李宏賓,蔣元祿,李萬順,裴承斌,毛連周
(西寧特殊鋼股份有限公司,青海 西寧 810005)
隨著我國鋼鐵冶煉及原材料市場的全面飽和,鋼鐵產(chǎn)能過剩,鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益日趨低迷,虧損日益嚴(yán)重,高爐煉鐵減產(chǎn)停產(chǎn)現(xiàn)象持續(xù)發(fā)生,使得各鋼鐵企業(yè)去產(chǎn)能、降成本、減虧損的任務(wù)更加繁重,壓力更大。如何實(shí)行精細(xì)化操作管理,進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低生產(chǎn)制造成本成為實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新增效的主要任務(wù)。針對當(dāng)前嚴(yán)峻的社會形勢與生存挑戰(zhàn),本世紀(jì)高爐煉鐵技術(shù)要實(shí)現(xiàn)健康穩(wěn)定發(fā)展,必須要在節(jié)能減排、循環(huán)利用、低碳冶金、清潔環(huán)保等方面取得巨大突破升級,通過不斷提高高爐風(fēng)溫、降低高爐燃料比,才能提升高爐煉鐵技術(shù)與市場競爭力。
2015年9月份西寧特鋼從熱水地區(qū)發(fā)現(xiàn)宏昌煙煤并使用后,逐步將煙煤混噴比例提高,取得了較好的效果,有效降低了燃料成本,并且滿足了高爐爐溫要求。但由于西寧特鋼地處高原地區(qū),大氣壓強(qiáng)與空氣含氧量均與國內(nèi)華北及沿海地區(qū)的鋼鐵企業(yè)存在一定的偏差(青藏地區(qū)氧含量僅為15%~20%),因此,在揮發(fā)分較高條件下可能會對高爐噴煤系統(tǒng)的安全生產(chǎn)造成一定影響。從整個(gè)制粉系統(tǒng)的安全性來考量,爆炸極限壓力提高,更有利于高比例煙煤噴吹實(shí)踐,但西寧特鋼將煙煤計(jì)劃比例提高到70%以后沒有再進(jìn)一步提高。為此,通過分析國內(nèi)其他廠家的寶貴實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)資料后認(rèn)為西寧特鋼完全有條件繼續(xù)推進(jìn)提高煙煤混噴實(shí)踐。
高爐噴吹煤粉中兩種原煤的化學(xué)成分及發(fā)熱值情況如表1所示。
表1 原煤的化學(xué)成分及發(fā)熱值
近年來西寧特鋼高爐噴吹煤粉各原煤混合比例情況如圖1所示。
圖1 原煤混合比例情況圖
近年來高爐噴吹煤粉固定碳及發(fā)熱值的情況如圖2和圖3所示。
圖2 噴吹混合煤粉固定碳含量變化圖
圖3 噴吹混合煤粉發(fā)熱值變化情況圖
可以看出,西寧特鋼高爐噴吹煤粉中煙煤比例提高的空間還很大。從近年來高爐的噴吹效果可以看出,只要混噴煤粉的固定碳>70%,發(fā)熱值>29 000 kJ/kg,即可滿足高爐噴吹要求,為高爐提供保證爐缸活躍狀態(tài)所需的熱量。由于煙煤的燃燒性能比無煙煤要好,會使混噴煤粉在風(fēng)口區(qū)的燃燒率大大提高,且煙煤的可磨性較好,在制粉過程中對磨機(jī)設(shè)備也是有益的,因此完全可以在目前工裝設(shè)備條件下進(jìn)一步提高煙煤混噴比例,優(yōu)化燃料結(jié)構(gòu)。
通過具體實(shí)踐研究表明,高比例噴煤導(dǎo)致煤氣量增加、初渣黏度升高、焦炭料層空隙度降低,從而促使液泛的產(chǎn)生。無煙煤和煙煤的化學(xué)成分及發(fā)熱值差異很大,高比例噴煤對爐況的影響因煤種的不同而不同,而宏昌煙煤的物化指標(biāo)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于前期所使用的煙煤,故提高噴煤量后對高爐順行狀況的影響也相對較小。
《高爐噴煤用煤煤質(zhì)性能研究》有以下結(jié)論:通過界限氧濃度測定Vdaf22%、Vdaf25%、Vdaf28%三種混合煤樣的爆炸壓力Pmax發(fā)現(xiàn),當(dāng)氧濃度降低時(shí),其Pmax也會隨之出現(xiàn)不同程度的減小。當(dāng)氧濃度降至10%時(shí),Pmax減小了50%;當(dāng)氧濃度小于10%時(shí),三種揮發(fā)分的混合煤樣的Pmax基本一致;當(dāng)氧濃度降至6%時(shí),三種揮發(fā)分的混合煤樣都不具爆炸性。故而,從理論上來說,當(dāng)氧濃度≤6%時(shí),混合煤樣是安全的。
八鋼通過一系列的生產(chǎn)試驗(yàn)也得出這樣的結(jié)果,高爐噴吹所用噴煤的揮發(fā)分超過28%,在制粉系統(tǒng)中的氧濃度≤6%的條件下,煤粉的Pmax爆炸壓力就能無限接近于零。制粉系統(tǒng)中的氧濃度和著火溫度是煤粉爆炸三要素中切實(shí)可控的兩個(gè)因素。通過上述試驗(yàn)可得知:當(dāng)噴煤系統(tǒng)的磨機(jī)入口溫度≤300℃、布袋出中的口氧濃度6%時(shí),即可實(shí)現(xiàn)全煙煤噴吹安全生產(chǎn)。
高爐噴煤量存在的極限條件是:①噴煤量的增加也同步增加了煤粉吹出量,換句話說,勢必會增加煤粉隨荒煤氣進(jìn)入布袋損失部分;②噴煤量的增加會降低風(fēng)口回旋區(qū)煤粉的燃燒,進(jìn)入料柱的未燃物增多,導(dǎo)致爐內(nèi)透氣性變差,高爐運(yùn)行不順,此時(shí)的噴煤量稱為極限噴煤量,它的本質(zhì)就是進(jìn)入料柱的未燃物有極限值。根據(jù)生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),當(dāng)噴煤比低于200 kg/t時(shí),噴煤量的增加對料柱透氣性帶來的影響可以忽略。隨著噴煤技術(shù)的提高,焦炭的粒度降解有逐漸增加的趨勢,即風(fēng)口焦與入爐焦粒度差逐漸增加,使高爐料柱透氣性降低,導(dǎo)致爐況不順。因此,保證入爐焦炭合適的冷熱強(qiáng)度和適當(dāng)?shù)牧6仁顷P(guān)鍵。
(1)只要保證高爐噴吹煤粉的揮發(fā)分<25%,制粉系統(tǒng)磨機(jī)的入口溫度≤300℃,布袋出口中的氧濃度≤6%,可以實(shí)現(xiàn)在目前工裝設(shè)備條件下進(jìn)一步提高煙煤混噴比例,優(yōu)化燃料結(jié)構(gòu)的目標(biāo)。
(2)通過優(yōu)化爐內(nèi)操作,保證入爐焦炭具有較好的冷、熱態(tài)強(qiáng)度和較好的粒度組成,實(shí)現(xiàn)高比例煙煤均勻混噴可以改善風(fēng)口區(qū)煤粉的燃燒性能、抑制焦炭反應(yīng)性,提高煤氣利用率,有利于高爐冶煉低硅生鐵。
(3)西寧特鋼高爐噴吹煤粉中煙煤比例提高的空間還很大,且由于無煙煤與煙煤之間存在著較大的價(jià)格差,推進(jìn)高比例煙煤混噴工藝可以創(chuàng)造較大的經(jīng)濟(jì)效益,對目前鋼鐵行業(yè)困難局面下降低煉鐵成本具有重要意義。
(4)應(yīng)加強(qiáng)對煤粉在爐內(nèi)行為的研究,推動煉鐵噴煤工藝進(jìn)步。