王琦(大慶油田有限責(zé)任公司,黑龍江 大慶 163000)
近年來,我國油田油氣產(chǎn)量逐漸降低,但其含水量越來越高,現(xiàn)如今,以往的油田油氣集輸系統(tǒng)處理能力已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足實(shí)際需求,處理能力不強(qiáng),所以存在很多問題,主要包括效率不高、高消耗等等。因此,在這種情況下,必須要進(jìn)一步優(yōu)化改造油田油氣集輸系統(tǒng),以提升油田油氣集輸效率。
要想使油田油氣集輸處理系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,需要不斷完善油田油氣集輸系統(tǒng),減少系統(tǒng)的能源消耗,保證油氣技術(shù)處理工藝流程從復(fù)雜變成簡單化,采用集中處理工藝流程,而且用三級布站方法代替兩級布站方法,利用集中處理站的施工,縮短油田油氣集輸管路系統(tǒng)長度,縮短卸油運(yùn)輸距離,進(jìn)而避免集輸系統(tǒng)產(chǎn)生較高的建設(shè)成本,提升油田油氣集輸系統(tǒng)的自動化管理效率,方便集中自動化管控,使油田油氣集輸系統(tǒng)可以朝著智能化管理的方向不斷發(fā)展[1]。并且更新改造已經(jīng)出現(xiàn)老化情況的油田油氣集輸設(shè)備,比如:對分離器設(shè)備進(jìn)行更新改造,進(jìn)而大大提升油氣水分離處理水平。在最大限度上保證設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行,做好自動化儀器儀表投入工作,利用自動控制系統(tǒng),對油水界面進(jìn)行智能化管理,發(fā)生存在冒罐的問題,進(jìn)而導(dǎo)致油田油氣集輸系統(tǒng)在實(shí)際運(yùn)行中出現(xiàn)問題。此外,必須要不斷更新一些能耗較高的設(shè)備,比如:選用泵機(jī)組以及的運(yùn)用具有節(jié)能性能的電動機(jī)驅(qū)動等等,進(jìn)而使電能消耗明顯減少;也可以節(jié)能設(shè)計(jì)泵機(jī)組,這樣有利于提升泵機(jī)組的運(yùn)行水平,保證油田技術(shù)處理獲得更多的效益。
油田從剛開始開采到原油耗盡是相當(dāng)漫長的過程,然而在該階段,原油產(chǎn)量越來越少,而且原油上有了更多的水分,到后期就會邁入高含水開發(fā)期,有些站庫容易出現(xiàn)大馬拉小車的情況,也有很多設(shè)備和管網(wǎng)存在一些問題,比如:高能耗以及老化等等,如果油氣田到了開采后期,必須要及時(shí)更新這些設(shè)備,需要及時(shí)的優(yōu)化改造集輸系統(tǒng),也要解決以下幾個(gè)方面的問題:
(1)油氣處理設(shè)計(jì)水平和實(shí)際生產(chǎn)效率不匹配,浪費(fèi)大量的能源,在油氣處理中需要投入很多資金。
(2)站庫設(shè)備在很早以前就已經(jīng)投產(chǎn),經(jīng)常出現(xiàn)老化的情況,能源消耗相當(dāng)高,效率不高。
(3)就集輸管網(wǎng)來講,經(jīng)常出現(xiàn)腐蝕穿孔的現(xiàn)象,有重大的油氣損失,既不安全,又不環(huán)保,也就是說增加風(fēng)險(xiǎn)和污染環(huán)境。
在新時(shí)期下,為了可以油田油氣集輸效率,必須要采取有效的改善措施,具體表現(xiàn)在以下幾點(diǎn):
就油氣集輸來講,其主要原則是確保生產(chǎn)能力匹配設(shè)計(jì)能力,以確保油氣處理區(qū)域的完善和集中處理,通過不斷完善油氣處理工藝,減少不必要的處理工藝流程,縮減油氣處理規(guī)模,而且有必要的話,可以停止運(yùn)行原油電脫和少數(shù)脫水設(shè)備,盡可能降低能耗,以免在油氣處理過程中產(chǎn)生過高的成本。
設(shè)備使用時(shí)間久了,勢必會導(dǎo)致高能耗,所以必須要運(yùn)用全新的工藝和技術(shù)來改造有關(guān)設(shè)備,以保證油田油氣集輸效率得到顯著提升,減少能耗。而在這里最關(guān)鍵的是改造重要消耗設(shè)備,比如:負(fù)壓螺桿壓縮機(jī)、鍋爐等等,而且需要積極完善其參數(shù)的變化和運(yùn)行設(shè)備采用的變頻調(diào)節(jié)技術(shù),進(jìn)而大大的減少能耗,確保所有設(shè)備都安全穩(wěn)定運(yùn)行。
最近幾年,研制出越來越多種類的節(jié)能高效鍋爐,WNS全自動燃?xì)庹羝仩t的存在,導(dǎo)致站場集輸效率有所變化,此鍋爐有很多特征,不僅有很高的熱效率,而且在運(yùn)行過程中很少發(fā)生故障,安全性和穩(wěn)定性都比較高,結(jié)構(gòu)也相當(dāng)緊湊,有比較強(qiáng)的負(fù)荷能力,自動化控制水平高,整個(gè)安裝過程中不需要花費(fèi)過多的時(shí)間、人力和物力[2]。同時(shí),此鍋爐是臥式內(nèi)燃三回程全濕背式火管鍋爐,從鍋爐首個(gè)回程運(yùn)用的波紋爐膽,到之后兩個(gè)回程運(yùn)用的螺紋煙管,其除了有比較大的受熱范圍,熱效率也比較高,這些都充分表現(xiàn)了提升效率。其中,鍋爐是微正壓燃燒,而且爐膛內(nèi)部偏多的空氣系數(shù)能夠嚴(yán)格控制在約1.1,因而其有相當(dāng)高的燃燒效率,但是風(fēng)機(jī)電能不會產(chǎn)生較高的小號,應(yīng)該結(jié)合有關(guān)的需求,使用適合的燃燒器,從某個(gè)角度來看,燃燒技術(shù)是比較完善的,具有較強(qiáng)的自動化控制能力,啟動和停止的速度都比較快,而且不會消耗很多氣量,這些都是傳統(tǒng)鍋爐不具備的優(yōu)勢,只有新型鍋爐才具有這些優(yōu)勢[4]。此外,改造加熱爐,需要注意以下幾點(diǎn):首先,選擇和使用全自動燃燒器,這樣除了可以提升燃燒效率,也可以確保加熱爐穩(wěn)定運(yùn)行。其次,調(diào)整和優(yōu)化加熱爐結(jié)構(gòu),在確保安全的基礎(chǔ)上,使運(yùn)行效率得到大幅度提升。然后,適當(dāng)擴(kuò)大加熱盤管面積,讓加熱爐殼體在實(shí)際運(yùn)行中不會產(chǎn)生過大的壓力。最后,對新型保溫材料和保溫結(jié)構(gòu)進(jìn)行充分利用 ,盡量將加熱爐表面散熱損耗控制在最小化,以提高運(yùn)行效率。
在優(yōu)化改造有關(guān)的設(shè)備后,必須要改造集輸管道,對某條運(yùn)輸管道應(yīng)該暫時(shí)停止施工,將其更換成新型材料管道,其具有良好耐熱性能和耐腐蝕性能,在很大程度上可以減少油氣在實(shí)際集輸中的不必要耗損,降低管道穿孔事故的出現(xiàn)幾率[5]。從某種意義上來看,這是提升技術(shù)水平的主要途徑。通過選用防腐管材和管道內(nèi)壁防腐工藝,可以防止由于多次穿孔和腐蝕而導(dǎo)致很多油氣被;如果油氣集輸管網(wǎng)有許多安全隱患,這時(shí)必須要采取適合的保溫方法,以降低管道的散熱損失,而起始點(diǎn)改造主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面,一方面是凈化油外輸管道,另一方面是油氣集輸干線,這樣做的目的在于降低有關(guān)資源損耗,比如:天然氣、原油等等;在油田實(shí)際開采中選擇和使用管道時(shí),應(yīng)該選擇金屬管,而且保證所選金屬管具有較強(qiáng)的承壓能力,這種管道不容易被機(jī)械和人為損壞,然而不具有較強(qiáng)的耐腐蝕性,所以通常適用范圍不是很廣,通常是在油田后期含水量偏高的開采集輸中應(yīng)用[6]。同時(shí),就鋼骨架復(fù)合管來講,即便具有較強(qiáng)的耐磨損能力和耐腐蝕能力,然而其容易受到人為或者機(jī)械損壞。除此之外,也有其他的鋼管,即內(nèi)車玻璃鋼管。其囊括金屬管和非金屬管的全部優(yōu)勢,然而也有一些缺點(diǎn),那就是對施工有相當(dāng)高的要求,制造成本也相當(dāng)高,所以在油田開采中幾乎不會選用這種類型的鋼管。
某油田油氣技術(shù)系統(tǒng)優(yōu)化改造項(xiàng)目已經(jīng)在2018年正式投入生產(chǎn),系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。大量的實(shí)踐證明:利用將兩個(gè)聯(lián)合站作為中轉(zhuǎn)站,縮減站內(nèi)運(yùn)行設(shè)備設(shè)施,減小規(guī)模,顯著提升油田油氣集輸系統(tǒng)技術(shù)效率,降低生產(chǎn)成本;該油田的原油主要在第三個(gè)聯(lián)合站集中電脫水,安全處理,合理利用站內(nèi)各個(gè)設(shè)備,提高設(shè)備負(fù)荷率,自然就可以提升設(shè)備效率;對于不同聯(lián)合站之間的連接管道,需要進(jìn)行科學(xué)的調(diào)整改造,使油田的原油外輸?shù)懒飨虬l(fā)生變化,盡量不要接近建筑物,更加不能占用村莊,一旦發(fā)現(xiàn)安全隱患,必須要及時(shí)消除。而改造前和改造后重要節(jié)能指標(biāo)比較如表1所示。
從表1中不難發(fā)現(xiàn),油田油氣集輸系統(tǒng)經(jīng)過改造后,系統(tǒng)效率得到大幅度提升從46.2%上升到54.5%,站效也從53.6%上升到58.1%。而噸油綜合能耗和噸液綜合能耗都有所下降,分別是從26.44%降低到22.78%、從1.57%降低到1.28%。并且處理系統(tǒng)平均耗電量從449.2(萬kW·h)降低到218.33(萬kW·h),處理系統(tǒng)年平均耗氣量從325.4(萬kW·h)降低到168.3(萬kW·h),減少電能消耗。
表1 改造前和改造后重要節(jié)能指標(biāo)比較
總而言之,油田全部油氣產(chǎn)量都是相對固定的,開采時(shí)間久了,含水量必定會偏高,而且油氣的集輸設(shè)備和管道使用時(shí)間久了,也勢必會出現(xiàn)老化的情況,所以在這種情況下,必須要不斷優(yōu)化油田油氣集輸管道,制定有效的措施,比如:不斷優(yōu)化油氣處理區(qū)域、選用優(yōu)質(zhì)的節(jié)能設(shè)備、改造鍋爐和加熱爐以及選用耐腐蝕管道等等,這樣可以使油氣集輸效率得到提升,降低維護(hù)成本,進(jìn)而更好地促進(jìn)企業(yè)和國家穩(wěn)定發(fā)展。