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基于干法除塵下高碳鋼雙渣留渣法冶煉工藝的優(yōu)化

2020-08-18 09:40:26敬,劉
天津冶金 2020年4期
關(guān)鍵詞:熱軋板干法命中率

李 敬,劉 偉

(天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院天鐵校區(qū),河北056404)

0 引言

隨著鋼鐵行業(yè)的智能制造技術(shù)不斷的升級,實(shí)現(xiàn)全智能化冶煉成為了未來轉(zhuǎn)爐煉鋼技術(shù)的重要發(fā)展方向。但由于國內(nèi)煉鋼工藝發(fā)展的不均衡[1],一些地方鋼鐵企業(yè)缺乏完善的動態(tài)監(jiān)測設(shè)備,轉(zhuǎn)爐煉鋼過程還主要靠人工經(jīng)驗(yàn)操作,或者通過靜態(tài)模型對轉(zhuǎn)爐冶煉終點(diǎn)鋼水成分和溫度進(jìn)行控制,因此,在冶煉中高碳鋼時(shí),鋼水的終點(diǎn)溫度、碳和磷的命中率偏低,吹煉過程控制難度偏大就成為一項(xiàng)難題。

以天鐵熱軋板公司生產(chǎn)中高碳鋼為例,由于冶煉過程受實(shí)際條件限制,終點(diǎn)溫度、碳和磷命中率低,而三者同時(shí)命中率只有27%。熱軋板公司通過分析和研究,對中高碳鋼的冶煉采用了雙渣留渣工藝,使得終點(diǎn)溫度、碳和磷三者同時(shí)命中率達(dá)到了65%,冶煉原料消耗明顯降低。但雙渣留渣工藝對干法靜電除塵泄爆的發(fā)生頻率產(chǎn)生一定的影響,需要通過優(yōu)化冶煉工藝,采取措施合理控制轉(zhuǎn)爐煙氣中CO 的上升速度和O2的下降速度,避開泄爆發(fā)生的條件,即CO≥9%,O2≥6%。

1 高碳鋼冶煉存在的問題及解決方案

1.1 高碳鋼冶煉的問題

天鐵熱軋板公司,在生產(chǎn)高碳鋼的過程中由于受實(shí)際冶煉條件如:鐵水、物料、檢測設(shè)備等的影響,轉(zhuǎn)爐在整個(gè)吹煉過程和終點(diǎn)目標(biāo)控制方面情況并不理想。整個(gè)吹煉過程經(jīng)常出現(xiàn)噴濺和爐渣返干等現(xiàn)象[2],并且終點(diǎn)溫度、碳和磷命中率低。表1 為天鐵熱軋板公司1150 爐高碳鋼冶煉終點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表。

表1 熱軋板公司1150 爐高碳鋼冶煉終點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

從表1 可以看出,溫度、碳和磷三者同時(shí)命中率只有27%。高碳鋼在轉(zhuǎn)爐冶煉過程中,鋼液中的磷和碳這兩個(gè)重要化學(xué)元素往往難以實(shí)現(xiàn)平衡發(fā)展,不容易協(xié)調(diào)。為實(shí)現(xiàn)吹煉過程中留碳的目的,卻錯(cuò)失了前期最佳的脫磷時(shí)機(jī),造成終點(diǎn)磷控制難度增加;而以磷為中心目標(biāo)進(jìn)行煉鋼,冶煉過程碳元素?zé)龘p嚴(yán)重,又將導(dǎo)致鋼液終點(diǎn)碳含量偏低。并且高碳鋼在轉(zhuǎn)爐冶煉過程中對溫度的要求也很高,當(dāng)對鋼水的溫度進(jìn)行升溫時(shí),碳元素的燒損會更加劇烈,反之,因碳元素作用時(shí)間短又將導(dǎo)致溫度過低。所以高碳鋼在轉(zhuǎn)爐冶煉過程中存在“碳溫”不容易均衡發(fā)展的問題。因此,轉(zhuǎn)爐冶煉高碳鋼時(shí)主要的技術(shù)指標(biāo)就是在操作中協(xié)調(diào)“溫度、碳和磷”三要素的均衡發(fā)展[3],提高轉(zhuǎn)爐冶煉終點(diǎn)碳、磷、溫度三者的命中率。

1.2 高碳鋼冶煉問題的解決方案

針對以上問題,天鐵熱軋板公司為了優(yōu)化高碳鋼冶煉工藝,180 噸轉(zhuǎn)爐作業(yè)區(qū)在基于干法除塵系統(tǒng)下,曾嘗試了單渣留渣操作和雙渣操作,但在實(shí)際生產(chǎn)中總結(jié)發(fā)現(xiàn)這兩種操作方法并不能有效提高轉(zhuǎn)爐冶煉終點(diǎn)命中率。而且由于雙渣冶煉終點(diǎn)爐渣普遍“偏干”,增加了濺渣護(hù)爐的難度,進(jìn)而影響轉(zhuǎn)爐爐襯的維護(hù)。在這樣的前提下,熱軋板公司轉(zhuǎn)爐作業(yè)區(qū)提出了雙渣留渣冶煉操作工藝。雙渣留渣冶煉工藝是指在轉(zhuǎn)爐冶煉結(jié)束出鋼后將爐渣留在爐內(nèi),進(jìn)行濺渣護(hù)爐,然后裝入廢鋼和鐵水,開始吹煉,加入造渣料化渣脫磷,前期脫磷結(jié)束后進(jìn)行倒渣操作,然后根據(jù)對鋼水的取樣分析,適量加入造渣料繼續(xù)化渣進(jìn)入脫碳階段的吹煉,吹煉結(jié)束后倒?fàn)t出鋼、留渣再進(jìn)行濺渣護(hù)爐操作,并以此循環(huán)往復(fù)。該工藝是利用上爐爐渣中較多的自由CaO、高FeO 和含有大量物理熱的特點(diǎn),縮短了下一爐冶煉前期化渣時(shí)間,同時(shí)利用吹煉前期低溫的有利條件,提高了脫磷效率,減輕了轉(zhuǎn)爐冶煉后期的脫磷負(fù)擔(dān)。實(shí)踐證明雙渣留渣工藝冶煉中高碳鋼可以很好的控制轉(zhuǎn)爐冶煉過程中溫度、碳和磷三者的均衡發(fā)展,從而有效的提高轉(zhuǎn)爐冶煉終點(diǎn)三者的命中率。

2 雙渣留渣操作對干法除塵的影響及防范措施

2.1 干法靜電除塵的主要特點(diǎn)

轉(zhuǎn)爐煙氣凈化的處理方法主要分為全濕法、干濕結(jié)合法或全干法三種形式。目前國內(nèi)鋼鐵行業(yè)總的趨勢是采用濕法除塵。但是干法除塵因無需后期的污水處理設(shè)備,凈化除塵系統(tǒng)靈活,建設(shè)投資和運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用低,在部分鋼鐵企業(yè)得到了很好的應(yīng)運(yùn)。目前天鐵熱軋板公司180 轉(zhuǎn)爐采用的就是干法靜電除塵設(shè)施。雖然干法靜電除塵器有除塵效率高、節(jié)約用水、受煙氣量波動影響小等優(yōu)勢,但在轉(zhuǎn)爐冶煉煙塵處理的過程中,經(jīng)常會因煙氣中CO 含量的控制不當(dāng)而產(chǎn)生“泄爆”現(xiàn)象,尤其采用雙渣留渣工藝時(shí)“泄爆”現(xiàn)象更容易發(fā)生。

2.2 干法靜電除塵產(chǎn)生“泄爆”現(xiàn)象原因及防范措施

在轉(zhuǎn)爐吹煉過程中,爐內(nèi)的鐵水與氧氣發(fā)生劇烈的氧化反應(yīng)而生成大量的高溫?zé)煔猓殡S著爐口部分空氣的混入,其主要成分為CO、CO2、O2、N2、Ar等。吹煉開始,隨著兌鐵、加廢鋼、開吹、拉碳、補(bǔ)吹、出鋼等一系列操作,煤氣與空氣的交替流動現(xiàn)象始終存在于靜電干法除塵系統(tǒng)內(nèi),當(dāng)CO≥9%,O2≥6%時(shí),且靜電除塵器內(nèi)產(chǎn)生電極放電,就會發(fā)生泄爆。所以合理控制轉(zhuǎn)爐煙氣中CO 和O2的含量是避免發(fā)生泄爆的有效方法。而在實(shí)際生產(chǎn)中雙渣留渣操作一旦操作不當(dāng)極容易發(fā)生“泄爆”,其對干法靜電除塵產(chǎn)生的影響以及相應(yīng)采取的措施主要有以下幾方面。

2.2.1 留渣量過大的影響

如果留渣量過大,濺渣后殘?jiān)赡苷辰Y(jié)成大塊,兌鐵后殘?jiān)鼧O可能飄在鐵水液面表面,它的存在阻礙了氧氣與鐵水的接觸,進(jìn)而影響二者的化學(xué)反應(yīng),容易造成開吹點(diǎn)火失敗,使得大量氧反射進(jìn)入除塵系統(tǒng),增加了除塵系統(tǒng)的氧含量,從而延長了除塵系統(tǒng)中氧含量下降到6%以下的時(shí)間,容易達(dá)到“6、9”泄爆條件[4],產(chǎn)生泄爆。相應(yīng)采取的措施如下:

(1)在放鋼前從前方倒掉一部分爐渣,這樣減少爐內(nèi)爐渣量,有利下一爐開吹點(diǎn)火的成功。

(2)嚴(yán)格控制入爐廢鋼的塊度,超過爐口三分之一的廢鋼堅(jiān)決不能使用。

(3)加入廢鋼后需要來回?fù)u爐,使?fàn)t渣在爐內(nèi)鋪開,避免爐渣黏在一起,形成大塊,影響開吹點(diǎn)火。

(4)適當(dāng)降低點(diǎn)火槍位,將正常點(diǎn)火槍位1.4 米下調(diào)至1.3 米,增加點(diǎn)火概率,但點(diǎn)火成功后應(yīng)立即將氧槍提至正常高度,

(5)氧槍開氧后30 秒內(nèi)點(diǎn)火不成功,必須馬上提槍,采取相應(yīng)措施后再重新下槍點(diǎn)火。

2.2.2 煙氣中CO 含量上升過快的影響

冶煉前期因留渣所含大量物理熱,導(dǎo)致爐內(nèi)溫度較正常偏高,所以較正常爐次碳氧反應(yīng)提前,在干法除塵條件下如果不采取適當(dāng)?shù)拇胧?,煙氣中CO 含量上升過快,容易導(dǎo)致除塵系統(tǒng)泄爆。如圖1,圖2 所示,圖中藍(lán)線代表CO 含量,可以看到雙渣留渣爐次CO 含量很快就達(dá)到了最高值。相應(yīng)采取的措施如下:

(1)適當(dāng)延長濺渣時(shí)間,降低爐內(nèi)留渣溫度。

(2)結(jié)合鐵水成分,優(yōu)化頭批料加入,降低開吹溫度,減緩碳氧反應(yīng)。在實(shí)際生產(chǎn)中可以提高頭批料中冷料加入量,減少白灰和輕燒白云石的加入,這樣不但可以降低開吹溫度,盡量減緩了碳氧反應(yīng),還優(yōu)化了前期爐渣的熔化條件,有利于前期倒渣操作。

(3)關(guān)注爐渣情況,結(jié)合煙氣成分分析曲線,確定起槍倒渣時(shí)機(jī)。如果倒渣時(shí)間太早,爐渣沒有熔化,前期走不出渣,容易造成后期吹煉噴濺;然而倒渣時(shí)間偏晚,碳氧反應(yīng)劇烈,容易產(chǎn)生“泄爆”,爐渣發(fā)泡,加大了倒渣難度??偨Y(jié)實(shí)際生產(chǎn)情況,耗氧2 000 Nm3左右,或CO 含量22%~24%,起槍倒渣,較為合適。

圖1 正常爐次CO 曲線

圖2 雙渣留渣爐次CO 曲線

另外,在關(guān)注“泄爆”問題的同時(shí),還要注意冶煉過程“噴濺”的控制。如何協(xié)調(diào)“泄爆”與“噴濺”的關(guān)系,這就需要操作人員合理安排物料加入時(shí)間和加入量,對于易產(chǎn)生噴濺時(shí)期提前預(yù)判并采取操作上的調(diào)整。

3 雙渣留渣工藝效果分析

3.1 轉(zhuǎn)爐爐況得到改善

雙渣留渣操作的爐次由于爐渣熔化充分,而且終渣氧化鎂飽和度高,所以有效的改善了濺渣效果,從而維護(hù)了轉(zhuǎn)爐爐襯。圖3 是單渣工藝冶煉高碳鋼后測厚儀測厚效果,圖4 是雙渣留渣工藝冶煉高碳鋼后測厚儀測厚效果。不難看出圖4 的爐襯厚度情況要大大好于圖3 的爐襯厚度情況。

3.2 企業(yè)獲得的經(jīng)濟(jì)效益

圖3 單渣操作后測厚效果

圖4 雙渣留渣操作后測厚效果

熱軋板公司2019 年9 月份以來,180 噸轉(zhuǎn)爐冶煉高碳鋼一直采取了雙渣留渣工藝?,F(xiàn)將9 月~10月SWRH82B 冶煉數(shù)據(jù)進(jìn)行了整理,并同 雙渣、單渣工藝生產(chǎn)SWRH82B 的數(shù)據(jù)進(jìn)行了比較。數(shù)據(jù)比較情況如表2 所示。

從表2 中的數(shù)據(jù)可以看出,熱軋板公司在采用雙渣留渣操作后,轉(zhuǎn)爐冶煉高碳鋼的終點(diǎn)溫度、碳和磷的命中率有了明顯的提高。并且由于雙渣留渣操作工藝充分利用了上爐爐渣高FeO、高堿度和含有大量物理熱的特點(diǎn),極大地減少了石灰和輕燒白云石的加入,降低了物料的消耗,如表3 中數(shù)據(jù)所示。

表2 雙渣留渣工藝與雙渣、單渣工藝冶煉SWRH82B 數(shù)據(jù)對比

從表3 中數(shù)據(jù)可以看出,采用雙渣留渣操作后,每爐可節(jié)省輕燒白云石約2 200 Kg,石灰約3 000 Kg,低氮增碳劑約100 Kg。因?yàn)橛绊戜撹F料消耗的因素多而復(fù)雜,暫時(shí)不予考慮,單節(jié)省物料方面,按50%的雙渣留渣操作爐次采用率,每月150爐的生產(chǎn)量計(jì)算,熱軋板公司采用雙渣留渣工藝冶煉高碳鋼,每年僅物料消耗上可節(jié)省費(fèi)用:

表3 單渣、雙渣操作和雙渣留渣工藝物料消耗數(shù)據(jù)對比

(295×2.2+275×3+0.1×6100)×150×12×50%=187.56 萬元

4 結(jié)論

(1)轉(zhuǎn)爐冶煉中高碳鋼在企業(yè)缺乏完善的動態(tài)監(jiān)測設(shè)備的情況下,依靠人工經(jīng)驗(yàn),采用雙渣留渣操作可以很好的控制轉(zhuǎn)爐冶煉過程中溫度、碳和磷三者的均衡發(fā)展,從而有效的提高轉(zhuǎn)爐冶煉終點(diǎn)三者的命中率。

(2)雙渣留渣操作充分的利用了上爐爐渣高FeO、高堿度和含有大量物理熱的特點(diǎn),極大地減少了石灰和輕燒白云石的加入,降低了物料的消耗,為企業(yè)起到降本增效的作用。

轉(zhuǎn)爐爐況得到改善

(3)采用雙渣留渣工藝冶煉高碳鋼,由于爐渣熔化充分,而且終渣氧化鎂飽和度高,所以有效的改善了濺渣效果,從而加強(qiáng)了轉(zhuǎn)爐爐襯的維護(hù)。

(4)基于干法靜電除塵下雙渣留渣工藝冶煉高碳鋼過程中,若操作不當(dāng)極易發(fā)生“泄爆”,泄爆發(fā)生的條件CO≥9%,O2≥6%,因此合理控制轉(zhuǎn)爐煙氣中CO 的上升速度和O2的下降速度是避免兩者同時(shí)達(dá)到泄爆條件的唯一方法。

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