曹 軍,程 翔,車文通,孫娜娜
(新疆中泰紡織集團(tuán)有限公司,新疆庫爾勒 841000)
GB/T 534—2014《工業(yè)硫酸》對(duì)硫酸產(chǎn)品的硫酸含量、雜質(zhì)含量、透明度、色度等指標(biāo)進(jìn)行了明確的規(guī)定,然而硫酸在生產(chǎn)、儲(chǔ)存和運(yùn)輸過程中會(huì)出現(xiàn)發(fā)黑、發(fā)綠、發(fā)紅等現(xiàn)象。新疆中泰紡織集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱中泰紡織)從事粘膠短纖維的生產(chǎn)和新產(chǎn)品的開發(fā),其重要的化工原料硫酸一部分通過硫磺與硫化氫聯(lián)合制酸工藝生產(chǎn),不足部分通過外部采購(gòu)進(jìn)行補(bǔ)充。自2019 年8 月以來中泰紡織酸堿庫崗位人員發(fā)現(xiàn)大批量由槽罐車運(yùn)輸至該公司的w(H2SO4) 98%硫酸有發(fā)紅的情況。經(jīng)咨詢,硫酸生產(chǎn)廠家成品硫酸經(jīng)過不銹鋼管道輸送到酸儲(chǔ)罐,然后通過計(jì)量槽裝入硫酸運(yùn)輸專用槽罐車,廠家對(duì)出庫的濃硫酸進(jìn)行了質(zhì)量檢查,且其他接收同一儲(chǔ)罐硫酸的公司并沒有反饋出現(xiàn)硫酸發(fā)紅的情況。由此推斷,硫酸在生產(chǎn)和儲(chǔ)存過程中并無異樣,出現(xiàn)發(fā)紅現(xiàn)象必然是發(fā)生在運(yùn)輸環(huán)節(jié)。為此,筆者針對(duì)濃硫酸在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)的發(fā)紅現(xiàn)象進(jìn)行了研究分析并提出了有效的建議措施。
為判斷硫酸濃度與硫酸發(fā)紅的關(guān)系,公司技術(shù)人員聯(lián)系硫酸生產(chǎn)廠家對(duì)硫酸濃度進(jìn)行調(diào)整,w(H2SO4)從98%調(diào)至95%,而后從95%調(diào)至93%,濃硫酸發(fā)紅的現(xiàn)象都沒有得到改善。由此推斷,濃硫酸發(fā)紅與硫酸濃度沒有直接關(guān)系。
裴明杰[1]對(duì)干吸工序及干吸地下槽硫酸發(fā)紅的現(xiàn)象進(jìn)行了分析,通過元素含量檢測(cè)及掛片試驗(yàn)證明:碳鋼中含有的Cr,Mn 和Fe 這3 種有色元素在硫酸中有氮氧化物存在的情況下,會(huì)使硫酸在輸送過程中變紅;硫化礦伴生的少量稀有元素Se經(jīng)焙燒進(jìn)入硫酸形成亞硒酸,在有SO2存在的情況下被還原為紅色的無定性硒,使酸庫地下槽或大的儲(chǔ)罐中沉淀富集而引起硫酸發(fā)紅。據(jù)此分析,硫酸發(fā)紅主要是由于酸中含有較高含量的Fe 和Se 引起的,而中泰紡織購(gòu)買的硫酸在出廠前顏色正常,鑄鐵材質(zhì)的運(yùn)輸槽罐車鈍化膜遭到破壞后會(huì)使Fe 含量增加,那么濃硫酸發(fā)紅的原因之一可能是其Fe含量過高所致,而非Se 的影響。
2019 年8 月9 日,中泰紡織派出技術(shù)人員跟隨運(yùn)輸濃硫酸的槽罐車查找硫酸變色的原因,實(shí)施方案如下:
1)在濃硫酸裝入槽罐車后發(fā)車前、運(yùn)輸過程中、到達(dá)目的地卸車前分別取硫酸樣品置于250 mL 廣口瓶中封存,觀察硫酸的顏色并記錄硫酸樣品的溫度及車體溫度,其中發(fā)車前和卸車前分別取1 個(gè)樣品(記為1#和4#),運(yùn)輸過程中取2 個(gè)樣品(記為2#和3#)。
2)目測(cè)硫酸樣品的顏色,測(cè)定4 個(gè)樣品中鐵和硒的含量。
經(jīng)觀察,1#、2#和3#硫酸樣品均未變色,與出廠外觀相同;而4#硫酸樣品則呈粉紅色。
測(cè)定4 個(gè)硫酸樣品和公司自產(chǎn)w(H2SO4) 98%硫酸中Fe 和Se 的含量數(shù)據(jù)見表1。
表1 硫酸樣品中Fe和Se的測(cè)定結(jié)果
由表1 可見:外購(gòu)硫酸中Fe 的質(zhì)量分?jǐn)?shù)隨著硫酸溫度的升高而明顯增加,Se 的質(zhì)量分?jǐn)?shù)沒有明顯的變化;自產(chǎn)硫酸由于采用硫磺制酸工藝,品質(zhì)較好,w(Fe)僅為0.004%,Se 未檢出。由此可以排除Se 對(duì)硫酸發(fā)紅的影響。
取分析純硫酸與中泰紡織自產(chǎn)濃硫酸,分別滴入配制好的0.5 mol/L 的硫酸鐵溶液至硫酸出現(xiàn)淡粉紅色,測(cè)定其中的w(Fe)分別為0.017%和0.016%。
試驗(yàn)過程中,隨著Fe3+濃度的升高,硫酸呈現(xiàn)粉紅色,靜置1~3 h,變紅色的濃硫酸又恢復(fù)了無色透明狀態(tài),但底部有些許白色沉淀。硫酸的這一變化過程與槽罐車運(yùn)輸過程中硫酸的變化情況相同。由此表明:硫酸發(fā)紅的根本原因是硫酸中有大量游離Fe3+的存在。
2019 年8 月15 日,濃硫酸變紅的現(xiàn)象又自行消失了。在濃硫酸品質(zhì)恢復(fù)以前,除了遇到一次降溫,環(huán)境溫度降低外,其他外界因素都沒有發(fā)生變化。根據(jù)3 次跟車的溫度測(cè)定,濃硫酸發(fā)生變紅的運(yùn)輸過程中罐體溫度達(dá)到49 ℃以上,而其他2 趟運(yùn)輸濃硫酸溫度都較低一些,罐體最高溫度42 ℃。由此推斷,硫酸的溫度也可能是造成硫酸變紅的一個(gè)重要因素。
濃硫酸具有與金屬接觸使之發(fā)生鈍化形成鈍化膜的特性,鈍化膜會(huì)把濃硫酸和金屬容器隔絕使得濃硫酸不再和金屬反應(yīng),裝運(yùn)濃硫酸的槽罐車即利用了這一原理。經(jīng)常裝運(yùn)硫酸的槽罐車罐體內(nèi)部應(yīng)該已形成鈍化膜,那么出現(xiàn)硫酸變紅的現(xiàn)象,應(yīng)是槽罐的鈍化膜受到了破壞。
槽罐車在運(yùn)輸過程中鈍化膜被破壞主要有3 個(gè)原因:①在運(yùn)輸過程中,槽罐中的液體由于晃動(dòng)對(duì)鈍化膜產(chǎn)生機(jī)械沖刷;②裝運(yùn)硫酸的車輛運(yùn)輸了其他液體,造成罐體的鈍化膜被破壞;③運(yùn)輸濃硫酸的過程中罐體溫度高于49 ℃后將持續(xù)的發(fā)生化學(xué)反應(yīng)而不能形成穩(wěn)固的鈍化膜。
經(jīng)分析,該硫酸生產(chǎn)廠家定期通過槽罐車運(yùn)輸濃硫酸到中泰紡織,在運(yùn)輸時(shí)間和距離不發(fā)生變化的情況下,硫酸變紅的現(xiàn)象并不是一直存在的,由此可知機(jī)械沖刷不是破壞槽罐鈍化膜的主要原因;該車輛是運(yùn)輸硫酸的專用車輛,并未運(yùn)輸其他液體產(chǎn)品,因此不存在其他液體破壞槽罐鈍化膜的情況。而技術(shù)人員在隨車運(yùn)輸硫酸的過程中發(fā)現(xiàn),當(dāng)罐體溫度達(dá)到49 ℃以上時(shí),硫酸就會(huì)出現(xiàn)變紅的現(xiàn)象。另外,當(dāng)環(huán)境溫度大幅降低時(shí),硫酸也不會(huì)變紅。綜上所述,過高的溫度是破壞槽罐鈍化膜的主要原因。
為了驗(yàn)證溫度對(duì)槽罐鈍化膜的影響,分別用不銹鋼材質(zhì)和鑄鐵材質(zhì)制作模擬硫酸儲(chǔ)罐進(jìn)行試驗(yàn)。將模擬儲(chǔ)罐內(nèi)壁預(yù)先用濃硫酸進(jìn)行鈍化處理,裝入新生產(chǎn)的38 ℃w(H2SO4)98%硫酸,靜置1 h,觀察顏色變化。然后用蒸汽對(duì)模擬儲(chǔ)罐逐漸升溫,升溫時(shí)保持硫酸溫度與罐體溫度基本一致,同時(shí)每升高2 ℃觀察硫酸的顏色變化并記錄硫酸的溫度。試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表3。
表3 模擬儲(chǔ)罐鈍化膜的溫度影響試驗(yàn)
由表3 可以看出:隨著溫度的逐漸升高,不銹鋼材質(zhì)的儲(chǔ)罐不會(huì)影響濃硫酸的品質(zhì),而鑄鐵材質(zhì)的儲(chǔ)罐則會(huì)在硫酸高于42 ℃時(shí),鈍化層慢慢地破壞,硫酸呈現(xiàn)出粉紅色,且顏色逐漸加深。
通過分析,查找到濃硫酸在運(yùn)輸途中出現(xiàn)發(fā)紅現(xiàn)象主要是由于濃硫酸溫度高于42 ℃時(shí)鑄鐵材質(zhì)的槽罐內(nèi)壁鈍化膜被破壞,濃硫酸與鑄鐵反應(yīng)生成Fe3+造成的,另外濃硫酸在運(yùn)輸過程中不斷晃動(dòng)產(chǎn)生的機(jī)械力沖刷也加劇了鈍化膜的破壞,使硫酸在運(yùn)輸過程中變紅。為了避免再次發(fā)生上述問題,在硫酸運(yùn)輸過程中應(yīng)采取以下措施:
1)在長(zhǎng)距離或者高溫天氣運(yùn)輸濃硫酸,建議采用不銹鋼或其他非鑄鐵槽罐車。
2)在使用鑄鐵槽罐車運(yùn)輸濃硫酸時(shí),應(yīng)控制槽罐內(nèi)硫酸的溫度不超過42 ℃,同時(shí)應(yīng)盡量保證車的平穩(wěn)性,減少液體晃動(dòng)對(duì)罐內(nèi)鈍化膜的破壞。