宋云平,周治宇
(中國石油 蘭州石化公司 煉油廠,甘肅 蘭州 730060)
催化重整是在一定溫度、壓力、臨氫和催化劑存在的條件下,使石腦油轉(zhuǎn)化為富含芳烴的重整生成油,并副產(chǎn)氫氣的過程。催化重整在進(jìn)行脫氫環(huán)化和芳構(gòu)化反應(yīng)的同時(shí)也伴隨著大分子裂解為小分子的副反應(yīng),致使重整氫氣的純度相對較低,并夾帶大量的輕烴。因此,為提高供下游加氫裝置使用的氫氣的純度,也盡可能地回收其中可液化的烴類組分。連續(xù)重整裝置設(shè)有提純氫氣的再接觸系統(tǒng),使重整產(chǎn)物分離罐頂?shù)暮瑲錃怏w和重整生成油在較高的壓力和較低的溫度下建立新的氣液平衡,吸收氫氣中的烴類,以提高外送氫氣的純度和重整生成油的液體收率[1]。
氨氣螺桿式制冷壓縮機(jī)(K-241A/B/C)(以下簡稱氨壓機(jī))的主要作用是提高液體收率和氫氣純度,該壓縮機(jī)的介質(zhì)為氨氣,氨氣在整個(gè)氨系統(tǒng)中密閉循環(huán)使用,被壓縮機(jī)吸入,經(jīng)壓縮后壓力升高,再經(jīng)過冷凝變成液體[2]。利用氨氣容易汽化和液化的性質(zhì)起制冷作用,其工藝流程如圖1所示。
圖1 氨冷系統(tǒng)工藝流程圖
重整循環(huán)氫壓縮機(jī)(K-201)是離心式壓縮機(jī),由3.5MPa中壓蒸汽汽輪機(jī)驅(qū)動,其主要任務(wù)是維持重整反應(yīng)系統(tǒng)的氫氣循環(huán),保證反應(yīng)的氫油比,平衡反應(yīng)系統(tǒng)的壓力,是裝置得以平穩(wěn)運(yùn)行的核心設(shè)備。
自2017年連續(xù)重整裝置提高處理量以來,氨冷系統(tǒng)做了相應(yīng)的調(diào)整,采取雙機(jī)運(yùn)行的方式提高氨冷效果。但這種運(yùn)行方式存在著以下問題:
1)氨壓機(jī)負(fù)荷增大,常年開2備1,電量消耗較大,且由于氨壓機(jī)高負(fù)荷運(yùn)行,導(dǎo)致其油氣分離效果變差,潤滑油油位下降快,需要頻繁加油,平均每月需補(bǔ)充170kg潤滑油。
2)氨冷系統(tǒng)溫度偏高,氨壓機(jī)雖然雙機(jī)高負(fù)荷運(yùn)行,但即使在冬季,氨冷系統(tǒng)的溫度只能降至20℃,冷卻效果相對較差,無法使氫氣的溫度及純度達(dá)到當(dāng)前壓力下的最佳值。
3)氨壓機(jī)K-241C存在振動大、跑負(fù)荷等現(xiàn)象,若在運(yùn)行中不能及時(shí)發(fā)現(xiàn),容易導(dǎo)致機(jī)組過載而聯(lián)鎖,甚至損壞機(jī)組元件,影響系統(tǒng)的正常運(yùn)行[3]。
重整循環(huán)氫壓縮機(jī)采用的是集中循環(huán)供油潤滑,在運(yùn)行過程中,存在以下問題:
1)由于重整循環(huán)氫壓縮機(jī)已運(yùn)行21年,潤滑油系統(tǒng)原設(shè)計(jì)沒有考慮排油煙設(shè)施,機(jī)組潤滑產(chǎn)生的油煙,不僅會使油箱處于微正壓狀態(tài),導(dǎo)致回油不暢。而且當(dāng)干氣密封隔離氣等泄漏時(shí),會造成機(jī)組軸承座、聯(lián)軸器護(hù)罩等部位處于微正壓環(huán)境。如果這些部位的密封存在滲漏點(diǎn),氣體和飛濺出來的油滴就會順著這些滲漏點(diǎn)外泄,造成機(jī)組滲油。同時(shí),如果回油量太大,導(dǎo)致回油管線內(nèi)被潤滑油充滿,氣體無法通過或通過阻力較大,用油點(diǎn)也會出現(xiàn)正壓。機(jī)組儀表接管曾多次出現(xiàn)漏油現(xiàn)象,帶來了一定的潤滑油損失和安全隱患[4-5]。
2)重整循環(huán)氫壓縮機(jī)的油箱排油氣出口(介質(zhì)為油煙、氮?dú)猓┲迸糯髿?,造成大氣污染,同時(shí),排出的油珠散落到裝置現(xiàn)場,給裝置現(xiàn)場規(guī)格化管理帶來不利影響。
2.1.1 改造氨壓機(jī)K-241C
為了滿足裝置大處理量的要求,同時(shí)解決K-241C振動大、跑負(fù)荷、油分濾網(wǎng)失效導(dǎo)致的跑油等問題,提出了更換K-241C的機(jī)頭、利舊電機(jī)等改造方案。氨壓機(jī)的壓縮效率主要受轉(zhuǎn)子型線的影響,通過將以前的以點(diǎn)、直線、擺線組成的齒曲線改造為以圓弧、橢圓、拋物線組成的齒曲線,提高了齒間容積的利用率,解決了K-241C存在的問題。
2.1.2 更換E-241管束、清理E-205
由于氨冷系統(tǒng)各容器材質(zhì)為碳鋼,在氨氣的作用下,各容器上會有鐵銹皮等剝落下來,這些東西大部分會沉降在貯氨罐底和E-205底部,加之氨壓機(jī)油氣分離器效果不佳,導(dǎo)致潤滑油隨氨氣進(jìn)入了氨冷系統(tǒng),也會沉積在E-205底部,使E-205的有效換熱面積減小,達(dá)不到預(yù)期效果。同時(shí),由于循環(huán)水質(zhì)及E-241的結(jié)構(gòu)等因素,造成E-241堵塞嚴(yán)重。通過對氨冷系統(tǒng)進(jìn)行全面排查,更換了E-241管束、清理了E-205殼體底部的鐵銹、潤滑油等贓物。
通過前期的調(diào)研,選用了新型排油煙機(jī),油煙抽出后利用分離器將油氣進(jìn)行分離,潤滑油返回油箱,達(dá)標(biāo)氣體外排。在操作上,控制油箱保護(hù)氮?dú)獾臎_入量,使外排的氣體與沖氮量達(dá)到動態(tài)平衡,油箱內(nèi)部處于微負(fù)壓的狀態(tài)。通過油霧分離器的抽氣作用,當(dāng)油霧分離器的抽氣能力大于油煙和隔離氣泄漏量時(shí),這些部位就變成微負(fù)壓,外部的氣體通過密封滲漏點(diǎn)往內(nèi)走,飛濺的油滴就不會往外滲,從而改善了機(jī)組的滲油狀況,如圖2所示。
圖2 重整循環(huán)氫壓縮機(jī)排油煙系統(tǒng)改造示意圖
3.1.1 取得的效果
通過氨壓機(jī)的改造,以前的雙機(jī)高負(fù)荷運(yùn)行改為現(xiàn)在的雙機(jī)低負(fù)荷運(yùn)行,降低了電耗;重整氫氣作為裝置預(yù)加氫系統(tǒng)的氫源,其純度越高,越有利于除雜質(zhì)反應(yīng)的進(jìn)行,增加了反應(yīng)的深度,減少預(yù)加氫催化劑的積炭,也可避免和減少床層溫升,延長生產(chǎn)運(yùn)行周期;氫氣的提純效果顯著,氫氣中可液化的輕烴得到了有效地回收,提高了裝置的經(jīng)濟(jì)效益;同時(shí),裝置在增加了10000Nm3/h氫氣產(chǎn)率的情況下,通過對氨冷系統(tǒng)的改造,氨冷系統(tǒng)的溫度由之前的20℃降至現(xiàn)在的9℃,氫氣純度提高了0.64%左右。見表1,效果顯著。
表1 改造前后H2純度對照表
3.1.2 經(jīng)濟(jì)效益
氨冷系統(tǒng)改造前后的運(yùn)行情況見表2。
表3 改造前后氨冷系統(tǒng)的運(yùn)行情況對比
雙機(jī)高負(fù)荷運(yùn)行改為雙機(jī)低負(fù)荷運(yùn)行,每年可節(jié)約電費(fèi)為:(2×216kW-116kW-150kW)×8400h×0.55元/kW·h=76.69萬元。
氨壓機(jī)低負(fù)荷運(yùn)行后,油氣分離效果較好,節(jié)省了大量的潤滑油,按照潤滑油單價(jià)11.05元/kg計(jì)算,每年可節(jié)省潤滑油的費(fèi)用為:(10-1)×170kg×11.05元/kg=1.69萬元。
重整循環(huán)氫壓縮機(jī)排油煙系統(tǒng)改造后,有效地解決了機(jī)組儀表管接頭的漏油問題,消除了安全隱患;并有效去除了PM2.5級油霧,解決了油煙污染問題,符合了越來越嚴(yán)格的VOCs排放要求,排放口無可見油煙,對環(huán)境保護(hù)及裝置現(xiàn)場規(guī)格化管理作出了貢獻(xiàn);同時(shí),通過收集潤滑油煙,使之變?yōu)橛偷位氐接拖?,降低了處理成本,?chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。