■ 王策/中國民用航空飛行校驗中心
通常飛機在飛行過程中,很多系統(tǒng)需要使用發(fā)動機引氣,如空調(diào)、客艙增壓、大翼/安定面防冰、發(fā)動機防冰、油箱增壓、方向舵偏置、客艙門封嚴(yán)及一些氣動組件等,引氣系統(tǒng)出現(xiàn)故障,將對下游系統(tǒng)的工作造成影響,特別是高壓引氣系統(tǒng)故障,還會造成發(fā)動機功率損失,導(dǎo)致排氣溫度高等故障。這類故障多是由引氣活門、控制線路、引氣管路、指示部件等不正常工作導(dǎo)致的,出現(xiàn)故障時必須認(rèn)真分析,隔離故障原因,準(zhǔn)確排除故障。
該型飛機引氣系統(tǒng)的空氣來自發(fā)動機壓氣機部分,分為LP(低壓)級P2.5和HP(高壓)級P3引氣。為確保引氣系統(tǒng)的壓力和溫度滿足要求,引氣控 制(PCB,Bleed Air Control Printed Circuit Board)根據(jù)駕駛艙引氣源選擇電門、油門桿角度(TLA)、飛機防冰等信號自動規(guī)劃使用LP或HP引氣,確保供向預(yù)冷器的溫度保持最大1000°F/壓力65psi。通常,當(dāng)發(fā)動機處于低轉(zhuǎn)速(約≤65%N1或33.5°TLA)時,系統(tǒng)選擇高壓級引氣,高壓引氣活門是一個受PCB控制的、彈簧負(fù)載關(guān)閉、氣動打開的單向電磁閥式活門,活門打開提供高壓級引氣;當(dāng)發(fā)動機處于高轉(zhuǎn)速(約≥65%N1或33.5°TLA),PCB輸出關(guān)閉指令時,活門電磁閥通電,切斷內(nèi)部氣流通道,活門在彈簧負(fù)載下關(guān)閉。低壓引氣由一個安裝于低壓和高壓引氣管之間的單向活門提供,該活門可防止高壓引氣反流進入低壓系統(tǒng)。一個壓差電門安裝于高壓活門下游,感受低壓與高壓輸出管路之間的引氣壓力差值,以此來監(jiān)控高壓活門的位置狀態(tài)。當(dāng)壓差小于5±2psi時,代表高壓活門關(guān)閉;當(dāng)壓差大于5psi時,代表高壓活門打開。如果PCB指令狀態(tài)與活門實際位置(壓差電門反饋狀態(tài))不一致且超過10s,引氣系統(tǒng)將向EICAS輸出信號,顯示“HP VALVE FAIL L-R”(高壓活門故障左或右)故障信息。
該型飛機高壓引氣活門內(nèi)部無位置反饋電路,其開關(guān)位置狀態(tài)只能通過外部壓差電門感受的壓力差來間接進行監(jiān)控,“HP VALVE FAIL L-R”信息是由壓差電門的反饋信號與PCB指令信號相比較而產(chǎn)生的,因此,排故重點在于判斷是活門的故障還是監(jiān)控系統(tǒng)的故障,可能的故障原因如下。
1)高壓活門指令故障。因該活門受PCB輸出指令控制,當(dāng)PCB接收到錯誤信號,如引氣源選擇電門位置、TLA、飛機防冰系統(tǒng)信號、空/地信號、ARINC信號或線路故障等,都會造成活門的錯誤作動,從而出現(xiàn)故障。
2)高壓活門監(jiān)控指示系統(tǒng)故障。由于高壓活門無位置反饋電路,而是由壓差電門間接進行監(jiān)控,因此當(dāng)壓差電門自身故障或線路故障時都可能產(chǎn)生錯誤的故障信息。
3)高壓活門自身故障。高壓引氣溫度較高,活門工作環(huán)境惡劣,大氣環(huán)境污染,引氣雜質(zhì)沉積,導(dǎo)致活門太臟、卡滯,雨水造成活門生銹,部件老化導(dǎo)致間隙增大,電磁閥失效等,這些因素都可能造成活門開關(guān)不暢,出現(xiàn)故障。
圖1 “獎狀”680飛機發(fā)動機引氣系統(tǒng)構(gòu)成
圖2 “獎狀”680發(fā)動機引氣簡圖
4)壓差電門感壓管路漏氣或結(jié)冰。由圖2可知,壓差電門連接低壓引氣管路和高壓引氣管路,監(jiān)控壓差,實現(xiàn)活門位置反饋。但感壓管路非常細(xì),如果低壓感壓管接頭松動或管路磨損漏氣,將造成低壓端的壓力無法建立。另外,如果低壓感壓管路內(nèi)部有水,冬季寒冷環(huán)境下管路內(nèi)結(jié)冰,同樣會阻塞低壓端壓力,即使高壓活門已按指令正常關(guān)閉,轉(zhuǎn)而使用低壓引氣,但壓差電門仍可能將感知到的大于5psi(高壓活門開)的信號反饋給PCB,錯誤地指示高壓活門處于打開狀態(tài),造成系統(tǒng)判定高壓活門指令與實際位置不一致,從而出現(xiàn)“HP VALVE FAIL L-R”故障信息。
1)日常維護中應(yīng)加強對引氣系統(tǒng)部件的檢查,包括對管路、線路、活門等的外觀檢查;試車時,進行管路漏氣檢查;通過中央維護計算機系統(tǒng)(CMC)監(jiān)控發(fā)動機高壓引氣活門工作狀態(tài),確保活門隨PCB指令及時開關(guān)。
2)冷熱環(huán)境交替、高濕度環(huán)境運行、除/防冰、發(fā)動機清洗等情況都可能在管路內(nèi)凝結(jié)水氣,特別是飛機冬季運行期間,應(yīng)對高壓活門壓差電門及感壓管路進行清潔和檢查,確認(rèn)壓差電門感壓管路內(nèi)清潔、無阻塞。
3)為減少因高壓活門信息的出現(xiàn)對飛行造成的影響,根據(jù)該型飛機高壓引氣活門故障歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù),將活門列為時控件,時控間隔為2500FH,到期應(yīng)更換。
一架“獎狀”680飛機在冬季嚴(yán)寒機場運行,清晨起飛滑跑過程中出現(xiàn)“HP VALVE FAIL L”信息,機組中止起飛,滑回后經(jīng)地面試車,故障未出現(xiàn),飛機放行。次日清晨,該機起飛滑跑過程中故障信息再次出現(xiàn),機組中止起飛,對調(diào)左右發(fā)PCB板,更換左發(fā)高壓引氣關(guān)斷活門和壓差電門,試車正常,飛機放行。再次日早場,該機滑跑過程中故障信息再次出現(xiàn),機組中止起飛,地面測試引氣系統(tǒng)工作正常,無故障。該故障疑難且隱蔽,為避免故障反復(fù),飛機停場,按照以下步驟進行排故。
1)高壓活門線路故障或PCB指令故障
高壓活門線路故障或PCB指令故障可導(dǎo)致活門在不應(yīng)該轉(zhuǎn)換時作動。排故步驟:通過CMC監(jiān)控,將油門桿置于>33.5°TLA,拆下活門輸入電插頭PD002,根據(jù)線路圖手冊(見圖3),通電狀態(tài)下測量插頭A釘和B釘,確保正確接收28V直流電;斷電狀態(tài)下,測量A釘和B釘,絕緣電阻R≥10Ω,確認(rèn)插頭二極管沒有擊穿;測量B釘?shù)浇拥貥毒€路阻值R≤0.5Ω,確保無分壓;通過短接插頭A釘和B釘,拆卸PCB(NC110),測量JC110電插頭第57號釘對地電阻,確保PCB到活門全程線路阻值R<1Ω。如上述線路測量不滿足要求,需進一步查找線路問題或查找離散輸入信號的故障。
2)壓差電門自身故障或電門反饋線路電氣故障
排故步驟:目視檢查電門外觀無損傷。根據(jù)線路圖手冊(見圖3),靜態(tài)測量壓差電門A釘與B釘應(yīng)接通,R≤0.2Ω;試車測試,慢車狀態(tài)下高壓活門應(yīng)打開,電門B釘與C釘應(yīng)接通且R≤0.2Ω;油門逐漸增大到65%N1以上,高壓活門應(yīng)關(guān)閉,電門B釘與C釘應(yīng)斷開且R≥10Ω,A釘與B釘應(yīng)導(dǎo)通且R≤0.2Ω,如不滿足要求應(yīng)更換壓差電門。測量插頭PD026第C釘與飛機地線應(yīng)絕緣,如該線路與地短路,將產(chǎn)生故障信息。上述檢查如果不滿足要求,需進一步查找線路故障。
圖3 “獎狀”680高壓引氣活門線路圖
3)因高壓活門本體機械部件問題造成的故障
排故步驟:地面試車時在駕駛艙內(nèi)將壓力源選擇電門轉(zhuǎn)換到LP位,慢車時系統(tǒng)應(yīng)使用高壓引氣,當(dāng)人工指令選擇LP時,感受到的空調(diào)氣量應(yīng)有明顯降低,同時發(fā)動機渦輪間溫度(ITT)應(yīng)有輕微降低,這些證明高壓活門關(guān)閉。再將電門人工轉(zhuǎn)為HP位,觀察到的現(xiàn)象應(yīng)相反。如果符合上述表現(xiàn),可排除活門本體故障,如不符合則應(yīng)更換高壓引氣活門。
4)壓差電門感壓管路漏氣或結(jié)冰
壓差電門感壓管路漏氣或結(jié)冰會造成壓差電門錯誤信號,無法正確反饋高壓活門實際位置,將出現(xiàn)故障信息。排故步驟:打開發(fā)動機包皮,接近高壓引氣活門壓差電門,目視檢查電門感壓管路外觀有無磨損,確保管路接頭安裝牢固,試車檢查管路是否有明顯漏氣。冬季寒冷條件下運行時如果出現(xiàn)該故障信息,而后續(xù)測試無法模擬的情況時,應(yīng)關(guān)注感壓管結(jié)冰的排查。拆下感壓管路,一端連接收集器,另一端用干燥壓縮氣體吹,檢查是否有水被收集,如有水分吹出,需徹底清潔吹干感壓管,并清潔壓差電門。
經(jīng)過上述逐項排查程序后,最終發(fā)現(xiàn)該機壓差電門低壓感壓管路內(nèi)確實有明顯水分存在,約2ml。寒冷環(huán)境首場飛行時,水分結(jié)冰阻塞壓差管路,使壓差電門產(chǎn)生錯誤反饋而出現(xiàn)了該故障信息。隨著開車時間的增加,引氣溫度逐漸升高,壓力管內(nèi)結(jié)的冰逐漸融化,故障消失。因此,冬季早場起飛出現(xiàn)故障,滑回后試車很難再次測試出故障現(xiàn)象,給排故工作造成一定困難。在吹干感壓管路并清潔壓差電門后,重新裝機測試,故障未再出現(xiàn),參照維護建議,經(jīng)過冬季運行驗證,證明故障已排除。
本文介紹了“獎狀”680飛機發(fā)動機引氣系統(tǒng)基本概況和組成,詳細(xì)描述了高壓引氣活門的工作原理和典型故障,結(jié)合實際案例分析了故障原因并提出了預(yù)防措施。為保證發(fā)動機引氣系統(tǒng)始終處于良好的工作狀態(tài),機務(wù)人員在實際維護過程中必須嚴(yán)格遵守飛機維修手冊(AMM)要求,加強對發(fā)動機引氣系統(tǒng)的檢查,按要求對發(fā)動機高壓引氣活門系統(tǒng)及時進行清洗檢查,避免因同類故障造成更嚴(yán)重的后果。