劉志沛
(同煤廣發(fā)化學(xué)工業(yè)有限公司,山西 大同 037001)
甲醇是結(jié)構(gòu)最簡單的一元醇,也是被用于各行業(yè)的重要的有機化工原料、溶劑和優(yōu)質(zhì)燃料。甲醇一般由天然氣、煤、重油等尾氣中的氫和CO合成,其經(jīng)過深加工處理后是一種新型清潔燃料[1]。我國的能源結(jié)構(gòu)為富煤、少油和缺氣,煤化工可以利用煤炭制取水煤氣從而合成甲醇,因此煤制合成氣生產(chǎn)甲醇的工藝技術(shù)到了迅猛發(fā)展。水煤氣變換單元是煤化工企業(yè)的一個極其重要的單元,其運行的穩(wěn)定與否,直接影響著整個企業(yè)的經(jīng)濟效益[2]。本文主要針對某煤制甲醇裝置變換單元原始設(shè)計的缺陷問題,提出優(yōu)化方案,開展實施并進行了總結(jié)。
某公司180萬t/a煤制甲醇、60萬t/a甲醇制烯烴項目,其水煤氣變換單元為國產(chǎn)耐硫部分變換(變換+配氣),是規(guī)模較大的煤制烯烴產(chǎn)品的大型工業(yè)化示范項目。項目水煤氣變換單元設(shè)置雙系列運行模式,且雙系列共用一套公用、除氧器和變換冷凝液汽提系統(tǒng)。
變換工藝?yán)淠浩嵯到y(tǒng)采用0.46 MPa(G)飽和蒸汽,首先進行加熱汽提,然后含氨不凝氣與低溫冷凝液換熱降溫,經(jīng)塔頂回流泵加壓,送回汽提塔的上部進行再次汽提處理。其中,冷凝液加壓后,送至氣化單元除氧器循環(huán)利用;含氨不凝氣送至硫回收單元制硫爐內(nèi)進行高溫焚燒處理。汽提塔運行壓力為0.28 MPa(G)左右,塔頂溫度控制在131 ℃~133 ℃。工藝流程,如圖1所示。
圖1 變換汽提系統(tǒng)工藝流程圖
自原始開車以來,單元雖然各項運行參數(shù)基本符合設(shè)計要求,但變換冷凝液汽提系統(tǒng)多個部位發(fā)生腐蝕泄漏,成為變換單元運行的主要瓶頸問題之一。
實踐發(fā)現(xiàn),該單元在3個月左右的運行時間內(nèi)、后期運行過程中以及隨著變換冷凝液汽提系統(tǒng)運行時間的延長,皆出現(xiàn)了一些部位不同程度的腐蝕泄露現(xiàn)象,個別部位不得不被迫下線檢修,嚴(yán)重影響了變換單元的長周期穩(wěn)定運行,同時給變換單元帶來了較大的安全、環(huán)保壓力。如表1所示。
表1 變換冷凝液汽提系統(tǒng)腐蝕現(xiàn)象
通過對不同時間段發(fā)生的腐蝕現(xiàn)象分析,認為腐蝕原因如下:
1) NH3含量較高而剝離保護金屬表面的氧化膜。由于汽提系統(tǒng)塔頂介質(zhì)中的NH3含量遠高于塔底,其遇水可電離成銨離子和氫氧根離子形成電解質(zhì)溶液,與水溶液中的金屬離子形成相對穩(wěn)定的配合物,即金屬單質(zhì)更容易失去電子而被氧化,進而發(fā)生金屬腐蝕[3]。汽提系統(tǒng)運行10年,塔底部分因外送的低溫冷凝液中的NH3含量較低,從未發(fā)生過腐蝕泄漏,也可以證明這一點。
2) 活性Cl-對不銹鋼 321 材質(zhì)設(shè)備及管道的腐蝕。Cl-在汽提系統(tǒng)內(nèi)不斷循環(huán),導(dǎo)致Cl-在汽提系統(tǒng)內(nèi)部富集濃縮,如此高濃度的Cl-對奧氏體不銹鋼的腐蝕反應(yīng)非常敏感,很容易產(chǎn)生點蝕及焊縫腐蝕并擴展到母材,加劇腐蝕程度。對現(xiàn)場腐蝕情況進行分析,因塔頂回流液中的氯化物濃度高達16 000 mg/L,塔頂回流管線和塔頂冷凝器管板及列管部位等,出現(xiàn)熔合不到位或夾渣缺陷時,最容易發(fā)生點蝕及焊縫腐蝕。
3) 氣液夾帶對塔頂冷凝器及相關(guān)管道局部造成沖刷腐蝕,且更易加重Cl-、NH3的腐蝕和電化學(xué)腐蝕。汽提塔底部通入蒸汽,冷凝液中的溶解組分被汽提到氣相中,會對塔頂冷凝器列管及管板處產(chǎn)生連續(xù)的氣液沖刷,且氣體進入塔頂冷凝器換熱時,介質(zhì)流通面積急劇減小,更易加重沖刷作用,使管道內(nèi)表面失去保護膜,同時塔頂冷凝器及相關(guān)管道局部在失去保護膜的情況下,更易加重Cl-、NH3的腐蝕和電化學(xué)腐蝕。
4) 塔頂?shù)幕亓饕汉筒荒龤庵泻写罅緾O2、H2S等腐蝕性介質(zhì)。較低溫度時,高濃度的NH3、H2S會和Cl-反應(yīng),生成大量的NH4Cl和(NH4)2S,并會在相關(guān)部位附著,而當(dāng)汽提系統(tǒng)溫度升高時,部分NH4Cl和(NH4)2S重新融化,且此種現(xiàn)象會隨著當(dāng)汽提系統(tǒng)溫度出現(xiàn)波動而循環(huán)出現(xiàn),進而導(dǎo)致垢下腐蝕[4]。如管道焊縫及換熱器管板處等部位因大量的CO2、H2S、NH3和Cl-等腐蝕性介質(zhì)的存在,較易出現(xiàn)此種類型的腐蝕。
原始設(shè)計中,汽提塔內(nèi)件、塔頂回流管道等均采用了不銹鋼321的材質(zhì)。然而,根據(jù)分析的變換冷凝液汽提系統(tǒng)腐蝕現(xiàn)象及原因可知,實際運行中,汽提系統(tǒng)內(nèi)的Cl-濃度遠高于設(shè)計值,汽提塔內(nèi)件、塔頂冷凝器、塔頂回流管道等均出現(xiàn)腐蝕泄漏。為了減緩此現(xiàn)象的發(fā)生,應(yīng)對汽提系統(tǒng)高濃度的NH3和H2S對設(shè)備及管道的腐蝕作用,后把材料由不銹鋼321升級到316,但從后期的運行效果來看,雖腐蝕現(xiàn)象確實有所減緩,仍不能滿足生產(chǎn)周期的需要。同時,通過綜合分析認為,汽提塔頂?shù)睦淠骷盎亓鞴艿婪浅2贿m合選用奧氏體不銹鋼,只有采取更換材質(zhì)的措施,才有可能較大的減緩相關(guān)部位腐蝕現(xiàn)象的發(fā)生。
通過設(shè)備內(nèi)部的掛片實驗對比,石墨材料雖具有只適用于較低操作壓力的條件限制,但其耐腐蝕性極好,且汽提系統(tǒng)的運行工況能夠較好地克服石墨材質(zhì)的條件限制,因此將汽提系統(tǒng)塔頂換熱器更換為非金屬材料的、有傳熱面不易結(jié)垢、傳熱性能良好等優(yōu)點的石墨換熱器,并將換熱器封頭的金屬材料采用內(nèi)襯四氟工藝進行處理。同時,使用了加厚的碳鋼管線,并將系統(tǒng)內(nèi)閥門換為內(nèi)襯四氟閘閥。
為了更好地解決實際運行過程中存在的一些瓶頸問題,本次還進行了汽提系統(tǒng)的流程優(yōu)化。具體優(yōu)化思路與優(yōu)化措施如下:
1) 進汽提塔前的工藝?yán)淠?,先增加冷凝液洗滌分離塔,將CO2提前閃蒸出去,再進入汽提塔進行處理。
2) 將塔頂冷凝器的形式由原設(shè)計的臥式更換為立式,極大縮短了回流液在系統(tǒng)內(nèi)的停留時間。
3) 在汽提系統(tǒng)回流管線增加防腐設(shè)施,且防腐設(shè)施應(yīng)水平或向下安裝,同時安裝易腐蝕的材質(zhì),對系統(tǒng)的腐蝕介質(zhì)進行化學(xué)反應(yīng),以達到減緩變換不凝氣管線腐蝕的目的。
4) 將立式塔頂冷凝器出來的不凝氣進行再分液,以進一步降低外送不凝氣的“帶液”量。
具體改造流程,如圖 2 所示。
圖2 汽提系統(tǒng)工藝優(yōu)化圖
由圖2可知,對工藝?yán)淠合冗M行閃蒸,是為了降低物料中會引起腐蝕的物質(zhì)的含量。塔頂立式冷凝器是為了減少了NH4Cl和(NH4)2S的結(jié)晶聚集,減緩垢下腐蝕。防腐設(shè)施根部應(yīng)增加切斷閥,以便對腐蝕介質(zhì)定期監(jiān)控和更換。立式塔頂冷凝器出來的不凝氣進行再分液,是為了減緩變換不凝氣輸送夾套管道的氣液夾帶腐蝕。
進行材質(zhì)及工藝流程的優(yōu)化后,相比之前的運行效果,有了較大的改善。目前,汽提系統(tǒng)已運行超過3年,石墨換熱器未出現(xiàn)任何腐蝕現(xiàn)象,有效保障了變換單元的安全、穩(wěn)定運行。同時,使用了加厚的碳鋼管線以及內(nèi)襯四氟閘閥后,相關(guān)管線能夠達到 1 年半的檢修周期,也更便于切出檢修。
綜上所述,面對當(dāng)前煤化工企業(yè)大型化的加速,解決好變換單元出現(xiàn)的各類問題,顯得尤為重要。本文針對某煤制甲醇變換冷凝液汽提系統(tǒng)進行材質(zhì)及工藝流程的優(yōu)化后,相比之前的運行效果,有了較大的改善。目前,汽提系統(tǒng)已運行超過3年,石墨換熱器未出現(xiàn)任何腐蝕現(xiàn)象,有效保障了變換單元的安全、穩(wěn)定運行。同時,使用了加厚的碳鋼管線以及內(nèi)襯四氟閘閥后,相關(guān)管線能夠達到 1 年半的檢修周期,也更便于切出檢修,可為大型煤化工企業(yè)變換單元的設(shè)計提供參考。