潘大東,王海濤,劉文明
(吉林省地質(zhì)技術(shù)裝備研究所,長春 130000)
常規(guī)氣體攪拌槽是由供氣壓縮機(jī)、主進(jìn)氣管路、輔進(jìn)氣管路、槽體部件及循環(huán)桶等部件構(gòu)成。槽體部件為滿足氣體擾流需要,要求徑高比例為3∶7,底部底板成60°角的錐底,中心部位設(shè)單循環(huán)桶樣式。設(shè)主進(jìn)氣管及輔進(jìn)氣管各一套,布置在循環(huán)桶的中心和底部。壓縮空氣經(jīng)主、輔進(jìn)氣管進(jìn)入槽體內(nèi)的礦漿中,在循環(huán)桶的內(nèi)外壓差及錐形底導(dǎo)流的作用下,形成軸向環(huán)流,使礦漿及浸出劑循環(huán)混合作用,完成對金精礦的浸出。由于攪拌槽的徑高比接近1∶1,直徑達(dá)8 m,若形成底部錐底,將大大增加槽體的高度,對槽子的容積改變較大,因此在設(shè)計平底結(jié)構(gòu)時,要對常規(guī)的氣體攪拌槽做變型處理。
進(jìn)入浸出吸附槽的礦漿濃度不超過45%,粒度為-200目,占90%以上。氣混槽所需處理的浸出段工藝參數(shù)如下:原料密度:3.2~3.5 g/cm3;礦漿密度:1.38~1.40 g/cm3;濃度:40%;粒度-400目,占90%以上。由此得出礦漿的密度及適中的濃度。粒度較細(xì),在滿足工藝需求的前提下,適合氣動混合作業(yè)。
鑒于氣體攪拌槽結(jié)構(gòu)的特殊性,特將槽體的原設(shè)計由錐底、單循環(huán)桶做以改變,以獲取更廣泛的充氣擾流面積及更大的處理量。具體思路:將圓柱形的槽體內(nèi)區(qū)域劃分成若干個小區(qū)域,每個小區(qū)域含有獨(dú)立的充氣管組,從而作用影響整個槽體的礦漿,以便達(dá)到擾流浸出效果。為避免礦漿沿槽體底部邊緣沉積,槽體底部設(shè)計與槽體成45°角的圍板。
槽體給定規(guī)格為φ 8 m×H 9 m。根據(jù)平面模型要求,將直徑8 m的區(qū)域劃分13個直徑3 m的區(qū)域,各區(qū)域間互有重合,形成整個槽體區(qū)域的全覆蓋,見圖1。
圖1 槽體結(jié)構(gòu)的劃分區(qū)域Fig.1 Zoning of tank body structure
1)氣體參數(shù):計算φ 8 m×H 9 m氣體攪拌槽的有效容積為:Vo=430 m3。根據(jù)浸出槽充氣量和風(fēng)壓查詢選礦設(shè)計手冊得出單臺攪拌槽所需的風(fēng)量,計算風(fēng)量為8.6~10.7 m3/min,充氣壓力2.5~3.5 kg/cm2。
2)空壓機(jī)選型參數(shù):攪拌槽暫設(shè)定所需8臺,單臺風(fēng)量按11 m3/min選型,總風(fēng)量為88 m3/min。必須加附合理的安全系數(shù),安全系數(shù)選擇1.6。8臺多管組氣混槽、空氣壓縮機(jī)所需總風(fēng)量按標(biāo)準(zhǔn)選型135 m3/min,為3臺185 kw無油螺桿式空壓機(jī),單臺最大工作壓力0.4 Mpa,流量45 m3/min,即總裝機(jī)功率為555 kw。
3)充氣管路直徑選擇計算:本臺多管組氣混槽共計有13組充氣循環(huán)管組,為確保底部充氣壓力保持一致,充氣管路直徑的選型可見式(1)。
1.25×13×d0≤d
(1)
其中d0為充氣管直徑(mm);d為進(jìn)氣管直徑(mm),即為空壓機(jī)出氣接口管直徑。計算選取標(biāo)準(zhǔn)管徑φ42 mm,壁厚5 mm。
4)多管組氣混槽設(shè)計示意結(jié)構(gòu),見圖2。
圖2 多管組氣混槽設(shè)計示意結(jié)構(gòu)Fig.2 Design schematic structure of gas mixing tank of many tubes
為分析多管組氣混槽結(jié)構(gòu)的可靠性,現(xiàn)將槽體比例縮小,制作成φ 0.8 m×H 0.9 m的有機(jī)比例槽體,內(nèi)部結(jié)構(gòu)及充氣量按比例調(diào)整。將模擬礦粉投入槽體內(nèi),觀察礦粉與液體的混合效果。同時,對槽內(nèi)礦漿進(jìn)行分段采樣,如各段點(diǎn)礦漿濃度及粒度相差不大,即驗(yàn)證混合效果比較理想。結(jié)構(gòu)比例見圖3。
圖3 多管組氣混槽結(jié)構(gòu)比例Fig.3 Structure ratio of gas mixing tank of many tubes
具體方法:用一段長0.9 m的軟管,將管的一端定位在取樣點(diǎn)處,另一端為取樣出口,吸出礦漿后就可以取樣。
取樣點(diǎn)各深度的礦漿濃度見表1。
表1 浸出吸附槽8個采樣點(diǎn)的礦漿濃度Tab.1 Pulp density of 8 sampling sites of infusion adsorption tank
從表1中可以看出,各取樣點(diǎn)的濃度相差不大,即浸出混合效果較為明顯。
為進(jìn)一步分析攪拌結(jié)果,對以上各點(diǎn)的礦漿進(jìn)行篩分,結(jié)果均為-200目,占90%以上,因此礦漿粒度分布均勻,達(dá)到選礦指標(biāo)。
槽體內(nèi)無動力裝置機(jī)構(gòu),大大降低了槽體內(nèi)附件的損耗,延長了氣混槽的使用壽命及更換附件的周期。經(jīng)過分段礦漿的取樣分析,槽內(nèi)礦物、藥劑及載金碳混合均勻,達(dá)到良好的工藝指標(biāo)。
針對某金精礦氰化選廠選礦工藝改擴(kuò)項(xiàng)目所設(shè)計的直徑8 m,高度9 m的多管組氣混槽,打破了傳統(tǒng)氣體攪拌槽原有結(jié)構(gòu),通過將槽體容積網(wǎng)格化的重新劃分,增大了槽體的有效容積,取得了高效浸出作業(yè)效果。