蔡東方,胡 南,張其勇,李春麗,陸俞辰,盧東亮
(1.廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學(xué)院循環(huán)經(jīng)濟與低碳經(jīng)濟系,佛山 528216; 2.華陸工程科技有限責(zé)任公司,西安 710065;3.建勝陶瓷股份有限公司,佛山 528211)
陶瓷產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展,在為產(chǎn)區(qū)經(jīng)濟做出貢獻的同時,也為產(chǎn)區(qū)周邊空氣質(zhì)量帶來巨大影響。陶瓷企業(yè)的廢氣排放主要集中在兩個生產(chǎn)工序:噴霧干燥工序和窯爐燒成工序,噴霧干燥工序煙氣的排放量約占陶瓷企業(yè)總廢氣排放量的50%~60%,煙氣溫度在50~60 ℃之間,煙氣相對濕度90%左右。
若將該煙氣從煙囪直接排入大氣,由于環(huán)境溫度低于煙氣排放溫度,煙氣被冷卻,就出現(xiàn)煙氣排放帶水汽的情況,即煙氣排放出現(xiàn)了“濕煙羽”現(xiàn)象,也就是白煙柱。煙氣中水汽的出現(xiàn),將會使煙氣中的粉塵聚集,是形成霧霾天氣的主要原因。
用于噴霧干燥工序的燃料能耗占全場燃料總能耗的比例達到20%左右,噴霧干燥過程中,燃料熱量的90%儲存在了噴霧干燥塔煙氣中,怎樣合理的利用這部分熱量,對企業(yè)的節(jié)能降耗,降低生產(chǎn)成本至關(guān)重要。
當(dāng)前對于燃煤電廠煙氣余熱回收及除“濕煙羽”研究較多[1-3],對于噴霧干燥塔廢氣除“濕煙羽”以及煙氣中的余熱利用研究較少。李進昌[4]提出在煙氣經(jīng)脫硫塔排放至大氣中間加入濕法電除塵器,解決“濕煙羽”現(xiàn)象的產(chǎn)生。彭閃江等[5]研究分析了“濕煙羽”現(xiàn)象產(chǎn)生的機理,并提出將噴霧干燥塔低溫?zé)煔馀c窯爐燒成煙氣進行混合,提高噴霧干燥塔煙氣的溫度,防止“濕煙羽”現(xiàn)象的產(chǎn)生。聶玉強等[6-7]提出一種用于加熱煙氣的燃油熱風(fēng)爐,該爐將凈化煙氣加熱升溫至70~90 ℃可調(diào)溫度范圍內(nèi)。經(jīng)該爐升溫的煙氣排放時幾乎沒有“白煙”出現(xiàn),達到預(yù)期效果。對噴霧干燥塔廢氣中熱量的回收及大量水分的回收利用暫無研究。
本研究為協(xié)同處理噴霧干燥塔煙氣,既滿足煙氣余熱的有效利用,又滿足除“濕煙羽”的環(huán)保要求,設(shè)計出一體化技術(shù)方案,并利用模擬軟件Aspen Plus建模及計算分析,探究更為節(jié)能環(huán)保的噴霧干燥塔煙氣余熱利用及除“濕煙羽”一體化的新工藝。
圖1 典型陶瓷噴霧干燥工序流程圖Fig.1 Process flow chart of typical ceramic spray drying
圖1為典型噴霧干燥工序流程圖。
陶瓷廠絕大多數(shù)用間歇式濕法研磨坯料和釉料, 經(jīng)過球磨機研磨后,物料水分約占30wt%~40wt%,由泥漿泵送至干燥塔內(nèi);采用水煤漿作為干燥燃料,水煤漿中水分約占40wt%~50wt%;燃料燃燒產(chǎn)生的煙氣與過量空氣被加熱至550~600 ℃,高溫?zé)煔馔ㄟ^熱風(fēng)煙道進入噴霧干燥塔;泥漿被霧化成液滴與高溫?zé)煔膺M行熱濕交換,脫水后迅速被干燥成含水6wt%~7wt%的空心球狀粉料,在重力作用下匯聚到塔底卸出,形成的噴霧干燥塔煙氣溫度約100~150 ℃,濕度大,塵含量高。高溫?zé)煔饨?jīng)過除塵器后去除絕大部分粉塵,然后經(jīng)過脫硫工藝去除煙氣中的硫化物等,脫硫后形成相對濕度90%左右,溫度在50~60 ℃之間的煙氣,最后排入大氣中。
仿真模型共分為三個部分:水煤漿燃料燃燒產(chǎn)生熱氣體,熱氣體與濕物料混合干燥產(chǎn)生干燥產(chǎn)品與熱廢氣,熱廢氣凈化。利用Aspen Plus建立的模型如圖2所示。噴霧干燥過程包含了常規(guī)固體組分和非常規(guī)固體組分,故選取總物流類型為MCINCPSD。對于常規(guī)組分采用RK-Soave方程計算物質(zhì)的相關(guān)物性,該方程適用的體系為非極性或弱極性的組分混合物,適用的工藝場所為高溫、高壓。噴霧干燥過程產(chǎn)生的煙氣多為N2、CO2、O2、H2O等高溫輕氣體,整體呈現(xiàn)出非極性或弱極性,因此采用RK-Soave方程能夠保證工藝模擬計算的正確性。對于非常規(guī)組分,主要是不同種類的固體混合物,Aspen Plus對這類物質(zhì)作了簡化處理, 認為它不參與化學(xué)平衡和相平衡,只計算其焓和密度,本文焓值計算模型為HCOALGEN,密度模型為DCOALIGT。
水煤漿燃料燃燒假定分為3個步驟:水煤漿的熱解、燃燒、熱氣體除塵[8]。水煤漿的熱解選用收率反應(yīng)器RYIELD模塊[9-11],該反應(yīng)器依據(jù)煤質(zhì)元素分析將水煤漿分解為單質(zhì)元素、水分和灰渣,并將熱解產(chǎn)生的熱量導(dǎo)入到燃燒反應(yīng)器中。水煤漿的燃燒反應(yīng)模型一般有化學(xué)反應(yīng)平衡模型和化學(xué)反應(yīng)動力學(xué)模型,化學(xué)反應(yīng)動力學(xué)模型以燃燒的反應(yīng)動力學(xué)為基礎(chǔ),模擬結(jié)果相對更準(zhǔn)確。但是動力學(xué)模型建立很復(fù)雜,并且由于原料煤的組成及熱值等不固定,導(dǎo)致這種模型的通用性差?;瘜W(xué)反應(yīng)平衡模型以反應(yīng)熱力學(xué)為基礎(chǔ),相對比較簡單,并且具有一定的通用性,尤其適用于燃燒完全、反應(yīng)接近平衡的工藝過程。噴霧干燥過程屬于富氧燃燒,燃燒完全、反應(yīng)接近平衡,故燃燒反應(yīng)器采用化學(xué)反應(yīng)平衡模型,并應(yīng)用Gibbs自由能最小化方法。熱氣體除塵選用分離模塊,設(shè)定煤中的灰分全部被分離。熱風(fēng)爐的熱量損失為燃料總熱值的3%。
圖2 典型噴霧干燥工序模擬流程Fig.2 Simulation of typical ceramic spray drying process
熱氣體與濕物料混合干燥采用化學(xué)計量反應(yīng)器RSTOIC模塊,同時加入用FORTRAN語言編寫的計算模塊CONVERT,以定義濕物料的干燥程度;干燥后產(chǎn)生的熱廢氣與干物料采用Flash2模塊進行分離。干燥過程的熱量損失為燃料總熱值的10%。
熱廢氣的凈化過程為氫氧化鈣濕法脫硫,采用化學(xué)計量反應(yīng)器RSTOIC模塊,絕熱反應(yīng)器。模擬假設(shè)燃燒煙氣經(jīng)除塵分離處理后不含固體,脫硫處理后不含硫氧化物。模擬需要輸入的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)見表1、表2。數(shù)據(jù)的來源為企業(yè)現(xiàn)場采樣進行分析測試獲得。熱損數(shù)據(jù)為經(jīng)驗數(shù)據(jù)。
表1 原煤性質(zhì)Table 1 Elemental analysis and industrial analysis of coal
表2 輸入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)Table 2 Basic data for simulation
模擬需要輸入的工藝操作參數(shù)見表3。輸入?yún)?shù)與企業(yè)的實際運行操作參數(shù)一致。
表3 輸入工藝操作參數(shù)Table 3 Process parameters for simulated
模型模擬結(jié)果與生產(chǎn)運行工況數(shù)據(jù)見表4,從表4可以得知模擬數(shù)據(jù)與實際運行工況數(shù)據(jù)基本吻合,相對誤差小于4%,驗證了模型的正確性。兩者產(chǎn)生誤差的原因分析歸納為:Aspen Plus軟件是模擬平衡體系的軟件,不存在時間場和空間場的概念,而現(xiàn)場測試儀表精度選型、測試位置的不同都會影響測量數(shù)據(jù),造成兩者之間存在誤差;生產(chǎn)運行中管路存在的熱量損失,在軟件模擬中未能體現(xiàn),導(dǎo)致測量溫度較模擬溫度低。
表4 模型模擬數(shù)據(jù)與實際運行數(shù)據(jù)對比表Table 4 Comparison of simulation data and experiment data.
一體化技術(shù)方案相比原工藝流程有如下改進:在噴霧干燥塔至脫硫塔之間增加煙氣加熱器;在脫硫塔后增加煙氣冷卻器;對煙氣中凝結(jié)水、脫硫塔底部高溫澄清水作為原料研磨用水回用。
排除“濕煙羽”現(xiàn)象的主要措施是控制脫硫后排放煙氣的相對濕度,控制其相對濕度的方法有降溫法和升溫法,本文研究采用升溫法來降低煙氣相對濕度[6]。脫硫后的煙氣先經(jīng)過冷卻器降溫冷凝,溫度降低至44 ℃左右,再經(jīng)過加熱器加熱至80 ℃以上[7]排入大氣,熱源來自于脫硫前的高溫?zé)煔?,無需外部熱源。
從噴霧干燥塔出來的高溫?zé)煔馐紫韧ㄟ^加熱器對冷卻后的低溫?zé)煔膺M行升溫,然后進入脫硫塔脫硫。高溫?zé)煔獗焕鋮s至90 ℃左右。90 ℃左右的煙氣可以防止酸的露點腐蝕[12],也接近80 ℃左右的濕法脫硫最佳工藝溫度[1,13],煙氣溫度的降低還可以降低脫硫水耗。
煙氣經(jīng)過脫硫塔脫硫后形成50~60 ℃的煙氣,相對濕度90%~100%,脫硫塔后設(shè)置煙氣冷卻器,進一步降低煙氣溫度至44 ℃左右,回收煙氣中的水蒸氣凝結(jié)潛熱,回收熱量用于預(yù)熱鍋爐給水。
煙氣中的凝結(jié)水,以及脫硫后的高溫澄清水進行回收利用,用于濕法研磨坯料和釉料的用水,從而達到節(jié)能、節(jié)水的目標(biāo)。
圖3為煙氣余熱利用及除“濕煙羽”一體化技術(shù)方案流程圖。
圖3 一體化技術(shù)方案流程圖Fig.3 Process flow chart of the integrated technical scheme
根據(jù)一體化技術(shù)方案工藝流程,建立新的仿真模型,新的模型是在原模型的核心Block基礎(chǔ)上,增加低溫?zé)煔饧訜崞?、煙氣冷卻器,并將高溫凈化煙氣冷卻器冷凝水、脫硫塔澄清水作為研磨原料的回用水,新構(gòu)建的Aspen Plus模型見圖4。
圖4 一體化技術(shù)方案模擬流程Fig.4 Simulation of the integrated technical scheme
以某陶瓷企業(yè)單套噴霧干燥設(shè)備為對象,以生產(chǎn)產(chǎn)量14 066 kg/h,含水率7%的產(chǎn)品為基準(zhǔn),對原工藝流程與一體化技術(shù)流程進行模擬計算,兩種不同工藝的能源消耗及廢氣排放狀態(tài)見表5。
表5 一體化技術(shù)方案與典型工藝數(shù)據(jù)對比表Table 5 Comparison of integrated technical scheme data and typical process data
從表5中可知,經(jīng)過一體化技術(shù)改造后,廢氣排放溫度由51.9 ℃升溫至80 ℃,廢氣相對濕度由98%降低至18.6%,相對濕度接近于干空氣,不易產(chǎn)生凝結(jié)水,避免形成“濕煙羽”現(xiàn)象;同時,煙氣溫度高,煙氣擴散快且充分,出現(xiàn)“濕煙羽”現(xiàn)象的可能性很小。
通過模擬計算,出脫硫塔煙氣溫度由50 ℃左右降溫至44 ℃,水汽凝結(jié)釋放的潛熱可提供2 560 MJ/h的能量,折合標(biāo)煤87.37 kg/h,用于預(yù)熱煤氣化站的鍋爐給水。同時,出塔煙氣中40%的水汽會凝結(jié),大大降低排放氣中的絕對含水量。低溫?zé)煔馀c脫硫前的高溫?zé)煔膺M行換熱提高溫度,充分利用高溫?zé)煔庥酂?,不需額外的能量輸入。
脫硫塔對高溫?zé)煔膺M行脫硫后,塔底的澄清水溫度約40~50 ℃,高溫的澄清水與高溫?zé)煔饽Y(jié)水作為原料的研磨水,可以提高原料漿的溫度,降低能量的消耗。
從模擬計算結(jié)果可知,一體化技術(shù)方案相比原工藝在燃料煤消耗、助燃劑消耗等均有降低,原工藝每千克產(chǎn)品消耗能量1 712.8 kJ,一體化技術(shù)工藝每千克產(chǎn)品消耗能量1 679.23 kJ,節(jié)能率1.96%,節(jié)約標(biāo)煤16.62 kg/h;同時提供2 560 MJ/h的能量用于預(yù)熱鍋爐給水,約為燃料熱量的10%,折合標(biāo)煤量87.37 kg/h;共計節(jié)約標(biāo)煤104 kg/h,綜合節(jié)能率12.26%。
從模擬計算結(jié)果可知,一體化技術(shù)方案中,排放氣中的含水量為1 939.5 kg/h,遠遠低于原工藝的3 149.9 kg/h,節(jié)水量1 210.4 kg/h,節(jié)水率38.4%,起到很好的節(jié)水效果。
本文對陶瓷噴霧干燥工序進行了余熱利用及除“濕煙羽”一體化技術(shù)方案設(shè)計,并利用Aspen Plus軟件搭建了仿真模型,通過對仿真模型的計算分析,一體化技術(shù)方案單位產(chǎn)品能耗相比原工藝節(jié)能1.96%,綜合節(jié)能率12.26%,節(jié)水率38.4%,同時解決了“濕煙羽”現(xiàn)象,達到節(jié)能環(huán)保的目標(biāo)。
本模型可以為陶瓷企業(yè)進行節(jié)能改造提供理論數(shù)據(jù)支持,也可以為選擇噴霧干燥工序最佳操作參數(shù)提供借鑒。
本文的研究中主要側(cè)重于理論性的模擬研究,暫未對技術(shù)方案中的重要設(shè)備,尤其是噴霧干燥塔和煙氣換熱器進行研究。將一體化技術(shù)方案運用到實際生產(chǎn)過程中,是研究團隊以后的努力方向。