徐孟
關鍵詞:高瓦斯;礦井通風;指標數據;歸一化處理
礦井通風系統(tǒng)是安全高效生產的重要保障,只有穩(wěn)定的通風系統(tǒng)才能源源不斷的向井下提供新鮮的風流,供工作人員呼吸和生產所需。因此井下巷道及生產環(huán)境的復雜性,導致通風系統(tǒng)具有明顯的非線性特征,隨著煤礦機械化水平的不斷提高,開采難度以及深度逐漸增大,使得通風系統(tǒng)更加復雜。此時,原有的通風系統(tǒng)已經不滿足安全生產所需,急需進行通風系統(tǒng)的優(yōu)化[1]。目前礦井通風系統(tǒng)的優(yōu)化方案主要有外部優(yōu)化和內部優(yōu)化兩種,本文結合礦井實際通風量小、通風阻力大的現狀,進行了通風系統(tǒng)的優(yōu)化設計,實現通風量的正常供給。
1 礦井通風現狀
礦井通風系統(tǒng)的衰老是一個逐變的過程,衰老的過程與工作面的布置密切相關,一般來說,通風系統(tǒng)的衰老有外在特征和內在特征兩部分。外在特征具有以下特點:較長的通風線路和較小的巷道斷面面積使得通風阻力增大;井下生產管理點分布散亂時,通風系統(tǒng)管理困難;井下生產條件復雜,通風機長時間運行條件下運行效率低下使得通風漏風量嚴重。
內在特征具有以下特點:礦井通風系統(tǒng)的內在特征主要從安全和技術兩方面考慮,實現礦井通風系統(tǒng)的安全性,工作面的風流以及風質必須滿足最終通風效果,且通風時的阻力不宜過大。
對于該礦井而言,通過兩臺軸流風機實現礦井的中央并列式通風,兩臺軸流式風機的型號分別為BDK(III)-8-NO21 和 BDK(III)-6-NO20,電機在運行過程中的功率為165kW,排風量達到3562m3/min,通風過程中漏風量達到8.64m3/s,整個通風過程中漏風量嚴重,通風阻力較大,嚴重影響到礦井的安全生產,為此,對礦井通風系統(tǒng)進行改造就顯得尤為重要。
2 通風系統(tǒng)優(yōu)化方案研究
2.1 礦井通風系統(tǒng)優(yōu)化設計流程
首先根據礦井的開拓方式、開采方法以及通風方式,分析礦井通風系統(tǒng)優(yōu)化的意義和必要性,上文已經闡述,不再贅述,然后通過現狀模擬分析得到目前通風系統(tǒng)存在的問題,隨后擬定出礦井通風系統(tǒng)的優(yōu)化設計方案,通過經濟技術比較,初步篩選出方案,最終確定指標,選擇出優(yōu)化方案。
2.2 礦井通風系統(tǒng)優(yōu)化方案的設計及分析
根據礦井的通風狀況,對通風系統(tǒng)進行優(yōu)化設計,方案1如下:將原來的東、西風井作為回風井,通過實際風量的解算,得到東風井的漏風量達到4.15m3/s,排風量為10.3m3/s,通風負壓為2549Pa;西風井的漏風量達到9.25m3/s,排風量為68.21m3/s,通風負壓為2450Pa;圖1(a)方案1計劃風量與實際解算風量對比,根據《煤礦安全規(guī)程》,此方案下通風量不足,通風阻力過大,因此不宜采用。
方案2如下:將原來的東、西風井作為回風井,其中東風井的風機型號為BDKIII-8-NO19,西風井的風機型號為BDK(III)-6-NO20,通過擴大回風巷的斷面面積降低通風阻力,通過實際風量的解算,得到東風井的漏風量達到3.01m3/s,排風量為10.52m3/s,通風負壓為2010Pa;西風井的漏風量達到6.38m3/s,排風量為67.21m3/s,通風負壓為2210Pa;圖1(b)為方案2計劃風量與實際解算風量對比,根據《煤礦安全規(guī)程》,此通風方案下,通風漏風量減少,但是巷道內通風阻力以及很大,導致風量分配不均勻,在礦井復雜的生產環(huán)境下,通過增加通風機只會導致漏風量的持續(xù)增加,因此此方案也不可行。
方案3如下:在方案2的基礎上,擴大采區(qū)巷道面積,加大通風機的通風量。通過實際風量的解算,得到東風井的漏風量達到2.98m3/s,排風量為13.25m3/s,通風負壓為2358Pa;西風井的漏風量達到5.38m3/s,排風量為72.15m3/s,通風負壓為2462Pa;圖1(c)為方案3計劃風量與實際解算風量對比,根據《煤礦安全規(guī)程》,此通風方案下,通風系統(tǒng)的中的漏風量明顯減少,因為采區(qū)巷道面積和總通風巷道面積的增大,使得通風過程中通風阻力較小,整體風量分配較為均勻,能夠使用礦井復雜的生產環(huán)境,因此,將方案3定為最終通風方案。
3 通風系統(tǒng)方案的優(yōu)化決策
優(yōu)化通風系統(tǒng)是一個復雜的問題,上文通過對通風阻力、漏風量以及風量的解算得到優(yōu)化通風方案,本節(jié)對優(yōu)化后的方案進行指標計算,得到表1所示的結果。
對于表1中的指標值而言,礦井風量供需比值范圍為1-1.1之間,比值越接近1,通風效果越好,本文中礦井風量供需比為1,對于電費和井巷施工費,其評判指標值越小越好,除此之外的評判指標值都是越大越好。為了更直觀的觀察表1的數據,對其進行歸一化處理。根據歸一化處理結果,得到方案具有可行性。因此進行實際施工,實際通風效果如下:對于采區(qū)而言,24501工作面計劃風量為650m3/s,實際風量為673.8m3/s;24509工作面計劃風量為280m3/s,實際風量為361.8m3/s;掘進
對于水平巷道而言,大巷掘進計劃風量為270m3/s,實際風量為270m3/s;井下火藥庫計劃風量為110m3/s,實際風量為107.4m3/s;中央泵房、中央變電所計劃風量為150m3/s,實際風量為139.8m3/s;充電硐室計劃風量為60m3/s,實際風量為67.8m3/s;消防庫計劃風量為40m3/s,實際風量為55.2m3/s。
從實際通風效果來看,優(yōu)化后的通風方案工作面以及巷道的通風量都有了明顯的增加,井下火藥庫和中央泵房、中央變電所的通風量雖然較小,但是處于可控范圍,因此,優(yōu)化后的通風方案滿足通風效果。
4 結論
①根據礦井通風阻力大、漏風量大的現狀及通風設計原則,提出了三種通風方案,從技術可行性、經濟合理性以及安全可靠性三個方面考慮,確定了方案3為最終優(yōu)化通風方案;②通過對優(yōu)化后的通風系統(tǒng)方案指標數據的歸一化處理,得到通風方案3下評判指標的各項指標值,符合通風設計原則;③對實際通風應用效果進行觀察,發(fā)現在優(yōu)化后的通風方案下,巷道及工作面通風量明顯增加,雖然井下火藥庫和中央泵房、中央變電所的通風量雖然較小,但是處于可控范圍,證明了通風方案的可行性。
參考文獻:
[1]張兆瑞,郭扁頓,郭建珠.礦井通風系統(tǒng)評價指標向量及其應用研究[J].西安礦業(yè)學院,1995(4):397-384.