付 偉
(中國石油吉林石化公司有機(jī)合成廠,吉林吉林 132013)
催化裂化機(jī)泵P-209 主要為該裝置油漿泵、回?zé)捰捅?、一中、柴油泵等高溫離心泵提供封油,因此,該泵的運(yùn)行情況直接關(guān)系到其他機(jī)泵能否正常使用,在生產(chǎn)運(yùn)行中有重要作用。該泵型號為DYⅡ-50×5,轉(zhuǎn)速2950 r/min,電機(jī)功率30 kW,揚(yáng)程250 m,最大允許汽蝕2.5 m。輸送封油介質(zhì)為柴油,溫度65 ℃,進(jìn)口為常壓,出口壓力為2 MPa。
該泵在2017 年5 月以前運(yùn)行相對比較平穩(wěn),維修后都能在一定的周期內(nèi)穩(wěn)定運(yùn)行。但是,2017 年5 月22 日,該泵出現(xiàn)后端密封泄漏,經(jīng)過維修更換密封后,出現(xiàn)振動(dòng)超標(biāo),再次對泵軸彎曲、葉輪平衡、基礎(chǔ)松動(dòng)等可能造成機(jī)泵振動(dòng)的設(shè)備本體部件質(zhì)量進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)直接導(dǎo)致故障的原因?;匮b試泵,振動(dòng)仍然沒有消除。此后多次大修,歷時(shí)3 個(gè)多月,更換了泵軸、葉輪、聯(lián)軸器、平衡盤等配件,仍解決該泵振動(dòng)超標(biāo)的故障,維修后最大振速有時(shí)可達(dá)25 mm/s,基本上不能滿足正常生產(chǎn)的要求。而且,備用泵、在用泵均存在相同的振動(dòng)表現(xiàn),并有持續(xù)增大的現(xiàn)象。為此,進(jìn)行了逐步分析和故障原因的查找。
為了使分析更加有針對性,對臥式多級離心泵的振動(dòng)情況進(jìn)行了檢測,測點(diǎn)(主要分布在軸承處)分布如圖1 所示。其中,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ各測點(diǎn)均包含了水平和垂直兩個(gè)方向,多次檢測數(shù)據(jù)見表1。
圖1 機(jī)泵測點(diǎn)分布示意
表1 催化裂化裝置油漿泵振動(dòng)檢測記錄 mm/s
檢測結(jié)果顯示,臥式多級離心泵Ⅲ、Ⅳ兩側(cè)點(diǎn)處的振動(dòng)較大,且振幅從大到小的排列次序?yàn)棰?、Ⅳ、Ⅱ、Ⅰ。?jīng)電修人員檢查,電機(jī)完好,這充分說明臥式多級離心泵的振動(dòng)是由泵體內(nèi)部引起的。
根據(jù)已經(jīng)掌握的臥式多級離心泵的工作原理、振動(dòng)產(chǎn)生的機(jī)理以及工作經(jīng)驗(yàn),首先分析了引起該離心泵的振動(dòng)的原因有以下8 種可能:①機(jī)泵操作不當(dāng),吸入柴油量少;②機(jī)泵與電機(jī)軸線錯(cuò)位偏心,即中心不正;③機(jī)泵地腳螺栓松動(dòng)或螺帽松動(dòng)、機(jī)泵轉(zhuǎn)子內(nèi)部組件松動(dòng);④機(jī)泵的軸承支撐或定位不當(dāng)、潤滑不良,以及軸承的其他失效;⑤機(jī)泵與管線的固有頻率相同而產(chǎn)生振動(dòng);⑥葉輪靜平衡被破壞或轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡破壞;⑦機(jī)泵內(nèi)部的動(dòng)靜碰磨;⑧機(jī)泵內(nèi)部的轉(zhuǎn)子在運(yùn)轉(zhuǎn)中受到了不平衡力的作用。
根據(jù)測量數(shù)據(jù),在檢修中嚴(yán)格執(zhí)行檢修步驟,逐項(xiàng)對照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求,判斷測量,結(jié)合原因分析,逐條排除和消除故障原因。
首先對機(jī)泵進(jìn)行全面檢查:
(1)測量該泵軸彎曲度不大于0.05 mm。符合標(biāo)準(zhǔn)。
(2)測量葉輪口環(huán)間隙為,符合標(biāo)準(zhǔn)。
(3)葉輪和軸徑的配合間隙進(jìn)行測量,發(fā)現(xiàn)間隙較大,軸徑和葉輪配合間隙達(dá)到了0.08~0.10 mm。更換了新葉輪,重新測量間隙,使之達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。
(4)對葉輪進(jìn)行了更換和靜平衡復(fù)查,未發(fā)現(xiàn)不平衡現(xiàn)象。
(5)更換和檢查軸承完好,潤滑條件良好,軸承箱清理干凈。
(6)重新組裝完成后精找中心達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)(端面跳動(dòng)0.06 mm,徑向跳動(dòng)0.08 mm)。
(7)檢查地腳螺栓,緊固合適,沒有發(fā)現(xiàn)松動(dòng)現(xiàn)象。
其次,按照正常試泵程序,重新啟動(dòng)機(jī)泵,調(diào)整各運(yùn)行參數(shù)(油溫、進(jìn)口壓力、出口壓力、電流等)至正常范圍,泵體內(nèi)未有異響,在一定的時(shí)間段內(nèi)壓力未出現(xiàn)波動(dòng)變化,泵體的溫度也沒有變化趨勢。這說明工藝條件正常,但是機(jī)泵振動(dòng)雖然降低了,卻仍然超過了二級報(bào)警11 mm/s。
在機(jī)泵的運(yùn)行中也注意觀察機(jī)泵與管線是否發(fā)生共振,主要和旁邊機(jī)泵對比。這臺機(jī)泵旁邊機(jī)泵管線走向一致,但是旁邊機(jī)泵與管線沒有發(fā)生共振現(xiàn)象,而且管線在泵房上被橫梁固定,振動(dòng)沿管線向上呈逐漸減弱趨勢,這說明該泵也不存在機(jī)泵與管線的共振現(xiàn)象。
結(jié)合上面的原因分析和檢修過程,基本排除了①、②、③、④、⑤等引發(fā)振動(dòng)的原因,對于原因⑥,也僅僅做了葉輪靜平衡檢查。由于沒有動(dòng)平衡機(jī),因此無法測量轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡,但是可以進(jìn)行判斷。
該泵軸為一根軸徑基本相同的實(shí)心體,產(chǎn)生動(dòng)不平衡的殘余量很小,其余定位和安裝部件也基本為同心套類零件,一般情況下也不會(huì)導(dǎo)致動(dòng)不平衡,因此產(chǎn)生動(dòng)不平衡量的來源主要是葉輪,但是葉輪已經(jīng)更換新的,靜平衡也完成,暫時(shí)不考慮由此導(dǎo)致的動(dòng)不平衡,因此認(rèn)為該泵不存在動(dòng)不平衡量的因素。
再次解體,重新認(rèn)真檢查,未發(fā)現(xiàn)軸承和推力盤等有磨損或失效等缺陷,因此可以排除原因⑧。
因此,將主要的原因歸結(jié)到原因⑦:機(jī)泵內(nèi)部的動(dòng)靜碰磨導(dǎo)致了振動(dòng)的產(chǎn)生。根據(jù)實(shí)際維修經(jīng)驗(yàn),動(dòng)靜碰磨將會(huì)導(dǎo)致機(jī)體劇烈振動(dòng),但是該封油泵沒有達(dá)到劇烈振動(dòng)的程度,然而葉輪在口環(huán)方面存在的偏磨,仍然是未解決的故障表現(xiàn)之一。
為了查找原因,將該泵轉(zhuǎn)子組件進(jìn)行組裝。轉(zhuǎn)子部件的測量標(biāo)準(zhǔn)見表2。
表2 多級離心泵轉(zhuǎn)子跳動(dòng)度mm
當(dāng)把葉輪、葉輪定位套、軸承、軸承套、軸承定位套、軸承擋套和平衡盤,按照實(shí)際位置預(yù)裝到軸上,緊固兩端軸承背帽,以兩軸承為支撐點(diǎn),轉(zhuǎn)子放在平臺上進(jìn)行測量,發(fā)現(xiàn)中間葉輪口環(huán)徑向圓跳動(dòng)最大是0.50 mm,中間葉輪脖徑徑向圓跳動(dòng)最大是0.30 mm,越往兩邊葉輪口環(huán)、脖徑的徑向圓跳動(dòng)逐漸減小,并且在同一方向;平衡盤端面圓跳動(dòng)是0.20 mm,塞尺塞可塞入葉輪脖徑端面間,這說明葉輪脖頸端面間只有部分貼合。即在葉輪、軸套等在安裝后被軸承背冒緊固后軸產(chǎn)生了較大的彎曲,彎曲變形量0.50 mm 超過了葉輪的口環(huán)間隙0.40 mm,必然造成葉輪口環(huán)和殼體口環(huán)等之間的動(dòng)靜碰磨。
對于導(dǎo)致泵軸彎曲的原因,再次進(jìn)行分析測量,發(fā)現(xiàn):該泵軸的鍵槽在同一方向,泵軸較細(xì),容易彎曲形變;發(fā)現(xiàn)葉輪端面不平整;定位套和軸之間的配合間隙超標(biāo);軸承定位套和軸間隙超標(biāo)、而且端面不平整;軸承背冒端面和軸心不垂直。因此在組裝后由于端面的不平整和間隙超標(biāo)導(dǎo)致了緊固力矩在各部件端面受力不均,產(chǎn)生彎曲,彎曲更加導(dǎo)致受力不均,因此最后形成較大的彎曲形變。
根據(jù)判斷,葉輪、葉輪定位套、軸承、軸承套、軸承定位套、軸承擋套、軸套、平衡盤的端面與它們內(nèi)孔的不垂直,最終導(dǎo)致安裝出現(xiàn)問題造成轉(zhuǎn)子彎曲。對它們進(jìn)行重新加工和改造:
(1)軸承定位套、軸承套、軸承擋套和葉輪定位套進(jìn)行更換,重新加工。保證各部件端面與內(nèi)孔垂直度在0.02 mm。
(2)改造前葉輪定位套和軸是間隙配合-0.04~-0.06 mm,但這次改進(jìn)葉輪定位套和軸是過盈配合+0.04~+0.06 mm,采用提前將定位尺寸確定,熱裝葉輪定位套,并采用頂絲緊固進(jìn)行固定。
(3)將葉輪端面與內(nèi)孔修配垂直,軸套端面與內(nèi)孔修配垂直。
(4)先把葉輪定位套熱裝好,再把葉輪,軸承,軸承套,軸承定位套,軸承擋套,平衡盤,一一裝到軸上,緊固兩端軸承被帽。
(5)將轉(zhuǎn)子放在平臺進(jìn)行測量,發(fā)現(xiàn)中間葉輪口環(huán)徑向圓跳動(dòng)最大是0.07 mm,平衡盤端面圓跳動(dòng)是0.03 mm,這樣就消除了轉(zhuǎn)子運(yùn)轉(zhuǎn)中的動(dòng)靜碰磨導(dǎo)致的不平衡力。
解決了葉輪和轉(zhuǎn)子組件的彎曲導(dǎo)致的振動(dòng)原因后,將平衡板安裝好,并采用壓鉛法將2 mm 粗的鉛絲放在平衡板工作面上。機(jī)泵預(yù)裝好后,在機(jī)泵后軸靠近平衡盤一側(cè),使用螺距為1 mm 絲杠進(jìn)行壓緊軸,使絲杠旋轉(zhuǎn)一周。然后拆泵體進(jìn)行測量鉛絲厚薄差,再次發(fā)現(xiàn)平衡板偏0.50 mm。因此,制做偏墊子進(jìn)行調(diào)整,保證平衡盤端面與平衡板平行。
按照順序再次回裝,發(fā)現(xiàn)原來聯(lián)軸器傳動(dòng)柱銷磨損,更換改造為膜片聯(lián)軸器,精找中心達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
在完成故障分析和排除,按照上述方案和步驟對該泵進(jìn)行了細(xì)致地檢修。檢修后試運(yùn)行,泵軸向振動(dòng)1.2~1.4 mm/s,機(jī)泵運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)(表3)。根據(jù)測量結(jié)果,設(shè)備已經(jīng)達(dá)到了完好標(biāo)準(zhǔn),使用狀況優(yōu)良。
表3 2018 年1 月12 日油漿泵振動(dòng)檢測記錄mm/s
針對催化封油泵振動(dòng)大的故障問題,在經(jīng)歷了多次大修仍未徹底解決,證明了以往常規(guī)檢修還有許多需要改進(jìn)的地方。以檢修實(shí)踐為指導(dǎo),對故障原因進(jìn)行認(rèn)真的分析和排除,找出了故障根本原因,并最終解決了該泵振動(dòng)大的問題。本次維修,積累的多級離心泵的維修經(jīng)驗(yàn)和方法主要有以下4 個(gè)。
(1)引起多級離心泵振動(dòng)的原因有很多,上面對引發(fā)振動(dòng)的因素及其表現(xiàn)做出了盡可能多的分析,就希望在今后的檢修中據(jù)此分析原因所在,提高故障診斷效率。
(2)多級離心泵在大修后都需要做預(yù)裝,并測量葉輪口環(huán)、葉輪脖徑圓跳動(dòng)及平衡盤端面跳動(dòng),保證轉(zhuǎn)子無靜平衡問題。
(3)依靠轉(zhuǎn)子部件軸上端面定位的多級泵,必須考慮并測量端面與內(nèi)孔的不垂直度,避免裝配時(shí)造成軸發(fā)生彎曲,引起振動(dòng)。
(4)在使用過程中,應(yīng)加強(qiáng)對多級離心泵維護(hù)和保養(yǎng),防患于未然。
在運(yùn)行中,臥式多級離心泵還會(huì)出現(xiàn)許多方面的故障和問題,上面的分析和探討還存在諸多不足。而對催化封油泵檢修分析和故障解決,也說明在今后多級離心泵的檢修還有不斷改進(jìn)和總結(jié)的地方。為防止多級離心泵出現(xiàn)其他故障,根據(jù)維修經(jīng)驗(yàn)和對資料的學(xué)習(xí),提出了相應(yīng)的預(yù)防和解決措施(表4)。
表4 多級離心泵的其他故障原因和解決措施