爐況,為提高噴吹量奠定基礎。同時還要研究如何保證煤粉在風口前充分燃燒,否則過量的煤粉進入高爐會導致高爐料柱透氣性變差,對高爐穩(wěn)定順行造成不利影響。
天鋼聯(lián)合特鋼煉鐵廠通過上述工藝技術措施的實施,目前1#高爐爐況穩(wěn)定順行,各項技術指標相比公關前明顯得到改善:噴煤比從157 kg/t提升到170 kg/t,燃料消耗由545 kg/t降至520 kg/t,生鐵產量3 719 t/d提高至3 976 t/d,煤氣利用率由的40%上升到44%左右,煤氣的穩(wěn)定性明顯增強。
為促進1#高爐降本增效目標的落實,天鋼聯(lián)合特鋼煉鐵廠成立了1#高爐降低燃耗的攻關小組,通過對存在問題的系統(tǒng)分析,查找了1#高爐燃耗高的問題,并有針對性的制定了一系列技術措施。
通過1#高爐優(yōu)化高爐上部裝料制度、改善焦炭入爐質量和結構、提高高爐入爐熱風溫度、提升高爐富氧比率和增加煤粉噴吹比例等技術措施的實施,使1#高爐實現(xiàn)了降低燃耗的攻關目標,高爐爐況穩(wěn)定順行,生鐵產量得到穩(wěn)步提高,各項經濟技術指標和經濟效益得到明顯改善。生產實踐證明,1#高爐降燃耗攻關的技術措施科學、有效,并且有推廣價值,可以應用于其他高爐的生產實踐中。