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屏蔽泵在氯乙烯加料過(guò)程中的改造研究

2020-07-25 09:58李仁強(qiáng)
化工設(shè)計(jì)通訊 2020年8期
關(guān)鍵詞:氣蝕尾管氯乙烯

李仁強(qiáng)

(泰州聯(lián)成塑膠工業(yè)有限公司,江蘇泰州 225400)

屏蔽泵的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛,在民用、工業(yè)和軍工航天領(lǐng)域都有涉及,目前領(lǐng)域還在不斷擴(kuò)大。本文的屏蔽泵是大連海密梯克生產(chǎn)的,它是由離心泵和三相鼠籠式異步電機(jī)的共同體,葉輪、轉(zhuǎn)子組件等組成轉(zhuǎn)動(dòng)部件。轉(zhuǎn)動(dòng)部件完全浸在液體介質(zhì)中。在內(nèi)側(cè)鑲裝屏蔽套隔離了轉(zhuǎn)子腔和定子腔,在設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)上只有靜密封而無(wú)動(dòng)密封,從而保證了輸送介質(zhì)的“零泄漏”。

1 屏蔽泵應(yīng)用場(chǎng)合和改造過(guò)程

1.1 應(yīng)用場(chǎng)合

氯乙烯單體(VINYL CHLORIDE)屬于易燃?xì)怏w第1級(jí)、極毒性性質(zhì)第4級(jí),外觀為氣體或無(wú)色液體(-13.9℃以下),爆炸極限為3.6%~33%,遇熱極易氣化,因此在輸送氯乙烯單體過(guò)程中泵容易氣蝕,導(dǎo)致屏蔽泵的損壞,還易產(chǎn)生泄漏,造成安全風(fēng)險(xiǎn),研究輸送過(guò)程中的安全性顯得尤為重要。泰州聯(lián)塑氯乙烯加料的海密梯克屏蔽泵共3臺(tái),位號(hào)分別為P-1011A,P-1011B,2011A。輸送介質(zhì)為來(lái)自新鮮單體儲(chǔ)罐V-1003/2003的液態(tài)氯乙烯。

海密梯克泵選用型號(hào)為CNF系列標(biāo)準(zhǔn)型化工泵(用于輸送易氣化介質(zhì),單級(jí)),使用滑動(dòng)軸承,在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中實(shí)現(xiàn)滑動(dòng)軸承的自潤(rùn)滑,設(shè)置了電機(jī)分液流,能在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中及時(shí)帶走轉(zhuǎn)子腔的熱量,外形圖見(jiàn)圖1。

圖1 CNF系列單體泵外形圖

1.2 開(kāi)車初期使用狀況

泰州聯(lián)塑在2011年10月投入運(yùn)行1期PVC裝置,單體泵露天放置,進(jìn)口管道有保冷,在開(kāi)車初期,單體泵損壞較頻繁,究其主要損壞原因?yàn)樵O(shè)備不上壓、異響、震動(dòng)等,可參見(jiàn)表1。

表1 單體泵故障情況統(tǒng)計(jì)表

1.3 改造經(jīng)過(guò)

單體泵的頻繁損耗,導(dǎo)致生產(chǎn)的不正常,安全隱患增加,因此進(jìn)行了很多改進(jìn)工作,具體經(jīng)過(guò)闡述如下:

(1)2011年底開(kāi)車初期,屏蔽泵故障較頻繁,主要表現(xiàn)為不上壓、泵異響、跳停等明顯氣蝕現(xiàn)象,判斷為進(jìn)口流量不足,將單體泵進(jìn)口過(guò)濾器濾網(wǎng)由60目更換為30目,同時(shí)因?yàn)樾迈r單體儲(chǔ)罐高度不夠,導(dǎo)致泵氣蝕余量不足,因此加料時(shí)要求兩個(gè)新鮮單體儲(chǔ)罐底部聯(lián)通打開(kāi)并保持兩個(gè)儲(chǔ)罐液位不低于50%。

(2)2013年期間單體泵故障頻繁,主要表現(xiàn)為排氣不充分,氣蝕現(xiàn)象造成,特別是在夏季,實(shí)測(cè)出口管道及泵體溫度能達(dá)到40℃以上,根據(jù)氯乙烯性質(zhì)預(yù)熱易氣化的特點(diǎn),提出在單體泵上方建遮陽(yáng)棚,同時(shí)將單體泵出口管道增加保冷。

(3)針對(duì)泵易氣蝕、不上壓的現(xiàn)象,要求現(xiàn)場(chǎng)人員在泵啟動(dòng)前將管道外排閥打開(kāi),短時(shí)間排氣再啟泵進(jìn)行測(cè)試,效果明顯,屏蔽泵啟動(dòng)情況好轉(zhuǎn),因現(xiàn)場(chǎng)無(wú)安全排氣裝置,因此在2013年提出在單體泵尾管回流上增加管道排至日用槽,由人員手動(dòng)控制,在不啟泵時(shí)一直排氣至日用槽,啟泵前關(guān)閉排氣閥再啟泵,泵啟動(dòng)情況好轉(zhuǎn)。

(4)后期一直在測(cè)試改進(jìn),因日用槽與泵出口壓差較小,排氣比較慢,且泵出口無(wú)安全排氣管道,因此將泵出口及尾管回流增加往氣柜排氣管道,并全部改為自動(dòng)閥門(mén)控制,并增加了DCS排氣程序,完全實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)排氣,減少了人為干預(yù),降低了設(shè)備故障率。

(5)設(shè)備改造完成時(shí)間為2015年6月中旬,運(yùn)行至今已有5a之久。

1.4 改造方案說(shuō)明

海密梯克屏蔽泵P-1011A增加3種排氣方式(見(jiàn)圖2):①尾管往日用槽排氣方式;②尾管往氣柜排氣方式;③泵出口管道往氣柜排氣方式,設(shè)計(jì)理念:在泵啟動(dòng)前盡量將泵體內(nèi)的氣體通過(guò)排氣至氣柜的方式,降低泵運(yùn)行時(shí)的氣蝕風(fēng)險(xiǎn),保證泵的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

圖2 單體泵自動(dòng)排氣改造示意圖

用P-1011A舉例說(shuō)明排氣過(guò)程:

在P-1011A啟動(dòng)之前,先關(guān)閉其余兩臺(tái)泵的排氣閥門(mén),關(guān)閉P-1011A回流閥XV-1101A-1,打開(kāi)XV-1101A-2,XV-1101A-3,XV-1345往氣柜排氣,排氣時(shí)間自動(dòng)設(shè)定,達(dá)到時(shí)間后,關(guān)閉XV-1101A-3,XV-1101A-2,XV-1345,打開(kāi)XV-1101A-1,打開(kāi)XV-1344,啟泵運(yùn)行,泵停止后,XV-1101A-1關(guān)閉,XV-1101A-2打開(kāi)一直往日用槽排氣。

其余2臺(tái)屏蔽泵改造方式參考P-1011A。

1.5 改造成果

從2015年6月中旬單體泵實(shí)現(xiàn)自動(dòng)排氣,并增加遮陽(yáng)棚,出口管道增加保冷等前期措施,海密梯克屏蔽泵故障率大大減少,除2016年兩次故障(接線柱,接線端子燒壞),已沒(méi)有因排氣不充分,泵氣蝕造成的泵異常損壞,在2017年夏季高達(dá)40℃的情況下泵運(yùn)行依然正常。至今,已安全運(yùn)行4a。

總成本花費(fèi)大約在15萬(wàn)元左右,之前因泵異常故障每年的維修費(fèi)用在6~7萬(wàn)元,加之造成的停車影響及安全風(fēng)險(xiǎn),遠(yuǎn)不止改造成本,從長(zhǎng)遠(yuǎn)看看替公司創(chuàng)造了經(jīng)濟(jì)效益。

2 結(jié)束語(yǔ)

屏蔽泵在各化工企業(yè)使用越來(lái)越廣泛,同時(shí)面臨著各廠不同生產(chǎn)工藝的使用差別,在使用用過(guò)程中的改造研究也顯得尤為重要。在遇到設(shè)備故障時(shí)首先要找到故障原因,針對(duì)原因找解決辦法,不斷嘗試,用最小的成本和最優(yōu)的改造質(zhì)量,來(lái)達(dá)到安全、收益的最大化。

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