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銅冠冶化硫鐵礦制酸節(jié)能環(huán)保技術(shù)回顧與總結(jié)

2020-02-06 02:50徐潔書林天云
硫酸工業(yè) 2020年12期
關(guān)鍵詞:油槍底料投料

徐潔書,林天云

(銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司銅冠冶化分公司,安徽銅陵 244001)

銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司銅冠冶化分公司(以下簡稱銅冠冶化)成立于2005年10月,是國內(nèi)首批循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)單位之一。該公司按照“資源循環(huán)利用,能源梯級(jí)利用”的循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念,綜合利用銅陵有色內(nèi)部礦山的硫鐵資源。銅冠冶化擁有2套400 kt/a硫鐵礦制酸裝置,分別于2007年和2009年建成投產(chǎn)。投產(chǎn)后,該公司為充分利用資源,節(jié)約能耗,減少對(duì)環(huán)境的影響,在生產(chǎn)實(shí)踐中不斷對(duì)工藝及設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化改造,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益。

1 主要技術(shù)改造

1.1 開車升溫技術(shù)改進(jìn)

硫鐵礦制酸系統(tǒng)在開車初期要給沸騰爐加熱升溫,待爐內(nèi)溫度達(dá)到物料的反應(yīng)溫度后才能投入物料生產(chǎn)。投料后通過物料燃燒所釋放出的熱量維持反應(yīng)所需要的溫度,使反應(yīng)能夠持續(xù)進(jìn)行下去。

大型沸騰爐開車一般將細(xì)黃砂作為鋪爐底料,采用燃燒柴油的方式進(jìn)行升溫。升溫時(shí),先點(diǎn)燃1個(gè)主油槍,然后根據(jù)升溫的需要逐個(gè)增加點(diǎn)燃主油槍的數(shù)量,直至4個(gè)主油槍全部點(diǎn)燃;在點(diǎn)主油槍時(shí)盡量對(duì)稱點(diǎn)燃,使?fàn)t內(nèi)溫度盡可能保持均勻。待爐床溫度升至400 ℃后,每2 h做一次大風(fēng)量翻騰,使沸騰爐流態(tài)化,整個(gè)爐內(nèi)開工底料受熱均勻,每次翻騰的時(shí)間為5~10 min。當(dāng)沸騰爐爐床溫度升至600 ℃后,向爐床內(nèi)插入10支輔助小油槍。輔助油槍燃燒穩(wěn)定后開始少量投料生產(chǎn),待溫度呈上升趨勢后逐漸增加投料量;當(dāng)爐床溫度升至750 ℃以上時(shí)可逐步熄滅油槍,轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)。

升溫技術(shù)改進(jìn)后,技術(shù)人員用硫鐵礦燒渣取代黃砂作為開工底料。由于燒渣比黃砂更為干燥,能減少升溫過程中水分蒸發(fā)帶走的熱量,提高前期升溫效率。同時(shí),由于底料燒渣為硫鐵礦焙燒后的產(chǎn)物,對(duì)生產(chǎn)初期的硫酸燒渣品質(zhì)沒有影響。當(dāng)沸騰爐爐床溫度升至400 ℃后,向爐底微量送風(fēng),爐底送風(fēng)閥開度在5%左右,使?fàn)t內(nèi)上部底料緩緩流動(dòng),在不會(huì)造成大量熱量損失的情況下提高底料的均勻性。由于硫磺燃點(diǎn)比硫鐵礦燃點(diǎn)低得多,可考慮在投料初期時(shí)摻入少量硫磺,通過燃燒硫磺為點(diǎn)燃硫精砂提供熱源,使投料溫度點(diǎn)降低。經(jīng)實(shí)踐證明,采用摻入少量硫磺投料后,投料溫度點(diǎn)可降至500℃,縮短了升溫時(shí)間,減少了柴油的消耗。改進(jìn)前后升溫情況對(duì)比見表1。

表1 改進(jìn)前后升溫情況對(duì)比

1.2 增加Ⅳb換熱器

轉(zhuǎn)化工序主要設(shè)備為轉(zhuǎn)化器和Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ換熱器及主副線煙氣管道。轉(zhuǎn)化器采用全304不銹鋼制作,規(guī)格為φ10 500 mm×17 600 mm,分為四段。轉(zhuǎn)化器殼體由殼體、內(nèi)部支柱、橫梁、格柵、隔板等組成。換熱器采用空心環(huán)縮放管式換熱器,殼體材料均采用Q235鋼。Ⅰ換熱器換熱管材料采用304不銹鋼,其余換熱器換熱管采用20G材料,其中Ⅱ換熱器換熱管進(jìn)行滲鋁處理。系統(tǒng)投入運(yùn)行后,受一吸塔出塔煙氣硫酸霧夾帶的影響,轉(zhuǎn)化工序Ⅳ換熱器殼程內(nèi)部逐步發(fā)生列管腐蝕,Ⅳ換熱器換熱情況逐步惡化。技術(shù)人員對(duì)腐蝕破損管束進(jìn)行封堵后導(dǎo)致有效換熱面積減少,換熱效率下降。

為解決Ⅳ換熱器換熱能力不足,降低出塔煙氣硫酸霧對(duì)換熱器的腐蝕,考慮在Ⅳ換熱器前增加1臺(tái)換熱器Ⅳb。該換熱器采用全316L不銹鋼材料制作,與原Ⅳ換熱器(現(xiàn)稱Ⅳa)串聯(lián)。出塔煙氣先經(jīng)Ⅳb換熱器管程,再進(jìn)入Ⅳa換熱器殼程,換熱后進(jìn)入到轉(zhuǎn)化器四段進(jìn)行二次轉(zhuǎn)化,煙氣中硫酸霧主要在Ⅳb換熱器中發(fā)生冷凝,匯集于換熱器底部,檢修時(shí)排出清理。

1.3 增加催化劑裝填量

單臺(tái)轉(zhuǎn)化器催化劑裝填量是中國瑞林工程技術(shù)有限公司按照400 kt/a硫酸裝置規(guī)模設(shè)計(jì)的。催化劑采用國外某公司催化劑,裝填系數(shù)為223 L/(t·d),SO2總轉(zhuǎn)化率按 99.80% 設(shè)計(jì),催化劑裝填總量為267.6 m3。運(yùn)行一段時(shí)間后,SO2總轉(zhuǎn)化率經(jīng)常達(dá)不到設(shè)計(jì)值。檢修時(shí),技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)催化劑粉化嚴(yán)重。

大修期間,技術(shù)人員對(duì)各段床層原有催化劑進(jìn)行篩分并回填后,添加另一國外公司催化劑,重新調(diào)整裝填系數(shù),優(yōu)化各層催化劑的分布并適當(dāng)增加催化劑的裝填量,確保裝置達(dá)到較高的轉(zhuǎn)化率。調(diào)整后催化劑裝填情況見表2。

表2 調(diào)整后催化劑裝填情況

1.4 保溫噴涂技術(shù)的應(yīng)用

保溫技術(shù)主要應(yīng)用在設(shè)備的外表面,減少設(shè)備本體與外部的熱量傳遞。銅冠冶化公司轉(zhuǎn)化工序原采用硅酸鋁保溫棉作為保溫材料,表面用鋁板作為防水層。由于保溫鋁板易脫落,造成保溫材料受潮損壞,降低了設(shè)備保溫效果。2018年裝置大修時(shí),該公司引進(jìn)保溫噴涂技術(shù)[1],將專用纖維噴涂棉與配套的膠黏劑經(jīng)專用噴涂設(shè)備均勻噴涂于設(shè)備表面,經(jīng)自然干燥后形成具有一定強(qiáng)度和厚度的無接縫、整體穩(wěn)定密閉的噴涂層。該噴涂層具有較好的黏著性。改用噴涂材料后,保溫層牢固性及防水性較好,運(yùn)行近兩年時(shí)間未發(fā)現(xiàn)保溫脫落的現(xiàn)象,檢修時(shí)保溫材料的局部拆除或恢復(fù)操作簡單,保溫效果較好。

1.5 鈉堿法脫硫+電除霧器

目前,低濃度SO2煙氣處理工藝有10多種。在前期考察交流的基礎(chǔ)上,銅冠冶化公司對(duì)各種煙氣脫硫工藝的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行分析,并按照一次性投資、10年期總運(yùn)行費(fèi)用進(jìn)行對(duì)比,綜合考慮系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性及關(guān)鍵指標(biāo),認(rèn)為鈉堿法具有設(shè)備投資低、工藝流程簡單、占地面積小等優(yōu)點(diǎn),且產(chǎn)生的脫硫廢液可送至后期建設(shè)的焦亞硫酸鈉項(xiàng)目,作為產(chǎn)品對(duì)外銷售[2]。該公司最終選擇鈉堿法作為脫硫工藝。

2018年底,硫酸行業(yè)超低排放相關(guān)政策出臺(tái)。在該標(biāo)準(zhǔn)下,鈉堿法脫硫裝置在工況變化時(shí)存在排放氣體硫酸霧超標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。為確保硫酸尾氣在各種條件下實(shí)現(xiàn)超低排放,2019年3月技術(shù)人員在硫酸尾氣脫硫塔后新增1臺(tái)電除霧器,降低尾氣中硫酸霧及含塵量。改造后,ρ(SO2)從188 mg/m3左右降到50 mg/m3左右,酸霧(ρ)從100 mg/m3左右降到20 mg/m3左右,達(dá)到了超低排放要求。

2 運(yùn)行情況

改造后,裝置生產(chǎn)成本得到了有效控制,資源利用率得到提升,產(chǎn)品電耗、油耗降低。硫酸裝置主要指標(biāo)設(shè)計(jì)值及2019年實(shí)際值見表3。

3 結(jié)語

銅冠冶化公司不斷進(jìn)行節(jié)能環(huán)保技術(shù)改造,充分利用資源,挖掘生產(chǎn)潛能,優(yōu)化工藝配置,降低各種輔材的消耗,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益,將“打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”付諸實(shí)際行動(dòng)。實(shí)踐證明,低能耗、低污染、低排放的節(jié)能環(huán)保經(jīng)濟(jì)模式是最具競爭力的經(jīng)濟(jì)模式,也是一條實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的有效途徑。

表3 主要相關(guān)指標(biāo)設(shè)計(jì)值及2019年實(shí)際值對(duì)比

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