畢金堂
(云南云天化紅磷化工股份有限公司 技術(shù)中心,云南 開遠 661699)
云南云天化紅磷化工股份有限公司濕法磷酸生產(chǎn)中,磷酸沉降共有4 個稀磷酸儲槽和5 個濃磷酸儲槽,稀磷酸儲槽分為2個罐區(qū),總?cè)莘e約7 700 m3,濃磷酸儲槽分為3 個罐區(qū),總?cè)莘e約9 900 m3。磷酸儲槽容積較小,導致磷酸沉降時間不足,酸中的雜質(zhì)得不到充分沉降分離,MER值(m(倍半氧化物)/m(五氧化二磷))高,影響后續(xù)產(chǎn)品質(zhì)量。為提高成品磷酸品質(zhì),確保后續(xù)產(chǎn)品質(zhì)量,新建2個容積約3 400 m3的磷酸儲槽。
依據(jù)云南省化工研究院設(shè)計施工圖,主體設(shè)備是2臺磷酸儲槽,槽體高16.22 m,直徑18.2 m,容積3 400 m3;磷酸儲槽整體采用碳鋼制作,底板設(shè)計為雙層結(jié)構(gòu),鋼板厚度為16 mm,下層鋼板水平鋪設(shè)安裝,上層板中間低、四周高,成1.73°錐形鋪設(shè)安裝;上、下層底板間設(shè)計有4條厚16 mm、長6 650 mm的支撐隔板,板間夾角為90°,支撐隔板點焊在下層底板上,與上層底板無焊接點,支撐隔板間每隔22.5°設(shè)置一個灌漿設(shè)施(共設(shè)置8 個),夾層縫隙間用C30細石混泥土灌漿填充支撐。酸槽內(nèi)部整體襯4 mm厚預硫化丁基橡膠,底板襯230 mm×113 mm×65 mm 碳磚,筒體下部2 m 以下部分襯230 mm×113 mm×65 mm 碳磚,其余筒體襯230 mm ×113 mm×20 mm碳板。
原設(shè)計施工圖中,磷酸儲槽底部筒體側(cè)面設(shè)置有8 個錐斗,通過φ219 mm×8 mm 管道與底板夾層連通,將細石混泥土用泵送入錐斗,靠灌漿料自然流動來填充夾層;上下層底板間設(shè)置的4條支撐隔板,僅點焊在下層底板上,與上層板無焊接點。
這種結(jié)構(gòu)雖然底板安裝省事快捷,但存在2個問題:一是灌漿料的配比難以掌握,水含量少時灌漿料流動性差,容易產(chǎn)生氣阻形成空隙,水含量多時雖然流動好,但水分蒸發(fā)、灌漿料收縮后會形成較大的空隙,不能很好地起到支撐、加固作用,設(shè)備使用過程中容易產(chǎn)生變形,影響使用壽命,在灌漿的過程中容易發(fā)生變形,影響設(shè)備安裝質(zhì)量、使用安全;二是上下層底板除內(nèi)圈和外圈外,沒有設(shè)計連接點,在灌漿料的作用下,底板容易產(chǎn)生不規(guī)則變形。
經(jīng)與灌漿專業(yè)技術(shù)人員研究、并與云南省化工研究院溝通達成共識后,變更灌漿方案,對灌漿設(shè)施進行了優(yōu)化。具體措施:在上層底板上開8 個φ25 mm的孔,焊接8根長300 mm的φ25 mm×3 mm管道,管頂安裝帶牙球閥,選擇其中一個低點作為灌漿點,用膠管與灌漿機連接,其余7個作為排氣孔,用來排除底板夾層內(nèi)的空氣;用m(水泥)/m(砂漿)為1的水泥砂漿灌漿,以保證底板夾層填充密實。
按變更后的方案組織施工,在2#磷酸儲槽進行灌漿后,對設(shè)備進行了認真檢查,剛開始未發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象。隨著灌漿的進行,發(fā)現(xiàn)靠近環(huán)形邊緣板部位產(chǎn)生不規(guī)則凸起,中心錐形安裝口及地梁也有不同程度往上翹起。出現(xiàn)該問題后,施工技術(shù)負責人和專業(yè)人員到現(xiàn)場查看,了解情況并分析后認為,上層底板與下層底板除兩端焊接連接外中間沒有連接點,由于半徑大(9.1 m)、剛度不足,在砂漿的作用力下產(chǎn)生變形凸起。
因設(shè)備已成形并進行灌漿,沒有更好的辦法進行優(yōu)化處理。為了保證夾層填充層灌滿砂漿,滿足設(shè)備正常使用要求,決定繼續(xù)灌漿,一直灌到各個排氣點溢出砂漿(即夾層灌滿砂漿為止)。在后續(xù)灌漿過程,還在不斷產(chǎn)生變形,灌漿結(jié)束后經(jīng)檢查、測量,環(huán)形邊緣板變化不大,從環(huán)形邊緣板往內(nèi)均有不同程度變形上凸,其中半徑6.0 ~7.3 m部位、底部中心錐形安裝口及地梁變形較大,最大點達10 mm,出現(xiàn)了外側(cè)環(huán)形邊緣板部位低、半徑6.0 ~7.3 m部位高、半徑6.0 m以內(nèi)部位低的不規(guī)則形狀。
針對施工中存在的問題,一是現(xiàn)場安排專人觀察變形情況,隨時掌握灌漿和設(shè)備變形情況,以防止變形失控;二是2#酸槽灌漿完成后,拆除灌漿臨時接管并對開孔進行補焊,在條基與地梁間變形位置加鋼板墊實;三是按施工圖完成內(nèi)襯防腐后,在半徑6.6 ~9.1 m處,采用碳磚、漿泥從外往內(nèi)砌筑找坡恢復錐形底板;四是對1#酸槽底板結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化,每隔約2.5 m 割開200 mm × 150 mm 的口(共30 個),用厚16 mm 的鋼板將上下層底板焊接后,焊接割開部位鋼板使其恢復原狀,安裝完成后按預定方案灌漿。1#酸槽灌漿中在與2#酸槽同樣的部位產(chǎn)生變形,但變形得到有效控制,最大點僅4 mm左右,最后在半徑7.6 ~9.1 m處,采用碳磚、漿泥砌筑找坡處理。施工完成保養(yǎng)期間過后,酸槽按計劃進酸投用,至今運行6個月,設(shè)備未發(fā)現(xiàn)異常情況。
大型磷酸儲槽底板采用錐形上下雙層鋼板結(jié)構(gòu)時,根據(jù)設(shè)備半徑的大小,上下層底板間每隔1.0 m左右(最大不超過1.5 m)設(shè)置一塊支撐板。支撐板參數(shù)根據(jù)設(shè)備尺寸定,板厚考慮與底板相同,在做排板圖時一并考慮設(shè)置點。在鋪設(shè)底板時方便施工的位置同步安裝焊接,不方便安裝的點待底板全部鋪設(shè)完畢后,對照排板圖找到點,采用開口塞焊方式安裝連接件,夾層用灌漿機灌注m(水泥)/m(砂漿)為1的水泥砂漿填充支撐。也可考慮取消水泥砂漿灌漿填充,直接用鋼板支撐,增加縱向支撐隔板數(shù)量,數(shù)量根據(jù)設(shè)備尺寸定,每隔1 m左右再設(shè)置一道環(huán)向支撐環(huán)板,隔板和環(huán)板與上下層底板采用花焊焊接。
錐形底磷酸儲槽有利于清理沉積物、降低清理費用、提高設(shè)備運轉(zhuǎn)率、降低運行費用。其中設(shè)備結(jié)構(gòu)尤為重要,設(shè)計時須認真考慮。若結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理,施工過程容易出現(xiàn)問題,處理起來難度大,既影響工期又額外增加項目投資費用。因此,對于結(jié)構(gòu)設(shè)計不理想的錐形底磷酸儲槽,應(yīng)合理進行優(yōu)化加固,確保設(shè)備使用安全。酸槽經(jīng)過加固處理后,未出現(xiàn)泄漏問題,保證了原有的使用功能,投用半年來運行良好。