臧 明,林振源
(馬鋼(集團(tuán))南山礦業(yè)公司,安徽馬鞍山 243000)
電動挖掘機又稱電鏟是露天礦主要采掘設(shè)備,電鏟的生產(chǎn)能力是露天礦重要的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo),是確定運輸設(shè)備及其它主要生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量的基礎(chǔ)。目前,露天礦采掘設(shè)備向大型化、集成化方向發(fā)展是世界性的趨勢。通過礦用機械的多年發(fā)展,電鏟這種礦用采掘設(shè)備不斷進(jìn)步,涌現(xiàn)了眾多具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品,同時在國際市場中占領(lǐng)了很高的份額。WK—10B 電鏟是WK—10 型電鏟的第三代改進(jìn)機型,也是10 m3電動挖掘機目前的主導(dǎo)產(chǎn)品,屬于礦用機械正鏟式挖掘機,主要用來剝離和采掘露天礦山的巖石及礦石。此種電鏟單臺每班次(9 h)可采掘一萬噸左右的礦石,生產(chǎn)效率十分高。電鏟中央樞軸上部的行走旋轉(zhuǎn)供氣裝置漏氣,會造成整個電鏟車下行走部分無法正常工作。因結(jié)構(gòu)特殊拆裝工作量大,出現(xiàn)此種故障后,搶修時間較長,對采場的生產(chǎn)組織造成很大的影響。
電鏟作業(yè)時上部平臺與下部底盤之間會進(jìn)行回轉(zhuǎn)運動,中央樞軸是用來聯(lián)接電鏟上部平臺和下部底盤的構(gòu)件。它安裝在電鏟回轉(zhuǎn)平臺的中心孔內(nèi),在平臺上面焊裝了C形卡板和止動鍵,以防止其與平臺發(fā)生轉(zhuǎn)動。下部在底架梁內(nèi)用球面墊圈、樞軸螺帽進(jìn)行軸向固定。上部依次安裝有旋轉(zhuǎn)潤滑脂接頭、旋轉(zhuǎn)氣接頭、低壓集電環(huán)、高壓集電環(huán)及安全護(hù)罩。如圖1所示。
圖1 氣接頭安裝示意圖
中央樞軸為空心軸結(jié)構(gòu),通往電鏟車下部分的壓縮空氣管路,潤滑油脂管路以及車下電動機、電磁閥的電纜和控制線均從其中心孔內(nèi)通過。
如圖2 所示,行走旋轉(zhuǎn)氣接頭起到將平臺機械室內(nèi)空壓機的壓縮空氣送至車下,打開行走電動機抱閘和撥叉離合器的作用。
圖2 旋轉(zhuǎn)氣接頭示意圖
如圖3 所示,電鏟行走部分由行走電動機提供動力,電動機的制動閘輪為氣壓制動,屬常閉式,不通氣,抱閘打不開,無法工作。
圖3 行走部分氣路圖
行走旋轉(zhuǎn)氣接頭管路是經(jīng)中央樞軸中心空腔通至行走各部分的,因此,要想更換氣接頭的密封件,必需要將安裝在其上的其它部件全部拆除后,才能進(jìn)行維修。操作步驟如下:(1)拆除安全護(hù)罩;(2)拆除高壓集電環(huán)(由于高壓集電環(huán)通有6000 V的高壓電,拆除之前,必須將整臺電鏟的高壓電拉斷,另從外部變壓器引入電源,以供維修改造使用,主要為照明、電鉆、磨光機使用);(3)再將低壓集電環(huán)及各電纜、小線接頭拆除;(4)對萬向氣接頭進(jìn)行拆卸;(5)將各環(huán)所連接的電纜、線路及風(fēng)管全部從中央樞軸的空腔內(nèi)抽出,以便于恢復(fù)安裝時的操作;(6)拆解氣接頭,更換V 型密封組件;(7)逐步進(jìn)行恢復(fù)組裝,試車。
整個檢修過程十分繁瑣復(fù)雜,勞動強度大,而且耗費工時長,對生產(chǎn)的影響大。所以,優(yōu)化氣接頭的結(jié)構(gòu)方式,簡化操作難度,有利于提高生產(chǎn)效率。
針對供氣裝置結(jié)構(gòu)方式的優(yōu)化方案,將原有的行走氣路由串聯(lián)系統(tǒng)改變?yōu)椴⒙?lián)系統(tǒng)。通過增加系統(tǒng)的并聯(lián)單元數(shù),來提高系統(tǒng)的可靠度與維修性。根據(jù)設(shè)備實際情況,采用一種外形體積小巧的旋轉(zhuǎn)氣接頭并聯(lián)入行走氣路,作為備用氣路,當(dāng)原氣接頭損壞時,就可切斷原氣路,將備用氣路接入使用,見圖4。
圖4 優(yōu)化后氣路圖
具體方案:在裝置最上部高壓集電環(huán)的頂部壓蓋孔內(nèi)車出內(nèi)螺紋,配制一個氣接頭底座,將新的氣接頭安置于其上,見圖5。
圖5 優(yōu)化后安裝示意圖
裝上高壓橡膠風(fēng)管通至車下備用。為保險起見,在處于高、低壓集電環(huán)內(nèi)的一部分風(fēng)管上套上絕緣程度為10 kV 的令克棒。這樣就解決了繁雜拆卸與安裝工作,大大縮短了維修工時,降低了勞動強度,提高了生產(chǎn)效率。同時原有的氣接頭仍保留使用,只在大中修時對其進(jìn)行維修;整個改造工作方便快捷,成本低廉。
通過對WK—10B 電鏟旋轉(zhuǎn)供氣裝置的優(yōu)化改造,大大提高了設(shè)備可靠度和維修性,簡化了檢修工藝,縮短了檢修工時,降低了勞動強度,提高了生產(chǎn)效率。低廉的改造成本,獲得了良好的實際效果。
改造前后檢修參數(shù)對比見表1。
表1 檢修參數(shù)對比表
改造前:每次檢修需電、鉗工各兩人,耗時2~3天(按2.5天計算,每天8 h)。檢修工時為:4×2.5×8=80 h;
改造后:每次檢修僅需一名鉗工,耗時1 h。檢修工時為1×1=1 h;
提高工效:80÷1=80(倍)。
間接經(jīng)濟(jì)效益:每班次可生產(chǎn)1 萬t原礦,2.5 天5個班次;
5×1萬t=5萬t。
整個改造工藝簡單、成本低廉,同時大大簡化了檢修工藝,縮短了檢修工時,提高了生產(chǎn)效率。