韓冀寧, 張 虹, 段雪瑩
(北京理工大學(xué) 機(jī)械與車輛學(xué)院,北京 100081)
由于柴油機(jī)與渦輪增壓器采用氣動方式的連接,仍然存在響應(yīng)滯后現(xiàn)象.電機(jī)具有較高的加速能力,增壓系統(tǒng)的電氣化成為研究熱點(diǎn)[1].電動復(fù)合增壓系統(tǒng)根據(jù)電機(jī)的位置和功能可分為兩種不同的方案:電動助力渦輪增壓器(EAT)和電動壓氣機(jī)(EBooster).電動助力渦輪增壓器的電動機(jī)位于渦輪機(jī)與壓氣機(jī)的連接軸上,也可作為電動機(jī).所述發(fā)電機(jī),在電機(jī)工作時(shí),進(jìn)行輔助增壓以提高響應(yīng)速度,并在作為發(fā)電機(jī)工作時(shí)回收廢氣能量.霍尼韋爾(Honeywell)公司是最早開展電輔助渦輪增壓技術(shù)研究的公司之一,其對電輔助渦輪增壓器進(jìn)行了模擬仿真,并先后開發(fā)出了3代的電輔助渦輪增壓器,研究結(jié)果表明,帶有電輔助渦輪增壓技術(shù)的增壓器,不僅改善了發(fā)動機(jī)的燃油經(jīng)濟(jì)性,而且提高了發(fā)動機(jī)低速時(shí)的響應(yīng)特性[2-3].
博格華納一直致力于電輔助獨(dú)立布置的二級增壓系統(tǒng)的增壓器.目前已開發(fā)出了兩代實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品.
日本長岡科技大學(xué)和三菱重工已分別研制出了最高轉(zhuǎn)速為22 000 r/min的電機(jī)與廢氣渦輪增壓器一體化布置的增壓器[4].采用永磁同步電機(jī)中置方式,在電機(jī)轉(zhuǎn)子上設(shè)計(jì)了碳纖維材料的加強(qiáng)結(jié)構(gòu),用來保證轉(zhuǎn)子的強(qiáng)度.通過配機(jī)試驗(yàn)表明,發(fā)動機(jī)的穩(wěn)態(tài)轉(zhuǎn)矩和瞬態(tài)響應(yīng)特性都有不用程度的提高.采用了功率為2 kW的永磁同步電機(jī)時(shí),發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速在1 000 r/min和1 200 r/min時(shí),與采用可變截面渦輪增壓器相比發(fā)動機(jī)扭矩增加了17%[5].
與上述相關(guān)研究相比,文章對電動混合渦輪增壓器的工作過程進(jìn)行了更為完整的過程模擬,分析了影響電復(fù)合增壓系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的因素.
文章介紹了新設(shè)計(jì)的電輔助復(fù)合渦輪增壓器系統(tǒng),經(jīng)過匹配計(jì)算,選擇了各部件.建立了一維發(fā)動機(jī)仿真模型,根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)對模型進(jìn)行了驗(yàn)證,并在Matlab/Simulink環(huán)境下,建立了永磁同步電機(jī)模型,建立了工況識別系統(tǒng)和切點(diǎn)控制系統(tǒng),完成了整個仿真模型的建立.對電動復(fù)合渦輪增壓器系統(tǒng)與原機(jī)進(jìn)行了穩(wěn)態(tài)瞬態(tài)仿真比較,進(jìn)而探討影響穩(wěn)定性因素.通過改變控制策略,實(shí)現(xiàn)其穩(wěn)定高效運(yùn)行,得出結(jié)論.
如圖1所示.發(fā)動機(jī)驅(qū)動的渦輪增壓器系統(tǒng)及其控制單元與發(fā)動機(jī)相連,形成串聯(lián)的兩級渦輪增壓系統(tǒng).當(dāng)需要電動機(jī)工作而不需要自然進(jìn)氣端供氣時(shí),關(guān)閉旁通閥;當(dāng)電動機(jī)工作完畢切出工作時(shí),打開旁通閥,使得自然進(jìn)氣端供氣.
圖1 電動復(fù)合渦輪增壓系統(tǒng)
為了確保電復(fù)合系統(tǒng)的各項(xiàng)性能參數(shù)都符合預(yù)期的要求,首先要做的是計(jì)算正確的渦輪增壓器參數(shù),這是設(shè)計(jì)和選擇合適的渦輪增壓器的基礎(chǔ).渦輪增壓器參數(shù)主要包括:增壓壓力Pc(Mpa) 或壓力比πc;空氣質(zhì)量流量Gc(kg/s)或體積流量Vc(m3/s);渦輪前排氣平均壓力PT、膨脹比πT.在這些參數(shù)中,正確的空氣流量和增壓壓力(或壓氣機(jī)比)是非常重要的[6].
選擇設(shè)計(jì)點(diǎn)為1 000 r/min.根據(jù)原發(fā)動機(jī)的試驗(yàn)數(shù)據(jù),單級渦輪增壓器在設(shè)計(jì)點(diǎn)滿載時(shí),功率為118.2 kW,根據(jù)國外研究結(jié)果[7],設(shè)計(jì)目標(biāo)為:功率增加15%到135.93 kW,油耗從205 g/kW降至195 g/kW.增壓參數(shù)計(jì)算如下.
發(fā)動機(jī)所需的流量
(1)
廢氣流量為
(2)
增壓后空氣的密度為
(3)
中冷升壓后,工質(zhì)的溫度降至315 K,壓降在6 kPa-10 kPa之間,故出口壓力為Pc-104=ρcRTc:
Pc=ρcRTc+104.
(4)
最終的壓比為
(5)
燃油噴射率為
(6)
故循環(huán)燃油噴射量為
(7)
當(dāng)轉(zhuǎn)速為1 000 r/min,噴油量為150 mg時(shí),根據(jù)燃?xì)廨啓C(jī)功率GT-power仿真模型的計(jì)算結(jié)果,計(jì)算出進(jìn)氣流量為0.16 kg/s時(shí),二級渦輪增壓器的壓力比πc1=1.45,一級渦輪增壓器的壓力比πc2=1.45,功率Nme=139.37 kW,油耗率gme=193.7 g/kW.經(jīng)過計(jì)算設(shè)計(jì)點(diǎn)顯示在發(fā)動機(jī)1 000 r/min的時(shí)候,二級壓氣機(jī)需要提供0.16 kg/s的流量和1.45的壓比,選定一款壓氣機(jī),根據(jù)此壓氣機(jī)特性曲線估算壓氣機(jī)轉(zhuǎn)速在40 000—60 000 r/min的范圍內(nèi),則此時(shí)需要的功率大約為8.3 kW,此時(shí)根據(jù)上述過程可估算電機(jī)提供的轉(zhuǎn)矩約為22 N·m.具體選擇的電機(jī)參數(shù)會在后文中詳細(xì)說明.
以某型號柴油機(jī)為目標(biāo)樣機(jī),原機(jī)模型搭建完成后,首先需要進(jìn)行模型準(zhǔn)確性的驗(yàn)證,然后才能進(jìn)行模擬仿真.輸入原機(jī)萬特性試驗(yàn)時(shí)的環(huán)境參數(shù),選取與試驗(yàn)相同的工況點(diǎn)進(jìn)行模擬仿真.圖2為發(fā)動機(jī)功率、扭矩、燃油消耗率、空氣流量、壓后溫度以及渦前溫度、增壓壓力、渦前壓力的仿真結(jié)果與試驗(yàn)數(shù)據(jù)的對比圖.由誤差分析可知,仿真結(jié)果與試驗(yàn)數(shù)據(jù)吻合較好.從而驗(yàn)證了原機(jī)仿真模型的準(zhǔn)確性,尤其是廢氣旁通閥模擬的準(zhǔn)確性.
圖2 原機(jī)仿真結(jié)果與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)對比
參考系中定子磁鏈、電壓和電磁轉(zhuǎn)矩方程如下[5]:
ψd=Ldid+ψf,
(8)
ψd=Ldid,
(9)
Vd=Rsid+pψd-ωrψq,
(10)
Vd=Rsid+pψq-ωrψd,
(11)
(12)
根據(jù)上述公式及直接轉(zhuǎn)矩控制算法思想建立永磁同步電機(jī)Simulink模型.系統(tǒng)的PMSM參數(shù)設(shè)定為:P=2;Ld=Lq=8.35×10-4H;ψf=0.175 Wb; Usmax= 220V;ismax= 50 A.Simulink建立的仿真模型如圖3所示.
圖3 PMSM DTC系統(tǒng)的仿真模型
對旁通閥進(jìn)行建模,如圖4所示,旁通閥位于自然進(jìn)氣一端.
圖4 新型止回閥模型和旁通閥模型
智能工況識別系統(tǒng)是ECT控制系統(tǒng)的一部分,旨在通過區(qū)分工作狀態(tài)來實(shí)現(xiàn)自動空氣補(bǔ)償.ECT控制系統(tǒng)主要由加速踏板傳感器、轉(zhuǎn)速傳感器、ECU和執(zhí)行器、蓄能器組成,如圖5所示.控制單元由輸入輸出端口(I/O口)、變頻器、直流/交流逆變電路和數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器等組成.蓄電池的直流電由DC/AC逆變電路轉(zhuǎn)換成電機(jī)三相交流電,加速傳感器收集加速踏板的位置和變化率并發(fā)送給控制單元.當(dāng)ECU工作時(shí),A/D轉(zhuǎn)換器首先實(shí)時(shí)地按照一定的頻率收集加速踏板的位置和變化率,然后,將它們轉(zhuǎn)換為可由ECU識別的數(shù)字信號來區(qū)分工作狀態(tài)引擎.
圖5 工況識別系統(tǒng)
當(dāng)發(fā)動機(jī)到達(dá)目標(biāo)轉(zhuǎn)速即廢氣渦輪增壓器能獨(dú)立地提供發(fā)動機(jī)所需能量,此時(shí)電動復(fù)合渦輪增壓系統(tǒng)不再需要工作,故進(jìn)行切出過程,文章中的電動渦輪增壓系統(tǒng)的切出過程進(jìn)行控制策略的制定,當(dāng)檢測到轉(zhuǎn)速已經(jīng)達(dá)到預(yù)設(shè)值時(shí)立即打開旁通閥.
根據(jù)目前市場上的高速電機(jī)的發(fā)展現(xiàn)狀,初步將電動機(jī)工作時(shí)的轉(zhuǎn)速擬定為45 000 r/min.在800-1 200 r/min范圍內(nèi)要達(dá)到發(fā)動機(jī)在定轉(zhuǎn)速下的理想轉(zhuǎn)矩,噴油量比不加電動復(fù)合渦輪增壓器時(shí)要高到10%左右,然而,經(jīng)仿真模型計(jì)算表明,在轉(zhuǎn)速超過1 200 r/min后,再增加噴油量并不能使得轉(zhuǎn)矩和功率有大幅度的提升,反而會使得燃油消耗率和氮氧化物的排放量增加,故在1 200 r/min之后保持等噴油量進(jìn)行仿真,結(jié)果見圖6.
圖6 全負(fù)荷不同轉(zhuǎn)速發(fā)動機(jī)各性能對比圖
根據(jù)圖6中數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),在800-1 200 r/min的轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)轉(zhuǎn)矩和燃油消耗率有了明顯的改善,基本可達(dá)到分別提高和降低15%的目標(biāo)設(shè)定值,而且對于空燃比有明顯的提高,最大可達(dá)到26,對于降低氮氧化物的排放量也非常有效,但是到了1 200 r/min以后,改變值就變得很小,由此可以看出電動增壓系統(tǒng)能夠起到顯著作用的轉(zhuǎn)速范圍為800-1 200 r/min,電動增壓系統(tǒng)工作在轉(zhuǎn)速800-1 400 r/min可以將發(fā)動機(jī)外特性上的最大轉(zhuǎn)矩范圍從之前的1 300-1 400 r/min拓寬到1 200-1 400 r/min.根據(jù)仿真結(jié)果可以確定用在此模型上的電動增壓系統(tǒng)的工作轉(zhuǎn)速為45 000 r/min,即可滿足要求.
建立瞬態(tài)仿真,瞬態(tài)仿真主要研究定負(fù)荷變轉(zhuǎn)速工況.在以穩(wěn)定狀態(tài)行駛一段時(shí)間之后,改變噴油量,模擬發(fā)動機(jī)工作在低轉(zhuǎn)速開始加速的過程,傳感器在檢測到噴油量改變發(fā)動機(jī)開始有加速趨勢后開始開啟電動機(jī),初次試驗(yàn)定在噴油量改變后,在最短的時(shí)間,可看作立即開啟電動機(jī),并開啟旁通閥,仿真結(jié)果如圖7所示.
圖7 定轉(zhuǎn)矩加速過程中各性能指標(biāo)的變化對比
圖7定轉(zhuǎn)矩加速過程中各性能指標(biāo)的變化對比,從圖中可知:發(fā)動機(jī)在低速開始加速時(shí),加入電動增壓器后,比不加電動增壓器的原始渦輪增壓的速度上升速率有明顯的提高,具體可看圖7中的轉(zhuǎn)速上升斜率并且最終達(dá)到的最大速度也更大.加速達(dá)到相同的速度的時(shí)間更短,可提前0.5 s.空燃比上升,進(jìn)氣量總體增加,一定程度上減少了燃油消耗率,經(jīng)過廢氣渦輪增壓器的壓氣機(jī)前的壓力對比圖可知:加入電動增壓器后,經(jīng)過壓氣機(jī)前端的空氣壓比有明顯的提升.但在噴油量增加后的一段很短的時(shí)間內(nèi),發(fā)動機(jī)的進(jìn)氣流量有一個短暫性小幅度的降低,由于噴油量增加而進(jìn)氣量減小導(dǎo)致空燃比也開始呈下降趨勢,此時(shí)的燃油消耗量也升高并且比原機(jī)的燃油消耗率高,由上述導(dǎo)致的發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速在瞬間升高后,因?yàn)椴裼偷牟怀浞秩紵峁┎涣司S持轉(zhuǎn)速持續(xù)上升所對應(yīng)的功率,故而轉(zhuǎn)速開始下降.導(dǎo)致此現(xiàn)象的原因:在閥門打開后沒有足夠能維持快速加速相應(yīng)的一定壓力的進(jìn)氣量而產(chǎn)生的下降波動,以及打開閥門的瞬間相對稍高于大氣壓力的電動壓氣機(jī)輸出的空氣從閥門倒流進(jìn)入了自然吸氣端.將以電動增壓器工作一定時(shí)間到達(dá)需求速度值(這里將這個速度設(shè)定為1 500 r/min的時(shí)候切出),對比在切出過程對于系統(tǒng)整體性能的影響.
如圖8所示,在達(dá)到一定轉(zhuǎn)速即1 500 r/min后,發(fā)動機(jī)的廢氣渦輪增壓器可以獨(dú)立提供所需的增壓空氣,于是,電動增壓器停止工作.使用傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)的電動增壓器系統(tǒng)在感應(yīng)到速度達(dá)到1 500 r/min后立即開啟閥門,在閥門打開的瞬間,可以看出.流經(jīng)電動增壓器管道的空氣量隨著電動機(jī)的停止工作由120 g/s減少到0,同時(shí),在旁通閥一側(cè)的空氣量發(fā)生了明顯的倒流,這是由于當(dāng)閥門開啟的瞬間,電動增壓器一端的管道內(nèi)空氣壓力值還比較大,有著高壓力的空氣將流向壓力值較小的旁通閥一側(cè)的管道并且流出,這一現(xiàn)象也可以從旁通閥進(jìn)氣管道側(cè)的壓力值波動看出,由于發(fā)生倒流,在倒流的過程中,必然使得旁通閥進(jìn)氣側(cè)的壓力值升高.使得閥門晚開0.1 s時(shí),幾乎不發(fā)生倒流現(xiàn)象,這是由于閥門晚關(guān)造成了電動壓氣機(jī)端的壓差下降,很大程度減少了空氣從旁通閥端流出.如圖9所示為電動增壓器切入切出過程中,廢氣渦輪增壓器中壓氣機(jī)的運(yùn)行點(diǎn)分布圖,黑色的運(yùn)行點(diǎn)表示使用立即開啟旁通閥,白色的運(yùn)行點(diǎn)表示晚開旁通閥,可以看出很大程度上減小了倒流而消除了壓氣機(jī)喘震的傾向.
圖8 電動增壓器切出工作過程
圖9 壓氣機(jī)在電動增壓器切入切出過程中的運(yùn)行曲線
通過上述仿真結(jié)果驗(yàn)證了應(yīng)用電復(fù)合渦輪增壓系統(tǒng)對于增壓發(fā)動機(jī)運(yùn)行工況具有很好的改善作用,應(yīng)用了新型止回閥能夠更好的控制電動增壓器的介入時(shí)間.而氣門開閉策略作用于它與廢氣旁通閥.能夠根據(jù)工況識別系統(tǒng)對發(fā)動機(jī)工況的識別情況,對電復(fù)合渦輪增壓的氣路進(jìn)行控制,使電復(fù)合渦輪增壓系統(tǒng)發(fā)動機(jī)具有更好的經(jīng)濟(jì)性與動力性.