劉世民 李鵬 楊曉東 顧安忠
(1鄂爾多斯市星星能源有限公司 內(nèi)蒙古烏審旗 017300)2尼莎(西安)能源科技有限公司 陜西西安 710075)3上海交通大學(xué)制冷與低溫工程研究所 上海 200240)
近年來(lái),國(guó)內(nèi)液化天然氣工廠建設(shè)發(fā)展迅速,混合制冷劑循環(huán)工藝(MRC)借其工程化經(jīng)驗(yàn)成熟、工藝流程簡(jiǎn)潔、操作簡(jiǎn)便靈活等優(yōu)勢(shì)成為100萬(wàn)m3級(jí)LNG工廠的首選,其在應(yīng)對(duì)中國(guó)天然氣液化工廠普遍存在的原料氣來(lái)源多樣化、組分不穩(wěn)定、氣源季節(jié)性變化等復(fù)雜工況的實(shí)踐中體現(xiàn)出了一定的適應(yīng)性。本文以西北某100萬(wàn)m3/d單回路混合冷劑整體循環(huán)液化工藝(SMR)實(shí)際操作情況為例,淺析液化天然氣工廠節(jié)能降耗技術(shù)的管理和應(yīng)用。
該廠所采用的單回路混合冷劑整體循環(huán)工藝屬于閉式單循環(huán)混合制冷工藝,制冷劑由氮?dú)?、甲烷、乙烯、丙烷及異戊烷按一定比例混合而成,混合冷劑采?段壓縮,冷劑換熱器(冷箱)采用鋁制釬焊板翅式換熱器芯體?;旌侠鋭┭h(huán)來(lái)自冷劑吸入罐的混合冷劑經(jīng)冷劑壓縮機(jī)1段壓縮后,依次進(jìn)入1段冷卻器、分離器進(jìn)行冷卻、分離;氣相進(jìn)入冷劑壓縮機(jī)2段進(jìn)行再壓縮至4MPa,低壓液相冷劑經(jīng)泵送至2段冷卻器前與高壓高溫冷劑混合,再依次進(jìn)入2段冷卻器、分離器進(jìn)行冷卻、分離;氣相冷劑(直接進(jìn)入冷箱C通道頂部入口,高壓液相冷劑經(jīng)泵增壓后亦進(jìn)入冷箱C通道頂部與氣相冷劑匯合。常溫、高壓的氣液混合冷劑在向下流動(dòng)過(guò)程中被逐步冷卻、相變,在冷箱底部J-T閥前冷凝成液相后經(jīng)過(guò)J-T閥進(jìn)行節(jié)流膨脹,節(jié)流后的部分冷劑蒸發(fā)并產(chǎn)生溫降后返回進(jìn)入冷箱D通道底部,在向上流動(dòng)的過(guò)程中吸收原料氣和高壓冷劑側(cè)的熱負(fù)荷逐步升溫氣化,在冷箱頂部保證混合冷劑溫度在其露點(diǎn)以上,經(jīng)冷劑吸入罐后返回到壓縮機(jī)1段入口,完成整個(gè)混合冷劑循環(huán)過(guò)程。凈化后的天然氣進(jìn)入冷箱上段(通道A)預(yù)冷,被冷卻至大約-71℃(實(shí)際操作可以根據(jù)天然氣組分變化而相應(yīng)調(diào)整)引至重?zé)N分離罐進(jìn)行重組分離后,返回至冷箱下段(通道B)逐步被液化及過(guò)冷,在冷箱B通道底部引出冷箱,經(jīng)產(chǎn)品線控制閥降壓后引至LNG儲(chǔ)罐儲(chǔ)存,見(jiàn)圖1。
天然氣混合制冷劑液化循環(huán)為蒸氣壓縮式制冷,遵循熱力學(xué)第一定律和第二定律。具體過(guò)程見(jiàn)圖2。
圖2中h為焓值、P為壓力。循環(huán)過(guò)程:1’-2(壓縮機(jī)):等熵壓縮;2-3(冷凝器):等壓放熱冷凝;3-3’(過(guò)冷器):等壓放熱 過(guò) 冷 ;3’-4 ( 節(jié) 流閥):等焓節(jié)流;4-1(蒸發(fā)器):等壓吸熱制冷;1-1’(回?zé)崞鳎旱葔何鼰徇^(guò)熱。以下具體闡述該流程計(jì)算的方法。
(1)單位質(zhì)量制冷量 q0:1kg制冷劑在蒸發(fā)器內(nèi)從被冷卻物體吸收的熱量/(kJ/kg)。
(2)單位容積制冷量 qv:壓縮機(jī)每吸入1m3制冷劑蒸氣(按吸氣狀態(tài)計(jì)),在蒸發(fā)器中所產(chǎn)生的制冷量/(kJ/m3)。v1’為冷劑比熱容。
(3)制冷劑的質(zhì)量流量Q0為冷負(fù)荷;壓縮機(jī)每秒吸入制冷劑的質(zhì)量/(kg/s)。
(4)制冷劑的體積流量VR:壓縮機(jī)每秒吸入制冷劑的體積量/(m3/s)。
(5)單位冷凝熱負(fù)荷qk:1kg制冷劑在冷卻和冷凝過(guò)程中放出的熱量/(kJ/kg)。
(6)冷凝器熱負(fù)荷Qk:制冷劑在冷凝器中傳給冷卻介質(zhì)的總熱量/kJ。
(7)單位過(guò)冷負(fù)荷qgl:1kg制冷劑液體在過(guò)冷過(guò)程中放出的熱量/(kJ/kg)。
(8)過(guò)冷總負(fù)荷Qgl:制冷劑液體在過(guò)冷過(guò)程中釋放的總熱量/kJ。
(9)單位過(guò)熱負(fù)荷qgr:1kg制冷劑蒸氣在過(guò)熱過(guò)程中吸收的熱量/(kJ/kg)。
(10)過(guò)熱總負(fù)荷Qgr:制冷劑蒸氣在過(guò)熱過(guò)程中吸收的總熱量/kJ。
(11)單位理論壓縮功W0:壓縮機(jī)每壓縮并輸送1kg制冷劑所消耗的壓縮功/(kJ/kg)。
(12)壓縮機(jī)理論耗功率pth:壓縮機(jī)每秒壓縮并輸送制冷劑所消耗的功/(kJ/s)。
實(shí)際的過(guò)程中有多個(gè)環(huán)節(jié)是偏離上述理想過(guò)程,如:①壓縮過(guò)程不是等熵壓縮,有摩擦損失、有吸熱放熱現(xiàn)象;②熱交換過(guò)程存在傳熱溫差,過(guò)程不可逆;③系統(tǒng)存在節(jié)流損失;④系統(tǒng)存在流動(dòng)損失(流動(dòng)阻力造成壓降,熱損失)等等。以上的偏離情況會(huì)使得根據(jù)這些方程計(jì)算的流程結(jié)果與實(shí)際運(yùn)行有一些偏差,但是對(duì)于實(shí)際生產(chǎn),上述圖2仍是非常直觀有效的節(jié)能降耗的技術(shù)手段,為生產(chǎn)運(yùn)行提供調(diào)節(jié)方向的指導(dǎo);輔以Aspen HYSYS等商用流程模擬工具,可以對(duì)生產(chǎn)優(yōu)化、節(jié)能降耗提供有力的技術(shù)支持。
本文主要從裝置操作環(huán)境條件改變時(shí)如何優(yōu)化參數(shù)及對(duì)裝置能耗的影響角度進(jìn)行分析。
該裝置地處我國(guó)西北地區(qū),氣候比較干燥、晝夜溫差大。該裝置循環(huán)水系統(tǒng)設(shè)計(jì)溫度為出水28℃、回水33℃,從實(shí)際運(yùn)行情況來(lái)看,除了6~9月外,其余時(shí)段循環(huán)水出水溫度均可控制在20℃以下,因此,如何利用該環(huán)境溫度特點(diǎn)降低裝置能耗成為優(yōu)化裝置參數(shù)的關(guān)鍵。
該裝置MDEA溶液入塔溫度為38℃,天然氣出塔溫度為40℃,設(shè)置了出、入塔天然氣換熱器,天然氣進(jìn)入分子篩溫度為37.8℃,含水量為3.17kmol/h。通過(guò)模擬計(jì)算可以發(fā)現(xiàn),天然氣溫度在 20~40℃區(qū)間,每降低1℃含水率降低 50~70ppm,天然氣含水率在25℃時(shí)僅為38℃時(shí)0.5左右,因此,降低天然氣進(jìn)入分子篩溫度對(duì)降低分子篩再生系統(tǒng)負(fù)荷和能耗、降低分子篩再生排出的工藝廢水大有益處。同時(shí),也降低了天然氣進(jìn)入冷箱的溫度,降低了冷箱的熱負(fù)荷。
離心式壓縮機(jī)氣體多變壓縮功率方程:
式中:G為多變壓縮軸功率/kW;W 為質(zhì)量流量/(kg/s);MW為分子量;Zavg為平均壓縮性系數(shù);T1為入口溫度/K;P2為出口壓力/kPa;P1為進(jìn)口壓力/kPa;n為多變指數(shù);ηp為多變效率。
由于混合冷劑為多種成分組分的混合物,在液化循環(huán)過(guò)程中物性變化較大,因此,采用HYSYS模擬軟件進(jìn)行模擬分析,同時(shí)參比實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行比對(duì)。
(1)混合冷劑組分變化對(duì)裝置能耗的影響。裝置的混合冷劑設(shè)計(jì)配比為設(shè)計(jì)工況下的組分最優(yōu)解,而實(shí)際運(yùn)行中由于裝置負(fù)荷變化、環(huán)境溫度變化導(dǎo)致的冷劑冷卻、分離溫度變化、原料氣組分變化等因素,往往與設(shè)計(jì)工況有一定偏離。裝置低負(fù)荷運(yùn)行導(dǎo)致冷箱換熱面積余量加大、最小傳熱溫度溫差降低抵消了冷劑組分配比偏差對(duì)能耗的一部分不利影響,且由于主壓縮機(jī)為定速設(shè)計(jì),不同冷劑配比間能耗偏差不太明顯。但當(dāng)裝置高負(fù)荷運(yùn)行時(shí),優(yōu)化冷劑配比就顯得尤為重要。由傳熱學(xué)和液化天然氣工藝熱力學(xué)基本原理可知,冷箱內(nèi)冷熱負(fù)荷曲線越接近(見(jiàn)圖3),熱損失越小、裝置功耗越低。針對(duì)LNG裝置實(shí)際運(yùn)行參數(shù),通過(guò)優(yōu)化冷劑組分,在滿足最小傳熱溫差、低壓常溫段冷劑為過(guò)熱蒸氣等約束條件下冷熱曲線盡量趨近,達(dá)到壓縮機(jī)功耗最小的目標(biāo),是實(shí)際操作中混合制冷工藝參數(shù)優(yōu)化的關(guān)鍵點(diǎn)(見(jiàn)表1)。
(2)混合冷劑冷卻溫度對(duì)裝置能耗的影響。在該裝置SMR液化工藝中,天然氣液化所需的冷量大約僅為冷劑換熱器熱負(fù)荷的15%~20%,因此降低混合冷劑壓縮機(jī) 1、2段冷卻分離溫度,可有效降低冷劑壓縮機(jī)功耗。從冷箱冷熱負(fù)荷曲線也可以看出,冷箱內(nèi)傳熱溫差高溫段較低溫段高、熱損失較大。通過(guò)模擬發(fā)現(xiàn),混合冷劑冷卻溫度變化和組分配比變化協(xié)同作用,優(yōu)化后的混合冷劑冷卻溫度每降低1℃大約可節(jié)省1%的軸功率,裝置長(zhǎng)時(shí)間實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示與模擬結(jié)果基本相符(見(jiàn)表2)。
表1 不同冷劑組分下單位功耗對(duì)比表
表2 夏、冬2季制冷劑壓縮機(jī)功耗對(duì)比
在日常的生產(chǎn)中,本文的技術(shù)團(tuán)隊(duì)結(jié)合圖2的壓-焓圖先確定優(yōu)化運(yùn)行的方向,之后通過(guò)調(diào)節(jié)混合冷劑冷卻溫度和混合冷劑組分進(jìn)行模擬計(jì)算,根據(jù)模擬結(jié)果在實(shí)際生產(chǎn)中運(yùn)用優(yōu)化參數(shù)來(lái)指導(dǎo)生產(chǎn)。本文研究的裝置于2008年11月開(kāi)車成功,筆者在該裝置超過(guò)10年的運(yùn)行優(yōu)化管理中,長(zhǎng)期堅(jiān)持上述的節(jié)能降耗調(diào)節(jié)手段,并監(jiān)測(cè)記錄裝置運(yùn)行功耗數(shù)據(jù),結(jié)果顯示裝置取得了年均LNG單位產(chǎn)品能耗降低6%~8%的好成績(jī),裝置節(jié)能降耗管理取得了良好的效果。