馬 偉,劉克存
(陜西咸陽化學(xué)工業(yè)有限公司,陜西西安 712000)
陜西咸陽化學(xué)工業(yè)有限公司(簡(jiǎn)稱咸陽化工公司)年產(chǎn)600kt甲醇合成工藝以煤為原料,采用多元料漿氣化制取粗原料氣,經(jīng)過部分耐硫變換、低溫甲醇洗氣體凈化制備合格的合成氣,再經(jīng)過甲醇合成、精餾生產(chǎn)精甲醇產(chǎn)品。近幾年來,咸陽化工公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了三年大檢修一次,期間安排1~2次狀態(tài)檢修。狀態(tài)檢修后變換爐接氣過程中存在一些問題,高能耗運(yùn)行20h,因此優(yōu)化變換爐接氣工藝,降低能耗勢(shì)在必行。
來自氣化裝置的粗煤氣分離掉氣體中夾帶的水分及雜質(zhì)后,56%的粗煤氣進(jìn)入粗煤氣預(yù)熱器E1501,與被蒸汽過熱器E1502預(yù)冷的變換氣進(jìn)行熱量交換。出變換爐的變換氣溫度為430℃,經(jīng)蒸汽過熱器E1502將2.5MPa飽和蒸汽過熱后并入到2.5MPa過熱蒸汽管網(wǎng)。變換氣溫度降至360℃,再經(jīng)原料氣預(yù)熱器E1501將粗煤氣由235℃預(yù)熱至300℃,變換氣溫度降至325℃,與未參加變換反應(yīng)的粗煤氣混合,得到有效氣H2/CO≈2.0~2.3的變換氣。
2016年6月至7月變換系統(tǒng)停車三次,分別是6月2日9:00系統(tǒng)停車24h(簡(jiǎn)稱A工況),6月15日20:00系統(tǒng)停車48h(簡(jiǎn)稱B工況),7月2日9:00系統(tǒng)停車96h(簡(jiǎn)稱C工況)。停車前系統(tǒng)100%負(fù)荷運(yùn)行,變換爐床層溫度相同,因停車時(shí)間不同,停車后接氣前床層溫度以及接氣時(shí)間不同,詳見表1。由表1可知,在A、B、C工況下,正常生產(chǎn)條件下,爐溫相同,停車時(shí)間越長,變換爐進(jìn)口溫度TI02與變換爐出溫度TI11溫度變化最大,96h后達(dá)到常溫。變換爐預(yù)變溫度TI03在24h降低95℃,48h降低130℃,96h降低161℃。
表1 變換爐正常生產(chǎn)與不同工況條件下溫度對(duì)比表
變爐接氣前條件,系統(tǒng)壓力穩(wěn)定在3.5MPa,粗煤氣溫度198℃,水氣比0.75。接氣后變換爐入口溫度漲至275℃,投自動(dòng),待變換爐床層溫穩(wěn)定,接氣完成后,隨著水氣比的增加根據(jù)熱點(diǎn)溫度再逐漸提高變換爐入口溫度。由表2可知,變換爐入口溫度TI02從變換爐開始接氣漲至275℃,A、B、C工況時(shí)間不同,A、B工況較為接近,C工況時(shí)間最長,主要原因是系統(tǒng)停車時(shí)間長,設(shè)備以及管線溫降最大,因此升溫時(shí)間長。
表2 不同工況下變換爐接氣過程對(duì)比表
由表2還可知,不同工況下變換爐入口溫度TI02滯升時(shí)間不同。變換爐進(jìn)口閥后法蘭至變換爐入口法蘭段管線長39m(簡(jiǎn)稱Ⅰ段管線),變換爐出口法蘭至FV15002閥后三通段管線長78m(簡(jiǎn)稱Ⅱ段管線)。變換爐接氣前,系統(tǒng)升壓暖管過程中,變換爐進(jìn)口閥關(guān)閉,出口閥打開,變換系統(tǒng)與變換爐同時(shí)升壓,當(dāng)系統(tǒng)壓力升至3.5MPa,系統(tǒng)壓力投自動(dòng),打開變換爐進(jìn)口閥,變換爐開始接氣,Ⅰ、Ⅱ段管線無放空管線,因此在系統(tǒng)升壓暖管過程中無法暖管。變換爐接氣后,Ⅰ、Ⅱ段管線開始暖管。Ⅰ段管線長度短且無設(shè)備,暖管較為容易,從常溫升高至粗煤氣飽和溫度198℃,需要5~15min。Ⅱ段管線包括兩臺(tái)換熱器,隨著系統(tǒng)充壓,部分粗煤氣冷凝,設(shè)備管線內(nèi)存有一定冷凝液,停車時(shí)間越長,暖管時(shí)間越長,當(dāng)變換爐接氣后,變換氣經(jīng)過E1502管程,首先加熱E1502管程,其次將E1502殼程的積水加熱汽化,當(dāng)E1502工藝氣出口溫度TI12溫度升高至198℃,再經(jīng)過E1501加熱入變換爐的粗煤氣,變換爐入口溫度才開始上升,在這期間,變換爐入口溫度穩(wěn)定在粗煤氣飽和溫度,稱為滯升時(shí)間。因此,停車時(shí)間越長,變換爐入口溫度TI02滯升時(shí)間越長。
2015年10月,因更換合成催化狀態(tài)檢修,停車240h(簡(jiǎn)稱D工況)。在D工況條件下,變換催化劑預(yù)變層溫度降低至58℃, 主變層溫度245℃。預(yù)變層溫度低于接氣條件220℃溫度,不能正常接氣,因此,投用開工加熱器E1511,進(jìn)行催化劑加熱升溫,但是變換爐入口溫度滯升時(shí)間45分鐘,升至275℃時(shí)間115分鐘,接氣時(shí)間180分鐘,充分表明接氣過程時(shí)間長,能耗高。
由表3可知,停車240h,預(yù)變溫度降低至58℃,主變溫度245℃,整個(gè)床層溫度升高至220℃,升溫時(shí)間18h。順流程升溫度過程中,因預(yù)變床層溫度低于主變床層溫度,因此主變溫度先降低,然后升高。
表3 D工況條件下變換催化劑升溫?cái)?shù)據(jù) ℃
從2014年起,我公司開始實(shí)施三年大修檢修一次,期間可能有短停消缺、更換合成催化劑等狀態(tài)檢修,每次安排8~15d。為了避免在此期間變換爐升溫,系統(tǒng)高能耗運(yùn)行,對(duì)變換爐保溫、接氣進(jìn)行了工藝優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)短停13d,變換爐未使用氮?dú)馍郎?,一次接氣成功,主系統(tǒng)提前20h開車。具體工藝優(yōu)化措施如下:
1)變換系統(tǒng)切氣前2h,通過提高變換爐入口溫度TI02,將變換爐主變層熱點(diǎn)溫度提高30℃,控制在450~460℃,讓變換爐提前多蓄熱量。
2)隨著變換爐床層溫度的降低以及進(jìn)出口大閥內(nèi)漏,壓力逐漸降低,為了保證變換爐內(nèi)微正壓,防止空氣進(jìn)入發(fā)生氧化反應(yīng),需要間斷補(bǔ)充氮?dú)?,?dāng)變換爐內(nèi)壓力PI15002低于0.005MPa,開始補(bǔ)充氮?dú)?,?dāng)壓力升高至0.020MPa,停止補(bǔ)充氮?dú)?,將變換爐壓力控制在0.005~0.020MPa。
3)少氣量倒接氣,提高預(yù)變床層溫度。關(guān)閉E1511進(jìn)口閥,打開E1511出口閥,粗煤氣從變換爐出口進(jìn)入,通過E1511出口閥前2”放空閥放空至火炬,同時(shí)打開進(jìn)、出口1”導(dǎo)淋閥,變換爐進(jìn)行少量粗煤氣倒接氣,當(dāng)系統(tǒng)壓力提高至3.5MPa,變換爐出口1”導(dǎo)淋閥排放粗煤氣量約2 000m3/h以及冷凝液,變換爐出口1”導(dǎo)淋閥以及E1511出口閥前2”放管線排放變換氣量約10 000m3/h。12 000m3/h粗煤氣經(jīng)過Ⅱ段管線以及設(shè)備,進(jìn)行暖管。10 000m3/h粗煤氣從變換爐出口進(jìn)入后,首先在主變段進(jìn)行反應(yīng),然后將熱量傳遞至預(yù)變段,通過反應(yīng)熱提高預(yù)變段床層溫度以及Ⅰ段管線溫度。通過此操作,將預(yù)變層溫度TI04提高至260℃,為了穩(wěn)定接氣,比起活溫度高40℃。
4)投用開工加熱器E1511,輔助變換爐接氣。變爐預(yù)變段床層溫度達(dá)到260℃,投用E1511開工加熱器,輔助變換爐接氣。因E1511換熱面積較小,通過2019年8月接氣經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),將粗煤氣從198℃加熱至260℃,最高加熱粗煤氣40 000m3/h,消耗2.5MPa過熱蒸汽25t/h。當(dāng)E1502出口溫度大于198℃時(shí),變換氣經(jīng)過E1501給進(jìn)入變換爐的粗煤氣加熱時(shí),緩慢減少E1511蒸汽用量,待變換爐入口溫度完全通過E1501加熱至275℃,緩慢打開變換爐進(jìn)口閥,關(guān)閉E1511進(jìn)出口閥,E1511開工加熱器退出。
2019年8月更換合成催化劑,系統(tǒng)狀態(tài)檢修,停車316h(簡(jiǎn)稱工況E),通過工藝優(yōu)化之后,變換爐床層未使用氮?dú)馍郎?,一次接氣成功。由?可知,系統(tǒng)停車前288h,預(yù)變溫度198℃,主變溫度415℃,表明系統(tǒng)保溫措施有效。但是,變換系統(tǒng)換熱檢修完后,需要使用空氣做氣密試驗(yàn),為防止空氣進(jìn)入變換爐內(nèi)發(fā)生氧化反應(yīng),將變換爐內(nèi)充壓始終高于變換系統(tǒng)0.5MPa。變換爐持續(xù)充裝常溫中壓氮?dú)?8h,流量為1 200m3/h,導(dǎo)致主變床層溫度由415℃降低至179℃,低于接氣起活溫度。通過少量倒接氣,變換爐預(yù)、主變溫度達(dá)到接氣條件。在系統(tǒng)均壓暖管過程中,變換爐少量倒接氣操作2h,因此未增加系統(tǒng)接氣時(shí)間。
表4 E工況不同狀態(tài)條件下變換爐床層溫度對(duì)比表
在E工況條件下,變換爐入口溫度升高至275℃需要時(shí)間30分鐘,滯升時(shí)間0min。主要原因系統(tǒng)接氣前,Ⅰ段管線達(dá)到充分暖管,且投用E1511配合接氣,所以變換爐入口溫度升高不再受Ⅱ段管線暖管不充分的影響。因此,變換爐入口溫度不再滯升,變換爐接氣效率提高。
通過優(yōu)化變換爐保溫、接氣工藝,實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)狀態(tài)檢修停車316h,變換爐床層未使用氮?dú)馍郎兀淮谓託獬晒?,主系統(tǒng)提前20h開車??s短了接氣時(shí)間,減少了接氣過程中床層溫度波動(dòng),產(chǎn)生了一定的經(jīng)濟(jì)效益,節(jié)約氮?dú)馍郎貢r(shí)間18h,減少接氣時(shí)間2h,節(jié)約原料消耗費(fèi)用180萬元。