白銀強 李彥勇 高鵬娜(.遷安九江煤炭儲運有限公司焦化廠,河北 遷安 064400;. 唐山寶利源煉焦有限公司,河北 遷安 064400;.遷安宏奧工貿(mào)有限公司焦化廠,河北 遷安 064400)
粗苯是由多種芳烴和其他化合物組成的復雜混合物。粗苯中主要含有苯、甲苯、二甲苯和三甲苯等芳香烴。此外,還含有不飽和化合物、硫化物、飽和烴、酚類和吡啶堿類。當用洗油回收煤氣中苯族烴時,粗苯中尚含有少量的洗油輕質(zhì)餾分。
該QC 小組由李勁松牽頭,對九江焦化、寶利源煉焦、宏奧焦化等的粗苯工段的生產(chǎn)進行了調(diào)整改進。以九江焦化粗苯生產(chǎn)為依據(jù),由馬海峰執(zhí)筆,寫成此論文。在此期間得到了各廠領(lǐng)導的大力支持,在此一并表示感謝。
煤焦油洗油的成分中含有甲基萘、二甲基萘、聯(lián)苯、苊、芴、氧芴等組分,用洗油吸收煤氣中的苯族烴是典型的多組分吸收,為了敘述問題方便,視其為單組分吸收,同時洗油吸收煤氣中苯族烴是物理吸收過程,服從拉烏爾定律和道爾頓定律。所得到的稀溶液即含苯洗油可視為理想溶液,其液面上粗苯的平衡蒸氣壓可按拉烏爾定律確定。由此導出的公式為:
式中
φb—煤氣中苯族烴的體積分數(shù)
p—煤氣的總壓力,kPa
Mb—粗苯的平均相對分子質(zhì)量
a—煤氣中苯族烴的含量(質(zhì)量含量) g/m3
ωb—洗油中粗苯的含量(質(zhì)量分數(shù))%
Mm—洗油的相對分子質(zhì)量
p0—在回收溫度下苯族烴的飽和蒸氣壓,kPa
pg—煤氣中苯族烴的分壓
pL—洗油液面上苯族烴的平衡蒸氣壓
x—洗油中粗苯的摩爾分數(shù)
洗油吸收煤氣當中苯族烴的極限為氣液兩相達到平衡,此時Pg=PL。即:
洗油中粗苯的含量很小,可將上式簡化為:
因此,在平衡狀態(tài)下a與ωb之間的關(guān)系式為:
在生產(chǎn)實踐中,我們都希望ωb越大越好,即洗油中粗苯的含量越高越好;另外,a越小越好,即煤氣當中苯族烴的含量越少越好。為了達到這一目的,我們結(jié)合生產(chǎn)實踐對公式ωb=
中,由于焦爐操作的科學化、規(guī)范化、制度化使焦爐的煤氣發(fā)生量達到連續(xù)穩(wěn)產(chǎn)的水平,所以p的波動量不大,可以看做一個常數(shù)。p0為在回收溫度下的苯族烴的飽和蒸氣壓,由于計算機控制技術(shù)應用于粗苯生產(chǎn),粗苯的回收溫度也是可控制在一定范圍內(nèi)的,所以它的飽和蒸氣壓也可以看做是一個常數(shù)。從而,在生產(chǎn)穩(wěn)定的情況下,要實現(xiàn)ωb越大a越小,只存在一個變量Mm,即洗油的相對分子質(zhì)量。在公式中Mm出現(xiàn)在分母中,要實現(xiàn)ωb越大,只有Mm越小。對應在生產(chǎn)實踐中就是循環(huán)洗油的相對分子質(zhì)量越小,洗油的質(zhì)量就越好,即循環(huán)洗油中270℃前餾出量越大越好,從煤氣中洗下來的苯就越多,才能實現(xiàn)ωb越大a越小。這就是洗油相對分子質(zhì)量與其吸收能力的關(guān)系。
針對以上分析我們在生產(chǎn)中采取的措施:①把好新洗油的質(zhì)量關(guān),要求270℃前餾出量大于90%。②把好再生循環(huán)洗油關(guān),要求定時定量排渣。
從圖1 當中可以直觀的看出,隨著洗油相對分子質(zhì)量的加大,吸收苯的能力迅速下降。此圖也佐證了我們前面的分析。
以上所及內(nèi)容大部分都是從理論上描述粗苯工段生產(chǎn)的洗苯過程,其目的是以此來分析出循環(huán)洗油質(zhì)量的好壞是決定洗苯效果的重要因素。為改善循環(huán)洗油質(zhì)量,找到理論支撐,用以指導生產(chǎn)實踐。
改善循環(huán)洗油的質(zhì)量是重要的和必要的。但是,這不是我們的最終目的,我們的目的是多出苯出好苯,在改善循環(huán)洗油質(zhì)量的基礎(chǔ)之上,粗苯質(zhì)量在94%以上(180℃前餾出量),而且穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn),為此我們成立攻關(guān)小組來尋找脫苯塔的最佳操作點,為了敘述方便,我們借用數(shù)學工具——數(shù)軸來表示脫苯的生產(chǎn)過程。
從75℃到350℃基本包括了整個脫苯的全過程,對應在生產(chǎn)上這段就可以表示為富油。80℃左右是粗苯的初餾點,到180℃前為粗苯產(chǎn)品,230℃左右,為循環(huán)洗油的初餾點,到300℃前為循環(huán)洗油,對應在生產(chǎn)上,就是貧油。300℃以后是渣滓,對應生產(chǎn)上就是再生器的排出物。我們從數(shù)軸上可以看出,脫苯生產(chǎn)有兩個操作點,一個是300℃以后的排渣操作點;另一個是?段。我們叫它為問題段。即180℃-230℃之間的操作點。
以某焦化廠二月份生產(chǎn)數(shù)據(jù)來分析:
粗苯產(chǎn)量1700 噸,洗油消耗57 噸,每兩天排渣一次,每次排渣量約1.5噸。由此得知全月排渣量1.5噸X15次=22.5噸。
問題:盤點消耗洗油57噸,排渣只有22.5噸,還有57-22.5=34.5噸的洗油到哪里去了?
分析:在粗苯生產(chǎn)的過程當中除了排渣還有一個地方可以消耗洗油。那就是洗苯塔后的煤氣夾帶。如果每個月有34.5噸的洗油被煤氣帶走的話,那首當其沖的受害者就是粗苯的管式爐。其次就是焦爐地下室。因為這兩個地方離著洗苯塔后的回爐煤氣最近。生產(chǎn)實踐表明,煤氣夾帶沒有那么嚴重。
結(jié)論:問題出在180℃-230℃之間的操作點上。這段物質(zhì)教科書上稱之為溶劑油。
分析一下溶劑油段:在這段溫度范圍內(nèi)粗苯與溶劑油共存。因為粗苯質(zhì)量標準當中有一項是180℃前餾出量≥93%。這就說明粗苯里面還有180℃以后的物質(zhì)即溶劑油。
首先,它的作用:溶劑油在粗苯生產(chǎn)當中是不參與洗苯的。它存在于脫苯塔的精餾段,起著增加塔效、保證回流、控制塔頂溫度、及保證粗苯質(zhì)量和產(chǎn)量等的作用。
其次,它與粗苯和貧油的關(guān)系:承上啟下。以脫苯塔的上下來分。對下,它來自于富油變貧油的過程當中;對上,它又決定著粗苯的產(chǎn)量和質(zhì)量。
第三,就是它的數(shù)量:溶劑油在脫苯塔內(nèi)是要飽有一定的數(shù)量的。多了少了都不行。這個數(shù)量一定要滿足連續(xù)脫苯蒸餾的需要。多了,塔盤上的液位升高,氣液分離的空間減小,塔阻力增加,塔壓力增大,影響脫苯塔傳質(zhì)傳熱的效率。再多,就有可能出現(xiàn)液泛或竄塔的現(xiàn)象。造成粗苯質(zhì)量不合格甚至顏色變黑。少了,塔盤上的液位不足,同樣影響蒸餾效果,造成貧油含苯偏高。這個數(shù)量又是動態(tài)平衡的。左右這個平衡的主要因素是回流量與進脫苯塔的蒸汽量。這個動態(tài)平衡的現(xiàn)象對應到生產(chǎn)上就是塔頂溫度的變動及粗苯質(zhì)量和產(chǎn)量的變化。這是從蒸餾的角度對溶劑油的分析。
下面我們再從粗苯質(zhì)量上來分析溶劑油。若粗苯質(zhì)量是94%,這說明粗苯里面180℃以后的物質(zhì)占6%。即溶劑油在粗苯里占了6%,由上面的分析得知,溶劑油在脫苯塔內(nèi)的數(shù)量是平衡的。粗苯質(zhì)量越低帶走的溶劑油就越多。為了滿足蒸餾的需要它就要從貧油當中來獲得補充。這樣就造成了貧油當中輕質(zhì)組分的流失。造成的結(jié)果就是循環(huán)洗油逐漸惡化,粘度、密度及分子量增加,流動性變差,后果是洗苯效率降低,塔后煤氣含苯高,嚴重的話還會出現(xiàn)洗苯塔內(nèi)掛料的現(xiàn)象,不僅如此還會增加洗油消耗?;谝陨戏治鑫覀冋J為34.5 噸的洗油大部分是被粗苯帶走了。以此我們做出了提高粗苯質(zhì)量、增加排渣次數(shù)、適當加大回流的操作指導意見。
我們以YB/T 5022-2016 粗苯的行業(yè)標準和GB/T 24217-2009洗油的國家標準為依據(jù),借助數(shù)學工具數(shù)軸來表述粗苯的蒸餾過程,從數(shù)軸上我們可以看出,75℃-180℃這段代表粗苯,230℃-300℃這段代表洗油,300℃以后代表排掉的渣滓。同時也出現(xiàn)了問題段,即180℃-230℃這段。為了更清晰的表述這一段我們又把數(shù)軸移到了工藝流程圖中,這樣180℃-230℃這段就一目了然了,脫苯塔頂出來的是75℃-180℃的粗苯,脫苯塔底部出來的是貧油,即230℃-300℃的循環(huán)洗油。中間一段正好是脫苯塔本身,就是180℃-230℃這段了,教科書上將這一段物質(zhì)稱為溶劑油或分縮油。溶劑油段起著承上啟下的作用,溶劑油大部分存在于脫苯塔的精餾段。
脫苯塔就是(180℃~230℃)段的示意圖
我們針對粗苯循環(huán)洗油狀況采取不同的解決方案,一種是270℃前餾出量低于85%的,要加大排渣,按照日產(chǎn)量乘以50kg進行排渣,排渣溫度不做控制,以期盡快減少循環(huán)洗油當中的重質(zhì)組分,同時提高粗苯質(zhì)量,由93%提到94%,以期盡快增加循環(huán)洗油當中的輕質(zhì)組分,以上方法堅持2-3月循環(huán)洗油質(zhì)量得到了明顯改善;另一種是270℃前餾出量大于85%的情況,把重點放在提高粗苯質(zhì)量上,在現(xiàn)有質(zhì)量的基礎(chǔ)上盡量提高一個百分點,同時增加排渣的次數(shù),堅持每班排渣,排稀渣,不控制排渣溫度。以此來穩(wěn)定循環(huán)洗油質(zhì)量。
工藝優(yōu)化調(diào)整后數(shù)據(jù)對比見下表:
工藝優(yōu)化調(diào)整后數(shù)據(jù)對比項目洗油餾出量變化塔后苯粗苯質(zhì)量粗苯回收率餾程230日期270℃g/m3%0.74 0.85 2018年8月2019年8月℃ 0 0.25 250℃3.46 35.5 67.94 87.25 300℃前91.52 95.2 5.04 2.54 180℃前餾出量%93.31 94.9
經(jīng)過工藝優(yōu)化調(diào)整后一年的運行,同期相比,洗油的質(zhì)量得到大幅改善,270℃前餾出量大于85%,提高了19.31 個百分點,能夠得以穩(wěn)定,塔后苯指標降至2.5g/m3,粗苯質(zhì)量提高了1.59 個百分點,粗苯回收率提高0.11 個百分點;對于凈化煤氣質(zhì)量,穩(wěn)定系統(tǒng)生產(chǎn)成效顯著。