王 昱 吳 鵬 曾志雄 王廣海 董 冰 呂恩利
(1.華南農(nóng)業(yè)大學(xué)工程學(xué)院, 廣州 510642; 2.華南農(nóng)業(yè)大學(xué)南方農(nóng)業(yè)機械與裝備關(guān)鍵技術(shù)教育部重點實驗室, 廣州 510642)
隨著我國生豬養(yǎng)殖規(guī)模化、集約化程度的不斷提高,畜禽養(yǎng)殖引起的空氣污染問題日益突出。豬舍向環(huán)境排放大量未經(jīng)處理的氨氣(NH3)、硫化物(H2S)、顆粒物(Particulate matters,PM)和揮發(fā)性有機物(Volatile organic compounds,VOCs)等空氣污染物,其中,氨氣是空氣污染物中的主要成分之一。氨的大量排放不僅對畜禽場人畜健康造成危害,而且造成水體富營養(yǎng)化污染和土壤酸化等,同時還會加劇霧霾天氣以及酸雨的形成。因此,對畜禽養(yǎng)殖環(huán)境下氨氣減排的研究已成為當(dāng)前全球關(guān)注的熱點問題[1-2]。
規(guī)?;i舍廢氣防治措施主要包括源頭減排、過程控制和末端凈化[3-5]。相較于前兩種,末端凈化因采用智能控制方式,具有凈化效率高、運行可靠、操作簡單以及人力成本低等優(yōu)勢,被認(rèn)為是最主要的廢氣處理措施,符合國內(nèi)外豬場大規(guī)模應(yīng)用的需求。
國內(nèi)外針對末端凈化的研究多集中于酸洗法和生物法領(lǐng)域,且大多處于實驗室研究階段,采用單一方法去除廢氣中的主要污染成分。如構(gòu)建無填料的多級酸式洗滌塔,采用順流與逆流的交叉噴淋去除氨氣,通過合理排布噴嘴位置與控制噴淋液滴大小等方式,增大氣流與酸性洗滌液的接觸面,提升凈化效率[6-8]。另外,立式生物滴濾池技術(shù)也被應(yīng)用于末端廢氣凈化,但存在需要嚴(yán)格控制微生物生存環(huán)境、不適宜去除高濃度廢氣等問題[9-14]。目前,采用網(wǎng)格填料、化學(xué)法與水洗法相結(jié)合的臥式復(fù)合凈化系統(tǒng)對豬舍廢氣凈化效果的研究較少,并且國內(nèi)在此類畜禽舍廢氣凈化設(shè)備與控制系統(tǒng)的研發(fā)與應(yīng)用方面也存在不足。
本文設(shè)計一種基于PLC控制系統(tǒng)的豬舍廢氣復(fù)合凈化系統(tǒng),主要應(yīng)用于規(guī)?;i舍的末端廢氣凈化,以實現(xiàn)廢氣處理的智能化,為畜禽養(yǎng)殖廢氣處理系統(tǒng)的控制優(yōu)化提供參考借鑒。
本系統(tǒng)主要由主控制室、廢氣收集壓力室和廢氣凈化單元3部分組成,整體結(jié)構(gòu)簡圖如圖1所示。整個系統(tǒng)安裝在豬舍末端的負(fù)壓風(fēng)機組外側(cè),負(fù)壓風(fēng)機組、廢氣收集壓力室與廢氣凈化單元橫向依次接續(xù)連為一體,主控制室置于系統(tǒng)的側(cè)面。
圖1 整體結(jié)構(gòu)簡圖Fig.1 Sketches of overall structure1.控制電箱 2.噴淋電磁閥 3.壓差傳感器 4.螺旋型噴嘴 5.手控球閥 6.塑料網(wǎng)格填料 7.蓄液池 8.酸洗泵 9.pH值傳感器 10.電導(dǎo)率傳感器 11.液位傳感器 12.硫酸計量泵 13.供水電磁閥 14.排廢電磁閥 15.末端負(fù)壓風(fēng)機組 16.廢氣收集壓力室 17.水洗凈化單元 18.水洗泵 19.回水電磁閥 20.酸洗凈化單元 21.地溝風(fēng)機組
主控制室包括控制電箱、傳感器和執(zhí)行設(shè)備等;廢氣收集壓力室連接負(fù)壓風(fēng)機組與廢氣凈化單元,使由負(fù)壓風(fēng)機組吸入的廢氣氣流和濃度達(dá)到平衡狀態(tài);廢氣凈化單元是凈化豬舍廢氣的反應(yīng)部分,由酸洗凈化單元與水洗凈化單元兩部分組成,包括縱向放置的塑料網(wǎng)格填料、安裝有噴嘴的噴淋管道以及盛有洗滌液的蓄液池等。廢氣凈化單元頂端噴嘴安裝于頂部噴淋主管道,正面噴嘴安裝于中部噴淋支管道,各噴淋支管道裝有手控閥門,用以調(diào)節(jié)水泵近遠(yuǎn)端、上下支管的水壓平衡,保證噴淋流量的均衡。用戶通過主控制室內(nèi)的控制電箱實時監(jiān)控凈化系統(tǒng)的運行狀態(tài),并可以進(jìn)入壓力室內(nèi)對廢氣凈化單元進(jìn)行定期清理。整個豬舍復(fù)合凈化系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單、維護(hù)方便、通風(fēng)阻力小,符合當(dāng)今智能畜牧裝備的研發(fā)趨勢。
豬舍內(nèi)的廢氣經(jīng)末端的負(fù)壓風(fēng)機組吸入復(fù)合凈化系統(tǒng)內(nèi),經(jīng)過至少3 m長度的廢氣收集壓力室均勻混合后導(dǎo)流進(jìn)入廢氣凈化單元中[15],蓄液池中的洗滌液會被水泵吸入噴淋管道中,提升至頂端及正面的噴嘴后呈圓錐狀噴出至填料均勻加濕,由于填料本身較大的比表面積,洗滌液的液滴會大量附著,廢氣與液滴緊密接觸,極大地增加了反應(yīng)時間和接觸面積,顯著提升氣-液傳質(zhì)效率。反應(yīng)生成的水溶性離子隨洗滌液一起流入蓄液池內(nèi)完成循環(huán),從而達(dá)到凈化廢氣的目的。
(1)
該凈化系統(tǒng)針對運行方式和凈化效果,設(shè)計有“自動/手動”模式與“高效/經(jīng)濟”模式,通過操作控制電箱面板上的“自動/手動”模式旋鈕開關(guān)和“高效/經(jīng)濟”模式按鈕開關(guān),用戶可以根據(jù)實際需要靈活切換系統(tǒng)控制模式。
“自動”模式下,控制系統(tǒng)實時獲取系統(tǒng)的動態(tài)環(huán)境數(shù)據(jù),自動控制凈化系統(tǒng)完成供水、加酸、噴淋和排廢4個工作環(huán)節(jié);“手動”模式下,旋轉(zhuǎn)開關(guān)啟停單個執(zhí)行設(shè)備,手動控制凈化系統(tǒng)完成單個工作環(huán)節(jié)。“高效”模式下,酸洗、水洗凈化單元分別使用硫酸的水溶液和清水作為洗滌液,凈化效果顯著,系統(tǒng)運行成本較高;“經(jīng)濟”模式下,酸洗、水洗凈化單元均使用清水作為洗滌液,凈化效果一般,系統(tǒng)運行成本較低。控制電箱面板設(shè)計有人機交互界面和信號指示燈,實時顯示系統(tǒng)內(nèi)各個環(huán)境數(shù)據(jù)和報警信息,直觀表達(dá)動態(tài)控制流程和設(shè)備運行狀態(tài)。
圖2 控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡圖Fig.2 Sketch of control system structure
控制系統(tǒng)的硬件系統(tǒng)以PLC為控制核心,觸摸屏作為人機交互界面,包括主控制模塊、監(jiān)測模塊、執(zhí)行模塊、人機交互模塊、電源模塊和信號指示燈模塊,控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡圖如圖2所示。PLC、“高效/經(jīng)濟”模式按鈕開關(guān)、“自動/手動”模式旋鈕開關(guān)、24 V中間繼電器和220 V接觸器組成主控器模塊,pH值傳感器、電導(dǎo)率傳感器、液位傳感器、壓差傳感器和壓力傳感器組成監(jiān)測模塊,洗滌泵、硫酸計量泵、供水電磁閥、噴淋電磁閥、排廢電磁閥和回水電磁閥組成執(zhí)行模塊。監(jiān)測模塊采集凈化系統(tǒng)內(nèi)的動態(tài)環(huán)境數(shù)據(jù)傳遞至PLC,PLC發(fā)送指令控制執(zhí)行模塊動作,完成系統(tǒng)工作流程。電源模塊包括斷路器、相序繼電器、浪涌保護(hù)器、電機保護(hù)器和開關(guān)電源,為控制系統(tǒng)提供穩(wěn)定供電。信號指示燈模塊分為設(shè)備狀態(tài)指示燈組和設(shè)備報警指示燈組兩部分,根據(jù)指示燈的亮/滅分別指示設(shè)備的開啟/停止和水壓的正常/異常??刂葡到y(tǒng)電路簡圖如圖3所示。
圖3 控制系統(tǒng)電路簡圖Fig.3 Internal connection of control electrical box
PLC在控制系統(tǒng)中主要完成采集監(jiān)測模塊的模擬量信號并輸出開關(guān)量信號控制執(zhí)行模塊運行,通過串口通訊建立與觸摸屏的連接。PLC 具體型號依據(jù)系統(tǒng)架構(gòu)、I/O端口數(shù)、參考精度和經(jīng)濟性進(jìn)行選擇[21-22]。為滿足系統(tǒng)需求和中試運行,選擇杭州優(yōu)穩(wěn)UW2103型PLC,PLC端口分配如表1所示。該型PLC集成嵌入式32位CPU核心,共有6路AI端口、12路通用DI/DO端口和2路AO端口,支持采用RS485或以太網(wǎng)通信方式,具有編程性強、可靠性高、功耗低、易維護(hù)以及成本低等特點,可以保證控制系統(tǒng)的運行穩(wěn)定性。
選用北京昆侖通態(tài)自動化軟件科技有限公司生產(chǎn)的TPC1061TX觸摸屏作為控制系統(tǒng)的人機交互界面,通過RS485通信方式與PLC建立連接,是一款以Cortex-A8 CPU為核心(主頻600 MHz)的高性能嵌入式一體化觸摸屏,預(yù)裝MCGS嵌入式組態(tài)軟件(運行版),采用10.2英寸的TFT液晶顯示屏(分辨率1 024像素×600像素),額定功率5.5 W,功耗低,具備強大的圖像顯示和數(shù)據(jù)處理功能[23]。
表1 PLC端口分配Tab.1 Distribution of PLC port
復(fù)合凈化系統(tǒng)自動運行中,影響系統(tǒng)凈化效果的主要因素是蓄液池中洗滌液的pH值和電導(dǎo)率,這兩項值可以衡量洗滌液的酸性和潔凈程度,因此將pH值、電導(dǎo)率設(shè)定為控制系統(tǒng)的優(yōu)先控制因素,對影響控制系統(tǒng)自動運行的pH值、電導(dǎo)率和液位采用雙限值的調(diào)控策略,實現(xiàn)凈化系統(tǒng)各工作環(huán)節(jié)的穩(wěn)定控制。pH值分設(shè)上限值和下限值,上限值表示系統(tǒng)觸發(fā)加酸環(huán)節(jié)的洗滌液pH值,下限值表示系統(tǒng)停止加酸環(huán)節(jié)的洗滌液pH值;電導(dǎo)率分設(shè)上限值和高臨值,上限值表示系統(tǒng)觸發(fā)排廢環(huán)節(jié)的洗滌液電導(dǎo)率,高臨值表示系統(tǒng)可以觸發(fā)加酸環(huán)節(jié)的洗滌液電導(dǎo)率最大值,該值下繼續(xù)加酸將導(dǎo)致電導(dǎo)率升高,易觸發(fā)排廢環(huán)節(jié);液位分設(shè)上限值和下限值,上限值表示蓄液池自動補水至設(shè)定的高度,下限值表示系統(tǒng)觸發(fā)蓄液池自動補水的高度。
控制系統(tǒng)通電后,PLC接收“高效/經(jīng)濟”模式按鈕開關(guān)發(fā)出的開關(guān)量信號,判斷凈化系統(tǒng)進(jìn)入“高效”或是“經(jīng)濟”模式。酸洗凈化程序流程圖如圖4所示,酸洗凈化單元在“高效”模式下,當(dāng)洗滌液的電導(dǎo)率低于設(shè)定的高臨值,開啟酸洗泵,凈化系統(tǒng)進(jìn)入噴淋環(huán)節(jié),開始廢氣處理過程,若此時洗滌液的pH值高于設(shè)定的上限值,開啟硫酸計量泵,完成定時定量加酸后關(guān)閉,系統(tǒng)定時運行噴淋環(huán)節(jié)實現(xiàn)pH值穩(wěn)定,此時洗滌液的pH值已接近下限值,再次開啟硫酸計量泵加酸,直至pH值達(dá)到下限值停止,目的是避免因酸溶解速度較慢導(dǎo)致pH監(jiān)測值滯后,無法準(zhǔn)確控制pH值,造成過量加酸;當(dāng)洗滌液的電導(dǎo)率大于高臨值小于上限值,凈化系統(tǒng)不再進(jìn)入加酸環(huán)節(jié),防止加酸后洗滌液內(nèi)電導(dǎo)率超過上限值觸發(fā)排廢環(huán)節(jié),造成酸的浪費;當(dāng)洗滌液的電導(dǎo)率大于設(shè)定的上限值,開啟排廢電磁閥和酸洗泵、關(guān)閉噴淋電磁閥,凈化系統(tǒng)停止噴淋進(jìn)入排廢環(huán)節(jié)。酸洗凈化單元在“經(jīng)濟”模式下,采用清水作為洗滌液處理廢氣,以電導(dǎo)率作為該模式下的優(yōu)先控制因素,控制過程相較于“高效”模式,系統(tǒng)將不再進(jìn)入加酸環(huán)節(jié)。復(fù)合凈化系統(tǒng)處于“高效”或是“經(jīng)濟”模式中,液位傳感器連續(xù)監(jiān)測洗滌液液面高度,若液面高度下降至設(shè)定的下限值,關(guān)閉洗滌泵停止噴淋、開啟供水電磁閥,控制系統(tǒng)自動補水至液面高度到達(dá)設(shè)定的上限值[24]。
圖4 酸洗凈化程序流程圖Fig.4 Flow chart of program for acid purification
水洗凈化單元不需要判斷系統(tǒng)的“高效/經(jīng)濟”模式,控制過程與酸洗凈化單元在“經(jīng)濟”模式下基本相同,水洗凈化程序流程圖如圖5所示。水洗凈化單元運行中電導(dǎo)率增長緩慢,電導(dǎo)率上限值設(shè)定為小于酸洗電導(dǎo)率高臨值,系統(tǒng)觸發(fā)水洗排廢時,若酸洗凈化單元的加酸和排廢環(huán)節(jié)未開啟,系統(tǒng)會根據(jù)兩單元的液位狀態(tài)開啟回水電磁閥,將需要排廢的洗滌液向酸洗凈化單元的蓄液池內(nèi)補充,實現(xiàn)洗滌液的重復(fù)利用。
圖5 水洗凈化程序流程圖Fig.5 Flow chart of program for washing purification
本凈化系統(tǒng)為防止凈化系統(tǒng)一直處于異常狀態(tài)運行,控制系統(tǒng)設(shè)置了報警程序,全程監(jiān)測系統(tǒng)環(huán)境數(shù)據(jù),并通過人機交互界面實時顯示4種報警信息,系統(tǒng)報警程序流程圖如圖6所示。若壓差高于設(shè)定的上限值,表示淤塞在過濾網(wǎng)中的固體顆粒較多,造成風(fēng)阻過大,進(jìn)而影響通風(fēng)效果;若液位低于設(shè)定的下限值,表示蓄液池內(nèi)洗滌液余量不足;若pH值低于設(shè)定的下限值,表示洗滌液酸性過高;若電導(dǎo)率大于設(shè)定的上限值,表示洗滌液內(nèi)水溶性離子濃度過高。
圖6 系統(tǒng)報警程序流程圖Fig.6 Flow chart of program for system alarm
MCGS嵌入版是一種專門用于快速構(gòu)建嵌入式上位機監(jiān)控系統(tǒng)和通信控制的組態(tài)軟件,可以將現(xiàn)場采集到的數(shù)據(jù)以動畫顯示、報警處理、流程控制和報表輸出等多種方式向用戶提供解決實際工程問題的方案[25]。
觸摸屏的人機交互界面通過MCGS嵌入式組態(tài)軟件設(shè)計,基于RS485串口通信將PLC與觸摸屏建立連接,通過在MCGS組態(tài)軟件的實時數(shù)據(jù)庫添加PLC的I/O通道,實現(xiàn)將PLC采集到的環(huán)境數(shù)據(jù)讀入至觸摸屏軟件中,在觸摸屏上設(shè)置組態(tài)畫面,以動畫的形式對系統(tǒng)運行狀態(tài)、傳感器數(shù)據(jù)和控制參數(shù)設(shè)置進(jìn)行實時流動顯示,最小采集周期為100 ms。
根據(jù)復(fù)合凈化系統(tǒng)的監(jiān)控需求,人機交互界面設(shè)計如圖7所示,由用戶登錄界面、實時監(jiān)控界面和高級設(shè)置界面3部分組成[26-27]。其中,用戶登錄界面,根據(jù)操作人員屬性輸入密碼登錄至實時監(jiān)控界面,若是普通用戶,只具備查看實時監(jiān)控界面的權(quán)限,無法使用高級設(shè)置功能,凈化系統(tǒng)將以默認(rèn)參數(shù)運行;若是高級用戶,具備使用所有功能的權(quán)限,可以按需配置凈化系統(tǒng)運行參數(shù);實時監(jiān)控界面,流動呈現(xiàn)系統(tǒng)整體運行狀態(tài),實時顯示系統(tǒng)內(nèi)動態(tài)環(huán)境數(shù)據(jù),報警輸出系統(tǒng)異常狀態(tài),包括簾阻報警、缺水報警、過酸報警和污水報警4種異常狀態(tài);高級設(shè)置界面,用戶可以按需配置pH值、電導(dǎo)率、液位和壓差4項系統(tǒng)運行關(guān)鍵參數(shù)。
圖8 進(jìn)出口氨氣質(zhì)量濃度、去除率及pH值變化曲線Fig.8 Changing curves of inport and export of ammonia, removal efficiency and pH value
圖7 人機交互界面Fig.7 Human machine interface
利用前期搭建的凈化系統(tǒng)試驗裝置完成控制系統(tǒng)安裝與調(diào)試,進(jìn)行去除氨氣的模擬試驗。整個試驗通過超聲波霧化氨水的方法釋放氨氣,由負(fù)壓風(fēng)機將釋放出的氨氣吸入試驗裝置,模擬豬舍末端排風(fēng)口排出的廢氣,經(jīng)凈化后橫向排出。試驗裝置進(jìn)出口處裝有4~20 mA信號型氨氣傳感器,監(jiān)測進(jìn)出口處氨氣的質(zhì)量濃度,系統(tǒng)每5 s采集一次數(shù)據(jù),并將數(shù)據(jù)存儲在PLC的實時數(shù)據(jù)庫中,通過上位機軟件的報表管理器導(dǎo)出Excel數(shù)據(jù)表。待氨氣釋放穩(wěn)定后,分別就“高效”模式和“經(jīng)濟”模式下系統(tǒng)對氨氣的去除效果進(jìn)行連續(xù)測試,氨氣去除率計算公式為
(2)
式中η——氨氣去除率,%
Cin——入口處氨氣質(zhì)量濃度,mg/m3
Cout——出口處氨氣質(zhì)量濃度,mg/m3
(1)“高效”模式
系統(tǒng)在“高效”模式下連續(xù)測試時間共90 min,洗滌液的初始pH值設(shè)定為2.7,試驗裝置進(jìn)出口處氨氣的質(zhì)量濃度變化、去除率和洗滌液的pH值變化曲線如圖8所示。試驗裝置入口處的氨氣質(zhì)量濃度在21.52~35.96 mg/m3波動,pH值在2.7~3.7之間時,出口處氨氣質(zhì)量濃度在3.20~5.90 mg/m3小幅波動,氨氣去除率基本維持在82%以上,由于pH值較低,洗滌液內(nèi)H+濃度較高,加強氨氣向銨態(tài)的轉(zhuǎn)移,提高了系統(tǒng)去除氨氣的能力;pH值在3.7~6之間時,pH值升高速度較快,出口處的氨氣質(zhì)量濃度隨pH值呈緩慢上升趨勢,氨氣去除率逐漸降低,由于pH值升高,洗滌液內(nèi)H+濃度降低,系統(tǒng)去除氨氣的能力隨之下降[28]。
(2)“經(jīng)濟”模式
圖9 進(jìn)出口氨氣質(zhì)量濃度、去除率變化曲線Fig.9 Changing curves of inport and export of ammonia and removal efficiency
根據(jù)兩種控制模式的氨氣去除率對比,研究發(fā)現(xiàn)采用以酸性洗滌液為主的化學(xué)法對氨氣的去除效果明顯,且洗滌液pH值在3以下時,氨氣去除率可保持在85%左右,表明過量的酸對于氨氣去除率的提升沒有顯著作用,這與文獻(xiàn)[8]中的研究結(jié)論基本相同,但對于維持系統(tǒng)高效除氨的能力非常重要;采用以清水洗滌液為主的水洗法對氨氣的去除效果一般,但仍然可以滿足當(dāng)前國內(nèi)畜禽場的應(yīng)用需求,且系統(tǒng)運行成本相對較低。同時,通過出口處氨氣質(zhì)量濃度變化可以看出,系統(tǒng)對氨氣氣流的均勻效果較好,增強了系統(tǒng)的凈化能力。
綜上,本研究設(shè)計的復(fù)合凈化系統(tǒng)不僅可以實現(xiàn)顯著的廢氣凈化效果,還能通過控制模式的切換滿足不同凈化效果要求以及有效降低運行成本。
復(fù)合凈化系統(tǒng)的經(jīng)濟成本主要由建設(shè)成本和運行成本兩方面組成,通過量化經(jīng)濟成本中各部分的數(shù)據(jù)指標(biāo),對比得出凈化系統(tǒng)的投資比例情況及不同控制模式下的消耗量,有助于為豬舍廢氣凈化系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計與推廣應(yīng)用提供依據(jù)。
運行成本核算需結(jié)合硫酸消耗、廢水排放、電能消耗和廢液回收率等參數(shù)進(jìn)行綜合考慮?!案咝А蹦J较庐a(chǎn)生的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為22%~36%的硫酸銨廢液接近于工業(yè)級氮肥,可作為液態(tài)肥料回收,回收率可以達(dá)到75%。同時,為避免出現(xiàn)硫酸銨在洗滌液中沉淀的情況,通常控制硫酸銨質(zhì)量濃度在150 g/L,約為其最大溶解度的40%,以實現(xiàn)最小的廢水排放率[20]。PLC控制系統(tǒng)因主要采用低功耗的器件與儀表,使凈化系統(tǒng)的總體電能消耗主要取決于洗滌泵的耗能。在未考慮因蒸發(fā)造成的洗滌液損失及廢水處理費用的情況下,凈化系統(tǒng)以采用平均功率為4 kW的洗滌泵為例,“高效”、“經(jīng)濟”模式下的運行成本估算對比如表2所示。
表2 運行成本估算對比Tab.2 Comparison of estimated operating cost data
建設(shè)成本由基建費用、填料費用、耗材費用及控制系統(tǒng)費用組成,額度和各項占比與凈化系統(tǒng)的建設(shè)規(guī)模和器材規(guī)格等因素有關(guān),根據(jù)相關(guān)設(shè)計資料與實際工程項目經(jīng)驗,其中基建費用占比37%,填料費用占比28%,耗材費用占比5%,控制系統(tǒng)費用占比30%。
本凈化系統(tǒng)已經(jīng)在江西省某種豬場成功搭建應(yīng)用,現(xiàn)場工程圖如圖10所示。整套系統(tǒng)安裝于妊娠舍的末端排風(fēng)口外側(cè),采用鋼架構(gòu)搭建而成,主控制室位于系統(tǒng)鄰側(cè),與廢氣收集壓力室之間有進(jìn)出通道,方便用戶進(jìn)行日常維護(hù),所有與洗滌液接觸的部分均實現(xiàn)了防腐處理,使用壽命長。因系統(tǒng)配備有“自動/手動”模式和“高效/經(jīng)濟”模式切換,用戶可以根據(jù)實際需求靈活運行凈化系統(tǒng)。
圖10 凈化系統(tǒng)工程圖Fig.10 Engineering diagram of purification system
整套凈化系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠,除臭效果顯著,節(jié)約人力成本,配套有供水系統(tǒng)、排污溝道等,排放的廢物可作為液態(tài)肥料的原料進(jìn)行利用,不產(chǎn)生二次污染,極大地改善了豬場周邊的空氣環(huán)境。
(1)控制系統(tǒng)采用控制因素的雙限值調(diào)控策略,同時針對硫酸溶解慣性較大的問題,采用定時定量與pH值調(diào)節(jié)相結(jié)合的加酸方法,有效避免了酸過量添加造成洗滌液過酸的情況,該調(diào)控策略可以為畜禽養(yǎng)殖末端廢氣凈化系統(tǒng)的自動化研究提供參考。
(2)利用凈化系統(tǒng)試驗裝置進(jìn)行控制系統(tǒng)調(diào)試,以氨氣作為試驗廢氣,開展了在“高效”、“經(jīng)濟”模式下的除氨試驗研究,兩種控制模式下平均氨氣去除率可分別達(dá)到85%和50%,檢驗了系統(tǒng)的凈化效果和工作穩(wěn)定性。
(3)復(fù)合凈化系統(tǒng)整體建設(shè)成本中,通常投資比例最大的是基建費用,占37%。以化學(xué)法為主的“高效”控制模式,增強了系統(tǒng)的凈化能力,但會顯著提高運行成本。