石 磊,劉大勇
(1.吉林石化公司 有機(jī)合成廠,吉林 吉林 132000;2.吉林吉大化肥有限公司,吉林 吉林 132000)
我國工業(yè)冷卻水約占工業(yè)總用水量的50%~80%[1],如何利用好工業(yè)冷卻水形成正常的循環(huán)系統(tǒng),成為循環(huán)水管理的突破點(diǎn).循環(huán)水管理的關(guān)鍵之一是如何做好循環(huán)冷卻塔的優(yōu)化運(yùn)行,提升濃縮倍數(shù),達(dá)到節(jié)水目的.濃縮倍數(shù)是循環(huán)冷卻水系統(tǒng)運(yùn)行一項(xiàng)重要參數(shù),它是循環(huán)冷卻水與補(bǔ)充水含鹽量的比值[2].是宏觀表示循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中鹽量平衡時(shí)重要水質(zhì)指標(biāo).循環(huán)水場(chǎng)運(yùn)行優(yōu)化主要體現(xiàn)在濃縮倍數(shù)控制和優(yōu)化上.二是做好循環(huán)水水質(zhì)的控制,確保各項(xiàng)離子達(dá)標(biāo)控制,降低腐蝕離子濃度,防止換熱設(shè)備與管路結(jié)垢和腐蝕[1].為此循環(huán)水應(yīng)用技術(shù)管理和優(yōu)化控制顯得成為重要.
本廠循環(huán)水場(chǎng)共帶10套裝置、204臺(tái)循環(huán)水換熱器,分1#、2#水場(chǎng).2#水場(chǎng)于2003年建成,帶3套新裝置,裝置無泄漏,水場(chǎng)較小,水質(zhì)情況較好,達(dá)到優(yōu)化運(yùn)行條件.1#水場(chǎng)帶7套大裝置,換熱器常發(fā)生泄漏給水質(zhì)帶來較大的沖擊,水質(zhì)存在不穩(wěn)定性,堿度、pH值較低,系統(tǒng)需加堿處理.同時(shí)換熱器泄漏菌類滋生嚴(yán)重,造成水場(chǎng)粘泥物增多,濁度增高,需定期投加氧化性殺菌劑、沖擊性投加非氧化性殺菌劑、剝離劑進(jìn)行殺菌處理.由于1#水場(chǎng)于1978年1月動(dòng)工,1981年5月投產(chǎn),運(yùn)行周期已達(dá)40年(冷卻塔結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使用年限應(yīng)為50年[3]).水場(chǎng)初步設(shè)計(jì)時(shí)保有水量較大,保有水量與循環(huán)水量接近1︰1,水場(chǎng)濃縮倍數(shù)偏低,水場(chǎng)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性與2#水場(chǎng)相比存在差距.針對(duì)1#水場(chǎng)上述瓶頸問題,提出循環(huán)水水質(zhì)技術(shù)優(yōu)化措施,通過異常分析及處理對(duì)策,從循環(huán)水水質(zhì)管理上進(jìn)行控制,遏制循環(huán)水菌類滋生,改善水質(zhì)品質(zhì).
1.循環(huán)水場(chǎng)控制:1#水場(chǎng)工藝控制穩(wěn)定,累計(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)12臺(tái)水泵,供水溫度、供水壓力達(dá)到生產(chǎn)裝置工藝要求,給、回水溫差在4~5 ℃,供水壓力達(dá)到0.50 MPa,能夠滿足生產(chǎn)工藝要求,但節(jié)電上缺少經(jīng)濟(jì)性.
2.腐蝕數(shù)率對(duì)比:循環(huán)水場(chǎng)腐蝕數(shù)率均低于國家控制標(biāo)準(zhǔn)≤0.075 mm/a[4],合金鋼≤0.050 mm/a[4]通過模擬換熱器腐蝕數(shù)率數(shù)據(jù)可以看出,水質(zhì)各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到控制要求,1#水場(chǎng)腐蝕數(shù)率控制值高于2#水場(chǎng)腐蝕數(shù)率,腐蝕傾向大于2#水場(chǎng).1#水場(chǎng)水質(zhì)腐蝕上還有待于進(jìn)一步提高.
表1 月份腐蝕數(shù)率數(shù)值與控制值比較關(guān)系
腐蝕效率圖1 月份腐蝕數(shù)率數(shù)值與控制值對(duì)比關(guān)系曲線
從圖1可以看出1#水場(chǎng)腐蝕數(shù)率達(dá)到控制要求,高于2#水場(chǎng),腐蝕傾向高于2#水場(chǎng).
3.循環(huán)水質(zhì)漏按:一是1#水場(chǎng)存在漏氨,造成堿度偏低,需長(zhǎng)期加堿進(jìn)行處理.pH值偏低,粘泥物增多,腐蝕傾向加劇.(反映水質(zhì)腐蝕趨勢(shì),主要通過飽和指數(shù)、穩(wěn)定指數(shù)、結(jié)垢指數(shù)來判斷其結(jié)垢和腐蝕[5],通過結(jié)垢指數(shù)P.S.I=2pHs-pHeq<6時(shí),結(jié)垢.P.S.I=2pHs-pHeq=6時(shí),不結(jié)垢、不腐蝕;P.S.I=2pHs-pHeq>6時(shí),腐蝕.通過計(jì)算結(jié)構(gòu)指數(shù),判定1#水場(chǎng)屬于易腐蝕結(jié)構(gòu).
圖2 本廠漏氨渠道內(nèi)粘泥物滋生繁殖
4.水場(chǎng)流速偏低:本廠有20臺(tái)換熱器流速低于0.5 m/s,達(dá)不到控制要求,造成易結(jié)構(gòu)和腐蝕.(循環(huán)水流速:循環(huán)冷卻水水管程流速應(yīng)大于1.0 m/s[6];循環(huán)冷卻水殼程流速應(yīng)大0.3 m/s[6]).換熱器流速低于0.5 m/S換熱器堵塞嚴(yán)重,腐蝕結(jié)構(gòu)嚴(yán)重.
5.1#水場(chǎng)濃縮倍數(shù)偏低:與設(shè)計(jì)保有水量過大有關(guān);同時(shí)循環(huán)水存在一定泄漏,各項(xiàng)損失較大,造成水質(zhì)濃縮倍數(shù)進(jìn)一步降低.
圖3 換熱器管腐蝕
濃縮倍數(shù)數(shù)據(jù)對(duì)比圖4 月份濃縮倍數(shù)數(shù)值與控制值對(duì)比關(guān)系曲線
從圖4可以看出,1#水場(chǎng)濃縮倍數(shù)偏低,與同行業(yè)有一定差距.
1.節(jié)電控制上:水場(chǎng)根據(jù)季節(jié)變化,調(diào)整泵運(yùn)行臺(tái)數(shù):1#循環(huán)水場(chǎng)循環(huán)水泵根據(jù)季節(jié)變化進(jìn)行及時(shí)調(diào)整,采取冬季10臺(tái)泵運(yùn)行,夏季12臺(tái)泵運(yùn)行,達(dá)到節(jié)電目的,月創(chuàng)益32~35萬元.水場(chǎng)根據(jù)天氣情況及時(shí)調(diào)整擋風(fēng)板,確保水溫控制在18~25 ℃,達(dá)到生產(chǎn)裝置運(yùn)行需要.但拆掛擋風(fēng)板調(diào)整水溫,自動(dòng)化水平低.
2.節(jié)水措施:實(shí)現(xiàn)循環(huán)水零排污,降低補(bǔ)水量控制.1#水場(chǎng)補(bǔ)水量由原來的400 t/h降低至250~300 t/h,補(bǔ)水率從1.5-2.2降至1.05-1.1,節(jié)約價(jià)值40~60萬元.
3.水質(zhì)定期管理:水場(chǎng)每年7月份定期進(jìn)行一次化學(xué)清洗、預(yù)膜操作:對(duì)換熱器進(jìn)行徹底的清洗及預(yù)膜,確保換熱器生成保護(hù)膜,防止換熱器的腐蝕和結(jié)垢.(碳鋼系統(tǒng)中基本采用磷系預(yù)膜,特別是磷-鋅復(fù)合預(yù)膜劑應(yīng)用最廣[1]).1#水場(chǎng)化學(xué)清洗效果較好,銹片除銹率93.47%;預(yù)膜形成彩膜,滴定時(shí)間42 s,達(dá)到硫酸銅滴定≥10秒控制要求.水場(chǎng)每年進(jìn)行3次的殺菌、殺菌剝離:投加非氧化性殺菌剝離劑,有效的進(jìn)行系統(tǒng)的殺菌、剝離效果明顯,殺菌率97.26%.殺生劑可分為氧化性殺生劑和非氧化性殺生劑[2].水場(chǎng)以氧化性殺菌劑為主,每周投加2次,非氧化性殺菌劑以沖擊性方式投加,進(jìn)一步殺死產(chǎn)生耐藥性的細(xì)菌,效果較好.
4.水場(chǎng)實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)加藥:根據(jù)電導(dǎo)率計(jì)算濃縮倍數(shù)實(shí)現(xiàn)緩蝕劑和阻垢劑的自動(dòng)投加.通過計(jì)算程序,實(shí)現(xiàn)加藥泵全自動(dòng)控制,緩蝕劑和阻垢劑濃度有效控制,實(shí)現(xiàn)水質(zhì)優(yōu)化受控.
5.循環(huán)水在管理上總結(jié)出“四步”巡檢法:“一看、二嗅、三摸、四分析”,一看:接班后由循環(huán)水崗位班長(zhǎng)對(duì)循環(huán)水外觀(水的顏色)進(jìn)行觀察;二嗅:接班后由循環(huán)水崗位人員對(duì)循環(huán)水味道進(jìn)行聞味(在吸水池人孔處聞水是否有物料味);三摸:清洗渠道濾網(wǎng)時(shí)用手摸一摸污泥是否滑(滑證明有生物粘泥產(chǎn)生,需進(jìn)行殺菌處理);四分析:對(duì)循環(huán)水主要攻關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析(分析數(shù)據(jù)變化趨勢(shì)),根據(jù)分析結(jié)果及時(shí)準(zhǔn)確調(diào)整加藥量,做到藥劑量跟蹤到位,水質(zhì)控制監(jiān)測(cè)到位.
6.加強(qiáng)腐蝕傾向控制:一是通過投加緩蝕劑遏制腐蝕加劇;二是通過加堿提高pH值,使pH值達(dá)到7.5~8.0;三是提高硬度和堿度,碳鋼腐蝕速度小;四是控制氯離子控制<300 mg/L,降低腐蝕穿透能力,降低腐蝕;五是降低懸浮物<30 mg/L,降低局部腐蝕.現(xiàn)水場(chǎng)一是旁濾系統(tǒng)已投用,降低懸浮物;二是加強(qiáng)化工裝置換熱器的排查,降低泄漏,降低COD含量,降低厭氧菌滋生繁殖;三是加大殺菌劑用量,余氯控制在0.1~0.5 mg/L,降低微生物量,降低異養(yǎng)菌、鐵細(xì)菌和硫酸鹽還原菌及真菌的產(chǎn)生;四是對(duì)8臺(tái)換熱器流速低于0.5 m/s的換熱器進(jìn)行更新.(水流速控制在0.9~1.2 m/s,金屬腐蝕最小[5].)
7.控制各項(xiàng)損失,減少補(bǔ)水量:在循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中,補(bǔ)充水量=排水量+蒸發(fā)損失水量+風(fēng)吹損失量+漏失水量[2].其中蒸發(fā)損失量與進(jìn)、出口水溫及蒸汽損失系數(shù)有關(guān),這與水場(chǎng)設(shè)計(jì)參數(shù)有關(guān),很難進(jìn)行控制.但其它損失量均能進(jìn)行控制.降低補(bǔ)水量,就是減少排污量、減少泄漏量,減少風(fēng)吹損失.而減少排污量,就是要保證水廠有較高的濃縮倍數(shù).本廠2#水場(chǎng)補(bǔ)充水量60 t/h,其中系統(tǒng)無泄漏大,濃縮倍數(shù)平均4.5,系統(tǒng)正常無排放水量,系統(tǒng)運(yùn)行較為優(yōu)化.現(xiàn)1#水場(chǎng)以采取措施提高濃縮倍數(shù).
本廠1#水場(chǎng)循環(huán)水堿度呈緩慢下降趨勢(shì),主要原因是氨泄漏.當(dāng)循環(huán)水系統(tǒng)漏氨時(shí),在硝化菌群的作用下,NH3發(fā)生硝化反應(yīng),產(chǎn)生大量的亞硝酸根NO2-和硝酸根NO3-,使循環(huán)水的pH值、堿度降低加氯失效[2],對(duì)設(shè)備產(chǎn)生腐蝕,同時(shí)為系統(tǒng)微生物群創(chuàng)造了更加合適的生長(zhǎng)條件,使它們快速繁殖,導(dǎo)致循環(huán)水濁度增大,粘泥量明顯增加異養(yǎng)菌超標(biāo).
采取措施:
1.提高冷卻水的pH值或采用堿性冷卻水處理可以抑制循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中金屬腐蝕[5].本廠通過加碳酸鈉來維持循環(huán)水堿度在40~50 mg/L,每年加堿平均在25~30 t.
2.增加氯片投加量,進(jìn)行系統(tǒng)殺菌.
3.投加非氧化性殺菌劑,提高殺菌效果,防止菌藻繁殖.
4.投加殺菌剝離劑,剝離系統(tǒng)產(chǎn)生的粘泥防止粘泥物滋生.
5.進(jìn)行系統(tǒng)化學(xué)清洗、預(yù)膜.
中石油企業(yè)濃縮倍數(shù)控制>4.0,但1#循環(huán)水場(chǎng)濃縮倍數(shù)在2.1-2.5濃縮倍數(shù)偏低原因:
1.1#水場(chǎng)蒸發(fā)量較低,給水、回水溫差3~4 ℃.
2.1#水場(chǎng)保有水量3.3萬噸,循環(huán)水量3.5萬噸/h,循環(huán)水量與保有水量的比例接近于1︰1,循環(huán)水蒸發(fā)濃縮后離子被保有水量稀釋,循環(huán)水中各離子濃度降低.
3.循環(huán)水系統(tǒng)存在一定的泄漏,循環(huán)水流失,補(bǔ)水量增大,造成濃縮倍數(shù)進(jìn)一步降低.
4.水場(chǎng)帶裝置較多,系統(tǒng)有一定泄漏,系統(tǒng)有一定排污,造成補(bǔ)水量進(jìn)一步加大,濃縮倍數(shù)進(jìn)一步降低.
濃縮倍數(shù)偏低采取措施:
(1)循環(huán)水系統(tǒng)查找泄漏源,切斷泄漏點(diǎn),實(shí)現(xiàn)水場(chǎng)零排污;
(2)各生產(chǎn)裝置加強(qiáng)換熱器運(yùn)行管理,對(duì)于低流速換熱器進(jìn)行改造,降低設(shè)備腐蝕泄漏,減少泄漏頻次.
(3)兩個(gè)水場(chǎng)旁濾系統(tǒng)投用,增加處理量,降低懸浮物,降低循環(huán)水濁度,提升水質(zhì)質(zhì)量.1#水場(chǎng)均采用自動(dòng)化砂濾系統(tǒng),定期反沖洗,提升水質(zhì)質(zhì)量.旁濾池處理水量400 t/時(shí)左右,達(dá)到處理水量2.1%.(一般將循環(huán)系統(tǒng)中2%~5%的水量通過旁濾池后,再返回系統(tǒng)[2].)
(4)控制好加藥量,降低微生物、異養(yǎng)菌量,降低循環(huán)水腐蝕數(shù)率,確保水質(zhì)達(dá)標(biāo).
(5)查找地下循環(huán)水泄漏、各裝置排放造成循環(huán)水的浪費(fèi).降低過濾水用量,提升循環(huán)水各離子濃度,增加濃縮倍數(shù).
(6)1#水場(chǎng)通過上述查擺措施的實(shí)施,已降低補(bǔ)水量80~100 t/h,濃縮倍數(shù)已提升至3.0~3.5,水場(chǎng)優(yōu)化運(yùn)行效果明顯.(濃縮倍數(shù)由3提高到5,即節(jié)約補(bǔ)充水量20%左右,減少排污量50%以上[6].)
1.1#水場(chǎng)監(jiān)測(cè)換熱器進(jìn)行更新改造.由于1#水場(chǎng)監(jiān)測(cè)換熱器已運(yùn)行多年,很難達(dá)到實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)模擬換熱器效果,數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)值還存在一定誤差,監(jiān)測(cè)換熱器需要進(jìn)行更新.
2.循環(huán)水場(chǎng)填料更換:1#水場(chǎng)填料2003年更換后一直未進(jìn)行更新,現(xiàn)破損較嚴(yán)重,應(yīng)進(jìn)行更換.2#水場(chǎng)填料更換時(shí)間為2005年,填料有一定破損,換熱器打開有黑色填料皮,對(duì)兩個(gè)水場(chǎng)填料利用檢修時(shí)間進(jìn)行更換.在西歐、美國及日本等工業(yè)發(fā)達(dá)國家要求塑料填料的正常使用壽命為20年~25年.但我國填料很難達(dá)到上述使用壽命.主要是塑料片材不合格,采用劣質(zhì)聚乙烯樹脂,配方不當(dāng)、片材中摻入過量的碳酸鈣、增塑劑或摻入再生廢舊塑料[3].
3.1#水場(chǎng)補(bǔ)水閥現(xiàn)手動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)開關(guān),應(yīng)建議改為氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥:根據(jù)吸水池液位,控制室實(shí)現(xiàn)DCS自動(dòng)調(diào)節(jié).
4.1#水場(chǎng)建議采用先進(jìn)技術(shù),實(shí)現(xiàn)擋風(fēng)板自動(dòng)投加:每年冬季手動(dòng)掛擋風(fēng)板,工作量大,安全系數(shù)低,同時(shí)摘掛擋板造成水質(zhì)濁度、鐵變化較大,影響水質(zhì)指標(biāo).溫度發(fā)生變化,摘掛擋風(fēng)板增加工作量,造成一定滯后,為此1#水場(chǎng)建議采用先進(jìn)技術(shù),實(shí)現(xiàn)擋風(fēng)板自動(dòng)投加.
5.兩個(gè)水場(chǎng)循環(huán)水場(chǎng)殺菌劑固體氯片改為次氯酸鈉運(yùn)行,通過泵實(shí)現(xiàn)自動(dòng)投加,降低環(huán)境污染,節(jié)約人工、成本費(fèi)用.
1.查找泄漏源:為了防止換熱器泄漏對(duì)循環(huán)水系統(tǒng)的污染,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和及時(shí)處理是保證保證循環(huán)水系統(tǒng)高效平穩(wěn)運(yùn)行的關(guān)鍵.
2.制定泄漏處理方案:通過感官指標(biāo)和檢驗(yàn)指標(biāo)的判定泄漏源,通過分析數(shù)據(jù)采取對(duì)應(yīng)處理措施,實(shí)現(xiàn)加藥果斷,處理及時(shí)的效果.
表1 水質(zhì)異常指標(biāo)
3.水場(chǎng)回水線監(jiān)測(cè):通過監(jiān)測(cè)回水指標(biāo)、測(cè)爆分析查找泄漏源,切斷泄漏源,縮短排查時(shí)間,及時(shí)切除泄漏換熱器.
4.泄漏應(yīng)急處理的技術(shù):
(1)為了避免泄漏對(duì)系統(tǒng)造成的影響,循環(huán)水場(chǎng)具有應(yīng)急處理措施及藥劑貯備.
(2)發(fā)生泄漏時(shí),應(yīng)控制好循環(huán)水中微生物的過度繁殖,改用有針對(duì)性的殺菌劑進(jìn)行定期殺菌剝離處理.
(3)具有強(qiáng)烈腐蝕性介質(zhì)泄漏,盡早進(jìn)行置換處理,必要時(shí)系統(tǒng)進(jìn)行重新清洗和預(yù)膜處理,清洗和預(yù)膜階段控制好系統(tǒng)pH值.
(4)系統(tǒng)發(fā)生腐蝕現(xiàn)象,應(yīng)加大緩蝕劑投加量.同時(shí)進(jìn)行大量置換排放,置換合格后,加大藥劑量的投加.
(5) 如果系統(tǒng)產(chǎn)生泥垢沉積,要利用殺菌劑和剝離劑進(jìn)行交替清洗.每個(gè)藥劑運(yùn)行時(shí)間超過48 h,進(jìn)行大量置換排放,藥劑投放量為正常濃度的1.5~2倍為宜.
通過循環(huán)水水質(zhì)應(yīng)用技術(shù)與優(yōu)化管控,提高水場(chǎng)濃縮倍數(shù),實(shí)現(xiàn)水質(zhì)達(dá)標(biāo)運(yùn)行,確保水場(chǎng)達(dá)到同行業(yè)先進(jìn)水平.從優(yōu)化管理、數(shù)據(jù)分析、泄漏處理、措施與管理等方面闡述了提升循環(huán)水場(chǎng)優(yōu)化調(diào)優(yōu)的措施,對(duì)各類水場(chǎng)優(yōu)化與管控有一定借鑒作用.