呂 寧 周炳海
(同濟大學(xué) 機械與能源工程學(xué)院 上海201804)
國內(nèi)汽車行業(yè)經(jīng)過近 30年的高速發(fā)展逐步進入成熟期,隨著家庭轎車普及率的提高以及各汽車廠商價格的下探,國內(nèi)汽車企業(yè)車型的更新不斷提速、競爭愈發(fā)激烈,而消費者的個性化需求不斷提高,因此倒逼汽車企業(yè)加速推出新車型和降低成本。改善制造過程、挖掘潛力、杜絕浪費成了眾多廠商降低生產(chǎn)成本、提升產(chǎn)品競爭力的主要目標。
汽車廠商降低生產(chǎn)成本通常會采取自動化程度改造和精益生產(chǎn)改善。自動化改造需要購置自動化設(shè)備,不僅需要投入大量資金,而且采購設(shè)備的周期較長,而精益生產(chǎn)改善相比之下是低投入、見效快,同時可以同步提升質(zhì)量、生產(chǎn)現(xiàn)場狀態(tài)和減低員工勞動強度。
精益生產(chǎn)(Lean Production)是一種以客戶需求為拉動,不斷降低生產(chǎn)成本,做到零廢品、零庫存和產(chǎn)品品種多樣化,它的特點是強調(diào)客戶對時間和價值的要求,以科學(xué)合理的制造體系為客戶帶來增值的生產(chǎn)活動,縮短生產(chǎn)周期,從而提高企業(yè)適應(yīng)市場巨變的能力[1]。
W公司是一家轎車生產(chǎn)企業(yè),下屬工廠覆蓋汽車零部件、發(fā)動機、變速器的制造和整車裝配四大工藝,在全世界擁有數(shù)十個生產(chǎn)基地,因此,精益生產(chǎn)的落地及推廣,對W公司意義重大。
本文以 W 公司的一條雙平臺混線生產(chǎn)的發(fā)動機生產(chǎn)線為研究對象,應(yīng)用“方法研究”分析技術(shù)進行工作研究,對生產(chǎn)線OEE影響的主要因素—產(chǎn)品換型的影響進行分析、研究,充分使用 ECRS、時間研究(Time Study)等理論,通過進行SMED改善,將大量換型過程中的內(nèi)部時間轉(zhuǎn)化為外部時間,從而達到減少產(chǎn)品換型對生產(chǎn)的影響、提升OEE的目的。“方法研究”是指對現(xiàn)有的或擬議的工作(加工、制造、裝配、操作)方法進行系統(tǒng)的記錄和嚴格的考查,作為開發(fā)和應(yīng)用更容易、更有效的工作方法以及降低成本的一種手段[2]。
將換型時間定義為:從上一個品種的最后一件合格產(chǎn)品到下一個品種首件合格產(chǎn)品之間的時間段稱之為換型時間。由于這部分時間不產(chǎn)生價值,因此屬于需要消除的浪費,但生產(chǎn)線及生產(chǎn)設(shè)備的柔性化能更好的適應(yīng)市場變化,因此,在頻繁換型不可避免的情況下,快速換型成為各大制造型企業(yè)關(guān)注的焦點。而20世紀50年代誕生的SMED技術(shù)順應(yīng)了市場潮流,成為廣大企業(yè)實施精益生產(chǎn)中主要的的內(nèi)容之一。
SMED快速換模(Single Minite Exchange of Die),是日本豐田汽車公司工業(yè)工程師新鄉(xiāng)重夫(Shigeo Shingo)博士首創(chuàng)[3],這種方法通過縮短產(chǎn)品的換模時間、設(shè)備啟動時間和設(shè)備調(diào)整時間,從而達到有效縮短產(chǎn)品切換時間、提高設(shè)備利用率和提高人員作業(yè)效率的目的[4]。SMED是一套應(yīng)對多品種、小批量、降低庫存、提高生產(chǎn)系統(tǒng)快速反應(yīng)能力的實用技術(shù),其關(guān)鍵點是通過觀察、統(tǒng)計,將換型時間歸為內(nèi)部時間和外部時間兩類,其中內(nèi)部時間是需要停機的時間,即影響生產(chǎn)的時間,而外部時間則不會影響生產(chǎn)時間,因此,將內(nèi)部時間盡可能的轉(zhuǎn)換為外部時間成為SMED的核心[5-7]。
W公司發(fā)動機生產(chǎn)線具備兩個平臺發(fā)動機生產(chǎn)能力,設(shè)計節(jié)拍70 s,產(chǎn)能可達30萬臺/年,即25000臺/月。隨著產(chǎn)品的SOP并批量投放市場,市場需求不斷增加,W公司的發(fā)動機產(chǎn)量始終維持在20 000臺左右難以提升,始終難以達到設(shè)計節(jié)拍。雙平臺發(fā)動機裝配線流程圖如圖1所示,虛線表示相同工位的工藝差異,未包含線外的Ⅲ工段。
圖1 雙平臺發(fā)動機裝配線工藝流程圖
W 公司目前實行 2班制,10小時/班,26天/月,月產(chǎn)量可以達到:
P1=(10×60×60×2)/70=1028 臺/天
P=1028×26×80%=21382 臺/月
如單純延長員工工作時間,長此以往嚴重損害員工身心健康,如補充人員實行三班制或?qū)嵭休啌Q休息制度以延長生產(chǎn)時間,可以達到設(shè)計產(chǎn)能,但短時間內(nèi)招聘大量的操作人員并迅速上崗不僅非常困難,而且成本和質(zhì)量風(fēng)險較大。因此,經(jīng)過分析后W公司決定提升OEE來提升產(chǎn)量。
X=(25000/26/72000×70)×100%=93.5%
根據(jù)測算發(fā)動機裝配線的OEE需要達到93.5%才能確保產(chǎn)量達到25000臺/月。
根據(jù)對前6個月的統(tǒng)計,發(fā)動機裝配線的OEE實際僅為80%,具體損失比例如表1和圖2所示。
表1 OEE損失比例表(改善前)
圖2 OEE損失比例圖(改善前)
從圖1中可以看出換型損失是裝配線OEE中損失最大的一項,占整個 OEE損失的 75%。因此減少換型損失,成為W公司發(fā)動機裝配線提升OEE水平的主要改善目標。
根據(jù)統(tǒng)計,為滿足整車廠的需求和庫存水平,發(fā)動機裝配線平均每班換型1次,每天需要換型2次,每次90分鐘左右,每天換型損失就是180分鐘,全月?lián)p失達 4680分鐘。為確保整體 OEE達到93.5%,換型損失必須控制在1.5%以內(nèi),損失占比由75%下降為23%,由4680分鐘/月減少為468分鐘/月。
主要包括8大步驟:
(1)換型前放1個空托盤,目是的擺放標識新機型標識,避免誤裝;
(2)人員變動。有15名員工在機型切換時需要變動崗位,甚至切換的崗位彼此離得比較遠,該項工作的瓶頸工序大約需要15分鐘。同時,該類型崗位對員工技能要求較高,但實際員工培訓(xùn)略顯不足,如表2所示。
表2 換型后人員變化表
(3)切換物料。換型時更換物料,操作員工需檢查物料狀態(tài)、記錄批次、清點數(shù)量以及將料架和料盒放在相應(yīng)的位置。這項工作比較繁瑣,以瓶頸工序為基準,需要20分鐘。
(4)切換工具、工裝。簡單的來說,就是將不用的工具工裝收起來,把需要用的拿出來,這項工作的瓶頸工序需要10分鐘。
(5)設(shè)備換型。設(shè)備換型主要是指兩個平臺共用的設(shè)備但工裝不一樣需要更換、調(diào)整,甚至有些測試工序需要重新標定、調(diào)整,此項工作的瓶頸工序換型需要50分鐘,如表3所示。
表3 需換型設(shè)備損失時間表
(6)防錯驗證。主要是在開班、換型或設(shè)備調(diào)整后對防錯裝置的有效性進行驗證,確保防錯運行有效[7],該項工作在瓶頸工序需要3分鐘。
(7)首檢。需要3分鐘。
(8)換型記錄的填寫。該項工作需要2分鐘。
除換型中的第一大步驟時間可以忽略不計外,其余七大步驟區(qū)分內(nèi)外部工作時間,如表4所示。
表4 換型內(nèi)外部時間表(改善前)
針對W公司發(fā)動機裝配線進行快速換型改善,即SMED,按照換型8大步驟逐項進行。
(1)人員變動。操作人員變動中走動時間僅為2分鐘,而其余8分鐘為5S和TPM時間。5S時間和TPM時間改善為由班長和輔助人員負責(zé)完成,這樣該項次的影響時間縮短為2分鐘。
(2)物料切換。主要工作是剩余物料下架,新物料上線(改善前物流人員只負責(zé)配送到裝配車間的集中區(qū)域),而物料歸還、清點、批次記錄、新物料放至線邊(工位)等工作由操作人員完成。改善重點是將部分工作轉(zhuǎn)移給物流配送人員提前完成,具體做法為:換型開始前由物流人員提前清點生產(chǎn)線,留下上一品種配套數(shù)量的零部件,同時將剩余物料回收及將新物料擺放在線邊指定位置,操作人只需進行物料的清點和批次記錄,相關(guān)工作無需離開崗位即可完成,內(nèi)部時間僅為2分鐘。同時由物流人員集中配送上線更加專業(yè)化和熟練,外部工作時間僅為10分鐘,總時間從20分鐘改善為12分鐘。
(3)切換工具、工裝。原先工具都是放在工具箱中,并且有些崗位的工具箱離崗位超過 20米的距離。改善后將工具箱直接移至工位旁,工裝也提前由班組長提前領(lǐng)出集中擺放在線邊,換裝時由班長和輔助人員提前搬至工位旁,幾乎不占用內(nèi)部時間[8-9]。
(4)工裝架換型、調(diào)整。采取制作備用工裝、選用高技能員工、提前準備以及改善流程等措施,將換型時間由原來的43分鐘內(nèi)部時間改善為6分鐘內(nèi)部時間和20分鐘外部時間,總時間僅為26分鐘。
(5)防錯驗證、首檢及換型記錄填寫等三項暫不做改善,只對動作及內(nèi)容進行標準化。
以上措施實施后,我們可以發(fā)現(xiàn),換型的總時間由原來的90分鐘縮減為55分鐘,內(nèi)部時間僅為17分鐘,效果非常明顯,如表5所示。
除改善換型時間以外,W公司還通過梳理生產(chǎn)計劃、庫存、供應(yīng)商交貨周期及W公司發(fā)動機交付周期、改善原有流程、提前3天鎖定訂單等一些列措施將換型次數(shù)縮減一半,即從原來的2次/天縮減為1次/天。
表5 換型內(nèi)外部時間表(改善前)
從表5可以看出,換型損失時間為17分鐘/次,換型次數(shù)降為1次/天,因此,月度換裝損失時間為:
T=17×26=442(分鐘)<468(分鐘)
換型時間降幅為:
Y=(1-442/4680)=90.6%
總損失時間下降為如表6、圖3所示。
表6 OEE損失比例表(改善后)
圖3 OEE損失比例圖(改善后)
OEE=(31200-2002)/31200×100%=93.6%。
通過此次改善可以看出,運用SMED技術(shù),結(jié)合精益生產(chǎn)相關(guān)理論將換型的內(nèi)部時間部分轉(zhuǎn)換為外部時間,同時改善流程縮減換裝頻次,裝配線整體OEE水平從80%提升至93.6%,達到預(yù)期改善目標,為企業(yè)創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟效益。本文內(nèi)容簡單、實用、投入低、見效快,為企業(yè)帶來經(jīng)濟效益的同時也能同步改善相關(guān)流程,對企業(yè)實現(xiàn)整體管理提升意義較大。