華 欽,黃海軍,張 遠(yuǎn),曹 峰,曹海軍,孫玉田
無(wú)錫中糧工程科技有限公司 (無(wú)錫 214035)
我國(guó)是世界上最大的稻谷生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó),稻谷產(chǎn)業(yè)在中國(guó)具有非常重要的地位。這些年來(lái)我國(guó)稻谷加工技術(shù)取得了飛躍發(fā)展,總體技術(shù)水平已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,但加工方式仍較粗放,稻谷加工精制米的出品率在65%左右。由于過(guò)度加工導(dǎo)致糧食可食資源的損失率在5%左右。按稻谷年加工量2億t計(jì),可食資源年損失達(dá)1 000萬(wàn)t左右,相當(dāng)于未來(lái)10年需增產(chǎn)500億kg糧食的20%,糧食資源未得到充分利用,寶貴的資源優(yōu)勢(shì)沒(méi)有轉(zhuǎn)化為食品優(yōu)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)[1]。如何有效地利用糧食資源,實(shí)施稻谷的適度加工,節(jié)約糧食資源和降低能耗是當(dāng)前重要的研究課題。
在稻谷加工過(guò)程中,70%以上的碎米產(chǎn)生在礱谷和碾米工段。目前大米加工企業(yè)普遍采用傳統(tǒng)的碾米機(jī),隨著原糧品種、品質(zhì)、氣候等各種外界因素的變化,操作工人需對(duì)碾米設(shè)備進(jìn)行操作調(diào)整以保證成品的質(zhì)量和出品率,這就對(duì)操作工人提出了很高的要求。那么如何減少操作調(diào)整時(shí)間,減少人為因素的影響,提高碾米機(jī)的生產(chǎn)效率,是目前碾米設(shè)備研發(fā)亟待解決的問(wèn)題[2]。
碾米就是借助旋轉(zhuǎn)的碾輥使米粒與碾白室構(gòu)件及米粒與米粒之間產(chǎn)生相互碰撞、碾削、摩擦翻滾及軸向輸送等運(yùn)動(dòng),通過(guò)碾削及摩擦擦離等作用將米粒表皮部分全部去除,使米粒成為符合規(guī)定要求的大米的加工過(guò)程[3]。碾米過(guò)程中碎米產(chǎn)生的主要原因是米粒在碾米室內(nèi)所受的壓力大于米粒本身的韌性,從而造成米粒斷裂,形成碎米[4]。
傳統(tǒng)的碾米機(jī)工作時(shí),碾白室壓力是通過(guò)人工壓砣控制出料門(mén)來(lái)實(shí)現(xiàn)的。當(dāng)外加壓力增大時(shí),物料難以排出碾白室,造成碾白室壓力增大,這時(shí)主電機(jī)負(fù)荷加大,電流也隨之上升,碾白精度提高,同時(shí)會(huì)增加碎米率;反之,當(dāng)外加壓力減小時(shí),物料容易排出碾白室,碾白室壓力降低,主電機(jī)負(fù)荷和電流也減小,碾白精度、碎米率都會(huì)降低。由此可見(jiàn),碾白精度與碎米率存在一定的正比關(guān)系,同時(shí)碾白精度與主電機(jī)電流也存在一定的正比關(guān)系,因此通過(guò)檢測(cè)主電機(jī)電流即可確定碾白精度。
大米生產(chǎn)線(xiàn)上經(jīng)常出現(xiàn)碾米精度高時(shí)碎米率高,同時(shí)電耗也高,降低碎米率時(shí)碾米精度過(guò)低,碾米效果好壞直接影響成品大米的質(zhì)量。因此需要將精度控制在某一區(qū)間內(nèi),才能保證在最合適精度下,碎米率低、噸米電耗低。
傳統(tǒng)碾米機(jī)靠人工壓砣來(lái)調(diào)整碾白精度的操作方法,存在以下問(wèn)題:由于操作不當(dāng),造成來(lái)料不勻,致使加工過(guò)程不能實(shí)現(xiàn)連續(xù)不間斷的生產(chǎn);操作工未能及時(shí)根據(jù)來(lái)料大小控制流量和碾白壓力,從而造成大米精度、碎米率的波動(dòng);普通操作工由于缺乏碾米專(zhuān)業(yè)知識(shí),致使碾米機(jī)組中碾米機(jī)碾減率(碾白壓力)分配的不合理[2]。因此,大米的精度、出米率和噸米電耗等主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)與操作工的經(jīng)驗(yàn)、水平密切相關(guān),因人的差異導(dǎo)致主要指標(biāo)千差萬(wàn)別。并且隨著原糧品種、水分等因素變化時(shí),操作工需重新摸索經(jīng)驗(yàn),既不便于生產(chǎn)過(guò)程的連續(xù)性管理和控制,也增加企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)行成本。
對(duì)糧食加工企業(yè)來(lái)說(shuō),有經(jīng)驗(yàn)操作工的不足和人工成本持續(xù)上漲所產(chǎn)生的疊加效應(yīng),成為困擾企業(yè)發(fā)展的瓶頸。智能化和自動(dòng)化設(shè)備的應(yīng)用,不僅緩解技工短缺的困境,而且能大幅提高勞動(dòng)生產(chǎn)率,降低生產(chǎn)線(xiàn)運(yùn)行成本,給企業(yè)帶來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)效益。在此背景下,碾米機(jī)精度智能控制系統(tǒng)的研發(fā)就顯得非常有必要。
精度智能控制系統(tǒng)由觸摸屏、PLC控制器、自動(dòng)化控制柜、電氣比例閥、氣缸、出料門(mén)等組成。觸摸屏可根據(jù)不同品種、水分設(shè)定最佳電流值(此時(shí)碾米精度最合適)。PLC控制器經(jīng)過(guò)程序計(jì)算、輸出電信號(hào)來(lái)控制電氣比例閥。電氣比例閥通過(guò)輸入的電信號(hào),實(shí)現(xiàn)對(duì)輸出信號(hào)(壓力)的控制。和常用的電磁控制閥比較,電氣比例閥能實(shí)現(xiàn)對(duì)氣壓力的連續(xù)、無(wú)極和成比例調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程和程序控制。
該技術(shù)的工作原理是:根據(jù)碾白精度與主電機(jī)電流存在一定的正比關(guān)系,在線(xiàn)采集主電機(jī)電流,PLC控制器與設(shè)定的最佳電流(在一個(gè)較小的區(qū)間)比較,算出補(bǔ)償值,若低于最佳電流(補(bǔ)償值為正),PLC發(fā)出指令讓電氣比例閥控制氣缸將出料門(mén)關(guān)小,這時(shí)碾白室壓力加大,碾白精度也同步提高;若高于最佳電流(補(bǔ)償值為負(fù)),氣缸反向動(dòng)作將出料門(mén)開(kāi)大,將碾白精度降低;若在區(qū)間范圍則不動(dòng)作,從而實(shí)現(xiàn)智能控制出料門(mén)的開(kāi)度,讓碾白精度平衡在最合適精度區(qū)間內(nèi),此時(shí)碾米機(jī)的碎米率低、噸米電耗低。
如圖1所示,出料斗外部裝有支座,內(nèi)部裝有出料門(mén)。出料門(mén)通過(guò)出料門(mén)轉(zhuǎn)軸與出料斗殼體聯(lián)結(jié),可以繞出料門(mén)轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動(dòng)。氣缸通過(guò)氣缸轉(zhuǎn)軸與支座聯(lián)結(jié),可以繞氣缸轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動(dòng)。氣缸頭部通過(guò)銷(xiāo)軸與出料門(mén)固定成為一體,相互間不能運(yùn)動(dòng)。
注1.出料斗;2.出料門(mén)轉(zhuǎn)軸;3.出料門(mén);4.銷(xiāo)軸;5.支座;6.氣缸轉(zhuǎn)軸;7.氣缸。 圖1 出料門(mén)結(jié)構(gòu)示意圖
碾米機(jī)工作時(shí),當(dāng)檢測(cè)到主機(jī)電流低于最佳電流時(shí),PLC控制器發(fā)出指令,電氣比例閥控制氣缸推出并帶動(dòng)出料門(mén)順時(shí)針?lè)较蜣D(zhuǎn)動(dòng),此時(shí)米的流出口徑變小,碾白室壓力加大,碾白精度提高;若高于最佳電流,氣缸回縮并帶動(dòng)出料門(mén)逆時(shí)針?lè)较蜣D(zhuǎn)動(dòng),此時(shí)流出口徑變大,碾白精度降低;若在區(qū)間范圍則不動(dòng)作,從而實(shí)現(xiàn)智能控制出料門(mén)的開(kāi)度。
和人工操作相比,精度智能控制系統(tǒng)采集的數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確,動(dòng)作迅捷,碾白精度控制穩(wěn)定,壓力調(diào)整連續(xù)平穩(wěn),避免間歇沖擊壓力造成大米的增碎。它具有以下顯著的優(yōu)點(diǎn):在線(xiàn)智能控制碾白精度,實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)無(wú)人操作,每班可節(jié)省操作員1名,大幅降低碾米機(jī)運(yùn)行成本;碾白精度、出米率和噸米電耗等主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)有較大的優(yōu)化;經(jīng)測(cè)試,碾米機(jī)精度智能控制系統(tǒng)可以使出米率提高1.5%,噸米電耗降低5%~6%。
因?yàn)樗槊椎氖袌?chǎng)價(jià)格遠(yuǎn)低于整米,因此降低碎米率、提高整精米率是大米加工企業(yè)追求的首要目標(biāo)。以日產(chǎn)300 t大米生產(chǎn)線(xiàn)為例,年產(chǎn)9萬(wàn)t大米(按300 d計(jì)算),使用精度智能控制的碾米機(jī)后,按出米率提高1.5%計(jì)算:90 000 ×1.5%=1 350 t;1 350×850元=114.75萬(wàn)元(按整米和碎米差價(jià)850元/t計(jì))。每年可增加利潤(rùn)114.75萬(wàn)元,產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益非常可觀。
我國(guó)在稻谷加工設(shè)備智能化技術(shù)方面還處于初步發(fā)展階段,大部分稻谷加工廠依舊是勞動(dòng)密集型企業(yè),用工成本高、企業(yè)效益低依舊制約著稻谷加工企業(yè)的發(fā)展。精度智能控制碾米機(jī)的應(yīng)用可以給稻谷加工企業(yè)帶來(lái)非常好的經(jīng)濟(jì)效益,具有很好的推廣應(yīng)用前景。尤其是在國(guó)內(nèi)普遍的“稻強(qiáng)米弱”形勢(shì)下,稻谷加工企業(yè)更應(yīng)該注重提高生產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備的智能化、自動(dòng)化和先進(jìn)性,有效地降低企業(yè)生產(chǎn)成本。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和企業(yè)用工成本的增加,稻谷加工設(shè)備的智能化將會(huì)是糧食行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。