唐 庚, 雷清龍, 洪玉奎, 李 斌, 董亮亮, 張 文, 賴 寧, 王梓齊
(1中石油西南油氣田公司工程技術(shù)研究院 2西南石油大學(xué) 3四川圣諾油氣工程技術(shù)服務(wù)有限公司 4中石油川慶鉆探工程有限公司井下作業(yè)公司)
傳統(tǒng)氣井起下作業(yè)時,需利用一定密度的液體平衡地層高壓流體,達到防止井涌、井噴的目的[1]。但壓井作業(yè)不僅修井周期長,還會造成地層損害,污染產(chǎn)層[2]。為保證油氣資源可持續(xù)發(fā)展、降低生產(chǎn)成本、提高油氣生產(chǎn)效率的戰(zhàn)略發(fā)展要求,帶壓作業(yè)由此產(chǎn)生并取得飛速發(fā)展。特別是在我國的西南油氣田、長慶油田、中石化涪陵頁巖氣等油氣田均得到了廣泛推廣和應(yīng)用[3-4]。
井下壓力控制作為帶壓作業(yè)的關(guān)鍵技術(shù),包括油套環(huán)空壓力控制和起下管柱作業(yè)壓力控制兩部分[5-6]。目前,我國帶壓作業(yè)裝備在油水中應(yīng)用成熟,但在氣井領(lǐng)域中還亟需發(fā)展[7-10]。
氣井不壓井起管柱作業(yè)時,一般通過繩索作業(yè)投放堵塞器以控制油管內(nèi)壓力[11-13]。但針對一些大斜度井、水平井,繩索作業(yè)投放堵塞器時不能一次性投入目標位置。若采用上大下小逐級封堵,后下入的堵塞器座放短節(jié)外徑將不斷減小,嚴重影響氣井的后續(xù)開發(fā)。
因此,為解決以上問題,本文提出了一種可通過式堵塞器,以應(yīng)對油管多次投放堵塞器的需求。同時,對該工具材料進行選擇,以滿足堵塞工具強度要求。為驗證工具可行性,對可通過式堵塞器的可通過性、可坐封性以及密封性進行了室內(nèi)試驗。
針對斜井或水平井不壓井作業(yè),鋼絲下堵塞器過程中受井斜影響,不能直接下入底部。因此帶壓起管柱作業(yè)的整個過程至少需要下入兩次及以上堵塞器,而第二次下堵塞器時必須通過第一個堵塞器內(nèi)筒。目前,四川盆地不壓井作業(yè)使用的油管大部分均為?73 mm油管,因此,研制了?73 mm可通過式堵塞器,堵塞器設(shè)計參數(shù)如表1。
表1 可通過式堵塞器設(shè)計參數(shù)
根據(jù)固定式堵塞器的基本結(jié)構(gòu),設(shè)計了可通過式堵塞器結(jié)構(gòu),如圖1。該堵塞器的的作業(yè)過程為:當下入的可通過式堵塞器到達目標座放短節(jié)時,上提堵塞器使在卡瓦上預(yù)設(shè)的溝槽與座放短節(jié)上的臺階配合,觸動卡瓦使其處于半張開狀態(tài)。然后再次下放堵塞器,半開狀態(tài)的卡瓦會與座放短節(jié)配合,完成堵塞。若堵塞器未下入到目標座放短節(jié),則不需要提上作業(yè),直到到達目標位置時方才上提堵塞器,完成井筒堵塞作業(yè)。
圖1 可通過式堵塞器結(jié)構(gòu)示意圖
3.1 堵塞器材質(zhì)選擇
帶壓作業(yè)堵塞器通常需要承受較大的壓力,同時氣井中含硫化氫等腐蝕介質(zhì),因此,為滿足堵塞器強度要求,堵塞器本體采用高強度鋼,同時還應(yīng)具備抗腐蝕能力。
3.2 密封件選擇
帶壓作業(yè)最重要的部分就是井筒內(nèi)的壓力控制。堵塞器一旦發(fā)生密封失效,井底壓力上竄,造成井漏或井噴事故,嚴重威脅井筒安全。因此,堵塞器應(yīng)選用至少能承受70 MPa壓力的密封組件,以保證帶壓作業(yè)起下管柱的安全。經(jīng)過篩選,選用“V”型高硬度丁晴橡膠與聚四氟乙烯組合密封件。
當堵塞器成功下入井底并完成坐封后,堵塞器兩端將形成明顯壓差,該壓差完全作用堵塞器。因此需對堵塞器進行強度分析,驗證堵塞器坐封性能。
堵塞器在井下壓力所產(chǎn)生的作用力通過卡瓦牙形成兩向分力:矢量向上對油管的上頂力;橫向?qū)Χ氯骺ㄍ哐辣倔w的擠壓力。
1.1 實際上頂力F1計算
(1)
式中:s—堵塞器密封端面面積,m2;
α—堵塞器工具所產(chǎn)生的分力角度,15°;
Δp—坐封壓差,30 MPa;
d—坐封密封面直徑,58 mm。
1.2 擠壓力F2計算
(2)
2.1 抗剪強度分析
依據(jù)第三強度理論,即最大剪應(yīng)力理論:
(3)
式中:[σ]—抗拉或抗壓許用應(yīng)力,MPa;σs—材料屈服點,MPa;K2—屈服點安全系數(shù)。
卡瓦牙材料選擇優(yōu)質(zhì)合金鋼42 GrMo,材料屈服點為1 100 MPa,考慮安全系數(shù)取2,可得許用應(yīng)力為550 MPa。
卡瓦牙有效面積為:長×寬=32×25=800 mm2,可得單片卡瓦牙剪切強度為:800×550=440 kN。該工具設(shè)計卡瓦牙數(shù)量為2片,所以總抗剪切強度為880 kN。若取堵塞器系統(tǒng)安全系數(shù)為3,得到實際卡瓦牙剪切強度為880/3=293 kN,遠大于座封壓差所產(chǎn)生的76.6 kN剪切力。
2.2 抗擠強度分析
因卡瓦對堵塞器本體的作用面積為800 mm2,則卡瓦對堵塞器本體產(chǎn)生的壓應(yīng)力為25.63 MPa。而堵塞器本體最小抗擠強度Pc為:
(4)
式中:Ya—平均屈服極限,632.8 MPa;D—本體外徑,40 mm;δ—本體厚度,5 mm。
可見,堵塞器卡瓦牙對本體產(chǎn)生的擠壓力遠小于的抗擠強度,卡瓦牙本體滿足強度要求。
為驗證自主研發(fā)的可通過式堵塞器的密封性,首先對堵塞器密封性進行分析。如表2所示,給出了兩組試驗結(jié)果,試驗壓力分別是8 MPa和18 MPa。但試驗結(jié)果發(fā)現(xiàn)兩次試驗均不滿足要求,工具未能形成良好密封。查找原因后發(fā)現(xiàn),“O”型密封處存在問題,密封座與堵頭座“O”型密封配合段長度太短。因此修改了密封座尺寸,如圖2所示。
圖2 密封座修改
通過對堵塞器密封座“O”型密封面進行加長,使裝配的時候密封面能順利進入而不損傷“O”型密封件。整改后進行第2次密封強度試驗,試驗結(jié)果如表3所示。通過試驗數(shù)據(jù)看出,堵塞工具密封試驗到達設(shè)計要求。
表2 第一次密封強度試驗
為驗證可通過式堵塞器的坐放功能性,在模擬井上對該工具進行了室內(nèi)試驗。試驗入井管串為:繩帽+1根加重桿+震擊器+送入工具+可通過式堵塞器。
試驗管串入井后能順利通過1#工作筒,到達2#工作筒時記錄懸重;緩慢通過2#工作筒繼續(xù)下放2~7 m后緩慢上提,到達2#工作筒時觀察懸重;通過懸重的變化確定工具串向上通過了2#工作筒,繼續(xù)上提2~7 m停止;下放工具串,到達2#工作筒時懸重為零,說明堵塞器卡瓦牙處于半張開狀態(tài);繼續(xù)向下震擊工具串,工具串無位移,上提工具串,懸重增加,繼續(xù)緩慢上提驗證堵塞器坐封成功,起出送入工具串;環(huán)空打氣壓15 MPa驗證堵塞器密封性,穩(wěn)壓30 min,壓降為0.3 MPa,密封合格;泄壓為零后一次性打撈成功。試驗結(jié)果如表4所示。
表4 可通過式堵塞器試驗參數(shù)
(1)針對不壓井起油管作業(yè)需多次下入堵塞器問題,提出了一種可通過式堵塞器,該工具能滿足可通過性要求,準確下入目標工作筒位置并完成坐封,保證帶壓作業(yè)起下油管順利進行。
(2)選取了滿足可通過式堵塞器工作需求的材料及密封組件,并對卡瓦牙及卡瓦牙本體進行了理論強度校核。
(3)對可通過式堵塞器的可通過性、可坐封性及密封性進行了室內(nèi)試驗,并對堵塞器結(jié)構(gòu)進行修正,滿足帶壓作業(yè)要求。