李濤 李中海 孟凡茂
摘?要: CFB鍋爐冷渣器原使用開(kāi)式冷卻塔,鍋爐排渣溫度高、熱損失大,余熱全部排至大氣,浪費(fèi)熱能且污染環(huán)境。“熱電聯(lián)供電廠CFB冷渣器余熱回收利用關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用”項(xiàng)目是響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,為提高機(jī)組熱效率、降低能耗,同時(shí)減少對(duì)環(huán)境的熱污染,根據(jù)企業(yè)需求,于2019年1月立項(xiàng)自主開(kāi)展的研發(fā)項(xiàng)目。該項(xiàng)目對(duì)冷渣器冷卻水系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,將原來(lái)冷渣器開(kāi)式冷卻水循環(huán)系統(tǒng)改為封閉式熱力循環(huán)系統(tǒng),利用熱力系統(tǒng)的低熱凝結(jié)水冷卻冷渣器熱渣,提高凝結(jié)水溫度,減少機(jī)組抽汽量,增加發(fā)電量,同時(shí)避免了冷渣器冷卻系統(tǒng)工藝環(huán)節(jié)的熱污染,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能減排的目的。
關(guān)鍵詞: 環(huán)保;熱污染;余熱回收利用
【中圖分類(lèi)號(hào)】TQ172?【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A?【文章編號(hào)】1674-3733(2020)22-0173-01
引言:電冶分公司三臺(tái)CFB鍋爐冷渣器冷卻系統(tǒng)原設(shè)計(jì)為開(kāi)式冷卻系統(tǒng),該系統(tǒng)的冷卻水由反滲透制水系統(tǒng)提供,冷卻方式為開(kāi)式玻璃鋼冷卻塔降溫。該冷卻系統(tǒng)由于出力小,不能滿(mǎn)足三臺(tái)鍋爐冷渣器運(yùn)行需要,在運(yùn)行中經(jīng)??恐苯优欧偶t渣維持生產(chǎn)。這種方式威脅職工安全,易產(chǎn)生揚(yáng)塵污染。玻璃鋼冷卻塔使用除鹽水作為冷卻工質(zhì),除鹽水在冷渣器吸熱后排至玻璃鋼冷卻塔通風(fēng)散熱,熱能直排至大氣,不僅浪費(fèi)除鹽水及熱能,也產(chǎn)生熱污染。由于該冷卻系統(tǒng)熱能浪費(fèi)大、冷卻水消耗多、水質(zhì)環(huán)境易污染等缺點(diǎn),因此決定對(duì)該冷卻系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)研究改造。
1?技術(shù)方案
通過(guò)研究分析,技改組決定使用汽輪機(jī)凝結(jié)水作為冷渣器冷卻水,凝結(jié)水在吸收冷渣器熱能提升焓值,再重新回到汽輪機(jī)汽水系統(tǒng),全系統(tǒng)為閉合系統(tǒng)。冷渣器冷卻水量要求為85t/h(冷卻水水溫為50℃工況下),汽輪機(jī)凝結(jié)水量為90-100t/h水溫為40℃-50℃(汽輪機(jī)額定出力工況下),遠(yuǎn)可以滿(mǎn)足冷渣器冷卻水技術(shù)要求。該技術(shù)方案可利用凝結(jié)水吸收冷渣器內(nèi)熱渣余熱,凝結(jié)水焓值得到提升后重回到水汽系統(tǒng)(#2低壓加熱器)繼續(xù)運(yùn)行,減少用于加熱凝結(jié)水的汽輪機(jī)抽汽,提升了機(jī)組熱經(jīng)濟(jì)性。
2?工藝流程改造方案
2.1?改造前凝結(jié)水系統(tǒng)流程:
汽輪機(jī)凝汽器——凝結(jié)水泵——軸封加熱器——1#低壓加熱器——2#機(jī)低壓加熱器——除氧器——給水泵——1#高壓加熱器——2#高壓加熱器——鍋爐。
2.2?改造前冷渣器冷卻水系統(tǒng)流程:
除鹽水開(kāi)式冷卻塔冷渣器冷渣器
2.3?改造后冷渣器冷卻水系統(tǒng)工藝流程:
汽輪機(jī)凝汽器——凝結(jié)水泵——軸封加熱器——鍋爐冷渣器——2#機(jī)低壓加熱器——除氧器。
工藝流程改造后,簡(jiǎn)化、合并了凝結(jié)水與冷渣器冷卻水系統(tǒng),使一個(gè)系統(tǒng)起到原來(lái)兩個(gè)系統(tǒng)的作用,不但有利于日常的巡回檢查和維護(hù)保養(yǎng),而且更方便了職工的操作,節(jié)省人力物力。
工藝流程改造后,冷渣器的冷卻水系統(tǒng)與凝結(jié)水系統(tǒng)進(jìn)行有機(jī)組合,不僅保證了冷渣器的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,減少了除鹽水的污染和蒸發(fā)浪費(fèi),而且凝結(jié)水在冷渣器內(nèi)吸取熱量,進(jìn)入凝結(jié)水系統(tǒng)循環(huán),減少了1#低壓加熱器的投運(yùn),既吸收了熱渣的余熱又節(jié)省了低壓加熱器所需蒸汽,同時(shí)避免了該工藝環(huán)節(jié)對(duì)環(huán)境的熱污染,起到良好的節(jié)能減排效果。
3?技術(shù)改造要求
本次技術(shù)改造將1#鍋爐冷渣器的開(kāi)式冷卻系統(tǒng)改為閉式循環(huán)系統(tǒng)。冷渣器冷卻水由汽輪機(jī)凝結(jié)水供給,凝結(jié)水在冷渣器中吸熱后,回到汽機(jī)熱力系統(tǒng)繼續(xù)運(yùn)行。主要涉及冷渣器進(jìn)水管和回水管的架設(shè)安裝,以及管道與凝結(jié)水系統(tǒng)、與冷渣器冷卻水系統(tǒng)的連接。
冷渣器進(jìn)水管和回水管的架設(shè)安裝要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際環(huán)境進(jìn)行測(cè)量,以架空為主,采用一進(jìn)一回兩條管道并行的模式,符合生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)便于操作和檢修的要求,并且要做到橫平豎直,做好保溫。管道與凝結(jié)水系統(tǒng)連接主要包括:1#低加進(jìn)口管上開(kāi)口焊接進(jìn)水管,并加裝一只電動(dòng)門(mén)和一只手動(dòng)門(mén)。1#低加出口管上開(kāi)口焊接回水管,并加裝一只手動(dòng)門(mén)和一只電動(dòng)門(mén)。管道與冷渣器冷卻水系統(tǒng)的連接主要包括:兩臺(tái)冷渣器冷卻水系統(tǒng)采用并聯(lián)方式,每臺(tái)冷渣器配進(jìn)水電動(dòng)門(mén)一只,手動(dòng)門(mén)一只,出水手動(dòng)門(mén)一只,出水電動(dòng)門(mén)一只。確保單臺(tái)冷渣器也能夠投入運(yùn)行。
4?項(xiàng)目實(shí)施效果
4.1?經(jīng)濟(jì)性
4.1.1?利用冷渣器熱量,提高凝結(jié)水的溫度。
技術(shù)改造后,通過(guò)凝結(jié)水吸收了鍋爐冷渣器熱渣的熱量,被吸收的熱量隨著凝結(jié)水重新回到機(jī)組熱力系統(tǒng),繼續(xù)在2#低壓加熱器中吸熱后進(jìn)入除氧器。有效利用了鍋爐熱渣的余熱,避免了原冷卻系統(tǒng)對(duì)環(huán)境的熱污染。改造后僅利用冷渣器的熱量可將凝結(jié)水溫度由45℃升至70℃,每年可節(jié)約標(biāo)煤2635噸。
計(jì)算方法如下:凝結(jié)水初始溫度t1=45℃,經(jīng)過(guò)冷渣器后凝結(jié)水溫度t2=70℃。水的比熱容C=4.2*103j/kg*℃,經(jīng)過(guò)冷渣器的凝結(jié)水每小時(shí)85噸。
①凝結(jié)水每小時(shí)從冷渣器中吸收的熱量為:
Q = C*m*△t=m*C*(t2-t1=85*1000*4.2*1000*(70-45)=8925*106j=8925*103kj;
②標(biāo)煤的發(fā)熱量為29271kj/kg,則年可節(jié)標(biāo)煤(按年運(yùn)行7200h計(jì)算):M=Q*24*30*12/29271=8925*1000*7200/29271=2195噸
4.1.2?無(wú)需再投入1#低壓加熱器,節(jié)約蒸汽消耗,提高發(fā)電量。
改造完成后,退出1#低壓加熱器運(yùn)行,這樣正常運(yùn)行情況下,1#低壓加熱器的汽側(cè)就不需再投入。按照1#低壓加熱器的運(yùn)行時(shí)每小時(shí)消耗蒸汽1.5噸計(jì)算,可發(fā)電150kwh,每年可多發(fā)電150*7200=108萬(wàn)kwh。
4.1.3?減少兩臺(tái)冷卻水循環(huán)泵的投入,節(jié)省廠用電。
改造后,原冷渣器冷卻水循環(huán)泵就被凝結(jié)水泵所代替,無(wú)需再運(yùn)轉(zhuǎn)。每臺(tái)循環(huán)泵的功率為25kw,按照原設(shè)計(jì)的一用一備進(jìn)行計(jì)算則每年可節(jié)約廠用電=25*7200=18萬(wàn)kwh。
4.1.4?節(jié)約除鹽水。
原冷卻系統(tǒng)為開(kāi)式循環(huán),冷卻水隨熱量蒸發(fā)的大氣中,加之系統(tǒng)不可避免的泄露,造成除鹽水的大量損耗。改造后則冷卻水全部回收,杜絕了除鹽水的污染和損耗。保守估計(jì)每天因?yàn)槔湓飨某}水60噸,每年消耗除鹽水60*30*10=18000噸。
4.2?環(huán)保性。
大氣熱污染損害環(huán)境質(zhì)量,進(jìn)而又影響人類(lèi)生產(chǎn)、生活,降低熱污染的有效途徑之一就是廢熱的有效綜合利用。本項(xiàng)目利用凝結(jié)水吸收鍋爐爐渣余熱,提升焓值的凝結(jié)水重新回到機(jī)組熱力系統(tǒng),提升了機(jī)組熱經(jīng)濟(jì)性。通過(guò)改變?cè)泄に嚵鞒蹋行П苊饬嗽摴に嚟h(huán)節(jié)造成的熱污染,減少了熱電廠對(duì)環(huán)境的污染。