孫寶坤,蔣 偉,劉艷梅
(國投甘肅小三峽發(fā)電有限公司,甘肅 白銀730000)
大峽水電站位于甘肅省白銀市與榆中縣交界處的黃河干流上,距蘭州市河道距離65 km,為徑流式電站。電站裝有5臺軸流轉(zhuǎn)槳式水輪發(fā)電機(jī)組,其中1~4號機(jī)組裝機(jī)容量為75 MW,0號機(jī)組裝機(jī)容量為24.5 MW。
24.5 MW機(jī)組使用的WBST-100步進(jìn)電機(jī)式微機(jī)水輪機(jī)調(diào)速器,已使用10余年,存在多種問題:元件老化嚴(yán)重、主配壓閥動作遲滯、機(jī)械式反饋信號不穩(wěn)定等。近幾年來,多次發(fā)生調(diào)速系統(tǒng)故障,嚴(yán)重影響了機(jī)組的安全運行和發(fā)電效益,也給運行檢修人員帶來很大負(fù)擔(dān)。電站對調(diào)速器進(jìn)行了全面的技術(shù)改造,本文通過研究總結(jié)本次改造中積累的機(jī)械優(yōu)化經(jīng)驗,為其他電站的調(diào)速器改造提供參考。
WBST-100式調(diào)速器于2002年技術(shù)改造后投入運行,電氣部分由A系列PLC控制器實現(xiàn),電氣-機(jī)械/液壓轉(zhuǎn)換則由步進(jìn)電機(jī)實現(xiàn)。電氣信號指令發(fā)出后,步進(jìn)電機(jī)帶動主配引導(dǎo)閥實現(xiàn)先導(dǎo)控制與電液轉(zhuǎn)換,再通過機(jī)械杠桿結(jié)構(gòu)驅(qū)動主配壓閥活塞控制油路,從而驅(qū)動接力器。導(dǎo)葉反饋信號通過接力器與機(jī)柜連接的機(jī)械杠桿結(jié)構(gòu)輸送,槳葉接力器則由反饋鋼絲繩完成。
原調(diào)速器存在的缺陷,總體來說是由兩方面原因產(chǎn)生的。
(1)由于就調(diào)速器使用時間較長,所使用的相關(guān)技術(shù)已經(jīng)逐步落后,故障率逐增趨勢明顯,具體表現(xiàn)為以下幾點:
1)主配傳動方式為步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動牽引與其相連的機(jī)械杠桿,進(jìn)而帶動主配壓閥活塞運動控制接力器,復(fù)雜的機(jī)械結(jié)構(gòu)導(dǎo)致主配存在動作遲滯問題。
2)機(jī)械杠桿結(jié)構(gòu)導(dǎo)致機(jī)械零位調(diào)節(jié)復(fù)雜繁瑣、二段關(guān)閉控制功能由機(jī)械凸輪實現(xiàn),導(dǎo)致二段關(guān)閉時間調(diào)節(jié)困難,大修后占用較長調(diào)試工期。導(dǎo)葉及槳葉信號反饋裝置均為機(jī)械式反饋,反饋信號滯后。
3)原機(jī)柜使用時間長,各元件老化嚴(yán)重。實現(xiàn)電液轉(zhuǎn)換功能的關(guān)鍵元件步進(jìn)電機(jī)時常發(fā)卡,造成機(jī)組溜負(fù)荷、無法正常開停機(jī)等故障。且由于控制通道單一,一旦步進(jìn)電機(jī)出現(xiàn)問題,必須停機(jī)檢修,給機(jī)組帶來安全隱患。
4)事故配壓閥、事故油罐補油裝置、油源切換閥等功能閥組集成化程度低,需配置外接控制油路和電磁閥才能完成其功能,導(dǎo)致現(xiàn)場控制油路復(fù)雜冗長。
(2)管路布置存在的缺陷。根據(jù)多年使用經(jīng)驗,舊系統(tǒng)油路部分設(shè)計思路可以進(jìn)行革新,適應(yīng)機(jī)組的實際需求;且管路、閥門、管路支架的布置可以進(jìn)行優(yōu)化,增強調(diào)速器的穩(wěn)定性,方便調(diào)速器的檢修與維護(hù)。
此方案總體上結(jié)合本次調(diào)速器技術(shù)改造,根據(jù)舊調(diào)速器機(jī)械方面存在的具體缺陷,進(jìn)行針對性的設(shè)計優(yōu)化,主要包括選用新的調(diào)速器及配套的功能閥組、重新設(shè)計部分油路并優(yōu)化管路與閥門布置等內(nèi)容。
根據(jù)機(jī)組實際情況進(jìn)行選型,并經(jīng)公開招標(biāo)后,新調(diào)速系統(tǒng)選用長江能事達(dá)生產(chǎn)的WST-100型調(diào)速器。新調(diào)速器機(jī)柜采用機(jī)電合柜結(jié)構(gòu)。調(diào)速器總體由PLC微機(jī)調(diào)速器及機(jī)械液壓系統(tǒng)構(gòu)成,電液轉(zhuǎn)換功能由比例伺服閥實現(xiàn)。
液壓系統(tǒng)原理如圖1所示,調(diào)速器中源自供油裝置的主壓力油,分為兩路,一路為操作油,進(jìn)入主配壓閥的控制腔,以及主配壓閥的恒壓腔;一路經(jīng)過雙精油濾器輸出控制用油。進(jìn)入主配壓閥活塞恒壓腔的壓力油,始終具有推動主活塞向關(guān)閉方向運動的力。經(jīng)過雙精濾油器的潔凈油,一路依次經(jīng)過比例伺服閥A或比例伺服閥B、A/B套切換閥、手/自動切換閥、緊急停機(jī)閥到主配壓閥的控制腔。另一路經(jīng)過引導(dǎo)閥、手/自動切換閥、緊急停機(jī)閥到主配壓閥的控制腔。
圖1 液壓系統(tǒng)原理圖
自動狀態(tài)下,電氣機(jī)柜中的控制模塊發(fā)出信號后,通過比例伺服閥輸出壓力信號油進(jìn)入主配壓閥控制腔,從而控制主配壓閥活塞運動輸出壓力能,來驅(qū)動接力器。另外,此套調(diào)速器也可以在手動條件下直接使用手操機(jī)構(gòu)驅(qū)動引導(dǎo)閥上下運動,通過主配壓閥液壓放大輸出壓力能,來操縱接力器。
(1)新調(diào)速器中,主配壓閥是一種帶有輔助接力器的、液壓控制式的主配壓閥,其上端預(yù)留了比例伺服閥、手自動切換閥、緊急停機(jī)閥等功能閥組的接口,集成化成度高,由比例伺服閥或手操機(jī)構(gòu)控制的主配活塞動作迅速,無滯后問題。
(2)新調(diào)速器主配上有調(diào)零螺桿,機(jī)械零位調(diào)節(jié)簡單快捷;原調(diào)速器的二段關(guān)閉控制功能由機(jī)械凸輪裝置改為監(jiān)控電氣信號實現(xiàn),不再需要手動調(diào)節(jié);取消機(jī)械導(dǎo)葉和槳葉的機(jī)械式反饋裝置,改為電氣傳感器反饋,反饋信號良好。
(3)新調(diào)速器的電液轉(zhuǎn)換功能元件由步進(jìn)電機(jī)改為比例伺服閥。比例伺服閥有4個工作位,通常使用其開、關(guān)、停3個工作位,第4個工作位為失電關(guān)機(jī)工作位,能夠充分保障機(jī)組安全。同時,為確保機(jī)組停機(jī),配備了2套閥組和切換閥形成雙通道,可任意切換使用,使調(diào)速器可靠性大大增強。同時,在手動狀態(tài)時,直線位移轉(zhuǎn)換器裝置能夠完全實現(xiàn)對接力器的手動控制。
(4)事故配壓閥、二段關(guān)閉裝置及事故油罐補油裝置均采用集成化程度高的新式閥組,閥組上留有電磁閥接口,只需接入控制油,便可以實現(xiàn)閥組功能,不再需要專門外接控制油路和電磁閥,大大簡化了油路。
舊調(diào)速系統(tǒng)管路布置方式總體上比較合理,但受當(dāng)時技術(shù)限制,仍存在一些不足,新調(diào)速器管路設(shè)計時,著重分析了不足之處,進(jìn)行了改進(jìn)。
(1)舊調(diào)速器從油源多樣性考慮,在系統(tǒng)中設(shè)置了油源切換閥,在工作油罐油壓不足時,切換至事故油罐保證系統(tǒng)壓力油的穩(wěn)定性,而油源切換閥使機(jī)組油路的復(fù)雜程度大大增加,故障率頗高。根據(jù)機(jī)組多年的運行經(jīng)驗:低油壓發(fā)生幾率極其微小;調(diào)速器的電氣保護(hù)能夠有效避免低油壓的發(fā)生;即便發(fā)生了低油壓,事故配壓閥也能夠保證機(jī)組正常停機(jī)。鑒于上述原因,取消油源切換閥。
(2)根據(jù)多年經(jīng)驗,事故油罐油源可靠性更高,將各功能閥組的控制用油全部改從事故罐側(cè)主供油管路上取,當(dāng)出現(xiàn)工作油罐油壓不足的情況時,機(jī)組的事故停機(jī)功能和關(guān)機(jī)時的二段關(guān)閉功能將不受到任何影響,充分保證機(jī)組的安全。
(3)主要截斷閥和控制油閥位置、高度及方向設(shè)置不合理,不利于人員操作。新調(diào)速器中,重新布置主油路和控制油路閥門位置,設(shè)置合理高度及方向,方便運行人員操作。
(4)部分舊管路支架設(shè)置不合理,無法有效減緩管路震動,導(dǎo)致管路受損漏油。根據(jù)主操作油路走向分析管路震動特點,重新設(shè)置管路的支吊架,減輕調(diào)速器動作時的管路震動,減少管路本體及密封面因震動造成的損害。
技術(shù)改造完畢后,導(dǎo)葉開、關(guān)機(jī)時間、二段關(guān)閉時間等數(shù)值整定結(jié)果均符合調(diào)保計算的要求。對新調(diào)速器進(jìn)行的人工頻率死區(qū)檢查、導(dǎo)槳葉協(xié)聯(lián)關(guān)系試驗、靜特性試驗、動態(tài)試驗等各項試驗,結(jié)果均滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
經(jīng)過機(jī)械優(yōu)化改造后,原調(diào)速器存在的問題得到了解決。投入使用的1年里,新調(diào)速器的主配壓閥、比例伺服閥、事故配壓閥、二段關(guān)閉裝置等功能閥組性能優(yōu)異;反饋信號及時準(zhǔn)確;調(diào)速器調(diào)節(jié)性能良好,機(jī)組運行穩(wěn)定可靠,未出現(xiàn)溜負(fù)荷現(xiàn)象。調(diào)速器層的管路及支架布置合理、有序、簡潔;接力器動作時,各處管路震動較輕,穩(wěn)定性良好,無任何滲漏情況;各閥門高度位置合理,運行人員操作方便;檢修期間,調(diào)速器檢修工作量和維護(hù)難度大大降低,極大地節(jié)約了檢修工期。
水電站調(diào)速器隨著發(fā)展更新?lián)Q代是大勢所趨,良好性能的調(diào)速器是保證機(jī)組穩(wěn)定運行的保證。機(jī)械設(shè)備的集成化與功能多樣化對調(diào)速器的性能提升巨大,應(yīng)該結(jié)合機(jī)組的實際需求,選用性能優(yōu)異的新設(shè)備,對系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造,消除調(diào)速器缺陷。經(jīng)此次改造,機(jī)組調(diào)速器性能實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍,對機(jī)組穩(wěn)定運行意義重大。
關(guān)于水電站調(diào)速器機(jī)械優(yōu)化改造的研究,本文總結(jié)了一些思路和經(jīng)驗。但仍需要進(jìn)一步探索集成化閥組、電磁閥等新一代機(jī)械設(shè)備在調(diào)速器中的作用,優(yōu)化液壓系統(tǒng)的格局,進(jìn)一步提高調(diào)速系統(tǒng)的穩(wěn)定性與可靠性。