周耀勇
(奎屯錦疆化工有限公司 新疆奎屯 833200)
奎屯錦疆化工有限公司于2018年建成1套三聚氰胺(以下簡稱三胺)尾氣聯(lián)產(chǎn)尿素的裝置,該裝置采用水溶液全循環(huán)法生產(chǎn)工藝,專門用于吸收低壓氣相淬冷法三胺裝置產(chǎn)生的尾氣,合成的尿素再作為生產(chǎn)三胺的原料。該尿素裝置設(shè)計產(chǎn)能為150 kt/a,與傳統(tǒng)水溶液全循環(huán)法尿素生產(chǎn)裝置相比,其最大的特點是系統(tǒng)無新鮮CO2補(bǔ)入,故無需設(shè)計CO2壓縮機(jī)。
該尿素裝置自2018年8月試車以來,因工藝及設(shè)備原因進(jìn)行了大量的改造。在無可供借鑒的操作經(jīng)驗和控制參數(shù)的情況下,經(jīng)車間人員的艱苦摸索,目前該裝置完全達(dá)到了設(shè)計吸收能力,各項運行指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到甚至優(yōu)于設(shè)計指標(biāo),系統(tǒng)運行穩(wěn)定。
該裝置設(shè)計吸收2套60 kt/a低壓氣相淬冷法三胺裝置產(chǎn)生的尾氣,2套三胺裝置的尾氣經(jīng)管道匯合后,一部分作為低壓尾氣直接進(jìn)入二循一冷吸收生成二甲液,再經(jīng)二甲泵加壓后進(jìn)入中壓系統(tǒng),作為中壓系統(tǒng)的吸收液;另一部分作為中壓尾氣,經(jīng)尾氣壓縮機(jī)加壓至2.0 MPa進(jìn)入中壓系統(tǒng)吸收生成一甲液,再經(jīng)一甲泵加壓后進(jìn)入合成塔。三胺裝置尾氣相關(guān)參數(shù)見表1。
尿素裝置工藝流程見圖1。
表1 三胺裝置尾氣相關(guān)參數(shù)
1.液氨預(yù)熱器 2.甲銨預(yù)熱器 3.液氨緩沖槽 4.中壓吸收塔 5.一吸外冷器 6.合成塔 7.一分塔 8.二分塔 9.二循一冷10.閃蒸蒸發(fā)器 11.尿液槽 12.一段蒸發(fā)器 13.液氨冷凝器 14.液氨增壓泵 15.一甲泵 16.高壓液氨泵 17.高壓空壓機(jī)18.二甲泵 19.尿液泵 20.尾氣壓縮機(jī) 21.中壓尾氣 22.低壓尾氣 23.惰洗器 24.尾吸塔 25.二循二冷 26.氨水泵圖1 尿素裝置工藝流程
液氨依次經(jīng)液氨增壓泵加壓、液氨預(yù)熱器加熱至170 ℃左右進(jìn)入合成塔;來自中壓吸收塔的一甲液依次經(jīng)一甲泵加壓、甲銨預(yù)熱器加熱至180 ℃進(jìn)入合成塔。因無新鮮CO2補(bǔ)入合成塔,甲銨脫水生成尿素所需要的熱量由甲銨在甲銨預(yù)熱器內(nèi)分解生成氨和二氧化碳的反應(yīng)熱來提供,故甲銨預(yù)熱器、液氨預(yù)熱器的運行狀況嚴(yán)重影響尿素裝置的運行。根據(jù)其他企業(yè)甲銨預(yù)熱器的使用情況,甲銨預(yù)熱器的材質(zhì)應(yīng)采用耐腐蝕性能較好的2522不銹鋼。液氨預(yù)熱器宜選用材質(zhì)等級較高的材料,本裝置液氨預(yù)熱器材質(zhì)采用了316L不銹鋼。液氨預(yù)熱器材質(zhì)要求較高,主要是考慮到尿素裝置副產(chǎn)的液氨大部分作為頂?shù)谆亓靼焙秃铣伤冒?,只有少量液氨外送,而中壓吸收塔精餾出來的液氨中含有微量的甲銨,在高溫下的腐蝕性較強(qiáng)。甲銨預(yù)熱器和液氨預(yù)熱器設(shè)計參數(shù)見表2。
表2 甲銨預(yù)熱器和液氨預(yù)熱器設(shè)計參數(shù)
出尿素合成塔的物料[w(CO2)=13.4%,w(NH3)=39.0%,w(H2O)=24.9%,溫度t=188 ℃,壓力P=20 MPa]經(jīng)減壓后進(jìn)入一分塔頂部的預(yù)分離段,大部分游離氨被分離,少量甲銨發(fā)生分解,尿液自上而下通過一分塔蒸餾段,與自下而上的分解氣逆流接觸,進(jìn)行傳熱、傳質(zhì)。在此過程中,氣相中部分水蒸氣冷凝,氣體的顯熱和水蒸氣冷凝的潛熱加熱尿液,尿液的組分隨之變化,易揮發(fā)組分氨含量減小,不易揮發(fā)組分水含量增大。出一分塔蒸餾段的尿液進(jìn)入外置的一分加熱器管內(nèi)被加熱至158~160 ℃,出一分加熱器的氣液混合物進(jìn)入一分塔下部的分離段,分離后的尿液[w(CO2)=3.2%,w(NH3)=8.2%,w(H2O)=43.9%,t=160 ℃,P=1.8 MPa]從下液管流出進(jìn)入二分塔,進(jìn)一步分解回收未反應(yīng)物并對尿液提濃。一分塔分離段分離出的氣體通過升氣管進(jìn)入一分塔精餾段,與自上而下的冷尿液逆流接觸,并與尿素合成反應(yīng)液減壓分離出的氣體混合,混合后的氣體被送至閃蒸加熱器熱利用段,再經(jīng)一吸外冷器冷凝后進(jìn)入中壓吸收塔進(jìn)行鼓泡吸收。
經(jīng)中壓分解后的中壓分解液減壓至0.4 MPa,使中壓分解液中的部分甲銨分解成為氨和二氧化碳?xì)怏w。從頂部進(jìn)入二分塔的中壓分解液經(jīng)填料層(精餾段)向下流動,進(jìn)入二分加熱器底部加熱,中壓分解液中未分解的甲銨進(jìn)一步分解,然后進(jìn)入二段分解分離器,分離出的氣體經(jīng)風(fēng)帽進(jìn)入二分塔精餾段不斷上升,進(jìn)行傳熱與傳質(zhì),氣相中沸點較高的水蒸氣不斷被塔頂流下的溶液冷凝,尿液中未分解的甲銨被氣體加熱后不斷分解成氣體氨和二氧化碳。從二分塔頂部出塔的氣體混合物[w(CO2)=9.1%,w(NH3)=64.9%,w(H2O)=26.0%,t=120 ℃,P=0.4 MPa]送至二循一冷進(jìn)行冷凝吸收,未冷凝的氣體再送至二循二冷進(jìn)行冷凝吸收,剩下的少量氣體去尾吸塔進(jìn)行冷凝吸收,出尾吸塔的尾氣經(jīng)放空筒放空。二分塔塔底排出的液體混合物[w(CO2)=0.6%,w(NH3)=0.8%,w(H2O)=46.8%,t=140 ℃,P=0.4 MPa]經(jīng)減壓后進(jìn)入尿液槽,再提濃成熔融尿素送往三胺裝置循環(huán)利用。
出二分塔的氣體混合物、解吸冷凝器來的回流液以及來自三胺裝置的低壓尾氣一起進(jìn)入二循一冷,經(jīng)冷凝吸收得到的二甲液[w(CO2)=27.8%,w(NH3)=34.1%,w(H2O)=37.8%]經(jīng)二甲泵加壓后分成兩路進(jìn)入一段吸收系統(tǒng)。一路二甲液去閃蒸加熱器熱利用段,與來自一分塔的氣體混合,發(fā)生部分冷凝,放出的熱量用于加熱尿素溶液;另一路二甲液去一段蒸發(fā)加熱器熱能利用段,與來自三胺裝置的經(jīng)尾氣壓縮機(jī)加壓至2.0 MPa的中壓尾氣混合并發(fā)生部分冷凝?;厥丈傻姆磻?yīng)熱后,兩路熱能回收段出來的物料匯合,一起進(jìn)入一吸外冷器,在循環(huán)調(diào)溫水的作用下,氣體進(jìn)一步冷凝。出一吸外冷器的氣液混合物進(jìn)入一吸塔底部鼓泡段進(jìn)行鼓泡吸收,得到的一甲液[w(CO2)=37.7%,w(NH3)=39.0%,w(H2O)=23.1%]經(jīng)一甲泵加壓至22.0 MPa后與高壓防腐空氣混合,經(jīng)甲銨預(yù)熱器加熱至180 ℃送往合成塔,未吸收的氣體進(jìn)入中壓吸收塔精洗段進(jìn)一步精洗吸收。中壓吸收塔塔頂排出的氣體[φ(CO2)<1.0×10-4,φ(NH3)=99.5%,φ(空氣)=0.5%,t≈46 ℃]進(jìn)入液氨冷凝器,大部分氣氨在此得到冷凝并流入液氨緩沖槽,作為頂?shù)谆亓靼焙秃铣伤靡喊?,少量液氨外送?/p>
本尿素裝置用于吸收三胺生產(chǎn)的尾氣,通常提高壓力、降低溫度有利于吸收,但中、低壓系統(tǒng)壓力的選擇還要兼顧分解效率。中、低壓系統(tǒng)吸收溫度的選擇必須考慮到甲銨的結(jié)晶溫度,在溫度、壓力一定的情況下,為了盡可能多地吸收三胺裝置的尾氣,可通過增加吸收液來達(dá)到目的,但這些吸收液最終都會進(jìn)入合成塔,造成水碳比(H2O/CO2)偏高。水碳比的提高不利于甲銨脫水生成尿素的反應(yīng)但有利于尿素的水解反應(yīng),水碳比每增加0.1,合成塔轉(zhuǎn)化率則下降1.0%~1.5%[1]。為了彌補(bǔ)高水碳比對轉(zhuǎn)化率的影響,需適當(dāng)提高氨碳比(NH3/CO2)。對于尿素合成的第一反應(yīng)來說,過量氨即增加反應(yīng)物濃度,有利于甲銨的生成,使二氧化碳全部反應(yīng)生成甲銨,并控制合成塔內(nèi)的熱平衡。對于尿素合成的第二反應(yīng)來說,過量氨可以與反應(yīng)生成的水結(jié)合,降低產(chǎn)物水的濃度,從而增加尿素生成量。過量氨還可以抑制合成塔內(nèi)副反應(yīng),提高尿素轉(zhuǎn)化率。氨碳比每增加0.1,轉(zhuǎn)化率提高1.0%~1.5%[1]。本裝置與傳統(tǒng)水溶液全循環(huán)法尿素裝置工藝條件對比見表3。
三聚氰胺的反應(yīng)方程式:
表3 本裝置與傳統(tǒng)水溶液全循環(huán)法尿素裝置工藝條件對比
6CO(NH2)2=C3N6H6+3CO2+6NH3
尿素的生成反應(yīng)式:
CO2+2NH3=CO(NH2)2+H2O
經(jīng)計算,理論上每生產(chǎn)1 t三胺需消耗尿素2.857 t,1 t三胺所產(chǎn)生的尾氣中含有的NH3和CO2可生成1.476 t尿素。生成的尿素再返回三胺裝置作為生產(chǎn)三胺的原料,故相當(dāng)于生產(chǎn)1 t三胺所需的尿素量為2.857-1.476=1.381(t),實際生產(chǎn)中1 t三胺消耗的尿素為1.4~1.5 t。因此,回收三胺生產(chǎn)的尾氣用于生產(chǎn)尿素并作為三胺生產(chǎn)的原料,可大幅度降低三胺的生產(chǎn)成本。
目前,該套尿素裝置已能完全吸收2套60 kt/a低壓氣相淬冷法三聚氰胺裝置產(chǎn)生的尾氣,且系統(tǒng)運行穩(wěn)定,負(fù)荷彈性較大,能在40%~110%之間進(jìn)行調(diào)整,可操作性較強(qiáng)。系統(tǒng)經(jīng)優(yōu)化后,H2O/CO2可控制在1.0左右,合成塔轉(zhuǎn)化率能達(dá)到60%。該裝置的成功投運,為低壓法三聚氰胺裝置的尾氣處理找到了一種經(jīng)濟(jì)、環(huán)保的處理方式,對低壓法三聚氰胺生產(chǎn)工藝的發(fā)展有一定的推動作用。