王博
摘 要:沿空留巷技術(shù)在我國的應(yīng)用最早可以追溯到20世紀(jì)50年代,之后一直是煤礦開采的重要研究方向。按照沿空留巷的支護方式,我國沿空留巷技術(shù)到目前為止大致經(jīng)歷了各階段的發(fā)展。我國將沿空留巷技術(shù)由薄煤層工作面推廣到了厚煤層綜放工作面。如大同煤礦集團雁崖煤業(yè)有限公司一綜放工作面進行了綜放大斷面沿空留巷試驗。所選巷道在支護時,巷內(nèi)采用錨桿+錨索+噴漿聯(lián)合支護,巷旁支護運用高水材料充填加上空間錨栓加固網(wǎng)技術(shù),成果地將上一階段的運輸巷道留作下一階段的回風(fēng)巷道使用。
關(guān)鍵詞:沿空留巷;支護;技術(shù)研究
一、項目目前的狀況
近年來,采用切頂卸壓留巷技術(shù)已進行了初步發(fā)展和研究,但根據(jù)礦井基本情況的不同,所選擇的具體切頂卸壓參數(shù)和支護參數(shù)等均不近相同,目前個別礦井已經(jīng)實施該工藝,前期效果不錯,但會快速的造成巷道變形,造成巷道不能繼續(xù)使用,峰峰集團作為在留巷方面也做了很多研究和實驗,萬年礦實施過該技術(shù),但到巷道需要二次利用時,已不能滿足要求,需要進行擴整,我礦作為老礦井,資源面臨枯竭,服務(wù)年限急劇下降,銜接極度緊張,為解決上述問題,無煤柱留巷技術(shù)是一項很好的解決對策,同時為進一步研究切頂卸壓技術(shù)的可行性和適應(yīng)性,我們大膽采用了該留巷技術(shù),該技術(shù)目前已成功留巷500m,留巷工程已經(jīng)結(jié)束,目前正在進行進一步的資料分析,找出優(yōu)點,分析不足,為下一步的留巷提供寶貴的借鑒經(jīng)驗。
二、試驗的過程與結(jié)果
(一)頂板預(yù)裂炮眼施工和預(yù)裂切縫試驗
為保證留巷效果,減弱工作面回采過程中動壓對留巷的影響,須對運煤巷留巷段進行切頂卸壓處理,共計切頂500m。在運輸巷中梯形斷面切縫孔在頂板中線偏上幫2000mm,與鉛垂線方向夾角為10°,向工作面方向傾斜,深度11000mm。爆破時,每個爆破鉆孔安設(shè)5根聚能管,聚能管長度為1.5m,孔口聚能管長度1.3m,孔口封泥長度為3.7m,具體裝藥量及爆破方式根據(jù)現(xiàn)場試驗效果確定。
(二)雙向聚能管采用特制聚能管
特制聚能管外徑為42mm,內(nèi)徑為36.5mm,管長1500mm。聚能爆破采用三級煤礦乳化炸藥,采用炸藥規(guī)格為直徑Φ32×200mm/卷,爆破孔口采用炮泥封孔。具體裝藥參數(shù)需通過現(xiàn)場試驗確定。
聚能管安裝于爆破孔內(nèi),每孔5根,第五根聚能管靠近孔口方向截掉0.2m,經(jīng)過多次試驗得出結(jié)論,間隔裝藥優(yōu)于單孔裝藥,連孔裝藥優(yōu)于間隔裝藥,因此確定了采用連孔裝藥,孔內(nèi)采用以下五種裝藥結(jié)構(gòu),經(jīng)試驗比較,確定了采用3+2+2+2+1的裝藥方式,爆破孔施工采用專業(yè)設(shè)備,采用炮泥封孔,封孔長度3.7m,采用遠(yuǎn)距離爆破方式起爆。
(三)切縫效果驗證
切頂爆破后,對爆破區(qū)間內(nèi)每5米使用內(nèi)窺儀對爆破后爆破效果進行檢驗,并出具檢驗報告,根據(jù)檢驗報告得出,爆破效果良好。
采用3排32t恒阻大變形錨索,結(jié)合巷道原有支護形式和參數(shù),恒阻大變形錨索垂直于頂板方向布置,共布設(shè)3列,第一列恒阻錨索在頂板巷道中線偏上幫1500mm,采用鋼帶兩兩聯(lián)鎖,間距800mm,錨索與巷道底板垂直;第二列位于巷道中線偏上幫0.3m位置打設(shè),間距為1600mm,與巷道頂板垂直;第三列中線偏下幫1300mm位置布置,間距為1600mm,與巷道頂板垂直。
三、推廣應(yīng)用情況效益分析
目前在我礦已經(jīng)留巷500m,經(jīng)礦壓觀測和巷道收斂情況得知,該項目已達(dá)到預(yù)期效果,留巷成功,該項目得到峰峰集團及冀中能源領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可,并在今年10月16日召開了沿空留巷現(xiàn)場會,來學(xué)習(xí)經(jīng)驗,交流心得,目的在于宣傳本項目的具體做法和成功經(jīng)驗,為下一步其他礦井的沿空留巷開辟了道路,提供了寶貴的借鑒經(jīng)驗。臨近礦山企業(yè)及山西等多家礦山企業(yè)來我礦參觀學(xué)習(xí)經(jīng)驗,計劃推廣該項目。
按照最初2165外塊工作面布置方法,與相鄰的2163采煤工作面之間至少留設(shè)5m保護煤柱。按留設(shè)5m保護煤柱,將浪費煤炭資源15750噸,該項目的實施,可多回收原煤15750噸,增加產(chǎn)值可達(dá)1500多萬,新增利稅1100多萬,新增純效益值820多萬;避免掘進一條550m的煤巷,掘進工期為三個月,掘進成本單價為6000元/m,該項目可節(jié)省掘進費用330萬元,同時,保證了采煤工作面的正常銜接??傊?,通過推廣使用“112163厚煤層綜放工作面運煤巷切頂卸壓沿空留巷技術(shù)”,保證了礦井有序銜接,延長了礦井壽命。社會效益上,提高了原煤回收率,實現(xiàn)了無煤柱開采,延長了礦井服務(wù)年限。
(一)經(jīng)濟效益分析報告
1.新技術(shù)、工藝的運用
創(chuàng)造經(jīng)濟效益=新增原煤產(chǎn)量×(噸煤售價-噸煤成本)×利潤率-科研費用-材料成本和該項目人工成本。
=500×5×4.2×1.5×(1000-300)×75%/10000-465-(118+75)
≈826-465-193
=168萬元
從留巷本身考慮,創(chuàng)造純效益為168萬元。
2.節(jié)約價值
沿空留巷項目的實施,可少掘進一條長度550m的煤巷,根據(jù)我礦目前煤巷掘進成本,可減少掘進支出550m×6000元/m=330萬元。
3.綜合性經(jīng)濟效益
綜合考慮該項目從生產(chǎn)成本、創(chuàng)造產(chǎn)值、稅收、有效節(jié)約成本的條件下,該項目可創(chuàng)造純利潤(168+330)萬元=498萬元。
可縮短巷道掘進工期3個月。
(二)社會效益
(1)該項目可實現(xiàn)無煤柱回采,提高原煤回收率,延長礦井服務(wù)年限。
(2)可減少掘進一條550m的煤巷,縮短工期3個月,解決了2165工作面銜接困難局面。
(3)減少掘進一條550m的煤巷,間接的降低了工人的勞動強度。
(4)該項目的實施,為我礦其它工作面的設(shè)計和布置提供了新的思路,同時又為臨近礦井在沿空留巷方面開辟了先河,總結(jié)了經(jīng)驗,為下一步的推廣使用做了巨大貢獻。