穆金麗
摘 要 葉絲主秤流量波動(dòng)較大,極差達(dá)1682kg/h,流量變異系數(shù)5.47%,影響摻配及加香均勻性。通過(guò)分析與改進(jìn),將葉絲主秤前的皮帶機(jī)更換成提升喂料機(jī),同時(shí)將主絲秤由計(jì)量秤改造為控制秤,改進(jìn)后葉絲主秤流量極差降至80kg/h,變異系數(shù)降至0.12%,葉絲主秤流量穩(wěn)定性得到明顯提升。
關(guān)鍵詞 葉絲主秤;流量波動(dòng);極差;變異系數(shù)
在卷煙生產(chǎn)過(guò)程中,煙絲摻配的主要任務(wù)是將配方葉絲、梗絲、膨脹葉絲、再造煙絲、回收煙絲等按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行配比和摻兌,混合煙絲各組分。比例摻配是以葉絲秤為基準(zhǔn)進(jìn)行自動(dòng)跟蹤配比,葉絲流量的均勻穩(wěn)定是保障摻配精度的基礎(chǔ)。
1存在問(wèn)題
目前使用的葉絲主秤為計(jì)量秤,只能稱重計(jì)量,不能對(duì)流量進(jìn)行控制,葉絲干燥后經(jīng)過(guò)就地風(fēng)選直接通過(guò)皮帶機(jī)進(jìn)行輸送,物料無(wú)緩沖,導(dǎo)致葉絲主秤流量波動(dòng)較大極差達(dá)1682kg/h,變異系數(shù)達(dá)5.47%,嚴(yán)重影響后續(xù)摻配及加香均勻性,不利于產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定[1]。
2改進(jìn)措施
2.1 問(wèn)題分析
結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)狀及現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查分析,我們認(rèn)為造成葉絲主秤流量波動(dòng)較大的原因主要是:
(1)風(fēng)選后經(jīng)皮帶機(jī)輸送。葉絲風(fēng)選后直接經(jīng)皮帶機(jī)進(jìn)行輸送,物料無(wú)緩沖,且皮帶機(jī)長(zhǎng)度較短,造成物葉絲主秤物料流量波動(dòng)較大。
(2)葉絲主秤為計(jì)量秤,不能對(duì)流量進(jìn)行控制。葉絲主秤為計(jì)量秤,只是對(duì)所輸送的物料進(jìn)行累計(jì)計(jì)量,同時(shí)提供流量輸出信號(hào),不能對(duì)物料流量進(jìn)行控制,從而造成流量波動(dòng)較大。
2.2 改進(jìn)措施
(1)由于喂料機(jī)在各工序間主要起到暫存、緩沖和穩(wěn)定物料流量的作用。為此為了使風(fēng)選后物料得到緩沖,能夠均勻輸送,保證流量穩(wěn)定性,我們將葉絲主秤前的皮帶機(jī)改為喂料機(jī),同時(shí)修改電控程序,增加喂料機(jī)控制功能塊;添加喂料機(jī)監(jiān)控畫(huà)面,增加喂料機(jī)提升帶頻率設(shè)置輸入,使其滿足生產(chǎn)需要。
(2)改造主絲秤將其由計(jì)量秤改造為控制秤,除具有計(jì)量秤的功能外,還可通過(guò)與喂料機(jī)配合,控制喂料的快慢,使所輸送的物料流量保持恒定,以此來(lái)穩(wěn)定物料流量。
3改進(jìn)效果
改進(jìn)措施完成后,通過(guò)MES系統(tǒng)查詢?nèi)~絲主秤物料流量趨勢(shì)圖(圖2),其流量極差為26.533kg/h,變異系數(shù)0.10%。隨機(jī)抽取10批次葉絲主秤物料流量極差及變異系數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),由表1可知,其流量極差均值為80kg/h,變異系數(shù)均值為0.12%。說(shuō)明通過(guò)更換皮帶機(jī)為喂料機(jī),改造葉絲主秤為控制秤,有效解決了葉絲主秤流量波動(dòng)大的問(wèn)題,保證了后續(xù)摻配及加香的均勻性,穩(wěn)定了產(chǎn)品質(zhì)量。
參考文獻(xiàn)
[1] 范磊,付永民,李少平. 卷煙加工過(guò)程中煙絲摻配均勻性影響因素分析及改進(jìn)[J].煙草科技,2014,(11):22-24,28.