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大型沉箱由氣囊轉(zhuǎn)膠囊臺車出運工藝技術(shù)探討

2020-05-18 08:13:58郭思軍孫康星
工程技術(shù)與管理 2020年3期
關(guān)鍵詞:木排沉箱支墩

郭思軍 孫康星

中交一航局第二工程有限公司,中國·山東 青島 266071

大型沉箱在原地坪上建造臺座,由氣囊縱橫移移運至出運臺座后端,經(jīng)斜坡過渡段由氣囊移運至膠囊臺車上,期間采用裝載機頂推鋼斗掏沙、膠囊臺車頂部鋪墊木排,成功解決了大型沉箱底部掏沙、氣囊轉(zhuǎn)膠囊臺車出運等施工難題,為后續(xù)施工奠定了堅實基礎(chǔ)。

斜坡過渡段;頂推鋼斗掏沙;鋪墊木排;氣囊轉(zhuǎn)膠囊臺車出運

1 引言

龍口港西港作業(yè)區(qū)#5、#6 泊位工程為順岸重力式沉箱結(jié)構(gòu),共有沉箱20 個,其中原有沉箱5 個,接高沉箱7 個,新建沉箱8 個。沉箱施工、出運工期為2018.10.2-12.15,工期非常緊迫,須在出運線南側(cè)原地坪上新建4 個大型沉箱,沉箱尺寸為32.11 m×15.95(16.95)m×20.8m,重量為4953.8t。施工前需鋪墊底模支撐沉箱,沉箱完工后,底部需掏沙處理,再由氣囊縱橫移運至出運臺座后端,經(jīng)2.5%斜坡過渡段由氣囊移運至膠囊臺車上。因受膠囊臺車頂升高度限制,氣囊移至膠囊臺車上后無法直接出運,需在溝蓋板上鋪墊一層木排,從而解決膠囊臺車頂升受限問題。

圖1 沉箱預(yù)制場平面布置圖

2 課題研究內(nèi)容

2.1 氣囊轉(zhuǎn)膠囊臺車出運方案比選和確定

方案一:傳統(tǒng)方案

沉箱底模采用間隔鋪墊工字鋼,為縮短施工周期,淘汰沉箱底部人工掏沙工藝,在工字鋼頂部滿鋪方木,再鋪墊硬質(zhì)牛皮紙作沉箱隔離層。待沉箱強度達設(shè)計強度后,即可穿插氣囊,氣囊經(jīng)縱橫移運至膠囊臺車蓋板上,在沉箱周邊支墊鋼板及枕木,抽出氣囊后,在溝蓋板下布置16 臺600t 千斤頂及底座,且每4 臺千斤頂由1 臺油泵控制頂升,直至沉箱脫離枕木后,立即撤離沉箱支墊的枕木,再緩慢回落千斤頂,直至沉箱及溝蓋板回落至臺座上,撤離油泵、千斤頂及底座,最后膠囊臺車就位,開始頂升沉箱。

方案二:優(yōu)化方案

沉箱底模采用間隔鋪墊工字鋼,工字鋼間填充細砂,頂部鋪墊一層舊木膠板及硬質(zhì)牛皮紙作沉箱隔離層。待沉箱強度達設(shè)計強度后,采用裝載機頂推鋼斗掏沙處理,掏沙效率為1.5d/個,再穿插氣囊,氣囊經(jīng)縱橫移運至膠囊臺車蓋板上后(膠囊臺車已經(jīng)就好位),在沉箱周邊支墊鋼板及鋼管支墩,抽出氣囊。吊移沉箱后方2 塊溝蓋板,安裝操控室頂升膠囊臺車,直至溝蓋板離地2cm 高,關(guān)閉水閥,且撤離操控室,采用裝載機將膠囊臺車牽引出溝蓋板。經(jīng)膠囊放水調(diào)平溝蓋板后,在蓋板上擺放木排。最后由卷揚機將膠囊臺車連同木排一起牽引至沉箱底部,重新安放操控室,繼續(xù)加水頂升沉箱,直至沉箱脫離鋼管支墩后,迅速撤離支墩,再緩慢放水直至滑塊支撐在支墊上,臺車頂升沉箱前移[1]。綜上所述,因傳統(tǒng)方案一施工費用較高、千斤頂頂升沉箱施工風(fēng)險較大,且大型千斤頂采購時間較長,無法滿足施工要求。擬選定優(yōu)化方案二,既能節(jié)約施工成本,又保證施工進度及安全。

表1 方案一與方案二施工費用比選

2.2 氣囊轉(zhuǎn)膠囊臺車出運工藝原理

沉箱由氣囊經(jīng)縱橫移運至臺車溝蓋板上后,在沉箱周邊支墊2cm 厚鋼板、23.5cm 鋼管支墩及1.5cm 木膠板,總高度為27cm。抽出氣囊后,臺車頂升溝蓋板離地2cm 高,采用裝載機將臺車牽引出溝蓋板,經(jīng)放水調(diào)平溝蓋板后,頂面擺放20cm 厚木排,木排與沉箱間預(yù)留4~5cm 縫隙。最后由卷揚機將臺車及木排牽引至沉箱底部,臺車繼續(xù)加水頂升沉箱,直至沉箱脫離支墩1cm 后,立即撤離所有支墩,此時臺車頂升總高度為10.5cm(含臺車與溝蓋板間2.5cm 空頂高度),再將臺車放水直至滑塊支撐在支墊上,臺車頂升沉箱前移,同時半潛駁11 的臺座支墊相應(yīng)增高20cm 木排,且需加固處理。待沉箱上半潛駁11 就位后,臺車繼續(xù)加水頂升沉箱,直至滑塊復(fù)位,方可放水撤離膠囊臺車。

圖2 氣囊轉(zhuǎn)膠囊臺車出運工藝流程

2.3 氣囊轉(zhuǎn)膠囊臺車操作要點及其受力驗算

2.3.1 原地坪底模鋪設(shè)

(1)底模鋪設(shè)

沉箱底模采用280mm 工字鋼橫向鋪設(shè),鋪設(shè)凈間距為1.75m,工字鋼間填充密實細砂,工字鋼及細砂上鋪墊一層15mm 木膠板及硬質(zhì)牛皮紙作沉箱隔離層,沉箱底板周邊攤鋪一層寬48cm 防水丙綸作止?jié){處理。

圖3 沉箱底模鋪設(shè)圖

(2)沉箱底模工字鋼受力分析

最大沉箱重4953.8t,由17 根280mm 工字鋼支撐,單根工字鋼長19.35m,凈間距為1.75m。

荷載計算:q=4953.8×10/(17×19.35)=150.6kN/m

抗剪計算:Q=qL=150.6×1=150.6kN

截面抗剪強度:

T=3Q/2bh=3×150600/(2×122×280)=6.6N/mm2<[T]=125,滿足要求。

2.3.2 沉箱底模撤離

沉箱底部采用裝載機頂推鋼斗掏沙處理,頂推鋼斗裝置由裝載機、鋼桁架、鋼斗三部分組成,三者間均設(shè)置陰陽卡槽,由Φ25 高強螺栓連接。為便于施工操作,直接在裝載機斗內(nèi)焊接兩組由2cm 厚的15×15cm 鋼板組成的卡槽,中間打設(shè)Φ27mm 孔,卡槽間距800mm,便于連接長6m 寬800mm 鋼桁架。鋼桁架主梁采用雙8[槽鋼焊接,中間采用8[槽鋼作支撐及斜撐,共需3 組,總長18m。鋼桁架前端連接鋼斗,鋼斗底板采用1cm 厚鋼板,肋板采用2cm 厚鋼板,后端采用雙12[槽鋼焊接而成,鋼斗長1.3m 寬1.5m。掏沙時先采用1 組6m 長鋼桁架使用裝載機頂推掏沙,再依次采用2、3 組鋼桁架頂推掏沙,施工進度為每個沉箱1.5 天。待細砂清除干凈后,即可穿入氣囊頂升沉箱,直至沉箱脫離工字鋼后,再由裝載機撤出工字鋼,當沉箱向前滾動時,安排人收拾木膠板并擺放整齊。

圖4 裝載機頂推鋼斗掏沙

2.3.3 沉箱縱橫移出運方案

沉箱縱橫移選用Ф1m 超高壓氣囊,壁厚為10mm,出廠檢驗承壓能力為0.36MPa,許用壓力為0.30MPa,正常使用壓力為0.2-0.25MPa,安全閥限壓值取0.35MPa,氣囊正常工作高度H 為30cm,承載面寬:B=(πD-πH)/2=1.1m。

(1)沉箱縱移

氣囊Φ1m,有效工作長度16.95m,工作壓力:0.25MPa。氣囊起重高度為0.3m 時,承載面寬1.1m。氣囊每延米承載力250×1.1 =275KN,每條承載力275×16.95 =4661.25KN,氣囊數(shù)量49538/4661.25 =10.6 條,為保持沉箱的穩(wěn)定性,應(yīng)隨時保持有14 條氣囊支撐的狀態(tài),加上接應(yīng)氣囊5 條,共需19 條氣囊。氣囊在未充氣情況下,寬度為1.57m<1.75m,滿足施工要求。

圖5 氣囊縱移布置

(2)沉箱橫移

氣囊Φ1m,有效工作長度32.11m,工作壓力0.25Mpa。氣囊起重高度為0.3m 時,承載面寬1.1m,每條氣囊承載力275×32.11 =8830.25KN,氣囊數(shù)量49538/8830.25 =5.6 條,為保持沉箱的穩(wěn)定性,應(yīng)隨時保持有7 條氣囊支撐的狀態(tài),加上接應(yīng)氣囊4 條,共需氣囊11 條。

圖6 氣囊橫移布置

(3)沉箱底部支墩選用及布設(shè)

沉箱底部支墩采用高235mm 的Φ420mm 鋼管,管內(nèi)上下焊接2 層Φ20 鋼筋,并澆筑C30 砼。施工時先在沉箱周邊鋪墊寬1.1m 厚2cm 鋼板,鋼板上鋪墊2 排鋼管支墩,支墩頂部鋪設(shè)一層15mm 厚木膠板,支墩布設(shè)完成后,即可放氣抽出氣囊,進行氣囊縱橫移換位。待氣囊換位后,采用繩索直接將鋼管砼支墩撤出,將其滾運至下道換位處,施工搬運較方便。

圖7 鋼管支墩制作

圖8 鋼管支墩澆筑砼

圖9 鋼管支墩支撐

原地坪地基為回填碎石碴層,普夯碾壓后,經(jīng)地基檢測地基承載力特征值均為480KPa,地基上再澆筑20cm 厚C25砼面層。本工程沉箱共支墊108 塊支墩,每塊支墩受力為458.7KN。

σ=N/An=458.7×103/(3.14×0.21×0.21)=3.31<12.5 N/mm2,滿足要求。

支墩底座壓力荷載通過鋼板傳遞到面層后,再經(jīng)面層傳遞至回填土石方基面(混凝土墊層擴角取45 度),支墩地基承載力驗算:

N/Ad≤Kfk

式中N—支墩傳至鋼板的軸心力設(shè)計值,取沉箱壓力值49538kN

Ad—鋼板基礎(chǔ)的底面積,取115.43m2

fk—地基承載力標準值,按砼基礎(chǔ)上回填碎石碴土分層碾壓后地基承載力≥480KPa

K—調(diào)整系數(shù),混凝土取1.0

49538/115.43=429.16KPa<480KPa,地基承載能力滿足施工要求。

2.3.4 氣囊轉(zhuǎn)膠囊臺車出運臺座改造方案

根據(jù)氣囊出運要求,斜坡過渡段坡度比宜2.5%,為便于出運,氣囊轉(zhuǎn)膠囊臺車出運臺座由轉(zhuǎn)換平臺段、斜坡過渡段、膠囊臺車頂升段3 部分組成。其中轉(zhuǎn)換平臺段、斜坡過渡段處理前,先在臺車溝內(nèi)預(yù)埋Φ108 鋼管,鋼管內(nèi)穿插膠囊臺車牽引鋼絲繩,鋼管坡度根據(jù)鋼絲繩實際坡度而定。每根鋼管采用2 組10#工字鋼進行加固處理,鋼管間焊接密實,兩端砌筑加氣磚封堵后,再分層回填石碴。待石碴回填完成后,在布置支墩位置澆筑寬1.5m 高70cmC30 砼圈梁,圈梁砼強度達75%后,轉(zhuǎn)換平臺段、斜坡過渡段即可分層回填石碴,石碴經(jīng)碾壓完成后,再澆筑20cm 厚C30 砼面層。最后在斜坡過渡段與膠囊臺車頂升段銜接部位凹槽處填充22cm 厚石粉,并澆水碾壓密實后,方可進行氣囊滾運。

圖10 轉(zhuǎn)換平臺段

圖11 斜坡過渡段

圖12 膠囊臺車頂升段

氣囊滾運至溝蓋板上時,氣囊方向與溝蓋板方向垂直,氣囊正常工作起重高度為0.3m,承載面寬1.1m,溝蓋板寬1.65m,則每塊蓋板承載力250×1.1×1.65 =453.8KN。

蓋板兩端擱置在管溝壁上,板按簡支受力計算,均荷載q=453.8/2.8=162.07KN/m

鋼筋砼溝蓋板相對受壓區(qū)高度

式中:As--蓋板鋼筋的截面面積為3236mm2

A/s--蓋板鋼筋的截面面積為402mm2

fc--C40 砼19.5N/mm2

b--1650mm

h0--100-(15+10/2)=80mm

ξ=340×(3236-402)/(19.5×1650×80)=0.37<ξb=0.544

截面抵抗矩系數(shù):

氣囊滾運至溝蓋板上時為短暫設(shè)計狀況,ψ=0.95;結(jié)構(gòu)安全級別為Ⅰ級,r0=1.1;結(jié)構(gòu)系數(shù)rd=1.2

M=1.1×0.95×0.0456×qL2

=1.1×0.95×0.0456×162.07×1.65×1.65

=21.03KN.m

M=21.03KN.m

2.3.5 氣囊縱橫移牽引地牛及預(yù)埋件受力分析

牽引力公式F=fQ,其中f 為氣囊與地面滾動摩擦力取0.04,Q 為沉箱重量

F=0.04×4953.8=198.15t。

本沉箱移運的橫移和縱移均由4 部卷揚機完成,規(guī)格為25t,繩速11m/min,卷揚機通過10倍率滑輪組對沉箱進行牽引,每臺卷揚機牽引力為250t,2臺合力達500t,出運速度為1.22m/min。

地牛及其預(yù)埋件受力計算

(1)斜坡i=2.5%,a=1.43°

f1=4953.8×sina=123.56t

f2=4953.8×cosa=4952.26t

f磨=f2×0.04=198.09t

如需要反拉F=123.56+198.09=321.65t

圖13 斜坡上沉箱重力G 分解

(2)根據(jù)一般后溜力f1=123.56t,選用Φ65鋼絲繩,6×37(a)直徑為65mm(公稱抗拉強度1670Mpa,纖維芯)鋼絲繩最小破斷拉力為2328.4KN,最小破斷拉力總和為2328.4×1.226=2854.6KN。使用雙根,安全系數(shù)K=268.4×2/123.56=4.6倍。

如沉箱需往回反拉,反拉力F=321.65<536.8t,滿足要求。

(3)25t 卷揚機采用Φ40 鋼絲繩作為牽引用,鋼絲繩的破斷力為0.33×40×40×(1670/1000)×1.226=108.1t,安全系數(shù)=108.1/25=4.3>4。

(4)地牛結(jié)構(gòu)計算

地牛自重G=3.5×3.0×2.5×2.3=60.4t

斜坡最大后滯力P=321.65t

地錨受拉后的被動土壓力T=P×cosa×0.5=160.77(f=0.5)

G+T>P×sina×3(安全系數(shù)K ≥3)

地牛結(jié)構(gòu)設(shè)計滿足要求。

(5)地牛吊鼻受力計算

本工程每座地牛上預(yù)埋2 個Φ70 圓鋼吊鼻。

當?shù)醐h(huán)埋入方向與吊索方向基本一致受力時,單個吊環(huán)鋼筋截面面積可按下列式計算:

A=3F/2nfy

=3×321.65/(2×2×210×10^6)

=114.88>38.46cm2

選用Φ70 圓鋼做吊鼻滿足施工要求。

2.3.6 氣囊轉(zhuǎn)膠囊臺車鋪墊木排方案

(1)鋪墊木排施工流程

牽引臺車、溝蓋板至沉箱底座外→鋪墊木排→牽引臺車、溝蓋板、木排至沉箱底部→臺車頂升沉箱

圖14 鋪墊木排

(2)鋪墊木排操作要點

①待氣囊滾運至臺車頂升段且支墊完成后,進行膠囊臺車注水,當臺車頂升蓋板脫離地面2cm 后,關(guān)閉注水閥,采用裝載機將臺車、溝蓋板牽引出沉箱底座外。

②依次打開臺車水閥,放水調(diào)平溝蓋板,調(diào)平后依次擺放20cm 厚木排,采用卷揚機將臺車、溝蓋板、木排緩慢牽引至沉箱底部。

③臺車繼續(xù)注水頂升沉箱,當沉箱脫離枕木后,立即撤離所有枕木,然后緩慢放水直至沉箱回落由臺車墊塊支撐,此時沉箱離開臺座地坪270mm(木排厚20cm+臺車墊塊支撐70mm),臺車頂升沉箱前移至半潛駁11 坐底。

3 工藝實施效果

3.1 氣囊轉(zhuǎn)膠囊臺車出運實施效果

本工程沉箱底部采用裝載機頂推鋼斗掏沙,大大縮短施工工期,且掏沙完成后均滿足陸上氣囊出運要求。氣囊經(jīng)轉(zhuǎn)換平臺、斜坡過渡段、膠囊臺車頂升段后,采用木排成功實現(xiàn)氣囊轉(zhuǎn)膠囊臺車出運難題,且出運過程中,沉箱平穩(wěn),施工安全可靠。

圖15 沉箱縱橫移

圖16 鋪墊木排后沉箱頂升

3.2 實踐中的經(jīng)驗、教訓(xùn)

(1)沉箱底模采用鋪墊工字鋼,中間填充密實細砂,頂部鋪設(shè)舊木膠板,底部掏沙時采用裝載機頂推鋼斗掏沙等優(yōu)化工藝,平均每個沉箱只需1.5 天,使用人工約15 工日,裝載機1.5 臺班,節(jié)約大量施工成本,同時大大縮短施工工期。

(2)沉箱底部支墩采用鋼管砼支墩,節(jié)約大量木材成本,且鋼管砼支墩可直接滾運,搬運方便。

(3)本工程沉箱縱橫移通過轉(zhuǎn)換平臺段、斜坡過渡段、膠囊臺車頂升段,合理利用原有地坪基礎(chǔ),并將原部分臺座進行簡單改造,成功將不同高度的出運臺座由氣囊轉(zhuǎn)膠囊臺車出運,節(jié)約大量臺座建造費用,為后續(xù)預(yù)制場改擴建提供參考。

(4)本工程沉箱由氣囊轉(zhuǎn)膠囊臺車出運,主要通過在溝蓋板上鋪墊20cm 厚木排及15mm 厚竹膠板,成功解決膠囊臺車頂升高度不夠,摒除了大型千斤頂頂升困難等施工難題,為后續(xù)沉箱陸上氣囊出運提供借鑒。

4 效益評估

傳統(tǒng)方案采用間隔鋪墊工字鋼,頂部滿鋪方木,氣囊轉(zhuǎn)運至膠囊臺車臺座上后,采用600t 千斤頂頂升工藝,施工費用為183.01 萬元;優(yōu)化方案后采用間隔鋪墊工字鋼,中間填充密實細砂,頂部滿鋪木膠板,采用裝載機頂推鋼斗掏沙,氣囊轉(zhuǎn)運至膠囊臺車臺座上后,在膠囊臺車上鋪墊木排,施工費用為66.78 萬元。兩方案相比較,本工程采用的優(yōu)化方案共節(jié)約116.23 萬元。同時工藝優(yōu)化后,施工進度滿足業(yè)主工期要求。

5 結(jié)語

本工程大型沉箱由氣囊轉(zhuǎn)膠囊臺車采用裝載機頂推鋼斗掏沙、鋼管砼墩支撐、斜坡過渡段、溝蓋板上鋪墊木排等優(yōu)化工藝,成功解決了沉箱底部掏沙難、枕木搬運難、不同高度的出運臺座由氣囊轉(zhuǎn)膠囊臺車出運難等施工難題,同時大大縮短了施工工期,保證了施工進度,實現(xiàn)了大型沉箱由氣囊轉(zhuǎn)膠囊臺車施工安全、環(huán)保、高效、低耗的目標。

實踐證明大型沉箱由氣囊轉(zhuǎn)膠囊臺車出運工藝是非常成功的,對類似工程具有較高的推廣應(yīng)用價值,亦為沉箱陸上出運施工提供了一種成功的創(chuàng)新方法,是對傳統(tǒng)工藝施工技術(shù)的一項重大突破,這對提高沉箱出運水平具有重要意義,它的社會效益和經(jīng)濟效益是巨大的。

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