李滿杰, 韋正強(qiáng), 錢海濤, 曾 慶
(柳州鋼鐵股份有限公司煉鐵廠, 廣西 柳州 545000)
柳州鋼鐵股份有限公司(全文簡(jiǎn)稱柳鋼)4 號(hào)高爐2008 年1 月23 日投產(chǎn),有效容積2 000 m3,設(shè)有26 個(gè)風(fēng)口,東西2 個(gè)鐵口。爐缸采用炭磚+陶瓷杯結(jié)構(gòu),冷卻壁采用板壁結(jié)合的方式。截止至今,已高效運(yùn)行了11 年零11 個(gè)月,單位爐容產(chǎn)鐵量為10 431.68 t/m3。4 號(hào)高爐從2017 年初開始進(jìn)行護(hù)爐生產(chǎn),在象腳區(qū)爐缸側(cè)壁溫度整體偏高,主要以9.4 m(鐵口下方1 m,T12點(diǎn)歷史最高473 ℃)和8.4 m(鐵口下方2 m,第五點(diǎn)歷史最高461 ℃)區(qū)域?yàn)橹饕O(jiān)控點(diǎn),尤以8.4 m 區(qū)域整體溫度最高。經(jīng)過了控產(chǎn)護(hù)爐到高產(chǎn)護(hù)爐的轉(zhuǎn)變,打破護(hù)爐降冶強(qiáng)的理念,4 號(hào)高爐日均產(chǎn)由5 400 t/d,利用系數(shù)2.7 t/m3,提高至日均產(chǎn)5 750 t/d,利用系數(shù)2.87 t/m3,而且截至2019 年12 月底,爐缸各監(jiān)控點(diǎn)溫度均在230 ℃以下。
配加釩鈦球的本質(zhì)是化學(xué)修復(fù),其原理是,加入高爐的TiO2在高溫區(qū)被直接還原成元素Ti,與鐵水中的C、N 結(jié)合生成高熔點(diǎn)的TiC、TiN 及其固溶體Ti(C,N),在爐缸侵蝕處以晶體的形式析出形成沉淀層,進(jìn)而達(dá)到保護(hù)爐缸的目的。根據(jù)莫朝興[1]等人的研究,當(dāng)柳鋼4 號(hào)高爐入爐釩鈦球減至不大于500 kg/批后,側(cè)壁溫度將會(huì)出現(xiàn)反彈,只有鈦負(fù)荷大于3.5 kg/t 時(shí)才能起到護(hù)爐的效果。4 號(hào)高爐所使用釩鈦球團(tuán)礦主要成分如表1。
表1 釩鈦球團(tuán)礦成分 %
為了能更好的將TiC、TiN 在邊緣沉積,調(diào)整混料順序,在布料時(shí),將釩鈦球布到邊緣。同時(shí),4 號(hào)高爐利用三月份三天年度檢修的機(jī)會(huì),在下休風(fēng)料的時(shí)候,采用集中加釩鈦球的方式,最大化利用釩鈦球團(tuán)倉(cāng)的能力替代部分正常球團(tuán)倉(cāng),在爐缸產(chǎn)生更多TiC、TiN,并充分沉積。
護(hù)爐是一場(chǎng)長(zhǎng)期的戰(zhàn)斗,釩鈦球添加以后往往會(huì)影響鐵水的流動(dòng)性,嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致爐缸不活乃至堆積的情況。通過研究,發(fā)現(xiàn)護(hù)爐是個(gè)動(dòng)態(tài)平衡的過程,爐缸側(cè)壁溫度趨勢(shì)與入爐釩鈦球量成正比關(guān)系,結(jié)合圖1 中4 號(hào)高爐2019 年?duì)t缸側(cè)壁主要監(jiān)控點(diǎn)溫度變化、下頁(yè)圖2 中4 號(hào)高爐入爐釩鈦球團(tuán)礦單耗變化,當(dāng)側(cè)壁溫度上行時(shí),適當(dāng)增加入爐釩鈦球,爐缸側(cè)壁溫度趨勢(shì)將下行,反之亦是如此。因此,為了兼顧護(hù)爐以及高效生產(chǎn),4 號(hào)高爐采用控制適當(dāng)爐溫和靈活調(diào)整入爐釩鈦球的方式,4 號(hào)高爐爐溫按照以下控制:w[Si]=0.4%~0.8%,w[S]=0.020%±0.005%,物理熱(1 500±20)℃,同時(shí)根據(jù)爐缸側(cè)壁溫度趨勢(shì),適當(dāng)調(diào)整入爐釩鈦球量。
圖1 4 號(hào)高爐2019 年?duì)t缸側(cè)壁主要監(jiān)控點(diǎn)溫度變化圖
圖2 4 號(hào)高爐入爐釩鈦球團(tuán)礦單耗變化圖
隨著高爐生產(chǎn)時(shí)間的延長(zhǎng),高爐爐缸、爐底耐材會(huì)因熱應(yīng)力長(zhǎng)時(shí)間積壓出現(xiàn)體積異常收縮,造成磚襯與冷卻壁之間出現(xiàn)氣隙,進(jìn)而造成傳熱效果變差,冷卻效果不佳,同時(shí)導(dǎo)致串煤氣現(xiàn)象,危害人身安全,嚴(yán)重影響高爐的日常點(diǎn)檢維護(hù)。壓力灌漿能很好的減少氣隙,促進(jìn)爐缸熱量,減少串煤氣的產(chǎn)生。灌漿過程,灌漿壓力的控制尤為重要,操作不合理將導(dǎo)致高爐爐缸部分耐火材料受到破壞,4 號(hào)高爐灌漿壓力控制值:爐缸不大于1.5 MPa、風(fēng)口不大于2.5 MPa、爐身不大于3.5 MPa。爐缸灌漿所用材料為:非水系碳化硅壓入料,爐身灌漿料為:非水系高鋁質(zhì)壓壓入料。
4 號(hào)高爐為了不耽誤生產(chǎn),往往利用平時(shí)更換小套以及年修的時(shí)間來對(duì)爐缸進(jìn)行灌漿,每次灌漿之后,爐缸側(cè)壁溫度都將不同程度下降,但是時(shí)間持續(xù)不長(zhǎng)就出現(xiàn)反彈,短則半個(gè)月,長(zhǎng)則20 d,這或與灌漿料受熱收縮,再次形成氣隙有關(guān)。隨著爐齡的不斷增長(zhǎng),爐身等多處地方煤氣濃度高,存在安全隱患,利用2019 年年修機(jī)會(huì),增大爐身灌漿量,爐身灌漿后煤氣量下降明顯。
如果將釩鈦球比作猛烈的西藥,那氣流的調(diào)節(jié)則是溫順的中藥,西藥針對(duì)性強(qiáng),效果顯著,但是后遺癥也同樣重,而中藥溫順,但是見效慢,只有中西結(jié)合,才能保證長(zhǎng)期發(fā)展。4 號(hào)高爐一直以爐況穩(wěn)定順行為基準(zhǔn),在氣流的調(diào)節(jié)上堅(jiān)持沿用“穩(wěn)定邊緣,打開中心;穩(wěn)定中心,照顧邊緣”的裝料制度。邊緣氣流的發(fā)展,不僅加強(qiáng)了氣流對(duì)爐缸的沖刷,還加重了對(duì)冷卻壁的沖刷,導(dǎo)致冷卻壁破損漏水。為此,4 號(hào)高爐采用大角度布料,礦石最大角度44.5 ℃,焦炭最大角度為45 ℃(溜槽最大角度設(shè)定45.5 ℃),在抑制邊緣發(fā)展的同時(shí),還,提高煤氣利用率,優(yōu)化經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。抑制邊緣的同時(shí),為保證順行,減少中間環(huán)流,必須保證中心,為此,4 號(hào)高爐采用中心加焦技術(shù),視氣流變化中心焦炭角度在13~15 ℃(溜槽最大角度設(shè)定12 ℃)區(qū)間,中心加焦量為15%~18%。
隨著爐齡的增加,鐵口區(qū)域前端的耐材已經(jīng)基本被侵蝕殆盡,而起到保護(hù)作用的是泥包,通過測(cè)溫點(diǎn)的監(jiān)控,柳鋼可以發(fā)現(xiàn)鐵口區(qū)域溫度是最高的,因此,維護(hù)好鐵口,保證鐵口深度尤為重要。4 號(hào)高爐根據(jù)爐缸直徑,計(jì)算出鐵口深度3.0~3.1 m 為最佳,特制定爐前鐵口維護(hù)三要素:正常情況下打泥時(shí)間12 s;嚴(yán)禁潮鐵口出鐵;連續(xù)兩爐進(jìn)泥量少,必須清洗泥炮。同時(shí),在爐役后期為利于出凈渣鐵,把鐵口角度由 11°提高到 13°。
風(fēng)量不變的情況下,隨著富氧率的下降,產(chǎn)量必定減少。5 月份制氧出現(xiàn)故障,富氧率直線下降,如不及時(shí)采取措施,產(chǎn)量將收到影響,4 號(hào)高爐轉(zhuǎn)變思路,以風(fēng)代氧,用好風(fēng)機(jī)能力,不斷加大風(fēng)量,產(chǎn)量由最開始的穩(wěn)定到后來隨著風(fēng)量的增大,逐步得到增加,尤其是11 月的時(shí)候,富氧率僅為3.02.在休風(fēng)時(shí)間384 min 的情況下,日平均產(chǎn)量仍然高達(dá)5 782 t。
4 號(hào)高爐從年初的4 250 m3/min 到最后用完風(fēng)機(jī)能力至4 450 m3/min 的一個(gè)過程。加大風(fēng)量的同時(shí),往往伴隨著熱風(fēng)風(fēng)壓的提高,以及中心氣流將會(huì)變寬變大,造成過吹的一個(gè)變化。因此,4 號(hào)高爐從思想上和布料制度上入手。思想上不斷鼓勵(lì)以及不斷適應(yīng)高風(fēng)壓,同時(shí)學(xué)習(xí)外廠的先進(jìn)操作理念。布料制度上焦炭布料環(huán)數(shù)由6 環(huán)增加至7 環(huán),在次中心與中心之間增加一個(gè)過渡角,礦石布料則繼續(xù)往內(nèi)鋪,環(huán)數(shù)由5 環(huán)增加至7 環(huán),拓寬礦石平臺(tái),縮小中心無礦區(qū),提高煤氣利用,中心氣流更加集中。
原燃料質(zhì)量變差必然引起氣流波動(dòng),將會(huì)導(dǎo)致一系列不利于長(zhǎng)壽的問題,甚至為保順行,被迫放開邊緣氣流,更加加重了環(huán)流對(duì)爐缸的沖刷、氣流對(duì)冷卻壁的沖刷。為了能做到快料一步,4 號(hào)高爐制定了一系列措施監(jiān)控原燃料:加強(qiáng)精料管理,設(shè)置合理的篩分速度;每班清篩至少兩次,及時(shí)拍照反饋情況,減少入爐粉末;每班間隔4 h 左右測(cè)一次外購(gòu)焦水分,及時(shí)調(diào)節(jié),確保爐溫穩(wěn)定;每班工長(zhǎng)實(shí)地查看原燃料質(zhì)量。
1)護(hù)爐是一個(gè)長(zhǎng)期的過程,需要添加釩鈦礦、調(diào)節(jié)好氣流,再輔以灌漿、增加冷卻能力等多種手段相結(jié)合,可以實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)護(hù)爐。
2)護(hù)爐是一個(gè)動(dòng)態(tài)平衡的過程,適當(dāng)調(diào)節(jié)入爐釩鈦量,能有效改善爐缸的活躍情況。
3)增加風(fēng)量對(duì)于增產(chǎn)是很好的有效手段,但增加風(fēng)量會(huì)伴隨熱風(fēng)壓力的提高,需要改變操作思路。