陳 征,藍(lán) 飛,張 樂,張志熊,宋 鑫
(中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津 300459)
渤海油田以疏松砂巖油藏為主,易出砂,層薄、層數(shù)多?,F(xiàn)有分層注水管柱都不具有洗井功能,注水井長期不洗井,使得井下管柱腐蝕、結(jié)垢等問題越來越突出,常造成地層污染堵塞,注入壓力上升,單井注入量下降;部分井后期動管柱作業(yè)提不動,造成大修作業(yè),極大地制約了油田的注水開發(fā)效果。為此,本文針對5-1/2"套管完井和4.75防砂完井管柱的注水井,設(shè)計開發(fā)了可滿足層位分隔和反洗井功能的液控式膨脹封隔器,對于保證注水井注入的長效性,實現(xiàn)海上注水井可持續(xù)開發(fā)具有重要作用。
K344-114型液控封隔器主要由上接頭、膠筒、活塞及下接頭等組成。使用時可以單個使用,也可以多級連用,坐封于完井管柱(即井下防砂盲管)內(nèi)壁上,以達(dá)到封隔相鄰兩油層的目的,工具結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。
該封隔器上、下接頭部分均設(shè)有兩個通道,大通道用來連接油管,形成注水通道,旁側(cè)的小通道用來連接液控管線,將地面控制系統(tǒng)壓力傳遞到封隔器膠筒上,坐封封隔器。膨脹式封隔器可串聯(lián)使用,實現(xiàn)多級封隔器的坐封和分層。
設(shè)計過程中,在封隔器的結(jié)構(gòu)設(shè)計上進(jìn)行了兩大創(chuàng)新,即特殊的密封結(jié)構(gòu)與膠筒拉伸保護系統(tǒng),保證了工具的實用性。
該工具的鋼體之間采用“O”型密封圈實現(xiàn)密封,鋼體與擴張膠筒之間創(chuàng)新性地設(shè)計了特殊的“V”型密封結(jié)構(gòu),即在膠筒進(jìn)液端面上各開了一道“V”型槽。其工作原理是當(dāng)控制系統(tǒng)液壓作用到膠筒上時,“V”型槽內(nèi)充滿液壓油,此時液壓力作用在“V”型槽內(nèi)表面,使“V”型槽向外膨脹,與封隔器外鋼體形成密封。實驗表明,該結(jié)構(gòu)起到了良好的密封作用,同普通“O”型密封圈相比,其結(jié)構(gòu)簡單,組裝難度小,能夠長期使用不用更換,密封效果好。
當(dāng)膠筒受液壓作用膨脹時,通過受力分析得知,膠筒本體會產(chǎn)生縱向的拉伸運動,長期的反復(fù)作用會使膠筒損壞,導(dǎo)致封隔器失效。因此在封隔器的下接頭處設(shè)計了一個活塞機構(gòu),它能通過控制系統(tǒng)產(chǎn)生的向上液壓力隨膠筒的縱向拉伸向上運動,防止了膠筒因拉伸作用而導(dǎo)致的損壞,延長了封隔器的使用壽命。
(1)坐封啟動壓力:≤1MPa;
(2)環(huán)空承壓能力:15MPa;
(3)最大工況溫度:不低于90℃。
(1)檢驗膨脹封隔器的坐、解封性能;
(2)檢驗膨脹封隔器膠筒的耐高溫、高壓性能。
(1)連接封隔器實驗工裝,并下放進(jìn)水浸實驗井筒內(nèi)。
(2)對實驗井筒進(jìn)行加溫,使井筒溫度升至90℃以上并保持溫度。
(3)液控管線加壓16MPa,坐封膨脹式封隔器。
(4)環(huán)空打壓驗封,上下環(huán)空壓差疲勞實驗48h,密封效果良好,環(huán)空驗封實驗數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 膨脹封隔器實驗數(shù)據(jù)記錄
(1)膨脹封隔器坐封性能良好,耐壓能力滿足設(shè)計要求。膠筒承受環(huán)空壓力大于15MPa。
(2)膨脹封隔器解封性能良好。膨脹封隔器泄壓后,膠筒上下的環(huán)空壓力趨于平衡,膠筒回縮能力較強。
(3)封隔器膠筒耐溫、耐壓性能膠筒,封隔器從水浸井中取出后,見膠筒外管無裂紋、擠壓受損等現(xiàn)象,如圖2所示,殘余變形3.57%,滿足反洗井的要求。
圖2 實驗結(jié)束的封隔器膠筒
依據(jù)海上油田現(xiàn)場的應(yīng)用需求,設(shè)計研發(fā)了K344-114型液控膨脹封隔器,通過樣機的室內(nèi)高溫、高壓實驗,驗證了設(shè)計的可行性,并檢驗了封隔器密封筒的密封與形變性能,實驗證明該封隔器的性能指標(biāo)可滿足現(xiàn)場的應(yīng)用要求。