趙國慶
(淄博勝煉化工有限責(zé)任公司,山東 臨淄 255400)
增塑劑生產(chǎn)方法,有連續(xù)式方法與間歇式方法之分,并且需要經(jīng)過多個系統(tǒng),包括單酯化系統(tǒng)、酯化系統(tǒng)以及脫色過濾系統(tǒng)等,汽提系統(tǒng)可以提高增塑劑的純度,發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。在10萬t/a的DOP裝置汽提系統(tǒng)中,在生成增塑劑過程中,汽提系統(tǒng)存在的問題會影響到增塑劑的純度。
汽提系統(tǒng)存在的問題主要體現(xiàn)在兩個方面,第一是在K831的底部,無法將出料的DOP純度提高至99.5%,同時在物料中含有較多的辛醇物質(zhì);第二是K830塔頂出料物質(zhì)中,盡管DOP含量超過70%,但是辛醇含量低于10%。若辛醇含量低于10%,會產(chǎn)生以下后果:首先,物料中含有較高含量的DOP物質(zhì),在經(jīng)過B833醇水分離罐后,通過分離再次回到酯化系統(tǒng)B803,但是在此過程中負(fù)荷會不斷增加,會影響到酯化塔正常的運行。在后續(xù)的循環(huán)醇生產(chǎn)過程中,會降低循環(huán)醇的純度,進而影響到酯化系統(tǒng)的正常運行,無法將物料中的色值指標(biāo)提高至正常水平。此外將較多的DOP物質(zhì)重新放入到酯化系統(tǒng)中,需要重新加熱,會提高生產(chǎn)成本;其次,大量的DOP物質(zhì)分離出B833醇水罐裝置,由于DOP與水相存在較大的密度差,無法有效進行油水分離,并且經(jīng)常出現(xiàn)乳化情況,致使裝置中油相含有較高的水分。若將水相由B833底部流出,并進入到水系系統(tǒng)B825水罐裝置,會降低B825中的水質(zhì)質(zhì)量,水洗系統(tǒng)無法正常的運轉(zhuǎn)。此外B825定期完成頂油工作,目的是避免B825空間全部被油相占據(jù)。在B833上部分離出較多的乳化油相物料,在物料中含有較多的水分,若水分進入到酯化系統(tǒng),會影響到精餾純度,并且提高酯化系統(tǒng)的壓力,導(dǎo)致分離效率不斷降低[1]。
由于汽提系統(tǒng)存在的問題,會影響到出料純度,在提高出料純度過程中,會消耗較多的能源,不僅會提高生產(chǎn)成本,還會影響到物料的提純濃度。
原有的汽提系統(tǒng)流程,是將中和水充分清洗后,產(chǎn)生的粗酯進入到粗酯罐B824內(nèi),借助粗酯泵P824A/B排出粗酯進入到加熱器W829A/B中,在加熱器完成熱酯轉(zhuǎn)換后,需要將加熱器的溫度提高,提高至超過140 ℃,將加熱后的熱酯轉(zhuǎn)入到汽提塔K830中。K830系統(tǒng)需要較高的真空度,在系統(tǒng)內(nèi)配置真空泵V833,可以保證汽提塔系統(tǒng)處在穩(wěn)定的真空狀態(tài)。通常情況下,K830中粗酯會與蒸汽接觸,接觸后在壓力環(huán)境中,會轉(zhuǎn)化成低沸物、醇以及水,產(chǎn)生的物質(zhì)經(jīng)過干燥塔K831,并有蒸汽噴射泵V831和K831加強真空閃蒸的過程,可以降低物料中水、醇以及低沸物的含量,從而獲得高精制產(chǎn)品。在K831底部流出的物料,會在精酯泵P831A/B的作用下,流入到換熱器中,最終經(jīng)過冷卻后,需要經(jīng)過脫色過濾系統(tǒng)除去物料中的雜質(zhì)。
汽提塔出現(xiàn)分離率降低的問題,一方面是酯化系統(tǒng)、中和水洗系統(tǒng)存在問題,另一方面單純的提高分離效率,未能對現(xiàn)有的裝置進行優(yōu)化,無法從根本上解決問題。根據(jù)汽提系統(tǒng)分離效率標(biāo)準(zhǔn),為提高K830分離效率,需要塔底中DOP含量超過99.5%,同時B830塔頂物料中DOP含量低于10%。
K830在改造前,塔頂負(fù)責(zé)出料和進料,在塔內(nèi)配置盤式分布器、鮑爾環(huán)填料裝置等,在塔內(nèi)底部配置汽提塔系統(tǒng),對塔內(nèi)通過蒸汽直接加熱,隨著加熱不斷進行,在塔底出現(xiàn)蒸汽凝液,凝液經(jīng)過V831噴射泵后,會進入到K831精制塔,最終塔底出料。在改造后的氣體系統(tǒng)中,在塔頂配置除沫網(wǎng)和直接蒸汽加裝分布器。
通過對汽提系統(tǒng)進行改造后,可以使物料分布良好。在物料進入到塔內(nèi)后,液體分布盤會鮑爾環(huán)填料產(chǎn)生一定的距離,通常將距離控制在15 cm,同時將分布盤上孔徑,由直徑12的孔徑擴大至直徑為14的孔徑,擴大孔徑的目的,一是防止進料管太細(xì),物料進入到分布盤后會產(chǎn)生較大的壓力,二是增加塔內(nèi)管線,在原有的一條DN50進料管線基礎(chǔ)上,新增加一條DN50管線[2]。
提高K830的頂部脫除效果,需要在頂部配置大顆粒液滴裝置,既能避免液滴進入到W823冷凝器內(nèi),還能提高去除效率。此外在塔頂內(nèi)部加裝不銹鋼除沫網(wǎng),不銹鋼厚度應(yīng)為150 mm,可以有效消除頂部殘留物質(zhì)。在K830內(nèi)由于存在蒸汽分布不均勻的問題,可以延長蒸汽管線,延長的距離應(yīng)與塔徑距離相同,同時在塔內(nèi)管線上部,配置孔徑為4 mm的蒸汽分布孔,孔向為120°向下, 并且需要配置成雙排,在蒸汽噴射過程中,會使蒸汽與孔角度相同,直至在塔內(nèi)部形成真空狀態(tài),在塔內(nèi)的物料可以充分與蒸汽接觸,有助于獲得更高精度的物料。
由于不同物料進入到K830內(nèi)會產(chǎn)生不同的負(fù)荷,負(fù)荷變化會影響到分離效率的同時,還會影響其它參數(shù),包括進料溫度、塔底物料溫度等,其中在K830中部產(chǎn)生的蒸汽量,也會隨著塔進料負(fù)荷的變化而變化。以不同場地的丁腈物料產(chǎn)生的物理機械性能進行對比,按照項目進行劃分,K830塔進料流量儀表位號為FI01,單位為±1 m3/h,K830和K831改造后的運行參數(shù)分別為10.25、11.75、13.25、14.00、14.75、15.50、16.25、17.00;K830塔進料溫度儀表位號為TI01,單位為±2 ℃,K830和K831改造后的運行參數(shù)分別為130.0、140.0、141.0、142.0、143.0、144.0、145.0、146.0;K830塔頂出料溫度儀表位號為TI02,單位為±2 ℃,K830和K831改造后的運行參數(shù)分別為138.0、139.0、140.0、140.5、141.0、141.5、142.0、142.5;K830直接蒸汽流量儀表位號為FI02,單位為±20 kg/h,K830和K831改造后的運行參數(shù)分別為450.0、480.0、510.0、540.0、570.0、600.0、630.0、630.0、660.0;K830塔底溫度儀表位號為TI03,單位為±1 ℃,K830和K831改造后的運行參數(shù)分別為162.0、163.0、164.0、165.0、166.0、167.0、168.0、170.0;K831塔底溫度一包位號為TI04,單位為±1 ℃,K830和K831改造后的運行參數(shù)分別為166.0、167.0、168.0、169.0、170.0、171.0、172.0、173.0。
通過對K830改造前后塔頂和塔底物料分析指標(biāo)對比,改造前DOP含量為38.81%,改造后為5.77%;改造前辛醇含量為45.97%,改造后為82.41%。改造前DOP含量為84.49%,改造后為9.33%;改造前辛醇含量為11.86%,改造后含量為78.7%。通過對產(chǎn)品對比發(fā)現(xiàn),檢測項目包括色號、DOP含量以及辛醇含量。色號改造前控制在20~35范圍內(nèi),改造后在15~25范圍內(nèi);改造前DOP含量小于95%,改造后超過95.5%;改造前辛醇含量超過300×10-6,改造后含量小于250×10-6。
以K830作為對比,發(fā)現(xiàn)改造前后DOP含量、辛醇含量在不同的位置都會發(fā)生明顯的變化[3]。
總之,為提高增塑劑裝置的提純能力,對汽提系統(tǒng)進行改造,主要改造K830塔內(nèi)結(jié)構(gòu),一方面根據(jù)改造前后產(chǎn)生的分離效率進行對比發(fā)現(xiàn),可以獲得良好的分離效果,另一方面降低塔頂物料DOP含量,有助于控制生產(chǎn)成本,并且減少辛醇含量以及產(chǎn)品色值等指標(biāo)。此外還能消除B833中的乳化情況,最大程度減少B825中水相中的油層。許多研究機構(gòu),使用板式精餾塔等裝置,對填料塔內(nèi)液體分布器進行改造,以便提高提純精度。