廖玻
摘 要:針對(duì)無(wú)錫地鐵2號(hào)線電客車(chē)轉(zhuǎn)向架在架修時(shí)(運(yùn)行里程約60萬(wàn)公里),動(dòng)車(chē)構(gòu)架電機(jī)吊座區(qū)域開(kāi)始出現(xiàn)裂紋問(wèn)題,通過(guò)從設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、工藝執(zhí)行、理化分析等方面開(kāi)展故障分析,該動(dòng)車(chē)構(gòu)架裂的主要原因?yàn)榱鸭y位置焊縫熔深未達(dá)到設(shè)計(jì)要求,提出動(dòng)車(chē)構(gòu)架修復(fù)方案,免于由于動(dòng)車(chē)構(gòu)架裂紋延伸發(fā)生行車(chē)事故,確保無(wú)錫2號(hào)線電客車(chē)安全平穩(wěn)運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:構(gòu)架;裂紋;分析;優(yōu)化
中圖分類號(hào):U279 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
0 引言
目前無(wú)錫2號(hào)線電客車(chē)轉(zhuǎn)向架為浦鎮(zhèn)車(chē)輛有限公司的PW80E-II型轉(zhuǎn)向架,2020年6月,2號(hào)線架修時(shí)02122車(chē)2位端構(gòu)架電機(jī)吊座區(qū)域橫梁上蓋板存在裂紋(如圖1所示),該轉(zhuǎn)向架于2014年5月生產(chǎn),運(yùn)營(yíng)里程646 862公里,經(jīng)過(guò)普查共發(fā)現(xiàn)12個(gè)動(dòng)車(chē)故障構(gòu)架。構(gòu)架裂紋危及行車(chē)安全,為查找構(gòu)架裂紋原因,開(kāi)展了設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、工藝執(zhí)行、理化分析、線路測(cè)試等工作。
1 構(gòu)架裂紋原因分析
1.1 設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)分析
無(wú)錫2號(hào)線PW80E-II型轉(zhuǎn)向架是在B23型轉(zhuǎn)向架基礎(chǔ)上,為滿足電機(jī)和制動(dòng)接口進(jìn)行了適應(yīng)性改進(jìn),理論計(jì)算分析、構(gòu)架強(qiáng)度計(jì)算、構(gòu)架強(qiáng)度和疲勞強(qiáng)度試驗(yàn),結(jié)果均滿足UIC615-4、EN13749等標(biāo)準(zhǔn)要求。
1.2 工藝執(zhí)行分析
(1)人員。人員具備上崗證和歐標(biāo)證,不具備指向性。
(2)設(shè)備。
(3)物料。板材型號(hào)為P355NL1;焊材型號(hào)為G4Si1/φ1.2 mm,保護(hù)氣體為80%Ar+20%CO2;該平臺(tái)轉(zhuǎn)向架均采用該型號(hào)板材、焊材和保護(hù)氣體,不具備指向性。
(4)工藝。PW80E-II型轉(zhuǎn)向架的工藝中,與裂紋故障相關(guān)的焊縫為H308焊縫,端部板厚度8 mm,單邊Y型坡口,設(shè)計(jì)融深要求6 mm,工藝實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中,牽引板與橫梁上蓋板為Y型50°坡口,端部8 mm板厚有2 mm頓邊,越是靠近內(nèi)擋板處,空間位置越狹小,焊槍擺動(dòng)受限,存在焊接電弧達(dá)不到焊縫根部導(dǎo)致熔深達(dá)不到設(shè)計(jì)要求6 mm的可能性。
1.3 線路測(cè)試
為了更好地進(jìn)行線路測(cè)試,根據(jù)既有鏇輪記錄和線路軌道資料進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析,23列車(chē)中共存在94個(gè)車(chē)輪不圓度在0.4 mm~0.5 mm,占7.5%,85個(gè)車(chē)輪不圓度超過(guò)0.5 mm,占6.8%,其中最大不圓度為0.94 mm。
選取0216車(chē)在正線進(jìn)行動(dòng)應(yīng)力、振動(dòng)測(cè)試,動(dòng)應(yīng)力測(cè)試共布置10個(gè)測(cè)點(diǎn);振動(dòng)測(cè)試共布置16個(gè)測(cè)點(diǎn),經(jīng)過(guò)測(cè)試,在車(chē)輪徑跳狀態(tài)(0.37 mm,0.23 mm,0.16 mm,0.5 mm)下;所有測(cè)點(diǎn)的等效應(yīng)力幅均小于70 MPa;近構(gòu)架裂紋處焊縫測(cè)點(diǎn)應(yīng)力主頻主要集中在20 Hz~50 Hz、60 Hz、90 Hz頻率帶,其中頻率占比最大為20 Hz~50 Hz,60 Hz、90 Hz頻率能量占比較小。
1.4 構(gòu)架理化分析
對(duì)無(wú)錫2號(hào)線2個(gè)裂紋構(gòu)架進(jìn)行理化分析,結(jié)論顯示:
(1)2個(gè)構(gòu)架的3個(gè)裂紋位置的構(gòu)架焊縫熔深為2.8 mm,4.2 mm,4.2 mm,不符合設(shè)計(jì)要求。(2)對(duì)開(kāi)裂疲勞源處焊縫進(jìn)行微觀檢測(cè),熔敷區(qū)、熔合區(qū)、熱影響應(yīng)及母材等各區(qū)域微觀組織正常。(3)裂紋處呈現(xiàn)疲勞斷口特征,疲勞源位置靠在內(nèi)擋板的橫梁上蓋板與牽引力的焊縫根部,呈現(xiàn)多源性疲勞特征。
1.5 小結(jié)
(1)PW80E-II型轉(zhuǎn)向架設(shè)計(jì)驗(yàn)證充分,滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。(2)工藝執(zhí)行的人、機(jī)、料不具備故障原因指向性,工藝文件從平臺(tái)實(shí)施以來(lái),焊接要求沒(méi)有變化。(3)構(gòu)架理化結(jié)果顯示,裂紋處焊縫熔深未達(dá)到設(shè)計(jì)要求是出現(xiàn)裂紋的主要原因。
2 構(gòu)架修復(fù)方案
2.1 結(jié)構(gòu)方案
針對(duì)無(wú)錫2號(hào)線構(gòu)架裂紋問(wèn)題,進(jìn)行修復(fù)優(yōu)化,詳見(jiàn)下表:
通過(guò)上述優(yōu)化,保證了焊縫熔深,提高了故障區(qū)域局部強(qiáng)度,提高了疲勞余量。
2.2 方案驗(yàn)證
(1)強(qiáng)度計(jì)算。本次考慮主體1 000萬(wàn)次循環(huán)載荷和局部安裝座疲勞1 000萬(wàn)次循環(huán)載荷,修復(fù)構(gòu)架所有關(guān)鍵承載焊縫的疲勞損傷均小于1,滿足600萬(wàn)公里使用壽命要求;相較于原構(gòu)架,在相同工況下,修復(fù)構(gòu)架在裂紋位置的疲勞壽命約是原構(gòu)架的7倍。(2)工藝驗(yàn)證。對(duì)修復(fù)后的構(gòu)架進(jìn)行焊縫切割取樣,金相復(fù)驗(yàn)熔深合格,滿足設(shè)計(jì)要求。(3)臺(tái)架試驗(yàn)。對(duì)修復(fù)構(gòu)架進(jìn)行靜強(qiáng)度及強(qiáng)度試驗(yàn),試驗(yàn)軸重比無(wú)錫2號(hào)線的設(shè)計(jì)軸重更大,結(jié)果表明:1)經(jīng)過(guò)超常16 t滿軸重和疲勞15 t滿軸重的靜載荷考核,構(gòu)架所有測(cè)點(diǎn)應(yīng)力滿足要求。2)經(jīng)過(guò)15 t滿軸重的動(dòng)態(tài)主體疲勞1 000萬(wàn)次+局部安裝座疲勞1 000萬(wàn)次的嚴(yán)苛考核,構(gòu)架無(wú)裂紋產(chǎn)生,滿足要求。
3 結(jié)束語(yǔ)
通過(guò)對(duì)無(wú)錫2號(hào)線電客車(chē)動(dòng)車(chē)構(gòu)架裂紋進(jìn)行深入調(diào)查分析,是由于動(dòng)車(chē)構(gòu)架裂紋位置焊縫熔深未達(dá)設(shè)計(jì)要求,導(dǎo)致多源性裂紋產(chǎn)生。采取對(duì)故障區(qū)域內(nèi)擋板結(jié)構(gòu)優(yōu)化等措施改善受力狀態(tài),增加該區(qū)域焊縫熔深, 提高焊接可達(dá)性和結(jié)構(gòu)疲勞強(qiáng)度,有效地降低了故障區(qū)域應(yīng)力水平,確保PW80E-II型轉(zhuǎn)向架動(dòng)車(chē)構(gòu)架安全運(yùn)用,可為地鐵電客車(chē)構(gòu)架裂紋故障提供借鑒。
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